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        低濃度瓦斯熱源供暖技術(shù)的礦用實(shí)踐分析

        2024-04-07 12:54:30李硯博
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        李硯博

        (山西韜拓云聯(lián)礦山技術(shù)有限公司, 山西 太原 030012)

        0 引言

        據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì),每年我國(guó)煤礦排放的甲烷量大約為190 億m3,為世界第一,約占我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)排放的總甲烷量的1/3,其中,通過(guò)煤礦通風(fēng)瓦斯排放的甲烷量約為130~170 億m3,折合1 510~1 975 萬(wàn)t 標(biāo)準(zhǔn)煤,與西氣東輸?shù)奶烊粴饬?20 億m3相當(dāng)[1]。甲烷的溫室效應(yīng)是CO2的21 倍,對(duì)臭氧的破壞能力是CO2的7 倍。

        隨著雙碳政策的不斷落地,礦井瓦斯也逐步被當(dāng)成一種清潔、高效的能源進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用。低濃度瓦斯是一種危害較小、雜質(zhì)較低的礦井瓦斯[1-2]。目前細(xì)分能源的應(yīng)用越發(fā)成熟,以低濃度瓦斯為主要燃料,推動(dòng)設(shè)備發(fā)電,再向終端供熱供暖成為了低濃度瓦斯利用的重要方式。但這種方式存在低濃度瓦斯進(jìn)行燃燒不充分的弊端,為解決這一問(wèn)題,筆者針對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備提出了新的升級(jí)改造思路。

        1 瓦斯資源及抽采情況

        晉城某礦為低瓦斯礦井,但局部瓦斯聚集量較大,周邊煤礦多為高瓦斯礦井,因此該礦按高瓦斯礦井進(jìn)行管理,配有一套瓦斯抽采系統(tǒng),瓦斯泵站抽采瓦斯平均純量20.4 m3/min,平均瓦斯?jié)舛?%。

        2 低濃度瓦斯利用方案

        2.1 存在問(wèn)題

        目前該礦對(duì)低濃度瓦斯的抽采積極性不高,主要有以下兩點(diǎn)原因及解決方法:首先是CH4濃度低。當(dāng)煤礦瓦斯中CH4含量低于6%時(shí)則無(wú)法直接點(diǎn)燃,即使點(diǎn)燃也難以維持燃燒;其次是流量與濃度不穩(wěn)定。由于煤礦工作面變化,通風(fēng)瓦斯流量和濃度都存在大幅波動(dòng)。

        2.2 主要方案

        目前,低濃度瓦斯綜合利用技術(shù)主要包括低濃度瓦斯發(fā)電技術(shù)、低濃度瓦斯?jié)饪s技術(shù)和低濃度瓦斯氧化技術(shù)[4]。其中,低濃度瓦斯發(fā)電技術(shù)使用范圍有限、利用效率低、前期投資大、維修量大;低濃度瓦斯?jié)饪s技術(shù)投資高、功耗高、占地面積大、經(jīng)濟(jì)效益極差;低濃度瓦斯氧化技術(shù)運(yùn)行費(fèi)用高、投資高、占地面積大、經(jīng)濟(jì)效益極差。綜合來(lái)看,以上三種方案各有其弊端,因此筆者提出低濃度瓦斯直燃供暖技術(shù)。

        3 低濃度瓦斯熱源撬供暖技術(shù)應(yīng)用

        晉城某礦從瓦斯抽采泵站將低濃度瓦斯輸送至瓦斯直燃系統(tǒng);低濃度瓦斯在燃燒室內(nèi)燃燒后產(chǎn)生高溫?zé)煔?,然后進(jìn)入余熱蒸汽鍋爐;在余熱蒸汽鍋爐中進(jìn)行熱交換,最終產(chǎn)生蒸汽,進(jìn)入礦使用的熱力管網(wǎng),滿(mǎn)足礦上的用熱需求。本項(xiàng)目建設(shè)包括低濃度瓦斯安全輸送系統(tǒng)一套、6 套低濃度瓦斯直燃控制撬和配套的6 個(gè)燃燒室、2 臺(tái)6 t 的余熱鍋爐,具體如下:

        3.1 低濃度瓦斯安全輸送系統(tǒng)

        低濃度瓦斯氣源從泵站高壓管路接入低負(fù)壓抽采管,然后匯入混氣總管。安全輸送管路系統(tǒng)如圖1所示,主要由水封阻火泄爆裝置、自動(dòng)噴粉抑爆裝置、自動(dòng)阻爆裝置、監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)等組成的低濃度瓦斯安全輸送保障系統(tǒng)。

        圖1 瓦斯安全輸送系統(tǒng)

        低濃度瓦斯由參混裝置進(jìn)入,經(jīng)水封阻火泄爆裝置后進(jìn)入自動(dòng)噴粉擬爆裝置。其中水封阻火泄爆裝置設(shè)計(jì)安置于摻混裝置入口較近的位置,自動(dòng)噴粉抑爆器的安設(shè)位置應(yīng)距離相關(guān)輸送管路上安裝的最近的火焰?zhèn)鞲衅鬏S向距離40~50 m;當(dāng)有火花、壓力突變等情況出現(xiàn)時(shí),各系統(tǒng)傳感器將在第一時(shí)間將信號(hào)傳遞至監(jiān)控系統(tǒng),在多重防護(hù)裝置共同作用下,確保瓦斯輸送安全。

        3.2 直燃控制系統(tǒng)

