鄧文晶,蔡李娟,杜鑫,盧佳曦,蔣軼峰
(上海航天控制技術(shù)研究所 測試與試驗(yàn)技術(shù)中心,上海 201109)
據(jù)統(tǒng)計(jì)運(yùn)載火箭和航天器出現(xiàn)故障原因50 %來源于振動,振動問題一直是航天產(chǎn)品最難解決的技術(shù)難題之一[1]。為模擬航天產(chǎn)品在運(yùn)輸、發(fā)射及在軌工作時實(shí)際經(jīng)歷的復(fù)雜動力學(xué)環(huán)境,再現(xiàn)產(chǎn)品的動力學(xué)特性或考核產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的適應(yīng)性與制造裝配的準(zhǔn)確性,通常產(chǎn)品研制階段需在振動臺上開展可靠性功能驗(yàn)證試驗(yàn),盡早的暴露設(shè)計(jì)缺陷與隱患[2]。在試驗(yàn)驗(yàn)證過程中振動控制系統(tǒng)輸出的力學(xué)環(huán)境準(zhǔn)確性至關(guān)重要,若實(shí)際控制量級低于振動試驗(yàn)規(guī)定條件將導(dǎo)致欠試驗(yàn),未能充分考核航天產(chǎn)品可靠性,潛在的缺陷會引發(fā)產(chǎn)品工作失效;反之控制量級過高時會致使在研制階段產(chǎn)品過試驗(yàn),無形中增加研制難度和研制經(jīng)費(fèi)[3]。因此,試驗(yàn)過程中振動加速度信號的采集及反饋控制信號的處理直接決定試驗(yàn)質(zhì)量,本文針對隨機(jī)振動試驗(yàn)控制過程存在的過試驗(yàn)與欠試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn),從壓電式加速度傳感器靈敏度設(shè)置偏差的角度開展分析驗(yàn)證工作。
數(shù)字式隨機(jī)振動控制系統(tǒng)主要分為模擬驅(qū)動信號生成、振動發(fā)生裝置、響應(yīng)譜數(shù)據(jù)采集與控制儀的頻譜均衡四個重要過程,整個振動試驗(yàn)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如圖1所示[4,5]。
圖1 數(shù)字式隨機(jī)振動試驗(yàn)控制系統(tǒng)
本文采用的SignalStar 數(shù)字式振動控制儀(DP-760)在進(jìn)行自檢時完成振動控制系統(tǒng)識別,在控制回路中通過發(fā)送的寬帶隨機(jī)激勵信號和同步采集的實(shí)測響應(yīng)信號計(jì)算獲得初始系統(tǒng)逆?zhèn)鬟f函數(shù)(補(bǔ)償函數(shù))。模擬驅(qū)動信號生成系統(tǒng)依據(jù)參考隨機(jī)譜和初始補(bǔ)償函數(shù)生成初始驅(qū)動譜,經(jīng)過相位隨機(jī)調(diào)制、逆傅里葉變換和時域隨機(jī)化過程后形成符合要求的真隨機(jī)數(shù)字信號,然后通過數(shù)/模轉(zhuǎn)換器變成電信號濾除噪聲干擾后輸入振動發(fā)生裝置。功率放大器放大激勵信號驅(qū)動振動臺工作,壓電式加速度傳感器采集臺面的反饋信號經(jīng)電荷放大器轉(zhuǎn)換后進(jìn)入響應(yīng)譜數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),濾除混疊頻率和響應(yīng)信號噪聲干擾后經(jīng)傅里葉變換獲得實(shí)測響應(yīng)譜。在頻譜均衡過程中,控制儀的隨機(jī)振動控制算法依據(jù)實(shí)測的響應(yīng)譜與驅(qū)動譜不斷更新系統(tǒng)逆?zhèn)鬟f函數(shù)以產(chǎn)生新的驅(qū)動信號,以上即實(shí)現(xiàn)整個振動控制回路中驅(qū)動信號的一次更新修正。
壓電式加速度傳感器因具有頻域范圍與動態(tài)范圍廣、靈敏度及機(jī)械強(qiáng)度高等優(yōu)勢,已廣泛應(yīng)用于振動監(jiān)測與分析領(lǐng)域[6]。傳感器工作時基于內(nèi)部壓電體的壓電效應(yīng),將所受的應(yīng)力與變形轉(zhuǎn)換成電荷量輸出,當(dāng)振動試驗(yàn)控制頻率遠(yuǎn)低于傳感器固有頻率時,傳感器輸出電荷量與受到作用力成正比[7]。
