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        電除塵高頻電源裝置原理與故障排除研究

        2024-05-13 06:05:02陳正輝王文豪
        中國設備工程 2024年9期
        關鍵詞:電除塵器串聯(lián)諧振

        陳正輝,王文豪

        (浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司,浙江 溫州 325609)

        某電廠電除塵器為采用公司生產(chǎn)的JHGP型高頻電源裝置。在運行過程中會遇到“IGBT故障”“高壓整流故障”“二次短路”等情況,僅通過報警信息不能確定準確的故障元件,在消缺過程中往往采用替換法,效率較低且易造成其他元件損壞,特別是高頻電源油箱內(nèi)的元件,需吊芯才能完成更換。本文通過高頻電源裝置原理研究,結合波形分析,對高頻電源裝置內(nèi)部的初級整流橋、IGBT逆變橋,以及高壓整流橋在設備不解體吊芯情況下在線波形分析,提高高頻電源故障元器件判斷的準確性,減少消缺工作量。

        1 高頻電源工作原理分析

        JHGP型高頻電源主要由初級整流電路、IGBT逆變電路、串聯(lián)諧振電路,高壓整流變等組成。初級整流電路功能是將三相電源經(jīng)輸入電抗器和高頻濾波器后供給初級整流電路,再經(jīng)直流濾波電容產(chǎn)生一個直流電壓。理論電壓值U≈1.35×380V=513V。初級整流電路主要將三相交流電壓轉換成較為穩(wěn)定的直流電,供給IGBT逆變回路。直流電壓的值需要與后級電路參數(shù)配合,保證產(chǎn)生所需輸出二次電流。初級整流波形回路自高頻電源無故障時即開啟全觸發(fā)模式,而高壓整流為二極管不可控整流橋。因此,高頻電源的核心控制在全橋逆變電路與串聯(lián)諧振電路,其中真正可控部分為IGBT模塊,接下來就把全橋逆變電路與串聯(lián)諧振電路組成的串聯(lián)諧振變換器進行分析。

        如圖1所示的串聯(lián)諧振變換器,該電路為典型的具有容性濾波的LC串聯(lián)諧振電路。其中T1~T4為開關管,D1~D4為反并聯(lián)在IGBT開關管上的續(xù)流二極管,在IGBT模塊中自動集成。C3為諧振電容,L1為諧振電感,TR1為高頻變壓器和整流硅堆,即高頻整流變。ESP為靜電除塵器。假設高頻變壓器的一、二次變比為1:n,Vo為最終二次側輸出至電除塵器的輸出電壓,Ve為該二次電壓等效至整流變一次側的值,依據(jù)變壓器理論,則有Ve=-Vo/n,Ve、Vo符號相反是因為整流變中的整流橋方向反向,使輸出反向。高頻電源連接的是靜電除塵器的陰極線,陽極板直接接地,為形成正向電場,故高頻電源必須輸出負高壓,確保形成正確的收塵電場方向,故Vo<0。ir為諧振電流,圖示方向默認為諧振電流正方向。SAl為高壓隔離開關。高頻電源運行時將其切換至連接狀態(tài),停運時將其切換至接地狀態(tài)(圖中未示意出)。假設圖所示器件均工作于理想狀態(tài)。

        圖1

        LC串聯(lián)諧振變換器的開關頻率為fs,即為IGBT開關的開關頻率。諧振固有頻率設為fr,根據(jù)fs與fr之間的關系,可使該串聯(lián)諧振變換器在三種不同的模式下工作。

        (1)感性工作模式。此時fs>fr。諧振電流連續(xù),IGBT管開通時為零電壓零電流狀態(tài),而關斷時為大電流狀態(tài)。

        (2)容性工作模式。此時0.5fr<fs<fr,諧振電流連續(xù),IGBT管在大電流時開通,零電壓零電流狀態(tài)下關斷。開通瞬間,通過IGBT模塊內(nèi)部的反并聯(lián)二極管進行續(xù)流,保證諧振回路的正常運行。因二極管經(jīng)常工作于正反壓狀態(tài),對二極管的反向恢復能力有較大要求。

        (3)電流斷續(xù)模式。fs<0.5fr,,IGBT管工作于零電壓開通,零電壓零電流關斷。

        串聯(lián)諧振變換器工作在電流斷續(xù)模式,時間區(qū)間t0~t1:IGBT開通前,因電路處于斷續(xù)工作模式,故諧振電流ir為零。t0時刻IGBT管T1、T3開通,因電壓為正向電壓,故諧振電流ir方向與圖所示方向相同,電流通路為電源正極->T1->C3->TR->低壓側->L1->T3->電源負極。此時有能量從一次側向二次側傳輸,二次側高壓硅堆相應通路自然導通。因IGBT管開通時,ir=0,故其是零電流開通。由電路理論可知,諧振電流ir波形為正弦波形式,當諧振電流諧振回0時,記為tl時刻,此時諧振電流ir為零,各導通的硅堆自然關斷,這一階段結束。諧振電流為:

        時間區(qū)間t1-t2:t1時刻電流反向,ir<0,由于IGBT管反向阻抗較大,故反向電流絕大部分從反并聯(lián)二極管流過。諧振電流通路為電源負極_-->D3-->L1-->TRl低壓側 -->C3-->D1-->電源正極。在該時間段內(nèi)控制IGBT關斷最理想,此時IGBT開關管 就能實現(xiàn)零電流零電壓關斷。此時間區(qū)間內(nèi),高壓硅堆相應側自然導通,能量從負載側向變壓器原邊傳輸。至諧振電流ir諧振回零時,此階段結束,結束時刻,記為t2。t2時刻,高壓硅堆自然關斷,諧振電流為:

