崔凱 王博 羅智波 丁相利 李強 叢日振
摘 要:隨著對油耗的關注,汽油發(fā)動機使用EGR系統(tǒng)越來越普遍。EGR系統(tǒng)的布置,對EGR系統(tǒng)的性能和可靠性有很大的影響。文章結合冬季試驗中,對某發(fā)動機EGR壓差傳感器管路的布置的研究,對壓差結冰失效的故障機理、改進措施進行詳細的總結,希望對EGR系統(tǒng)的布置及相似設計改進提供借鑒。
關鍵詞:發(fā)動機 EGR 傳感器 管路 結冰
1 引言
EGR技術在柴油機的應用主要用于氮氧化物(NO2)排放的控制[1],用來提高發(fā)動機熱效率。隨著對油耗的關注,汽油發(fā)動機使用EGR系統(tǒng)越來越普遍。
EGR系統(tǒng)作為發(fā)動機的重要組件,其本身對可靠性要求非常高。EGR系統(tǒng)的布置形式,對可靠性的影響很大,在發(fā)動機系統(tǒng)設計過程中要充分考慮。
本文結合冬季試驗時EGR壓差傳感器管路結冰問題,希望對EGR系統(tǒng)的故障分析、設計布置提供借鑒。
2 EGR系統(tǒng)介紹
EGR是Exhaust Gas Recirculation的縮寫,指的是發(fā)動機的廢氣再循環(huán)系統(tǒng)。它通過將一部分廢氣導入進氣,使其再度進入燃燒室進行燃燒,從而降低發(fā)動機燃燒峰值,達到減少NOx排放的目的。
EGR系統(tǒng)的主要工作機理是,再循環(huán)的廢氣由于具有惰性,將會延緩燃燒過程,也就是說燃燒速度將會放慢,從而導致燃燒室中的壓力形成過程放慢,這就是氮氧化合物會減少的主要原因。
EGR系統(tǒng)通常包括EGR閥、EGR冷卻器、壓差傳感器等部件,常見EGR系統(tǒng)布置如圖1所示。EGR閥是整個系統(tǒng)的核心部件,它的任務是根據發(fā)動機的運行狀況,控制再循環(huán)的廢氣量,以減少排放污染。EGR控制單元則根據發(fā)動機的運行參數(如轉速、負載等)來控制EGR閥的工作,以實現廢氣的再循環(huán)。
在應用中,EGR系統(tǒng)在發(fā)動機的不同工況下會采用不同的控制策略。例如在起動工況、怠速狀態(tài)、暖機過程、大負荷或油門全開等情況下,EGR系統(tǒng)通常會選擇不進行EGR或者限制EGR的量,以保證發(fā)動機的正常工作和排放水平。通常EGR閥前后壓差需要傳感器進行采集,作為重要參數用于EGR系統(tǒng)的廢氣流量計算。
3 EGR壓差傳感器管路故障分析
3.1 故障模式
高寒驗證試驗時,某款試驗車進行4小時城市工況行駛(車速60~70km/h)后,夜間停車10小時,第二天早上繼續(xù)行駛時,報EGR 壓差傳感器通道信號異常?,F場檢查信號采集,發(fā)現壓差傳感器高壓端信號存在異常。壓力信號正常時如圖2,故障發(fā)生時如圖3。
3.2 失效原因確認
該試驗車EGR壓差傳感器管路結構及在發(fā)動機上的安裝位置如圖4、5所示。
對高壓端壓差傳感器高壓端管路相關零件拆解分析,發(fā)現EGR閥上的金屬管接頭內部結冰堵塞(圖6)。連接膠管及壓差傳感器未見異常(圖7)。
清除管接頭內結冰后,復裝驗證,壓力信號恢復正常,確認管路金屬接頭內部結冰堵塞為是本次失效的直接原因。
3.3 失效機理說明
EGR 閥在-5℃以下不工作,保持關閉狀態(tài),閥后無排氣進入。但壓差傳感器高壓端取氣位置在閥前,溫度較高的排氣經過EGR冷卻器后,進入壓差傳感器高壓端管路。壓差傳感器進氣管接頭為金屬管,布置上在EGR閥上,在整車上的安裝位置處于發(fā)動機最外側,并位于車輛的迎風面。在寒區(qū)行駛時,金屬管接頭溫度下降比較快,當金屬管內的排氣溫度下降到低于露點,就會形成冷凝水。車速越高,金屬管接頭溫度越低,冷凝現象越明顯。同時管接頭形狀為彎管(如圖8),冷凝水容易積累在彎折處。夜間停車后,管內的殘留的冷凝水在低溫下凍結,堵塞管路,第二天行駛時故障報出。
需要注意的是寒區(qū)高速工況也可能觸發(fā)結冰堵塞故障。根據試驗數據采集,車速100~110km/h時,管接頭的溫度會更低,冷凝水的量會更多,同時部分冷凝水會凍結成冰晶,冰水混合物可能會堵塞管路。通過數據采集(圖9)確認,高速工況下,壓力信號有時會出現異常。攝像頭監(jiān)測,可發(fā)現EGR閥內大量的冷凝水和冰晶,說明此工況下也存在堵塞風險。
4 改進措施與效果驗證
4.1 改進措施
根據失效原因分析,從管接頭的形狀設計、布置位置進行改善。
形狀設計上:管接頭由彎接頭改為直接頭,避免冷凝水在彎管處堆積。
布置上:接頭位置變更到缸蓋上,避免進氣管接頭溫度過低,避免冷凝水大量產生。該機型改進后將接頭位置由EGR閥處取氣改為缸蓋處取氣,如圖11所示。
4.2 效果驗證
改進后進行寒區(qū)城市工況、高速工況測試,車輛正常工作,均未發(fā)生故障,拆機檢查未見異常(如圖12),改進措施有效。
5 總結
本文重點剖析了寒區(qū)條件下,壓差傳感器管接頭結冰堵塞的故障案例。 通過對失效分析,說明對于EGR系統(tǒng)高溫氣體流過的管路的布置,應盡量避免產生冷凝水;同時對于可能產生冷凝水的管路,設計上應盡量避免冷凝水局部累積,防止冷凝水凍結堵塞,影響功能。同時應盡量避免將金屬管接頭布置在迎風面或發(fā)動機最外側,防止金屬管接頭局部溫度過低,導致產生的冷凝水。
管路的結冰觸發(fā)工況:
一、寒區(qū)城市工況(車速60~70km/h)行駛后,靜置4小時后,觀察是否凍結堵塞。二、寒區(qū)高速行駛過程中的(車速100~110km/h)過程中,觀察是否有故障。希望本文為解決相似問題提供幫助。
參考文獻:
[1]張韋,舒歌群,曹睿,等.高比率冷EGR與進氣富氧對柴油機燃燒及排放特性的影響[J].內燃機工程 2011.32(4):12-16.