式中:
d—等價(jià)壓電系數(shù);
m—質(zhì)量塊的質(zhì)量;
a—振動加速度。
傳感器的電荷靈敏度q/a 主要跟質(zhì)量塊的質(zhì)量與壓電材料壓電系數(shù)相關(guān),在一定的頻率范圍與外界環(huán)境下,電荷靈敏度近似常數(shù)。壓電式加速度傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 壓電式加速度傳感器結(jié)構(gòu)
在傳感器與電荷放大器組合的信號采集轉(zhuǎn)換電路中,傳感器壓電體等效于電荷源[8],產(chǎn)生的電荷經(jīng)連接電纜進(jìn)入電荷放大器轉(zhuǎn)換成電壓輸出,其等效電路如圖3 所示。
圖3 壓電式加速度傳感器與電荷放大器等效電路
其中,電荷變換級輸入阻抗無限大的情況下,壓電體電阻Rd與放大器輸入電阻Ri并聯(lián)等效電阻可忽略,壓電體產(chǎn)生的電荷量q 基本都傳輸至反饋電容Cf上,電荷放大器的輸出電壓只跟壓電體輸出電荷量和反饋電容相關(guān),與壓電體輸出電容Ce、電纜等效電容Cc和放大器輸入電容Ci均無關(guān)。
一般電荷放大器可改變反饋電容Cf來調(diào)整電荷放大級增益,從而實(shí)現(xiàn)電荷放大器輸出靈敏度(mV/g 或mV/m.s2)分檔調(diào)節(jié),試驗(yàn)前需根據(jù)振動控制量級和傳感器電荷靈敏度(pC/g 或pC/m.s2)選擇相應(yīng)的輸出靈敏度檔位[9],以此控制單位加速度值所對應(yīng)的輸出電壓。
本文應(yīng)用蘇試6 T 振動臺DC-6000-60、DP 公司Signalstar 控制儀DP-760、B&K 公司2692 型電荷放大器與4382 型壓電式傳感器等組成的振動控制系統(tǒng),以最常見的產(chǎn)品環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)條件為例,分析在隨機(jī)振動試驗(yàn)時使用單點(diǎn)控制與兩點(diǎn)平均控制策略,傳感器靈敏度值偏差對于測量及控制準(zhǔn)確性的影響。
B&K 公司2692 型電荷放大器使用時需設(shè)置電荷放大器輸出靈敏度(mV/g)與傳感器電荷靈敏度(pC/g),上述兩參數(shù)共同決定電荷放大器靈敏度(mV/pC),即確定電荷信號與電壓信號之間的變換關(guān)系。本文試驗(yàn)過程中所用的B&K 傳感器校準(zhǔn)靈敏度值約為30 pC/g,電荷放大器輸出靈敏度固定為10 mV/g。
圖4 展示了傳感器靈敏度偏差對振動測量準(zhǔn)確性的影響。1 通道傳感器安裝在臺面中心位置進(jìn)行單點(diǎn)控制,2、3 通道傳感器安裝在臺面對角邊緣處作為測量。電荷放大器內(nèi)2 通道傳感器電荷靈敏度正常設(shè)置為30 pC/g,3 通道傳感器靈敏度值設(shè)置減半為15 pC/g,系統(tǒng)自檢報(bào)告顯示通道3 與通道2 相比自檢輸出電壓和試驗(yàn)預(yù)測輸出電壓均翻倍,表明通道3 測量所得時域量級是通道2測量真實(shí)值的兩倍,轉(zhuǎn)換在頻譜圖上通道3 相比通道2功率譜密度放大至6 dB。
圖4 單點(diǎn)控制時測量傳感器輸出電壓差異及過程曲線
分析原因是在同一振動環(huán)境下,測量所用B&K 傳感器輸出電荷量基本相同,當(dāng)電荷放大器輸出靈敏度固定為10 mV/g,3 通道設(shè)置傳感器靈敏度值減半為15 pC/g,此時電荷放大器內(nèi)3 通道電荷信號與電壓信號之間的變換比(mV/pC)翻倍,因此2、3 通道傳感器在實(shí)際輸出電荷量相同的情況下,經(jīng)電荷放大器后3 測量通道輸出顯示電壓(假值)為真實(shí)值的兩倍。
