北京國(guó)電電力有限公司上灣熱電廠 王文光
在火電廠鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,煤炭在燃燒時(shí)所產(chǎn)生的一小部分的熱能,會(huì)被鍋爐所吸收,但仍有一小部分的熱能沒(méi)有被吸收,導(dǎo)致熱量的損耗,熱量損失的種類主要包括鍋爐排煙系統(tǒng)帶走的熱量、煤炭燃燒不充分所導(dǎo)致的熱量損失、鍋爐散熱損失,這些都是在火電廠鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)需要解決的節(jié)能問(wèn)題。本文以某火電廠為例,對(duì)火電廠鍋爐節(jié)能運(yùn)行技術(shù)進(jìn)行分析。
沒(méi)有足夠的氧氣,火電廠燃煤難以充分燃燒。給氧量要找到一個(gè)平衡點(diǎn),才能讓煤充分燃燒。加大對(duì)氧氣的控制,可進(jìn)一步提高燃煤的利用效率?;痣姀S通常使用鼓風(fēng)機(jī)對(duì)鍋爐內(nèi)進(jìn)行吹風(fēng),如果入爐空氣量太多,且含氧量較高,將會(huì)引起鍋爐內(nèi)溫度降低,伴隨著排煙系統(tǒng)的排煙量增大,會(huì)導(dǎo)致熱量損耗。如果火電廠鍋爐入爐的空氣總量較小,氧氣含量較低,將導(dǎo)致煤炭不能與氧氣直接接觸,出現(xiàn)燃燒不充分的現(xiàn)象。所以,操作人員應(yīng)利用先進(jìn)的儀器,測(cè)量出最佳的吸氣量。
在火電廠鍋爐運(yùn)行時(shí),不能直接將燃煤放入鍋爐中,必須先將燃煤加工為煤粉,煤粉的大小和細(xì)度將直接影響到燃燒的充分性,越細(xì)的煤粉與氧氣直接接觸的面積越大,有利于促進(jìn)煤粉的完全燃燒,此時(shí)鍋爐產(chǎn)生的熱量效率更高。因此,操作人員必須根據(jù)火力發(fā)電廠的實(shí)際情況來(lái)計(jì)算出最優(yōu)的煤粉細(xì)度,利用磨煤機(jī)來(lái)確定較為合適的煤粉細(xì)度[1]。
為保證煤粉能夠充分燃燒,有必要對(duì)鍋爐內(nèi)的燃燒區(qū)進(jìn)行適時(shí)的優(yōu)化調(diào)節(jié)。盡量避免與外焰直接接觸,根據(jù)鍋爐內(nèi)煤粉的燃燒狀態(tài)和溫度變化,增加鍋爐下排的二次進(jìn)風(fēng)系統(tǒng),減少鍋爐上排風(fēng)系統(tǒng)的進(jìn)風(fēng)。如此,可避免鍋爐內(nèi)的結(jié)焦問(wèn)題,降低溫度,從而避免熱能的流失。
要使煤粉在鍋爐內(nèi)燃燒的位置處于中心,不僅要對(duì)風(fēng)粉混合物的風(fēng)速進(jìn)行控制,還應(yīng)對(duì)一次風(fēng)量和二次風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),使二次風(fēng)量盡可能地保持相等,或者在相等的范圍內(nèi)。在鍋爐的運(yùn)行管理中,如果煤粉的燃燒狀況和爐內(nèi)溫度都在相對(duì)適宜的范圍內(nèi),可盡可能地使用下排燃燒器來(lái)降低爐內(nèi)的火焰高度,進(jìn)一步地降低排煙系統(tǒng)的溫度,將爐內(nèi)的熱損失降到最低,從而提高火力發(fā)電廠鍋爐的運(yùn)行速度。
鍋爐燃燒送風(fēng)量和燃煤量與鍋爐燃燒效率有一定關(guān)系,必須合理設(shè)定二者的比例,才能保證燃燒能達(dá)到預(yù)期的效果。在燃燒過(guò)程中,對(duì)燃燒量、送風(fēng)量等進(jìn)行記錄,并對(duì)不同比例的鍋爐燃燒送風(fēng)量和燃煤傳輸量下的鍋爐燃油燃燒效果進(jìn)行對(duì)比,由此可以找出燃油燃燒效果最優(yōu)的混合比例。
2.1.1 磨煤機(jī)振動(dòng)大問(wèn)題調(diào)整試驗(yàn)
通過(guò)對(duì)磨煤機(jī)振動(dòng)大問(wèn)題調(diào)整進(jìn)行調(diào)試,得到燃燒優(yōu)化的結(jié)果,見(jiàn)表1。
表1 磨煤機(jī)振動(dòng)大問(wèn)題調(diào)整試驗(yàn)
在試驗(yàn)條件下,磨煤機(jī)電流脈動(dòng)范圍為37~78A,最大脈動(dòng)范圍為41A,最大脈動(dòng)范圍為35A,最大脈動(dòng)范圍為35A;水力調(diào)節(jié)狀態(tài)由11.63MPa/ 2.00MPa調(diào)節(jié)為9.62MPa/2.39MPa,降低水力調(diào)節(jié)壓力,增大磨輥上部煤層的厚度,降低磨煤機(jī)的振動(dòng),調(diào)節(jié)后,磨煤機(jī)的電流波動(dòng)為41~64A,波動(dòng)極限為23A,正常波幅為19A;降低水力負(fù)荷對(duì)調(diào)節(jié)電流脈動(dòng)的作用是顯著的,但也使通風(fēng)阻力增大,煤粉細(xì)度增大。
