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        陸梁油田作業(yè)區(qū)提高機(jī)采系統(tǒng)效率技術(shù)研究與應(yīng)用

        2024-05-19 16:58:01白璐
        中國設(shè)備工程 2024年7期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)液油桿機(jī)采

        白璐

        (新疆油田公司陸梁油田作業(yè)區(qū),新疆 克拉瑪依 834000)

        陸梁油田作業(yè)區(qū)機(jī)采系統(tǒng)占總耗電的59.5%,為油田第一耗電大戶。對(duì)陸梁油田作業(yè)區(qū)1121口抽油機(jī)井進(jìn)行了機(jī)采系統(tǒng)效率現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,并收集了相關(guān)地質(zhì)參數(shù)、高壓物性參數(shù)、生產(chǎn)參數(shù)。測(cè)試正常井平均系統(tǒng)效率為19.59%,平均單井電機(jī)輸入功率5.71kW,平均單井日耗電137.04kWh,平均單井年耗電為45223kWh,電價(jià)按0.679元/kWh計(jì),平均單井年耗電費(fèi)30706元。作業(yè)區(qū)抽油機(jī)井的平均系統(tǒng)效率低于油田公司,與股份公司水平相比還有較大的差距。

        1 存在問題及影響因素分析

        抽油井系統(tǒng)效率低是陸梁油田作業(yè)區(qū)機(jī)采系統(tǒng)存在的主要問題,造成抽油井系統(tǒng)效率低的原因,主要有以下幾個(gè)方面。

        (1)舉升參數(shù)還有優(yōu)化空間。6型、8型抽油機(jī)最佳沉沒度在150~350m(當(dāng)前平均576m),10型、12型抽油機(jī)最佳沉沒度在300~600m(當(dāng)前平均813m),目前舉升參數(shù)存在較大優(yōu)化空間。

        (2)抽油機(jī)負(fù)載率低。經(jīng)統(tǒng)計(jì)陸梁油田作業(yè)區(qū)抽油機(jī)負(fù)載率偏低,平均46.8%,低于50%的井占63.2%,隨著機(jī)型的增大負(fù)載逐漸降低,其中12型抽油機(jī)負(fù)載率低于50%的占68.7%。大馬拉小車的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,從而導(dǎo)致系統(tǒng)效率偏低。

        (3)電機(jī)負(fù)載率低。測(cè)試了陸梁油田1121口抽油井,電機(jī)平均功率利用率為23.4%,其中電機(jī)平均功率利用率低于20%有389口,占總測(cè)試井?dāng)?shù)的34.7%,形成了大馬拉小車的現(xiàn)象。

        (4)偏磨現(xiàn)象突出。油田開發(fā)要達(dá)到長沖程,低沖次的目標(biāo),但受制于目前抽油機(jī)最小沖次4次/min的限制,抽汲參數(shù)已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需求,形成了“快馬拉小車”。沖次越高,抽油桿疲勞周期越短,同時(shí)加劇桿管偏磨,導(dǎo)致檢泵周期的縮短。

        陸梁油田抽油機(jī)井平均沖次4.57次/min,偏磨導(dǎo)致檢泵占影響因素的22.6%,偏磨現(xiàn)象比較明顯。

        2 機(jī)采系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)分析

        通過對(duì)抽油機(jī)采油系統(tǒng)的分析,我們可以將其劃分為地面和井下兩部分,并使用光桿懸繩器來進(jìn)行區(qū)分。在功率傳遞過程中,地面?zhèn)鲃?dòng)系統(tǒng)由電機(jī)、傳動(dòng)帶、減速器和四連桿機(jī)構(gòu)構(gòu)成;而井下系統(tǒng)則由盤根盒、抽油桿、抽油泵和管柱等構(gòu)件組成。根據(jù)抽油機(jī)系統(tǒng)效率分析的節(jié)點(diǎn)理論,在整個(gè)傳動(dòng)過程中,各個(gè)節(jié)點(diǎn)處均存在不同程度的功率損耗。

        2.1 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-電動(dòng)機(jī)

        抽油機(jī)的能耗損失主要源自其負(fù)載率過低,從而導(dǎo)致“大馬拉小車”現(xiàn)象的出現(xiàn)。當(dāng)電機(jī)負(fù)荷水平較低時(shí),它的性能也較差,這不僅會(huì)導(dǎo)致裝機(jī)容量的浪費(fèi),還會(huì)降低其經(jīng)濟(jì)性。相反,如果電機(jī)負(fù)荷水平較高,它可能會(huì)減少使用壽命,甚至損壞。因此,為了節(jié)約和延長其使用壽命,電機(jī)必須處于適當(dāng)?shù)呢?fù)荷水平。

