劉曉成,劉欣宇
(中海石油寧波大榭石化有限公司,浙江 寧波 315800)
在國(guó)內(nèi)石油煉化企業(yè)中,催化裂解裝置是石油煉化生產(chǎn)工藝流程的龍頭,其中煙氣輪機(jī)(簡(jiǎn)稱 “煙機(jī)” )作為DCC 裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行能量回收三機(jī)組中的最大節(jié)能設(shè)備(三機(jī)組工作原理為利用煙氣的壓力能和熱能膨脹做功,轉(zhuǎn)化動(dòng)能驅(qū)動(dòng)主風(fēng)機(jī)運(yùn)行,來(lái)降低電機(jī)所消耗的電能),只有煙機(jī)運(yùn)行時(shí)間越長(zhǎng)、能量回收率越高,裝置節(jié)能效果才能越顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)DCC 裝置煙機(jī)平均運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)約為182 天,能量回收轉(zhuǎn)換率在70%左右。因此,如何實(shí)現(xiàn)煙機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行成為行業(yè)內(nèi)一直研究攻關(guān)的課題。
該裝置煙機(jī)自2016 年6 月首次開(kāi)工投入運(yùn)行,2016 年10 月開(kāi)始出現(xiàn)較為明顯的振動(dòng),最大幅值48.00 μm,12 月最大幅值已上升至55.56 μm,2017 年2 月最大幅值高達(dá)68.00 μm,超過(guò)設(shè)計(jì)的高報(bào)值(65.00 μm)。每次振動(dòng)從開(kāi)始上升到下降再到正常值持續(xù)約20 min,具體數(shù)據(jù)如表1 所示。
表1 機(jī)組運(yùn)行參數(shù)
該裝置煙機(jī)運(yùn)行僅半年時(shí)間,已經(jīng)頻繁出現(xiàn)振動(dòng)幅值升高,峰值高達(dá)68.00 μm,給煙機(jī)的長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。
根據(jù)煙機(jī)實(shí)際運(yùn)行工況,深刻認(rèn)識(shí)到維持煙機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行才是最有效的節(jié)能方式之一 ,而煙機(jī)結(jié)垢是制約長(zhǎng)周期運(yùn)行最重要因素之一,高濃度的催化劑細(xì)粉又是結(jié)垢的最主要因素[1]。因此,降低煙氣中的粉塵濃度是減少結(jié)垢的有效措施。
結(jié)合煙機(jī)入口粉塵濃度的變化趨勢(shì),經(jīng)過(guò)對(duì)影響粉塵濃度的各個(gè)工藝參數(shù)進(jìn)行分析得知,每次進(jìn)行油漿泵切換后的48 h 內(nèi),粉塵濃度都會(huì)有逐步升高后又下降的波動(dòng),趨勢(shì)如圖1 所示。油漿泵在停機(jī)預(yù)熱時(shí),大量粉塵積聚在入口管線,機(jī)泵切換時(shí)通過(guò)回?zé)捰蜐{進(jìn)入反再系統(tǒng),導(dǎo)致煙機(jī)入口濃度升高。經(jīng)過(guò)理論分析,結(jié)合反復(fù)實(shí)踐總結(jié),進(jìn)行如下調(diào)整:
圖1 油漿泵切換頻次調(diào)整前后煙機(jī)入口粉塵濃度變化趨勢(shì)
(1)將油漿泵切換頻率提高(每月1 次更改至每月2 次),且適當(dāng)降低預(yù)熱溫度(由300 ℃降為290 ℃),從而減少在備泵入口催化劑細(xì)粉堆積量。
(2)降低油漿回?zé)捔?,增加油漿外甩量,減少催化劑粉塵進(jìn)入反再系統(tǒng)的量。
(3)提高再生器壓力,將雙動(dòng)滑閥開(kāi)度由3%調(diào)整至0.5%,為防止閥板卡塞,定期開(kāi)關(guān)活動(dòng)。
(4)充分密封旋風(fēng)器料腿,提高再生器藏量;控制一級(jí)、二級(jí)旋風(fēng)分離器入口線速分別在17~19 m/s、22 m/s,確保粉塵濃度≤200 mg/m3。
通過(guò)以上一系列措施后,煙機(jī)入口粉塵濃度有了較為明顯的降低,峰值從初始215 mg/m3下降至171 mg/m3,如圖1 所示。
