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        曲軸鏈輪端加工工藝改進(jìn)

        2024-04-23 01:29:42王浩宇楊曉銘張棋國(guó)
        設(shè)備管理與維修 2024年7期
        關(guān)鍵詞:工藝

        馮 顯,王浩宇,劉 清,楊曉銘,張棋國(guó)

        (中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司成都?jí)嚎s機(jī)分公司,四川成都 610100)

        1 現(xiàn)狀分析

        4CFA、4CFJ 和4CFR 系列曲軸是濟(jì)柴動(dòng)力有限公司成都?jí)嚎s機(jī)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”)1000 kW以下功率壓縮機(jī)使用的關(guān)鍵部件。隨著上述機(jī)型市場(chǎng)需求的量增加,原工藝存在的一些問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)。目前生產(chǎn)過(guò)程中4CFA、4CFJ 和4CFR 系列曲軸鏈輪加工工藝為:(前工序略)→80 精車(chē)銑(鏈輪端留工藝頭)→90 粗磨主軸頸→100 粗、精磨連桿頸→110 氮化→120 精磨主軸頸→130 精車(chē)鏈輪→(后工序略)。

        公司未配備磨削4CFA、4CFJ 和4CFR 系列曲軸的隨動(dòng)磨床,故在磨削其連桿頸時(shí)只能采用普通連桿頸磨床,需要使用卡瓦,并按照如圖1 的方式裝夾。

        圖1 曲軸裝夾示意

        采用此工藝的原因:

        (1)主軸頸與功率輸入端直徑大小不一致,在粗、精磨連桿頸時(shí)主軸頸不能作為支撐位。必須保留工藝頭,無(wú)法在磨前加工鏈輪端。

        (2)在工序100(粗、精磨連桿頸)后,工序120(精磨主軸頸)前精車(chē)鏈輪將會(huì)車(chē)掉中心孔,使得粗、精磨主軸頸的基準(zhǔn)不統(tǒng)一,連桿頸的偏心距以及主軸頸與連桿頸軸頸之間的平行度超差。

        工藝存在的問(wèn)題:精車(chē)鏈輪時(shí)需支撐已是成品尺寸的第4 主軸頸,支撐位置有較大的風(fēng)險(xiǎn)被中心架磨傷或拉傷,造成曲軸報(bào)廢。

        2 改進(jìn)方案

        為解決作為支撐位的主軸頸被中心架磨傷或拉傷的問(wèn)題,與現(xiàn)場(chǎng)操作者共同探討制定了多種改進(jìn)方案,進(jìn)行分析對(duì)比,評(píng)價(jià)其優(yōu)劣,并擇優(yōu)進(jìn)行工藝試制。

        2.1 方案對(duì)比與分析

        方案1:精磨后,精車(chē)鏈輪時(shí)在第4 主軸頸上安裝工裝卡瓦作為支撐位,避免中心架與工件直接接觸(圖2)。

        圖2 曲軸卡瓦結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        該方法的問(wèn)題:①卡瓦合裝后,瓦瓣間存在間隙,中心架支撐過(guò)間隙位置時(shí)會(huì)產(chǎn)生輕微振動(dòng),將在鏈輪處產(chǎn)生振紋,且會(huì)造成鏈輪外圓橢圓;②精車(chē)鏈輪時(shí)采用的是普通車(chē)床車(chē)削,安裝卡瓦后,只能使用精度較低的帶軸承的中心架,會(huì)導(dǎo)致鏈輪橢圓及鏈輪與曲軸各主軸頸之間的同軸度超差。

        方案2:在車(chē)銑復(fù)合加工中心上的精車(chē)銑工序即完成鏈輪精車(chē),再在中心孔位置鉆攻一個(gè)M16 螺紋孔。在磨削工序時(shí)使用并安裝卡瓦支撐用軸套和端面壓緊軸套,作為連桿頸磨床的支撐位(輔助工藝頭),其裝配結(jié)構(gòu)如圖3 所示。

        圖3 軸套與曲軸鏈輪裝配示意

        使用該方案需要注意以下事項(xiàng):①卡瓦支撐用軸套與端面壓緊軸套間隙應(yīng)控制在0.01~0.015 mm,軸套與鏈輪的配合間隙為0.01~0.025 mm;②壓緊軸套端面在精車(chē)銑工序完成中心孔加工,作為粗、精磨主軸頸的基準(zhǔn)。

        該方法的問(wèn)題:①曲軸鏈輪公差帶只有0.017 mm,當(dāng)其出現(xiàn)尺寸超差時(shí),軸套與其配合就不能達(dá)到預(yù)期;②每加工一根曲軸就需要重復(fù)安裝軸套和端面壓緊軸套,容易出現(xiàn)重復(fù)定位誤差;③增加了加工M16 螺紋和拆裝軸套等工序的工作量。

        方案3:采用減法思維,按照原工藝仍然保留鏈輪端的工藝端,但是在其端面銑一個(gè)沉孔(沉孔至鏈輪端面),并完成中心孔加工(圖4)。這樣可以實(shí)現(xiàn)主軸頸粗、精磨時(shí)保持中心孔一直存在,實(shí)現(xiàn)基準(zhǔn)統(tǒng)一。在完成連桿頸精磨后即可完成鏈輪車(chē)削。因車(chē)削鏈輪時(shí)主軸頸仍有0.3 mm 余量,即使精車(chē)鏈輪時(shí)有拉傷的情況也可在精磨時(shí)修復(fù)。同時(shí),因?yàn)榫?chē)鏈輪時(shí)也不會(huì)破壞中心孔,使得在氮化后精磨主軸頸不會(huì)改變基準(zhǔn),仍為原來(lái)的2 個(gè)中心孔,可以最大限度地保證加工精度。