在調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)分離器頻率的工況下,將旋轉(zhuǎn)分離器頻率從26Hz提高到30Hz,從而使磨輥上煤層的厚度進(jìn)一步增大,調(diào)節(jié)后的磨煤機(jī)電流波動(dòng)在46~63A,波動(dòng)極限值降低到19A,正常波動(dòng)范圍降低到13A;提高旋流分離器的頻率,對(duì)調(diào)節(jié)氣流脈動(dòng)有顯著的作用,使R90的細(xì)度從30.7%降至17.4%,而通氣阻力達(dá)到4.21kPa;在磨煤機(jī)入口一次風(fēng)量調(diào)節(jié)工況中,將一次風(fēng)量從89.4t/h降低到83.7t/h,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)后,電流平均值得到了提高,但這對(duì)煤粉細(xì)度和通風(fēng)阻力的影響較小,磨煤機(jī)電流波動(dòng)值只有小幅的增加,但是并沒(méi)有對(duì)磨煤機(jī)的振動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行解決。
在對(duì)液壓加載力和旋轉(zhuǎn)分離器頻率進(jìn)行了調(diào)節(jié)之后,在50t/h的額定給煤量下,磨煤機(jī)電流波動(dòng)得到了顯著的改善。為了對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,在35t/h、42t/h和58t/h不同的煤量下,進(jìn)行了驗(yàn)證性試驗(yàn)。結(jié)果顯示,在不同的煤量下,磨煤機(jī)電流波動(dòng)的界限值在19~22A,波動(dòng)的一般值在17~18A。與此同時(shí),磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度R90在13.1%~20.3%,這都是在正常的范圍之內(nèi),效果比較好。但在較大的煤炭用量下,其風(fēng)阻值可達(dá)5.32kPa,且封閉風(fēng)/一次風(fēng)差壓顯示為低壓。
在上述測(cè)試的基礎(chǔ)之上,對(duì)其進(jìn)行了更深入的調(diào)節(jié),使其液壓加載力下降到8.31MPa/2.39MPa,旋轉(zhuǎn)分離器頻率提升到35Hz,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)后的磨煤機(jī)電流波動(dòng)在50~69A,波動(dòng)極限值為19A,正常波動(dòng)在14A左右,與液壓加載力9.62MPa/2.39MPa、旋轉(zhuǎn)分離器頻率30Hz工況比較,電流波動(dòng)并未得到顯著的改善,電流平均值從53.8A上升到59.7A,通風(fēng)阻力從4.21kPa上升到4.84kPa。
2.1.2 熱一次風(fēng)母管壓力優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)
為了最小風(fēng)煙系統(tǒng)的總體節(jié)流阻力,達(dá)到減少鍋爐輔助設(shè)備能耗的目的,本次試驗(yàn)在660MW,495MW,330MW三種不同的負(fù)載情況下,對(duì)試驗(yàn)中的熱一次風(fēng)母管壓力進(jìn)行了最優(yōu)調(diào)節(jié)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 熱一次風(fēng)母管壓力優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果
由熱一次風(fēng)母管壓力優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果可知:ABCDE型磨機(jī)在660MW負(fù)載下運(yùn)行,一次風(fēng)母管壓力從10.55kPa下降至9.21kPa,熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度為47%~53%,冷風(fēng)門(mén)開(kāi)度為0~25%,且不會(huì)引起通風(fēng)阻力的增大,A/B側(cè)一次風(fēng)電流分別減少17A和20A,總共減少37A左右,節(jié)能效果顯著;ABCD磨機(jī)在495MW負(fù)載條件下,一次風(fēng)母管壓力從9.89kPa降至8.58kPa,投入使用后,磨機(jī)的熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度為46%~50%,冷風(fēng)門(mén)開(kāi)度為0,但不會(huì)增大通風(fēng)阻力,A/B側(cè)一次風(fēng)電流各減少20A/21A,合計(jì)減少41A左右,節(jié)能效果顯著;ACD磨機(jī)在330MW負(fù)載條件下,一次風(fēng)母管壓力從9.52kPa下降至8.12kPa,投入使用后,磨機(jī)的熱風(fēng)門(mén)開(kāi)度為47%~50%,冷風(fēng)門(mén)開(kāi)度為0%,但不會(huì)增大通風(fēng)阻力,A/B一次風(fēng)電流分別下降20A和23A,合計(jì)下降43A左右,節(jié)能效果顯著。
