中核蘇能核電有限公司 劉汝衛(wèi) 劉得印 韓 偉
在清華大學(xué)10MW高溫氣冷實(shí)驗(yàn)堆的基礎(chǔ)上,反應(yīng)堆功率放大20倍,20萬kW級的石島灣高溫氣冷堆示范工程(HTRPM)于2012年12月開工建設(shè),于2023年12月完成168h連續(xù)運(yùn)行考驗(yàn),并正式投入商業(yè)運(yùn)行。同時(shí),為了進(jìn)一步推廣高溫氣冷堆的發(fā)展和市場應(yīng)用,60萬kW高溫氣冷堆(HTR-PM600)已進(jìn)入施工設(shè)計(jì)階段,后續(xù)將按計(jì)劃開展建設(shè)任務(wù),可用于發(fā)電、高溫工藝供熱及高溫制氫等領(lǐng)域。
主氦風(fēng)機(jī)、蒸汽發(fā)生器、控制棒、吸收球等核島主系統(tǒng)和設(shè)備運(yùn)行正常。燃料裝卸系統(tǒng)自動運(yùn)行,每天換料速度平均可達(dá)5000球/堆,裝卸超過100萬個(gè)燃料球。余熱排出、負(fù)壓通風(fēng)、設(shè)冷水、支撐冷卻、一二回路隔離、蒸發(fā)器事故排放等系統(tǒng)運(yùn)行正常,儀控和反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)運(yùn)行正常。汽輪發(fā)電組、主給水、軸封及真空等主輔系統(tǒng)整體滿足要求。一回路劑量水平和雜質(zhì)含量、廠房劑量水平、水汽油品質(zhì)等參數(shù)整體滿足要求。
2023年8~9月,HTR-PM機(jī)組1號堆緊急停堆試驗(yàn)與2號堆緊急停堆試驗(yàn)順利完成,反應(yīng)堆在200MWt功率水平下安全停堆,反應(yīng)堆物理、熱工參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求。2023年8月,HTR-PM機(jī)組失去廠外電源試驗(yàn)順利完成,通過失去廠外電源試驗(yàn),證明了機(jī)組在喪失廠外電源工況下依舊能夠?qū)崿F(xiàn)安全停運(yùn)、余熱導(dǎo)出,檢驗(yàn)了高溫氣冷堆失電事故工況下的安全性,也為后續(xù)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這期間HTR-PM也出現(xiàn)了較多寶貴的經(jīng)驗(yàn)反饋,對后續(xù)高溫氣冷堆的發(fā)展有著重要的借鑒意義,特別是主設(shè)備在調(diào)試期間出現(xiàn)的一些問題,下文將展開詳細(xì)的說明及分析。
2.1.1 問題描述
HTR-PM及HTR-PM600均為模塊式球床高溫氣冷堆,采用在線連續(xù)裝卸料的方式,每個(gè)反應(yīng)堆的燃料裝卸系統(tǒng)每天循環(huán)6000個(gè)燃料球,并將達(dá)到燃耗的400個(gè)乏燃料球卸出,同時(shí)補(bǔ)充相應(yīng)數(shù)量的新燃料球,實(shí)現(xiàn)不停堆換料。在德國高溫氣冷堆AVR堆內(nèi)也采用了不停堆的連續(xù)裝卸料,其運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明這種系統(tǒng)運(yùn)行是成功的和可靠的,在核電廠中采用不停堆的連續(xù)裝卸料可以顯著提高電廠的運(yùn)行利用因子。