        圖4 鏈輪端沉孔加工尺寸及要求

        改進(jìn)后加工工藝:(前工序略)→80 精車(chē)銑(鏈輪端留工藝頭,銑端面沉孔)→90 粗磨主軸頸→100粗、精磨連桿頸→110 精車(chē)鏈輪→氮化→精磨主軸頸→(后工序略)。

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,車(chē)銑復(fù)合加工中心和外圓磨床的頂尖不會(huì)與曲軸端面沉孔產(chǎn)生干涉,方案可行。

        對(duì)比上述方案,本文認(rèn)為方案3 最優(yōu),原因如下:①試制失敗不會(huì)對(duì)曲軸質(zhì)量產(chǎn)生影響,風(fēng)險(xiǎn)低;②改進(jìn)后只增加了銑沉孔工步時(shí)間,不增加工裝夾具;③不再使用普通車(chē)床加工,提高了加工質(zhì)量,而較少的工序流轉(zhuǎn)和等待能夠提升生產(chǎn)效率。

        3 實(shí)施情況

        確定采用方案3 后,本文進(jìn)行了4 件4CFA 曲軸和4 件4CFJ 曲軸的試加工作為工藝驗(yàn)證,論證其工藝的可行性。圖5a)為精車(chē)銑工序留工藝頭,銑端面沉孔鏈輪端后的狀態(tài);圖5b)為工序100(粗、精磨連桿頸)后頂緊沉孔中心孔精車(chē)鏈輪時(shí)的狀態(tài);圖5c)為鏈輪精車(chē)完后的狀態(tài)。

        圖5 工藝驗(yàn)證

        4 持續(xù)改進(jìn)

        完成方案3 的工藝試驗(yàn)后,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提出更優(yōu)化的改進(jìn)方案4,在磨削連桿頸時(shí)使用高低卡瓦。功率輸入端直徑小時(shí)則在卡罐上配置厚瓦,主軸頸直徑大時(shí)則配置薄瓦。磨削連桿時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)支撐主軸頸4 和功率輸入端的功能,因此可以取消工藝頭,在精車(chē)銑時(shí)直接完成鏈輪的加工。

        方案4 的問(wèn)題:①曲軸配重塊與連桿頸磨床卡罐存在干涉;②使用高低瓦后是否會(huì)造成曲軸質(zhì)量問(wèn)題尚不明確,還需要進(jìn)一步驗(yàn)證。

        采用方案4 的優(yōu)點(diǎn):①精車(chē)銑工序即可完成鏈輪精加工。該工序采用車(chē)銑復(fù)合加工中心加工,加工精度和穩(wěn)定性高,質(zhì)量可靠;②不需工藝頭,減少了后續(xù)轉(zhuǎn)運(yùn)和再加工,提高了生產(chǎn)效率;③連桿頸磨床因無(wú)法支撐中心架,加工曲軸中間連桿頸時(shí)曲軸剛性較差。使用方案4 后可以縮短支撐位置之間的距離,顯著提高了磨削曲軸連桿頸時(shí)的剛性。

        4.1 改進(jìn)過(guò)程

        隨著產(chǎn)品需求量逐漸增大,為徹底解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題,本文進(jìn)行了以下改進(jìn)工作:

        (1)重新設(shè)計(jì)卡瓦,按照原磨床卡罐樣式加大了尺寸,避免卡罐與配重之間的干涉。

        (2)設(shè)計(jì)相應(yīng)曲軸的高低卡瓦:以4CFJ 曲軸為例,左卡罐支撐功率輸入端,其卡瓦外圓Φ207 mm,內(nèi)孔Φ105.3 mm(同粗磨后功率輸入端尺寸,圖6)。右卡罐支撐主軸頸4,其卡瓦外圓Φ207 mm,內(nèi)孔Φ108.3 mm(同粗磨后主軸頸尺寸,圖7)。通過(guò)按照高低卡瓦實(shí)現(xiàn)了曲軸兩端的等高。在精加工時(shí)再通過(guò)打表微調(diào)卡罐高度,達(dá)到兩端高差在0.01 mm 內(nèi)。

        圖6 厚卡瓦設(shè)計(jì)

        圖7 薄卡瓦設(shè)計(jì)

        4.2 改進(jìn)結(jié)果

        改進(jìn)后工藝:(前工序略)→80 精車(chē)銑(含精加工鏈輪)→90 粗磨主軸頸→100 粗、精磨連桿頸→110 氮化→120 精磨主軸頸→(后工序略)。

        新工藝已完成了8 件曲軸的試制,經(jīng)三坐標(biāo)檢測(cè)曲軸同軸度、偏心距、相位角均達(dá)到了圖紙要求,證明了方案的可行性,部分三坐標(biāo)檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,其中偏心距要求(46.65±0.04)mm,相位角要求90°±0.20°。

        表1 三坐標(biāo)檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        5 結(jié)束語(yǔ)

        本文通過(guò)持續(xù)改進(jìn),得到了最優(yōu)化的工藝方案,提高了生產(chǎn)效率,使產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定、可靠,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

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