        當(dāng)抽油機(jī)平衡失調(diào)時(shí),會(huì)導(dǎo)致大量電能損失。當(dāng)抽油機(jī)的平衡性變差時(shí),電機(jī)的輸出功率會(huì)增加,導(dǎo)致消耗更多的電能。經(jīng)過實(shí)際測(cè)試,當(dāng)平衡率處于80%~110%時(shí),抽油機(jī)的消耗量將達(dá)到最低水平。當(dāng)平衡率超過120%時(shí),耗電量會(huì)增加0.25kW·h,而當(dāng)平衡率低于70%時(shí),耗電量會(huì)增加約0.15kW·h。顯然,抽油機(jī)具有良好的平衡性,有助于提升電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行效率。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)根據(jù)抽油機(jī)工作特點(diǎn)及機(jī)型大小匹配電機(jī),提高電動(dòng)機(jī)的負(fù)載率(大于35%)和功率因數(shù)(大于0.4);(2)調(diào)好抽油機(jī)平衡,減少電機(jī)損耗。

        2.2 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-傳動(dòng)帶

        皮帶的傳動(dòng)效率在理想情況下高達(dá)98%。皮帶的損耗可以分為兩類:(1)不受負(fù)載影響的損耗;(2)由于負(fù)載的不斷增加,導(dǎo)致的損耗也會(huì)發(fā)生改變。第一類損失是由于皮帶輪的彎曲而產(chǎn)生的,這種損失取決于皮帶的類型、結(jié)構(gòu)和直徑;摩擦損失在輪槽中的變化主要取決于拉力、皮帶輪的安裝位置和尺寸,這些因素都會(huì)影響輪槽的性能;風(fēng)阻損失;當(dāng)使用多條皮帶傳動(dòng)時(shí),由于皮帶長度的不一致性,導(dǎo)致負(fù)載分布不均,從而導(dǎo)致功率損失。第二類損失包括:由于彈性滑動(dòng)而產(chǎn)生的影響;打滑導(dǎo)致?lián)p失?;瑒?dòng)摩擦損失是由于輪槽與皮帶之間的徑向接觸造成的。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)皮帶的尺寸大小與皮帶輪槽匹配,最好選擇窄V型皮帶。(2)皮帶松緊保持適中,并保證“四點(diǎn)一線”調(diào)整到位。(3)調(diào)好抽油機(jī)平衡,抽油機(jī)平衡率越低,皮帶打滑磨損的越嚴(yán)重。(4)觀察皮帶間是否有油垢或則其他雜質(zhì),及時(shí)清理干凈,保持皮帶清潔。

        2.3 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-減速箱

        游梁式抽油機(jī)的減速箱一般采用三軸兩級(jí)減速,減速箱部分的損失分為軸承損失與齒輪損耗。一副軸承的損失大約為1%,即減速箱部分的軸承損失約3%。在兩個(gè)人字形齒輪之間的傳動(dòng)過程中,由于存在相互的滑動(dòng),會(huì)導(dǎo)致摩擦損失的增大,從而提高了動(dòng)力的消耗,并降低了傳動(dòng)效率。一對(duì)齒輪傳動(dòng)功率損失大約為2%,即減速箱齒輪損失大約為4%。綜上所述,減速箱部分的功率損失大約為7%。如果減速箱的軸承、齒輪部分潤滑效果不好、保養(yǎng)不良,損失將會(huì)增加,效率下降。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)減速箱中潤滑油不足或者油質(zhì)問題都可能導(dǎo)致其效率過低,應(yīng)定期檢查添加或更新。(2)保持減速箱內(nèi)部軸承齒輪運(yùn)轉(zhuǎn)部件完好,出現(xiàn)問題及時(shí)更換。(3)保持減速箱內(nèi)油道通暢,如有堵塞,需返廠解體清洗。

        2.4 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-四連桿

        四連桿機(jī)構(gòu)的性能受到多種因素的影響,其中最重要的是軸承的磨損和由于鋼絲繩的變形而造成的損失。軸承部分的損失大約為3%。鋼絲繩的損失大約為2%。因此,四連桿機(jī)構(gòu)的能量消耗大約只有5%,也就是說,它的效率高達(dá)95%。當(dāng)然,如果四連桿機(jī)構(gòu)的軸承缺乏足夠的潤滑和維護(hù),會(huì)降低其效率,也會(huì)帶來更多的損耗。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)保證各個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)部件,尤其是軸承潤滑到位,保持機(jī)體無異常響動(dòng)。(2)對(duì)老化部件及時(shí)維修更新,降低機(jī)件間的摩擦損耗。