高溫氣冷堆燃料裝卸系統(tǒng)作用是從反應(yīng)堆底部利用堆芯卸料裝置卸出燃料球,燃料球在燃料裝卸系統(tǒng)管道內(nèi)依靠重力流動,經(jīng)過碎球分離器、燃耗測量定位分配器、阻流器后,在系統(tǒng)最低點(diǎn),通過高壓氦氣,將可再利用或新加入的燃料球,在燃料裝卸系統(tǒng)管道內(nèi)提升至反應(yīng)堆頂部落入堆芯,從而實(shí)現(xiàn)不停堆連續(xù)換料。通過分析HTR-MR燃料裝卸系統(tǒng)的運(yùn)行數(shù)據(jù),重點(diǎn)對換料速度、一回路壓力及總偏差量(對應(yīng)反應(yīng)性)等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),確認(rèn)了燃料裝卸系統(tǒng)在較高參數(shù)(6~7MPa)下存在換料能力不足的問題,平均為4500~5000球/天·堆,無法達(dá)到設(shè)計(jì)的6000球/天·堆。換料能力達(dá)不到設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致堆芯反應(yīng)性不足,這也限制了機(jī)組的滿功率運(yùn)行。
2.1.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化
針對該問題,為進(jìn)一步提高系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性和換料能力,HTR-PM600燃料裝卸系統(tǒng)流程中主循環(huán)的提升球路由原先2列調(diào)整為4列,理論上換料速度可達(dá)10000~12000球/天·堆,不僅滿足了平衡堆芯時(shí)6000球/天·堆的運(yùn)行需求,也能滿足過渡堆芯階段更高換料速度的要求。為了更好地布置設(shè)備和管路,原先的核島廠房最底層標(biāo)高由-15m調(diào)整為-20m。
方案以HTR-PM燃料裝卸系統(tǒng)為基礎(chǔ),并充分參考示范工程的良好改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)后,進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,就每個(gè)反應(yīng)堆模塊的主循環(huán)子系統(tǒng)及其流程而言,設(shè)備及管路配置為:堆芯→1臺堆芯卸料裝置→兩列卸料管路→2臺碎球分離裝置→2臺分配器→4臺燃耗測量的定位分配器→4臺阻流器→4列提升管路→4臺停球器→2列進(jìn)堆管路→1臺堆芯進(jìn)料裝置→堆芯。
2.2.1 問題描述
蒸汽發(fā)生器蒸汽出口管嘴由主蒸汽管板、主蒸汽管嘴法蘭、主蒸汽聯(lián)箱、主蒸汽管嘴等部件組成,主蒸汽管嘴法蘭是連接蒸汽發(fā)生器內(nèi)件、殼體和蒸汽管道的部件。內(nèi)件通過主蒸汽管板與主蒸汽管嘴法蘭焊接,殼體通過主蒸汽管嘴、主蒸汽聯(lián)箱與主蒸汽管嘴法蘭焊接,主蒸汽可拆管段通過法蘭與主蒸汽管嘴法蘭連接,結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 主蒸汽管嘴的熱袖式結(jié)構(gòu)簡圖
HTR-PM正常運(yùn)行工況下蒸汽溫度571℃,壓力14MPa。主蒸汽管嘴為Incoloy-800H材料,為連接一二回路最大的高溫、承壓安全1級部件。由于高溫氣冷堆特殊性,蒸汽出口相關(guān)部件采用“熱袖”式結(jié)構(gòu),以減少與蒸汽接觸的高溫部件向殼體直接傳熱,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)溫度場的緩慢過渡和熱應(yīng)力的合理分布。
由于Incoloy-800H合金導(dǎo)熱系數(shù)較低,且熱膨脹系數(shù)較高,Incoloy800H與殼體材料SA508-3相比,導(dǎo)熱系數(shù)低(0.5倍),熱膨脹系數(shù)高(1.2倍),經(jīng)設(shè)計(jì)方計(jì)算在穩(wěn)態(tài)及啟停堆溫度變化過程中,“熱袖”結(jié)構(gòu)中溫度梯度過大,導(dǎo)致主蒸汽管嘴法蘭中存在較大的熱應(yīng)力,外端出現(xiàn)了整個(gè)截面屈服的情況,無法通過ASME-Ш-NH分卷中規(guī)定的限制條件。綜合分析,影響HTR-PM啟停堆時(shí)間與蒸發(fā)器出口溫度的主要制約因素為蒸發(fā)器主蒸汽管嘴區(qū)域熱應(yīng)力。
