摘要:針對西藏某大型銅鉬礦選礦流程進行了詳細的流程考查,并借助工藝礦物學研究,查明了損失原因。在此基礎上提出引入強力捕收劑、礦泥分散劑或進行礦泥開路試驗、強化+0.100 mm和-0.010 mm 2個粒級產(chǎn)品的有效回收等措施,預計可提高金屬銅回收率3~5百分點,為后續(xù)選礦工藝指標優(yōu)化提供方向,奠定該銅鉬礦山進一步“提質(zhì)、控本、增效”的基礎。
關鍵詞:銅鉬礦;流程考查;捕收劑;礦泥分散劑;開路浮選
中圖分類號:TD952 文章編號:1001-1277(2024)03-0050-05
文獻標志碼:Adoi:10.11792/hj20240312
引 言
西藏某大型斑巖型銅鉬礦,有價回收金屬元素為銅、鉬,品位分別為0.7 %和0.028 %,含少量有害雜質(zhì)元素砷,貴金屬金、銀含量較低。選礦廠處理量60 000 t/d,年產(chǎn)銅金屬量10萬t,鉬金屬量6 000 t。目前,采用銅鉬混合浮選工藝流程,獲得的精礦產(chǎn)品含銅20 %~25 %、含鉬0.7 %~0.9 %,銅回收率80 %~85 %、鉬回收率60 %~65 %,浮選指標較設計指標存在一定差距。為進一步提高浮選指標,項目組對該選礦廠銅鉬混合浮選工藝流程進行流程考查,總結(jié)了各金屬損失原因,并找出了影響浮選指標的因素,通過全面診斷和合理評價選礦廠生產(chǎn)現(xiàn)狀,為后續(xù)生產(chǎn)流程的穩(wěn)定和工藝優(yōu)化提出建議。
1 礦石性質(zhì)
礦石化學成分分析結(jié)果見表1,銅、鉬物相分析結(jié)果分別見表2、表3。
礦石中有價回收金屬元素為銅、鉬,有害雜質(zhì)元素主要為砷。銅、鉬氧化率分別為16.54 %和14.63 %。其中,結(jié)合氧化銅占10.71 %。硫化銅礦主要包括輝
2 流程考查
2.1 流程考查結(jié)果
該選礦廠采用一次粗選、兩次掃選、兩次精選的混合浮選工藝流程。流程考查期間,整個浮選工藝流程暢通,設備運行正常,生產(chǎn)操作穩(wěn)定,考查期間指標:原礦含銅0.71 %、含鉬0.034 %;銅鉬混合精礦含銅26.39 %、含鉬0.923 %,銅回收率82.37 %,鉬回收率60.88 %。當班指標:原礦含銅0.62 %、含鉬0.041 %,銅鉬混合精礦含銅24.11 %、含鉬0.83 %,銅回收率82.85 %,鉬回收率56.59 %??疾橹笜伺c當班生產(chǎn)指標基本一致,本次流程考查取樣具有代表性。數(shù)質(zhì)量流程見圖1。
2.2 各作業(yè)浮選時間分析
通過計算各作業(yè)礦量、水量、礦漿量,獲得各作業(yè)浮選時間,結(jié)果見表4。由表4可知:銅鉬混合浮選粗選、掃選總浮選時間為29.54 min,精選時間高達130.62 min。與設計浮選時間相比,精選時間過長。
2.3 浮選樣品粒級篩分
對浮選作業(yè)產(chǎn)品進行粒級篩分,結(jié)果見表5。
由表5可知:中礦(掃一精礦、掃二精礦、精一尾礦、精二尾礦)-0.023 mm粒級產(chǎn)率在28.49 %~64.26 %,均高于該作業(yè)給礦在此粒級含量,這說明礦泥在浮選過程中存在累積現(xiàn)象。累積現(xiàn)象嚴重時,不僅會影響有用礦物與藥劑作用效果,還會間接造成金屬“后竄”,從而影響選礦指標[3-5]。因此,建議添加合適的分散劑來改善浮選環(huán)境或者改變流程結(jié)構(gòu)(如礦泥開路等方式),以減少礦泥量。
2.4 粒級回收率
根據(jù)原礦、精礦和尾礦的粒級篩析結(jié)果,計算各粒級銅、鉬回收情況,結(jié)果見表6。
由表6可知:銅、鉬粒級回收率均存在“中間高、兩頭低”的現(xiàn)象。-0.150~+0.010 mm銅回收率為82.70 %~88.28 %,+0.150 mm 2個粒級銅回收率僅56.87 %,-0.010 mm粒級銅回收率僅63.71 %,說明銅損失主要集中在+0.150 mm粒級和-0.010 mm粒級;在-0.100~+0.010 mm粒級鉬回收率為66.17 %~80.97 %,-0.150~+0.100 mm粒級鉬回收率僅44.68 %,+0.150 mm粒級鉬回收率僅18.28 %,-0.010 mm粒級鉬回收率僅36.31 %,說明鉬損失主要在+0.100 mm和-0.010 mm 2個粒級。建議重點加強粗顆粒和細顆粒金屬的回收,尤其是+0.100 mm和-0.010 mm 2個粒級。
3 尾礦損失原因分析
3.1 銅損失原因分析
