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        基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)的設(shè)計與改進

        2024-05-27 14:31:04羅建偉
        關(guān)鍵詞:變頻器

        羅建偉

        (唐山唐鋼氣體有限公司, 河北 唐山 063000)

        0 引言

        空壓機由壓縮機、電動機和齒輪等部分構(gòu)成,運行時要求空壓機恒速運行[1]。但隨著季節(jié)的變化,由于溫差和濕度不同,給空壓機的控制帶來一定的難度??諌簷C運行時主要有三種狀態(tài),分別是卸載狀態(tài)、調(diào)節(jié)狀態(tài)和自動雙式。卸載狀態(tài)用于空壓機停機前、啟動后加載前和無風(fēng)需求時,此時放空閥全開而進氣閥最小開度,使得轉(zhuǎn)子穩(wěn)定運行,大量空氣能夠進入空壓機[2-3]。調(diào)節(jié)狀態(tài)是空壓機最常見的狀態(tài),通過調(diào)節(jié)放空閥和入口閥,使空壓機出口壓力保持恒定[4]。自動雙式是卸載狀態(tài)和調(diào)節(jié)狀態(tài)的結(jié)合,通過判斷外界需求,選擇其中一種運行方式。

        1 空壓機控制回路

        空壓機控制回路包括負荷控制、防喘振控制和狀態(tài)檢測三部分。負荷控制包括加載過程控制和加載成功后控制,加載過程是由卸載狀態(tài)到恒轉(zhuǎn)速的過程,當(dāng)控制系統(tǒng)接到加載指令后,對實際壓力和給定壓力進行比較,若給定壓力大于實際壓力,入口閥加大電流逐漸上升,直至壓力值達到給定值,進入恒壓狀態(tài)。加載成功后,為了保持空壓機排氣壓力恒定,需要根據(jù)空壓機的實際運行情況,調(diào)節(jié)放口閥和入口閥的開口,即對控制系統(tǒng)進行調(diào)節(jié)。

        當(dāng)空壓機入口閥的空氣流量小于空壓機最小穩(wěn)定流量時,空壓機會出現(xiàn)喘振現(xiàn)象,這是離心式空壓機的固有反常問題。防喘振控制是空壓機重要的控制部分,是解決空壓機不穩(wěn)定狀態(tài)的重要措施。通常采用的防喘振措施有設(shè)置電流下限防喘振和提高系統(tǒng)預(yù)設(shè)壓力。

        狀態(tài)檢測是針對空壓機溫度而言的,由于空壓機轉(zhuǎn)速很高且進入空壓機氣體的密度遠小于液體的密度,因此,空壓機內(nèi)潤滑油的溫度相對也較高。狀態(tài)檢測在實際運行過程中,若出口溫度超過預(yù)設(shè)溫度,則需要停機檢查空壓機散熱冷卻器性能。

        2 空壓機控制系統(tǒng)設(shè)計

        空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)設(shè)計框圖如圖1 所示。控制系統(tǒng)由PLC 控制器及擴展模塊、上位機、電控裝置、變頻器、空壓機和風(fēng)包構(gòu)成??諌簷C運行過程中,PLC 控制器對空壓機電控裝置和變頻器的參數(shù)進行采樣,并對空壓機變頻器起停頻率進行控制,以完成空壓機啟動過程的控制。同時,為了滿足空壓機排氣壓力恒定,在出口閥加裝壓力傳感器,將監(jiān)測到的壓力值返回PLC 控制系統(tǒng),根據(jù)變化實時進行調(diào)整控制。此外,上位機是為了方便觀測空壓機運行狀態(tài)的重要裝置,通過總線通信模式,將故障、運行狀態(tài)傳遞至上位機并顯示。

        圖1 空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)

        2.1 硬件設(shè)計

        本文所提空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)采用西門子S7-200 系列PLC,根據(jù)空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)功能對PLC 控制系統(tǒng)的I/O 地址進行分配,如表1 所示。

        表1 空壓機控制系統(tǒng)I/O 地址分配表

        空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)變頻器采用矢量控制技術(shù),其運行穩(wěn)定性較強,可以長期可靠應(yīng)用于空壓機控制系統(tǒng)??諌簷C出口閥排氣壓力要求恒定0.2 MPa,且當(dāng)排氣壓力超過0.75 時,空壓機必須停機檢修。因此,空壓機控制系統(tǒng)的壓力傳感器選型至關(guān)重要。本文選取MB420 壓力傳感器,具有零點漂移修正功能、斷電保護功能,可以獲得穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)。壓力傳感器輸出5~20 mA 的電流信號,電流信號使用傳統(tǒng)的二線制傳輸方式進行傳輸。此外,由于空壓機長期運行,導(dǎo)致潤滑劑溫度較高,選用溫度傳感器ZSBWR,測量范圍為0~1 800 ℃,滿足溫度測量需求。