HTR-PM為保障蒸發(fā)器出口管嘴不出現(xiàn)應(yīng)力超標(biāo)問題,需延長升降溫度時(shí)間。在反應(yīng)堆啟動時(shí),蒸發(fā)器出口溫度由160℃達(dá)到520℃時(shí),需約180h;在反應(yīng)堆停堆時(shí),蒸發(fā)器出口溫度由520℃達(dá)到160℃時(shí),約120h。示范工程在蒸發(fā)器熱袖處加伴熱及保溫后,升降溫的速率已有較大的提升。主要是通過控制熱袖內(nèi)外桶溫差,并且限制蒸發(fā)器最高出口溫度不超過540℃。
2.2.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化
現(xiàn)有蒸發(fā)器出口管嘴的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致高溫氣冷堆啟停堆時(shí)間過長,在工程角度上是不可接受的,嚴(yán)重降低了機(jī)組的能力因子和經(jīng)濟(jì)性。為避免HTRPM600蒸發(fā)器出口管嘴出現(xiàn)同樣問題,對主蒸汽管嘴結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)計(jì)優(yōu)化,主蒸汽管嘴法蘭的端口內(nèi)徑由627mm縮小至500mm,原先的“熱袖圓柱”結(jié)構(gòu)優(yōu)化為“熱袖錐桶”結(jié)構(gòu),可大幅度降低啟停堆過程中主蒸汽管嘴法蘭處熱應(yīng)力值,啟停堆時(shí)間預(yù)計(jì)可縮短三分之一。同時(shí),通過提高啟堆時(shí)的給水溫度,并結(jié)合優(yōu)化后的小流量冷卻系統(tǒng),可以進(jìn)一步縮短啟停堆時(shí)間。
2.3.1 問題描述
HTR-PM調(diào)試過程中,由于堆芯氦氣旁流偏大以及過渡堆芯的功率不均勻性,導(dǎo)致反應(yīng)堆暫時(shí)不能實(shí)現(xiàn)額定功率,一二回路參數(shù)也未達(dá)到設(shè)計(jì)值,2022年12月雙堆先后實(shí)現(xiàn)初始滿功率,以1號堆為例,反應(yīng)堆功率達(dá)到200MWt(設(shè)計(jì)值250MWt),熱氦溫度為544℃(設(shè)計(jì)值750℃),蒸汽溫度為500℃(設(shè)計(jì)值571℃)。
HTR-PM盡管已經(jīng)采取了多種工藝控制措施來防止堆芯氦氣旁流,如石墨磚之間連接靠榫/鍵實(shí)現(xiàn)、上下兩層石墨磚的孔道接口處設(shè)計(jì)有60mm高的套環(huán)等。但由于石墨塊加工偏差、安裝縫隙、密封材料限制、熱脹冷縮產(chǎn)生的間隙等多種因素,導(dǎo)致HTR-PM堆芯旁流較設(shè)計(jì)值有較大偏差。根據(jù)壓力、熱氦溫度、冷氦溫度、主氦風(fēng)機(jī)壓升、一回路流量等運(yùn)行數(shù)據(jù),開展了不同功率水平下的一回路壓降分析,初步判斷旁流值超過了10%的設(shè)計(jì)值。反應(yīng)堆的運(yùn)行需要維持功率以及球床部分有效流量的穩(wěn)定,當(dāng)旁流量過大時(shí),流經(jīng)球床的流量減小,使得球床中燃料元件正常運(yùn)行時(shí)的溫度升高,如果旁流量太大,就可能會影響反應(yīng)堆的安全。