        時間區(qū)段t2~t3:從t0~t2時刻這一區(qū)間,意味著一個諧振周期完成,能量從電源側向負載傳輸一次。t2時刻起,諧振電流ir保持為零,IGBT管和各二極管均未導通,也沒有能量傳輸,所有元件狀態(tài)均維持原樣,輸出電壓由靜電除塵器本身的等效電容維持,電壓會有一定程度下降,但靜電除塵器的時間常數(shù)較大,在下一個諧振周期來臨之間,電除塵器上的電壓降很小。t3為下一個諧振周期開始的時刻。

        t3時刻后的工作狀態(tài)與前一個周期類似,唯一不同的是導通的IGBT管變?yōu)門2、T4,諧振電流方向為先反向,后正向。

        2 實測波形驗證

        因高頻電源裝置工作頻率較高,采用采樣頻率200MHz的示波儀對經(jīng)過該裝置進行波形分析,驗證上述工作原理。

        高壓整流后t1~t2的諧振電流波形,從負翻轉為正,實測高頻電源工作時,二次電流波形如圖2(3A8干電火花率,電流20mA,電壓32kV)。

        原邊諧振電流t0~t2波形,經(jīng)過整流,與實測整流后的二次電流波形特征相符。根據(jù)實測波形顯示串聯(lián)諧振固有頻率為1/25μs=40kHz。ir(t0-t1)與ir(t1-t2)幅值差即為:

        實測高頻電源短路試驗波形如圖3所示。

        圖3 顯示刻度為5μs

        二次電壓V0為0,故ir(t0-t1)與ir(t1-t2)幅值差為0,波形特征相符。

        由此可知,電流波形兩個波頭之間的幅值差與 二次電壓成正相關。二次電壓越大,兩個波頭幅值差越大,二次電壓為零時,兩個波頭幅值也就完全一致。

        3 高頻電源不同模式下的實錄波形分析

        3.1 火花率控制模式

        火花率控制模式下二次電流20mA,開關頻率fs=1/1400μs電流波形見圖4。

        圖4 顯示刻度為20μs

        火花率控制模式下二次電流538mA,開關頻率fs=1/100μs電流波形見圖5。

        圖5 顯示刻度為100μs

        通過對比火花率模式下,不同二次電流的波形,得出以下結論,高頻電源串聯(lián)諧振固定一直頻率不變,通過提高開關頻率fs來增加高頻電源輸出二次電壓、二次電流。

        3.2 脈沖模式

        由圖6、圖7可知:

        圖6 脈沖方式下的高能頻率顯示刻度為200μs

        圖7 脈沖方式下的低能頻率顯示刻度為50μs

        高能頻率輸出時,開關頻率:

        低能頻率輸出時,開關頻率:

        以上實測結果與高頻電源控制液晶屏所設定高能頻率、低能頻率的參數(shù)一致。

        通過分析可知,脈沖方式下,脈沖寬度對應高能頻率的輸出時間;一個脈沖周期內(nèi)除高能頻率輸出時間之外,即為低能頻率輸出時間。

        即高能頻率輸出-低能頻率輸出構成了一個脈沖周期。即可對脈沖周期占空比即可對輸出調節(jié)。

        4 錄波分析在實際消缺中的應用

        4.1 案例1

        某電廠3A7干電高頻電源運行中二次電壓較低,無法達到設定值,檢查電壓回路相關接線緊固,測量二次電壓確實偏低,對高頻電源進行空升試驗,二次電壓可升至額定值。

        后對二次電流進行錄波,如圖8所示,發(fā)現(xiàn)兩個波頭有明顯幅值差,而液晶屏顯示僅5kV。錄取其他正常運行高頻電源二次電流波形進行對比(液晶屏顯示值為30kV),基本與圖10波頭幅值差基本一致,判斷該高頻電源二次電壓測量失準。對該高頻電源油箱進行開蓋檢查,發(fā)現(xiàn)油箱內(nèi)部二次電壓接線端子較松,緊固后,試投正常。

        圖8 顯示刻度為10μs

        4.2 案例2

        某電廠2B6干電高頻電源脈沖方式下電流偏大1200mA左右,同工況電場脈沖方式電流約為200mA左右。切至火花率方式運行,電流正常受控。

        后對脈沖方式下二次電流進行錄波發(fā)現(xiàn)波形已紊亂(如圖9所示)。后經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該裝置高頻電源PLC低能頻率模擬量通道(0~10V)輸出固定為1.9V左右,不隨設定值變化,而高能頻率設定值為1500Hz,模擬量通道(0~10V)輸出為0.9V左右,判斷為低能頻率模擬量通道輸出失控造成波形紊亂,電流偏大。而對應而因火花率方式下低能頻率不起作用,因此能在火花率方式下正常工作。

        圖9 顯示刻度為5μs

        將該PLC送至廠家檢測,發(fā)現(xiàn)PLC模擬量通道內(nèi)部電容長時間運行老化,導致模擬量輸出不可控。

        5 結語

        本文通過高頻電源裝置工作原理的分析,總結了一套通過高采樣頻率示波儀進行波形分析方法,對電除塵用高頻電源裝置進行故障元件定位,減輕了高頻電源裝置解體吊芯的工作量,提高了消缺工作的效率和準確性。

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