煙機(jī)輪盤溫度控制指標(biāo)范圍一般為320 ~350 ℃,但是該裝置輪盤冷卻蒸汽波動(dòng)幅度高達(dá)50 ℃,如圖2所示,嚴(yán)重影響煙機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定[2]。結(jié)合改造前流程分析,主要原因是受280 ℃、1.0 MPa 管網(wǎng)蒸汽影響。正常情況下,輪盤冷卻蒸汽和煙機(jī)密封蒸汽均為減溫減壓后330 ℃、1.0 MPa 蒸汽提供,當(dāng)除氧器用汽量增大時(shí),減溫減壓后330 ℃、1.0 MPa 蒸汽減少,輪盤冷卻蒸汽將混合部分280 ℃、1.0 MPa 蒸汽進(jìn)入輪盤系統(tǒng),導(dǎo)致輪盤溫度迅速下降;反之,煙機(jī)輪盤溫度快速上升。采用提高減溫減壓后330 ℃、1.0 MPa蒸汽量,來(lái)應(yīng)對(duì)除氧器用汽量變化帶來(lái)的沖擊。但是,由于1.0 MPa 蒸汽管線管徑DN600,導(dǎo)致減溫減壓蒸汽量增加較慢,并且會(huì)增大裝置能耗,不易控制。針對(duì)工藝流程進(jìn)行改造,如圖3 所示,新增一臺(tái)減溫減壓器M-504,輪盤冷卻蒸汽單獨(dú)由經(jīng)過(guò)減溫減壓器后的蒸汽提供,除氧器用蒸汽和煙機(jī)密封用蒸汽均由1.0 MPa 蒸汽管網(wǎng)提供。這樣既降低了3.5 MPa 蒸汽的消耗,同時(shí)也保證了煙機(jī)用蒸汽的溫度平穩(wěn)可控,為煙機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造了良好的條件。
圖2 蒸汽流程改造前輪盤冷卻蒸汽溫度變化趨勢(shì)
圖3 改造后蒸汽流程示意圖
在保證煙機(jī)輪盤溫度的同時(shí),減少輪盤冷卻蒸汽量,控制輪盤冷卻蒸汽量由1 100 kg/h 減少到800 kg/h(根據(jù)煙機(jī)設(shè)計(jì)文件中輪盤冷卻蒸汽用量最小控制量)。在檢修煙機(jī)的解體檢查中,未發(fā)現(xiàn)輪盤葉根部位和一、二級(jí)輪盤之間的死區(qū)有明顯垢層。改造后輪盤溫度變化更平穩(wěn),易于控制,并且低控輪盤冷卻蒸汽用量,減少粉塵沉積。通過(guò)以上措施后輪盤溫度控制較穩(wěn)定,如圖4 所示。
圖4 蒸汽流程改造后輪盤冷卻蒸汽溫度變化趨勢(shì)
隨著運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)的推移,會(huì)導(dǎo)致催化劑細(xì)粉在蜂窩密封處堆積,達(dá)到一定厚度后就會(huì)造成轉(zhuǎn)子與堆積的垢層擦碰,導(dǎo)致振動(dòng)間歇升高。通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)比,結(jié)合在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)診斷技術(shù)和操作實(shí)踐效果得出:間斷提高煙機(jī)氣封密封蒸汽的壓力和流量,能有效減緩煙機(jī)振動(dòng)。每運(yùn)行8 h 進(jìn)行一次,每次持續(xù)半小時(shí)將煙機(jī)密封蒸汽壓力提高至68 kPa,對(duì)蜂窩密封處進(jìn)行吹掃,防止煙氣中的催化劑在蜂窩密封處堆積,造成轉(zhuǎn)子的摩擦振動(dòng);同時(shí)煙機(jī)底部排空采取煙氣長(zhǎng)排的方式,防止催化劑粉塵在機(jī)殼底部沉積引起的動(dòng)靜部件的摩擦振動(dòng)。在調(diào)整過(guò)程中需要注意,密封蒸汽壓力不能高于密封風(fēng)壓力(80 kPa),防止出現(xiàn)密封失效;且吹掃時(shí)間不宜太長(zhǎng),以免長(zhǎng)時(shí)間大流量的蒸汽對(duì)密封面造成沖蝕。
為保證煙機(jī)安全運(yùn)行,嚴(yán)格控制入口溫度≤700 ℃。DCC 煙機(jī)因其操作特點(diǎn),易造成高溫運(yùn)行,主要表現(xiàn)為煙氣溫度高、負(fù)荷大、使用富氧再生模式會(huì)增加控溫難度。因此,實(shí)施了以下措施控制入口溫度:
(1)通過(guò)DCS 系統(tǒng)設(shè)置溫度報(bào)警預(yù)警,當(dāng)溫度接近上限時(shí)發(fā)出警報(bào);
(2)當(dāng)出現(xiàn)高溫跡象時(shí)立即采取措施,加注CO 助燃劑,減少尾燃;適當(dāng)增加主風(fēng)量,改善燒焦效果;
通過(guò)以上控制措施,未出現(xiàn)尾燃超溫現(xiàn)象,煙機(jī)入口溫度均控制在690 ℃以下。
潤(rùn)滑系統(tǒng)的良好運(yùn)行是設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)。操作應(yīng)嚴(yán)格控制潤(rùn)滑油溫度在37~39 ℃,確保油膜保護(hù)的最佳效果;嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)過(guò)濾,定期分析潤(rùn)滑油質(zhì)量,實(shí)行 “按質(zhì)換油”[3]。
機(jī)組的聯(lián)鎖系統(tǒng)是裝置非正常工況下保護(hù)機(jī)組的關(guān)鍵,而機(jī)組特閥又是執(zhí)行聯(lián)鎖動(dòng)作的關(guān)鍵。因此在開(kāi)機(jī)前一定要對(duì)機(jī)組特殊閥門進(jìn)行反復(fù)調(diào)試,確保閥門靈活好用,同時(shí)要按照聯(lián)鎖調(diào)校方案對(duì)機(jī)組聯(lián)鎖逐一進(jìn)行模擬調(diào)試,確保聯(lián)鎖動(dòng)作準(zhǔn)確到位。