        2.5 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-盤根盒

        盤根盒過松,會(huì)產(chǎn)生井液漏失,過緊則增加能耗損失,同時(shí)縮短填封材料的使用壽命。光桿上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)時(shí),與盤根盒內(nèi)填料之間的摩擦力是造成盤根盒損失的主要原因,而這種摩擦力的大小取決于填封材質(zhì)、接觸面積、工作壓力、沖程、沖次等因素,一般來說,隨著這些因素的增加,摩擦力也會(huì)相應(yīng)增大。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)查看驢頭是否偏斜,如果偏斜需要立即測(cè)量歸正。(2)若密封方式與井口不匹配,需要調(diào)整改變密封類型。(3)密封松緊度不當(dāng),需要適度調(diào)節(jié)。

        2.6 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-抽油桿

        抽油桿的性能受到多種因素的影響,其中最大的影響因素包括抽油桿與提升液體之間的摩擦力,以及抽油桿與油管之間的阻力,這些都會(huì)對(duì)抽油桿的效率產(chǎn)生影響。隨著油藏的開采,由于含水量的增加、結(jié)蠟和出砂的加劇,抽油桿和油管之間的摩擦力也會(huì)變得更強(qiáng),這不僅會(huì)降低系統(tǒng)的運(yùn)行效率,還會(huì)縮短設(shè)備的使用壽命。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)為了提高抽油桿的效率,建議降低沖次和沖程,上提泵掛深度,優(yōu)化抽油桿的桿徑和材質(zhì)組合,以減少黏滯功率損耗和滑動(dòng)功率損耗。(2)由于井下蠟堵在抽油桿提拉過程中形成損耗,需要化蠟清理,降低蠟堵。(3)桿管摩擦損耗,導(dǎo)致效率低下,需要及時(shí)調(diào)整或配套扶正器、加重桿等設(shè)施。

        2.7 機(jī)采系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)能耗分析-抽油泵

        抽油泵是將井下液體提升至地面的主要設(shè)備,提升過程中存在一定的能量損失,主要包括機(jī)械損耗、容積損耗和水力損耗。

        現(xiàn)場(chǎng)建議:(1)通過查詢抽油泵示功圖,判斷故障原因,及時(shí)進(jìn)行故障整改。(2)由于泵體本身的機(jī)械原因?qū)е碌男实拖拢枰皶r(shí)維修換泵。(3)做好清防蠟工作,保證井液過流通道暢通。(4)氣體影響明顯的井,可安裝氣錨、提高泵效。

        3 機(jī)采系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        3.1 總體設(shè)計(jì)思路

        針對(duì)陸梁油田抽油機(jī)井的日產(chǎn)液情況,按照“一井一策”的總體思路,分類進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)并配套地面設(shè)備。

        (1)產(chǎn)液量小于10t/d,優(yōu)化設(shè)計(jì)沖次在1.5~2.5次范圍內(nèi)的油井,采用機(jī)械調(diào)速節(jié)能拖動(dòng)裝置,部分產(chǎn)液波動(dòng)大的油井采用雙速節(jié)能拖動(dòng)裝置。(說明:機(jī)械調(diào)速節(jié)能拖動(dòng)裝置由齒輪變速箱、電機(jī)、皮帶輪組裝而成,以小功率電機(jī)為驅(qū)動(dòng)力,采用皮帶輪傳動(dòng)方式,以小齒輪帶大齒輪實(shí)現(xiàn)降低轉(zhuǎn)速。有單速、雙速兩種,沖次調(diào)節(jié)范圍1.5~4次/min)。

        (2)產(chǎn)液量大于10t/d,優(yōu)化設(shè)計(jì)沖次在2.5~3.5次范圍內(nèi)的油井,采用慢速電機(jī),部分產(chǎn)液波動(dòng)大的油井采用雙速電機(jī)。(說明:應(yīng)用慢速電機(jī)后沖次可降低為原來的0.5~0.67倍。有單速、雙速兩種,沖次調(diào)節(jié)范圍2.5~5次/min。)

        3.2 “一井一策”單井設(shè)計(jì)方法

        3.2.1 確定生產(chǎn)目標(biāo)

        確定生產(chǎn)目標(biāo)是進(jìn)行機(jī)采系統(tǒng)設(shè)計(jì)的前提,生產(chǎn)目標(biāo)共五個(gè)參數(shù):產(chǎn)液量、含水率、動(dòng)液面、油壓、套壓,其中產(chǎn)液量、動(dòng)液面是最關(guān)鍵的兩個(gè)參數(shù)。