        2.2 軟件設(shè)計

        為了使空壓機排氣壓力恒定,使用PLC 對出口排氣壓力進行PID 模糊控制,其主要思路為通過壓力傳感器對出口排氣壓力進行檢測采樣,反饋至PLC模糊控制輸入端,將控制系統(tǒng)的給定壓力和采樣信號進行比較,并輸入至PID 模糊控制器進行調(diào)節(jié)。

        空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)PLC 軟件流程如圖2所示,可以看出,基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)采用模塊化編程,根據(jù)不同控制功能對PLC 的編程進行劃分,主要分為:初始化程序、采樣程序、故障報警程序、PID 模糊控制程序和變頻調(diào)速壓力控制程序,其中,PID 模糊控制程序用來調(diào)節(jié)運行狀態(tài)。

        圖2 空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)PLC 軟件流程

        PID 壓力模糊控制系統(tǒng)框圖如圖3 所示,當(dāng)PID模糊控制完成后,PLC 根據(jù)實際輸出結(jié)果,實時調(diào)節(jié)空壓機系統(tǒng)的變頻器輸出頻率,通過對空壓機系統(tǒng)的電動機轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié),最終達到調(diào)節(jié)空壓機排氣壓力恒定的目的。同時,為了使空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,在PLC 軟件設(shè)計時,需要對壓力傳感器、變頻器和電動機等重要設(shè)備增設(shè)報警功能,當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重故障時,要停機檢修,防止安全事故發(fā)生。

        圖3 基于PLC 的PID 壓力模糊控制系統(tǒng)

        3 應(yīng)用效果分析

        3.1 效果分析

        為了驗證本文所設(shè)計的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)符合預(yù)期要求,將本文所提出的基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)應(yīng)用于實際工程實踐。某煤礦使用的MLG30/8-200G 型空壓機組,已穩(wěn)定運行2 a。當(dāng)前,空壓機組及其控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能實現(xiàn)對各類信號的采樣和處理,較好地控制了空壓機排氣壓力保持恒定。同時,配合空壓機的故障監(jiān)測和預(yù)警功能,空壓機能夠安全穩(wěn)定運行,減少了事故發(fā)生的概率。

        3.2 經(jīng)濟性分析

        為了進一步分析基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)的應(yīng)用效果,對其進行經(jīng)濟性分析。

        1)節(jié)約耗電量。應(yīng)用本文所設(shè)計的基于PLC 空壓機排氣壓力控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)空壓機運行系統(tǒng)進一步智能化,避免空壓機長時間無效空載運行,減少耗電量,節(jié)電率達到10.1%。通過統(tǒng)計和計算,每年可以節(jié)約電量181.5 MW·h,節(jié)省電費約10.1 萬元。

        2)節(jié)約人工成本。應(yīng)用基于PLC 的空壓機壓力控制系統(tǒng),空壓機組智能化水平得到提升,不再設(shè)置空壓機組的固定監(jiān)測崗位,相比未應(yīng)用此控制系統(tǒng)前,每班可以減少4 個工作人員,按照每人8 000 元/月計算,每年可以節(jié)省約38.4 萬元。

        3)節(jié)約維修及配件費用。對比傳統(tǒng)的控制系統(tǒng),基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)實現(xiàn)空壓機系統(tǒng)穩(wěn)定運行,使用壽命有較大提高,每年可節(jié)省設(shè)備維修費約3 萬元,零件購買費每年可節(jié)省5 萬元。

        基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)具有良好的經(jīng)濟效益,每年可節(jié)省費用6.5 萬元左右。

        4 結(jié)論

        本文針對空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)運行穩(wěn)定性較差的問題,提出一種基于PLC 的空壓機排氣壓力控制系統(tǒng)。對空壓機的工作原理進行分析,根據(jù)運行需求,設(shè)計了控制系統(tǒng)的硬件部分和軟件部分。將控制系統(tǒng)應(yīng)用于實際工程實踐,應(yīng)用效果理想,可以實現(xiàn)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,同時,具有良好的經(jīng)濟效益,每年可節(jié)省費用6.5 萬元左右。

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