尾礦中硫化銅占52.56 %,氧化銅占47.44 %,且尾礦中氧化銅的銅品位0.094 %(原礦中氧化銅的銅品位0.105 %),說明尾礦中存在部分硫化銅損失,氧化銅基本未得到回收。建議在原流程中設計硫化浮選作業(yè)加強對其進行回收。
為了進一步考察尾礦銅損失原因,測定了尾礦中銅硫化物解離情況,結(jié)果見表7,尾礦中損失銅礦物嵌布特征見圖2。
由表7可知:硫化銅單體占46.88 %,其中粒級-0.010 mm占4.47 %;富連生體及中等連生體占31.40 %,粒級-0.010 mm僅占0.49%;貧連生體占21.72 %。尾礦中硫化銅大部分以粗粒解離,以單體及富連生體的形式損失。損失的銅礦物以單體解離銅和富連生體的粗顆粒為主,建議添加強力捕收劑(如丁基黃藥、戊基黃藥等長碳鏈捕收劑)對其進行回收。
3.2 鉬損失原因分析
浮選尾礦中鉬物相分析結(jié)果表明,硫化鉬占81.25 %,氧化鉬占18.75 %。浮選尾礦中鉬損失主要以硫化鉬形式為主。為了進一步考察尾礦中鉬損失原因,測定了尾礦中輝鉬礦的粒級及單體解離情況,結(jié)果見表8,尾礦中輝鉬礦特征見圖3。
由表8可知:輝鉬礦主要以單體形式損失,占80.29 %。其次,輝鉬礦貧連生體占12.07 %。單體粒度較粗,連生體粒度較細,基本處于-0.075 mm。建議混合粗選作業(yè)添加輝鉬礦捕收劑和優(yōu)化輝鉬礦浮選環(huán)境,加強其回收率[6-11]。
4 結(jié) 論
1)流程考查期間,整個浮選工藝流程暢通,設備運行正常,生產(chǎn)操作穩(wěn)定,考查期間指標:原礦含銅0.71 %、含鉬0.034 %;銅鉬混合精礦含銅26.39 %、含鉬0.923 %,銅回收率82.37 %,鉬回收率60.88 %,考查指標與當班生產(chǎn)指標基本一致,本次流程考查取樣具有代表性。
2)通過流程考查分析和工藝礦物學的研究,提出引入強力捕收劑、使用礦泥分散劑或礦泥開路、強化+0.100 mm和-0.010 mm 2個粒級的有效回收等措施,預計可提高金屬銅回收率3~5百分點。
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Process inspection and optimization of ore-dressing plant in a copper-molybdenum mine in Xizang
Zhang Yicheng
(Zijin Mining Group Co.,Ltd.)
Abstract:A detailed process inspection was conducted on the ore-dressing process of a large copper-molybdenum mine in Xizang.By utilizing process mineralogy studies,the reasons for losses were identified.Based on this,measures such as introducing powerful collectors,ore slurry dispersants,or conducting ore slurry open-circuit tests,enhancing the effective recovery of 2 particle size products of +0.100 mm and -0.010 mm,are proposed.It is expected to increase the copper metal recovery rate by 3-5 percentage points,providing guidance for optimizing the ore-dressing process indicators,and laying a foundation for further \"improving quality,controlling costs,and increasing efficiency\" in the copper-molybdenum mine.
Keywords:copper-molybdenum ore;process inspection;collector;ore slurry dispersants;open-circuit flotation
收稿日期:2023-11-05; 修回日期:2023-12-07
作者簡介:張逸鋮(1988—),男,工程師,從事有色金屬選礦技術和管理工作;E-mail:zhang_yicheng@zijinmining.com