以鍋爐燃燒為基礎(chǔ),以裝備運(yùn)行效率為目標(biāo),對(duì)其進(jìn)行測(cè)試,并結(jié)合測(cè)試結(jié)果,評(píng)價(jià)煤粉與送風(fēng)量的最優(yōu)匹配關(guān)系,以達(dá)到合理設(shè)置參數(shù)的目的。鍋爐對(duì)燃油的利用和生產(chǎn)效果的發(fā)揮,都與燃燒送風(fēng)量和燃煤輸送量的配比值有一定的聯(lián)系,因此必須對(duì)這兩種物質(zhì)的配比進(jìn)行合理的設(shè)計(jì),利用計(jì)算機(jī)將鍋爐運(yùn)行過(guò)程中的送風(fēng)量、燃煤量等數(shù)據(jù)輸入,繪制出數(shù)據(jù)變化曲線,根據(jù)燃料燃燒效率的要求,提出最優(yōu)方案[2]。
在此基礎(chǔ)上,根據(jù)鍋爐燃燒原理和實(shí)際運(yùn)行資料,對(duì)不同工況下的鍋爐燃燒進(jìn)行了數(shù)值仿真,從而為提高鍋爐燃燒效率提供了可靠的參數(shù)。對(duì)鍋爐燃燒器有關(guān)參數(shù)的設(shè)置,需要以理論為依據(jù),并與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)相結(jié)合,來(lái)建立相應(yīng)的模型。然后,改變其中的一些參數(shù),就可以得出鍋爐的燃燒效率。在鍋爐燃燒過(guò)程中,運(yùn)用模擬數(shù)值參考建立模型數(shù)據(jù)處理,利用模型得到的結(jié)果,找到鍋爐燃燒設(shè)備優(yōu)化的最佳方式。
在控制鍋爐的燃燒過(guò)程中,要建立一個(gè)能夠真實(shí)反映實(shí)際情況的模型,并盡可能地簡(jiǎn)化模型的結(jié)構(gòu)。對(duì)鍋爐的燃燒過(guò)程進(jìn)行了研究,通過(guò)建立模型,在不同的參數(shù)下,對(duì)爐膛中的燃料燃燒進(jìn)行了仿真,從而獲得了比較可靠的數(shù)據(jù)。
在鍋爐運(yùn)行時(shí),可根據(jù)燃燒指數(shù),如送風(fēng)量、送煤量、發(fā)熱量、排放量等來(lái)評(píng)估燃燒狀況。再加上火焰的基礎(chǔ)屬性,可在短時(shí)間內(nèi)找到問(wèn)題所在,并作出應(yīng)對(duì)。通過(guò)對(duì)燃燒過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵量和煙道氣中的氧氣含量進(jìn)行了測(cè)定。在使用鍋爐燃燒指數(shù)測(cè)量技術(shù)時(shí),要給出火檢圖像、燃燒凈值等數(shù)據(jù),并依據(jù)鍋爐燃燒設(shè)計(jì)條件,給出工作方案。在數(shù)據(jù)采集過(guò)程中,以鍋爐燃燒情況判定結(jié)果的精準(zhǔn)度為基礎(chǔ),需要對(duì)鍋爐燃燒指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),從而對(duì)所得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確地分析,從而提出鍋爐燃燒管理的優(yōu)化措施,提升管理措施的執(zhí)行效果。
對(duì)鍋爐的燃燒指數(shù)進(jìn)行測(cè)定時(shí),必須配置高精度的測(cè)定儀器。在鍋爐燃燒裝置操作過(guò)程中,將測(cè)量?jī)x置于燃燒室上方,可對(duì)整個(gè)燃燒室進(jìn)行監(jiān)測(cè)。在鍋爐上、中、下三個(gè)燃燒器相關(guān)聯(lián)的部分,可對(duì)各個(gè)燃燒器進(jìn)行監(jiān)測(cè),并獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)。在進(jìn)行測(cè)試儀器的安裝時(shí),應(yīng)根據(jù)測(cè)試儀器的具體安裝位置進(jìn)行靈活處理,以達(dá)到提高測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確度的目的。
燃煤是火力發(fā)電廠生產(chǎn)過(guò)程中重要的能源,但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,由于燃煤不完全燃燒,使鍋爐的效率下降。因此,火力發(fā)電廠需要將鍋爐的燃燒優(yōu)化技術(shù)應(yīng)用到生產(chǎn)中,以提高其發(fā)電效率,以達(dá)到其可持續(xù)發(fā)展的目的。