煙機(jī)在計(jì)劃停工檢修時(shí),檢修質(zhì)量高低是決定煙機(jī)能否長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵,為此,必須進(jìn)行全面細(xì)致的檢修并更換磨損件[4],主要包括以下方面:
(1)檢修轉(zhuǎn)子和輪盤。徹底清潔轉(zhuǎn)子葉片和輪盤,去除積累的粉塵垢層;使用專用工具檢查轉(zhuǎn)子葉片和輪盤,發(fā)現(xiàn)磨損或開(kāi)裂部位后,必要時(shí)替換磨損嚴(yán)重的轉(zhuǎn)子葉片和輪盤部件;做動(dòng)力平衡試驗(yàn),確保轉(zhuǎn)子在運(yùn)行時(shí)處于良好的動(dòng)力平衡狀態(tài)。
(2)檢修密封設(shè)備。檢查密封葉片和密封帶是否出現(xiàn)裂紋;清洗密封設(shè)備,去除積聚物;及時(shí)更換磨損或老化的密封部件;測(cè)試密封能力,確保滿足運(yùn)行要求。
(3)檢修靜、動(dòng)部件。徹底清洗靜、動(dòng)所有部件,除去污垢;仔細(xì)查看每一個(gè)部件,發(fā)現(xiàn)裂紋、擦傷和老化跡象后,更換磨損嚴(yán)重的軸承、齒輪箱和齒輪組件;補(bǔ)充潤(rùn)滑劑,確保各部位潤(rùn)滑充分。
(4)全面除塵。使用專業(yè)工具徹底吸盡煙機(jī)內(nèi)所有的粉塵;拆卸煙機(jī)部件徹底除塵清潔。
通過(guò)上述操作調(diào)整,煙機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行兩個(gè)周期未出現(xiàn)振動(dòng)升高,也未發(fā)生故障停機(jī),創(chuàng)造了DCC煙機(jī)連續(xù)運(yùn)行912 天。同時(shí),避免了煙氣中攜帶的催化劑細(xì)粉使煙機(jī)振動(dòng)增大且無(wú)法正常運(yùn)行、需要切換備機(jī)情況的發(fā)生,經(jīng)濟(jì)效益顯著,節(jié)省電費(fèi)125.0 萬(wàn)元、減少停產(chǎn)損失937.5 萬(wàn)元,節(jié)約維修費(fèi)用50.0 萬(wàn)元,共計(jì)節(jié)省費(fèi)用1 112.5 萬(wàn)元。
通過(guò)流程改造,提高了煙機(jī)輪盤冷卻蒸汽質(zhì)量,保證了煙機(jī)輪盤溫度穩(wěn)定,有效降低了煙機(jī)結(jié)垢的可能,為煙機(jī)的平穩(wěn)長(zhǎng)周期運(yùn)行創(chuàng)造了條件,取得了巨大經(jīng)濟(jì)效益,僅煙機(jī)切除一次檢修,即可節(jié)約檢修費(fèi)1 112.5 萬(wàn)元。同時(shí),此科技項(xiàng)目的研究實(shí)施不僅延長(zhǎng)了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行周期,而且從中取得了寶貴的煙機(jī)操作經(jīng)驗(yàn)。
綜上所述,催化裂解裝置煙機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行策略的成功實(shí)踐表明,該策略并不局限于某一過(guò)程,而是從煙機(jī)生命全周期進(jìn)行考慮。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)性分析影響煙機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行各因素,全面分析研判可操作性和安全性后,有針對(duì)性地提出了可有效抑制煙機(jī)結(jié)垢、磨損的各項(xiàng)操作方法,從而延長(zhǎng)煙機(jī)運(yùn)行生命周期和提高做功效率,達(dá)到節(jié)能效果。
上述DCC 工藝中煙機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行的操作技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),可在國(guó)內(nèi)在用或在建的所有催化裂解裝置中推廣應(yīng)用,并適用于同行業(yè)中大型催化裂解裝置能量回收三機(jī)組。
煙汽輪機(jī)是DCC 裝置的核心機(jī)組,本文通過(guò)不斷摸索、探究、總結(jié)出一套有助于煙機(jī)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行的有效措施,創(chuàng)新性地提出了采用煙機(jī)密封差壓升高、降低來(lái)反吹蜂窩密封的新操作方法。另外,降低輪盤蒸汽流量控制輪盤溫度和優(yōu)化操作控制煙氣質(zhì)量措施,對(duì)抑制煙機(jī)葉片結(jié)垢、葉頂磨損均有較好效果,進(jìn)一步提高了煙機(jī)做功效率,突破原先只顧追求節(jié)能,而忽視煙機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行的思維定式,為裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。