        產(chǎn)液量。目標(biāo)產(chǎn)液量一般以地質(zhì)設(shè)計(jì)提供的產(chǎn)液為準(zhǔn)。

        動(dòng)液面。生產(chǎn)平穩(wěn)的井,動(dòng)液面的取近18個(gè)月的平均值;如果動(dòng)液面逐漸上升或下降,產(chǎn)液量趨于增加或減少,說明該井地層供液能力增強(qiáng)或減弱,則應(yīng)按最近一個(gè)月的平均產(chǎn)液量來確定;如果產(chǎn)液量明顯減少,動(dòng)液面逐漸上升,說明該井管漏或泵漏或雙漏,則應(yīng)按正常生產(chǎn)時(shí)的動(dòng)液面來確定。

        含水率、油壓、套壓。含水率取最近一個(gè)正常生產(chǎn)月的數(shù)值,油壓、套壓取最近1個(gè)月的數(shù)值。

        3.2.2 不同類型井的設(shè)計(jì)思路

        (1)“三低井”設(shè)計(jì)。“三低井”即產(chǎn)液低、泵效低、沉沒度低且示功圖呈現(xiàn)“刀把狀”的井,這類井生產(chǎn)參數(shù)偏大,可以直接進(jìn)行地面“降桿速”調(diào)參,檢泵設(shè)計(jì)時(shí),加深泵掛、降低桿速。

        (2)“三高井”設(shè)計(jì)?!叭呔奔串a(chǎn)液高、液面高、泵效高且示功圖正常的井,這類井檢泵設(shè)計(jì)時(shí)增大泵徑、上提泵掛、降低桿速。

        (3)“常規(guī)井”設(shè)計(jì)?!俺R?guī)井”即產(chǎn)液量在均值附近、動(dòng)液面平穩(wěn)且示功圖正常的井,這類井檢泵設(shè)計(jì)時(shí)降低桿速,但不建議大幅上提泵掛。

        (4)“提液井”設(shè)計(jì)。生產(chǎn)中時(shí)常進(jìn)行提液設(shè)計(jì),這類井應(yīng)根據(jù)新的目標(biāo)產(chǎn)量,通過IPR曲線預(yù)測(cè)新的動(dòng)液面。

        (5)“新投井”設(shè)計(jì)。新投產(chǎn)的井根據(jù)試油資料確定生產(chǎn)目標(biāo),進(jìn)行能耗最低機(jī)采系統(tǒng)設(shè)計(jì),后期密切跟蹤生產(chǎn)動(dòng)態(tài),及時(shí)開展地面參數(shù)的匹配調(diào)整。

        4 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施及效果

        現(xiàn)場(chǎng)完成實(shí)施300井,完成改造后測(cè)試300井,已安裝地面設(shè)備174臺(tái)(慢速電機(jī)155臺(tái),抽油機(jī)傳動(dòng)裝置19臺(tái))。

        4.1 提效降耗

        實(shí)施井產(chǎn)液量增加,提效降耗效果顯著:平均系統(tǒng)效率提高9.74%,平均節(jié)電率26.86%,平均單井日節(jié)電49.3kWh。

        改造前:平均單井產(chǎn)液量21.2t/d,平均產(chǎn)液單耗7.03kWh/t,平均系統(tǒng)效率21.49%。

        改造后:平均單井產(chǎn)液量26.1t/d,平均產(chǎn)液單耗5.14kWh/t,平均系統(tǒng)效率31.23%。

        4.2 降本增產(chǎn)

        (1)節(jié)約桿管。實(shí)施井泵掛上提,液面下降,平均沉沒度從767.5m變?yōu)?17.8m,共節(jié)約桿管22852.8m,桿管按110元/m計(jì),節(jié)約生產(chǎn)成本251萬元。

        (2)提液增油。平均單井增液4.9t/d,實(shí)施井增加液量1327t/d,增加油量53.5t/d。截至7月底,累計(jì)增加液量139335t,累計(jì)增加油量5617t。按原油價(jià)格2200元/噸計(jì)算,創(chuàng)產(chǎn)值1236萬元。

        5 結(jié)語

        (1)通過對(duì)各影響因素技術(shù)現(xiàn)狀進(jìn)行分析得出,對(duì)于地面系統(tǒng),最大節(jié)能潛力在于優(yōu)化電機(jī)負(fù)載率以及日常抽油機(jī)平衡的調(diào)整。井下系統(tǒng)影響因素中,抽油桿的摩擦損失、抽油泵的容積損失和水力損失是影響井下系統(tǒng)效率的關(guān)鍵。

        (2)已實(shí)施的300井提效降耗效果顯著。產(chǎn)液增加(平均由21.2t/d上升至26.1t/d),平均產(chǎn)液單耗節(jié)能率下降26%以上,平系統(tǒng)效率提高9.7%,達(dá)到了提效降耗的目的。

        (3)實(shí)施井節(jié)約桿管22853m,節(jié)約成本251萬元。

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