        利用低濃度瓦斯直燃技術(shù),該技術(shù)采用金屬纖維表面燃燒器,直接燃燒器采用的是非常成熟的用于燃?xì)忮仩t的預(yù)混式表面燃燒器,這種燃燒器通過(guò)風(fēng)機(jī)配比為低濃度甲烷,在燃燒室內(nèi)穩(wěn)定、可靠的燃燒,所以用于低濃度瓦斯的燃燒器也是安全可靠的。

        直燃機(jī)控制系統(tǒng)主要由超低瓦斯?jié)舛热紵龣C(jī)、甲烷濃度監(jiān)測(cè)、燃?xì)怆姶砰y、空燃比例閥、球閥及流量孔板等組成。通過(guò)直燃監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)各管路中的氣體狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè),協(xié)調(diào)各設(shè)備高效運(yùn)作,服務(wù)直燃系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)作。燃燒控制系統(tǒng),如圖2 所示。

        圖2 燃燒控制系統(tǒng)

        3.3 燃?xì)夤苈犯脑?/h3>

        燃燒機(jī)的爐頭經(jīng)過(guò)采用特殊合金編織成金屬絲網(wǎng)用無(wú)縫織線(xiàn)技術(shù)處理。當(dāng)?shù)蜐舛韧咚购涂諝鈪⒒旌螅旌蠚怏w在合金纖維絲網(wǎng)上出現(xiàn)紅色火焰,此時(shí)燃燒強(qiáng)度可以接近2 500 kW/m2,整個(gè)燃燒過(guò)程更加充分、均勻。避免了局部高溫區(qū)的產(chǎn)生,有效抑制了熱力型氮氧化合物的生成,達(dá)到靜音燃燒,超低排放效果,實(shí)現(xiàn)NOx排放在30 mg/m3以下的環(huán)保目標(biāo)。低濃度瓦斯在燃燒室內(nèi)充分燃燒后,釋放出熱風(fēng),從燃燒室出口排出,進(jìn)入余熱鍋爐?,F(xiàn)整個(gè)燃燒過(guò)程的燃燒方向、燃燒烈度和燃燒時(shí)限都是可控工作狀態(tài),保證了燃燒過(guò)程全面受控,安全、可靠地完成整個(gè)燃燒制熱過(guò)程,完全符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。安裝示意圖如圖3所示。

        圖3 直燃系統(tǒng)安裝

        4 應(yīng)用效益

        4.1 經(jīng)濟(jì)性

        首先該瓦斯直燃技術(shù)可以將6%以上的低濃度瓦斯直接燃燒,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單,工藝流程簡(jiǎn)化,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)低濃度瓦斯直燃利用的技術(shù)空白。其次具有較低的運(yùn)行成本,在項(xiàng)目運(yùn)行中,直燃設(shè)備除了正常的運(yùn)行維保外,只需定期更換燃燒器,無(wú)需其他成本。相比較更換催化劑,直燃項(xiàng)目的成本最低。

        按照測(cè)算,由六臺(tái)直燃控制撬和兩臺(tái)六蒸噸的余熱鍋爐組成的低濃度瓦斯供熱系統(tǒng),只要消耗20 m3/min純瓦斯,其釋放出來(lái)的熱能,完全可以替代一臺(tái)冬季使用的12T 蒸汽鍋爐和夏季使用的1 臺(tái)4T 蒸汽鍋爐。

        4.2 環(huán)保效益

        系統(tǒng)采用低瓦斯直燃技術(shù),燃燒效率更高,火苗更集中、燃燒更充分,燃燒溫度控制在1 000 ℃以?xún)?nèi),有效抑制了NOx化合物的產(chǎn)生。如果對(duì)所有的抽采瓦斯回收利用,可以減排600 萬(wàn)m3低濃度瓦斯/a,減排27 萬(wàn)t 二氧化碳/a,碳排放減排效益顯著。

        燃燒設(shè)備的均勻透氣性和燃?xì)馀c空氣的均勻預(yù)混,燃燒十分穩(wěn)定和溫度分布均勻,沒(méi)有局部高溫存在。預(yù)混又有足夠的空氣供給,故CO 的排放也低。如表1,根據(jù)對(duì)燃燒管路所排放的污染物進(jìn)行采樣發(fā)現(xiàn),顆粒物、NOx和CH4的排放量都大幅減少,符合大氣排放要求。

        表1 排放物抽樣檢測(cè)表 單位:mg/m3

        4.3 安全效益

        這項(xiàng)技術(shù)的運(yùn)用可使爆炸濃度的抽采瓦斯可進(jìn)行安全可控地燃燒利用。大量的低濃度抽采瓦斯,能不受抽采瓦斯?jié)舛?、流量波?dòng)性影響,全部進(jìn)行可控的燃燒供熱及熱富集發(fā)電,便可真正實(shí)現(xiàn)礦井廢氣回收利用,實(shí)現(xiàn)大量減排指標(biāo)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        低濃度瓦斯直燃熱源撬供暖一體化技術(shù)具有占地面積小、投資省、供熱效率高等特點(diǎn),充分利用低熱值燃?xì)馊紵碚摵图夹g(shù),通過(guò)安全裝置、燃燒裝置與制熱裝置的集成,利用安全控制系統(tǒng)控制,實(shí)現(xiàn)了低濃度瓦斯安全燃燒制熱的工業(yè)化應(yīng)用,開(kāi)辟了一條低濃度瓦斯利用的新路線(xiàn)、新工藝,達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

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