最常用的振動試驗(yàn)控制策略為單點(diǎn)控制和兩點(diǎn)平均控制,分析此兩種策略下控制傳感器靈敏度偏差對振動控制結(jié)果的影響。在1、2、3 通道傳感器安裝位置不變的情況下,1 通道控制傳感器靈敏度減半設(shè)置為15 pC/g,2、3 通道傳感器正常設(shè)置為30 pC/g,觀察圖5 振動曲線中1 通道控制曲線表面上完全符合試驗(yàn)需求,但2、3 通道測量傳感器所得真實(shí)試驗(yàn)量級僅為條件規(guī)定值的-6dB,實(shí)際已導(dǎo)致受試產(chǎn)品欠試驗(yàn)。原因是以1 通道傳感器進(jìn)行單點(diǎn)控制時,當(dāng)1 通道傳感器靈敏度設(shè)置減半為15 pC/g 時,系統(tǒng)自檢時該通道經(jīng)電荷放大器轉(zhuǎn)換后所得量級是真實(shí)值的兩倍,控制儀根據(jù)該反饋信號與目標(biāo)譜進(jìn)行比較均衡,進(jìn)而更新驅(qū)動譜和調(diào)節(jié)驅(qū)動電壓,對比圖4 與圖5 自檢報(bào)告中最大量級0 dB 時驅(qū)動電壓為1.652 V、0.806 V,表明此情況下真實(shí)控制時域量級為目標(biāo)值的1/2,反映在頻譜圖上即為目標(biāo)值的-6 dB。相反單點(diǎn)控制時若傳感器靈敏度設(shè)置偏大,會導(dǎo)致產(chǎn)品過試驗(yàn)。
圖5 1 通道傳感器單點(diǎn)控制策略下靈敏度減半時過程曲線
兩點(diǎn)平均控制策略下設(shè)置1、2 通道傳感器進(jìn)行控制,3 通道監(jiān)測振動控制真實(shí)量級,圖6 所示為1、2 控制通道傳感器某一靈敏度減半為15 pC/g 時振動過程曲線,觀察兩點(diǎn)平均擬合的控制曲線表面上嚴(yán)格符合條件參考值,但從3通道測量所得反映出真實(shí)控制量級遠(yuǎn)低于規(guī)定值,此時值得關(guān)注的是3 通道測量曲線與控制傳感器中靈敏度正常設(shè)置的控制曲線基本一致。
圖6 兩點(diǎn)平均控制時1 通道、2 通道控制傳感器靈敏度減半時過程曲線
原因是兩點(diǎn)平均振動控制的實(shí)現(xiàn)是將1、2 控制點(diǎn)的響應(yīng)譜信號經(jīng)算術(shù)平均合成一個虛擬反饋信號,然后與目標(biāo)譜進(jìn)行比較并使用兩者之間的誤差修正驅(qū)動信號。當(dāng)其中一個控制通道靈敏度減半時系統(tǒng)自檢所得該通道反饋量級是真實(shí)值的兩倍,此時合成的虛擬控制信號相比真實(shí)值偏大,控制儀根據(jù)該偏大的虛擬控制信號就會降低驅(qū)動電壓輸出從而導(dǎo)致欠試驗(yàn)。其中兩點(diǎn)平均控制設(shè)置1、2 通道傳感器為控制點(diǎn),但傳感器的作用實(shí)質(zhì)上只能測量,只是控制儀算法根據(jù)該兩點(diǎn)的測量反饋量級調(diào)節(jié)輸出信號,所以3 通道監(jiān)測曲線與控制傳感器中靈敏度正常設(shè)置的控制曲線基本一致。反之若1、2 控制通道傳感器某一靈敏度增加時會導(dǎo)致增大驅(qū)動電壓輸出從而導(dǎo)致過試驗(yàn)。
本文介紹了數(shù)字式隨機(jī)振動試驗(yàn)控制系統(tǒng)的主要結(jié)構(gòu)與工作原理,著重分析振動信號經(jīng)壓電式加速度傳感器采集、電荷放大器轉(zhuǎn)化的工作過程,驗(yàn)證分析了傳感器靈敏度偏差是如何影響隨機(jī)振動試驗(yàn)控制準(zhǔn)確性。試驗(yàn)結(jié)果表明電荷放大器內(nèi)傳感器靈敏度設(shè)置偏小會導(dǎo)致控制系統(tǒng)識別量級增大,當(dāng)振動控制過程采用該反饋信號實(shí)施單點(diǎn)控制或兩點(diǎn)平均控制策略時,振動臺真實(shí)輸出量級均會相應(yīng)減小,此時雖然程序頁面顯示的控制曲線表面上符合試驗(yàn)條件需求,但實(shí)際已導(dǎo)致受試產(chǎn)品欠試驗(yàn)。反之傳感器靈敏度設(shè)置偏大導(dǎo)致控制系統(tǒng)識別量級減小,振動臺真實(shí)輸出量級變大導(dǎo)致受試產(chǎn)品過試驗(yàn)。本文研究成果可作為試驗(yàn)員開展振動試驗(yàn)的理論依據(jù),及時定位解決振動控制過程量級偏離問題,同時也為產(chǎn)品振動試驗(yàn)過程失效分析提供方向。下階段研究采用兩通道或多通道信號實(shí)現(xiàn)振動控制策略時,將各通道信號與擬合控制信號之間誤差作為試驗(yàn)開始參考因素,爭取從源頭上降低航天產(chǎn)品過試驗(yàn)與欠試驗(yàn)現(xiàn)象。