2.3.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化
針對該問題目前已制定相應(yīng)措施,主要是采取一些減少堆芯氦氣旁流的措施,包括通過減少方鍵倒邊尺寸來減少石墨側(cè)反射層旁流、通過增加密封條來減少石墨頂反射層旁流、取消冷氦孔道金屬連接管、優(yōu)化熱氦氣出口碳環(huán)結(jié)構(gòu)及優(yōu)化上下金屬限流環(huán)組件等。下文對“減少方鍵倒邊尺寸”進(jìn)行介紹說明:石墨磚之間的連接,是靠石墨制的鍵實(shí)現(xiàn)的,地震載荷主要作用在鍵上。因此,合理的設(shè)計(jì)鍵結(jié)構(gòu)能夠起到防漏作用,以便減少冷卻堆芯氦氣的旁流損失。HTR-PM為了便于方鍵的安裝,方鍵倒邊尺寸設(shè)計(jì)為5×20mm,但倒邊尺寸較大,上下兩個(gè)方鍵相接后會形成一個(gè)較大的三角形流道,在此形成氦氣旁流,不能有效將堆芯熱量帶出。通過減小方鍵倒邊尺寸(1.5×1.5mm)等設(shè)計(jì)改進(jìn)措施,可有效減少石墨側(cè)反射層旁流。
2.4.1 問題描述
2021年1月22日,HTR-PM現(xiàn)場進(jìn)行2號堆一回路熱行為試驗(yàn)。在對反應(yīng)堆壓力容器承重支承測量時(shí),54°方向承重支承高度調(diào)整墊板與支承座墊之間相對位移量為9.15mm,其他3個(gè)高度調(diào)整墊板位移量滿足設(shè)計(jì)要求。檢查發(fā)現(xiàn)2號堆54°高度調(diào)整墊板處8個(gè)定位銷均已斷裂。每個(gè)高度調(diào)整墊板采用8個(gè)定位銷,在支承座墊上進(jìn)行定位。定位銷直徑為15mm,高度根據(jù)調(diào)整墊板厚度進(jìn)行配做。高度調(diào)整墊板定位銷的主要作用是在安裝過程中實(shí)現(xiàn)高度調(diào)整墊板的定位,保證壓力容器的安裝精度,正常運(yùn)行時(shí)限制高度調(diào)整墊板與支承座墊之間的移動(如圖2所示)。
圖2 反應(yīng)堆壓力容器承重支承示意圖
調(diào)整墊板錯(cuò)動量超差的直接原因?yàn)閴毫θ萜髟O(shè)備在升溫升壓過程中發(fā)生膨脹,當(dāng)反應(yīng)堆壓力容器膨脹時(shí),支承耳架沿徑向向外滑動,由于54°位置支承耳架與高度調(diào)整墊板之間的摩擦力,大于高度調(diào)整墊板與支承座墊之間的摩擦力,高度調(diào)整墊板隨同支承耳架沿徑向在支承座墊上滑動,產(chǎn)生位移,同時(shí)高度調(diào)整墊板對定位銷產(chǎn)生了剪切力,當(dāng)該剪切力超過定位銷剪切強(qiáng)度,導(dǎo)致定位銷斷裂。
2.4.2 設(shè)計(jì)優(yōu)化
在HTR-PM600設(shè)計(jì)過程中,充分借鑒行業(yè)內(nèi)成熟做法和良好實(shí)踐,對承重支承處的調(diào)整墊板進(jìn)行設(shè)計(jì)復(fù)核,加強(qiáng)墊板的固定措施,將8根φ15mm定位銷尺寸調(diào)整為φ20mm,并考慮合理的工藝措施以減小摩擦面的摩擦阻力,確保支承耳架在支承座墊高度調(diào)整墊板上可以沿著壓力容器的徑向滑動,避免類似問題重復(fù)發(fā)生。
問題描述:壓力容器卸料管貫穿于反應(yīng)堆壓力容器艙室和裝卸料循環(huán)主艙室。位于反應(yīng)堆壓力容器艙室的卸料管采用鉛沙進(jìn)行屏蔽;位于裝卸料循環(huán)主艙室的卸料管則采用卯榫結(jié)構(gòu)連接的碳鋼進(jìn)行屏蔽。卸料管焊縫所在區(qū)域被屏蔽遮擋,在不排空燃料元件的條件下無法在役檢查,移除屏蔽組件后,劑量高達(dá)400Sv/h,人員無法接近。設(shè)計(jì)優(yōu)化:反應(yīng)堆壓力容器底封頭及卸料管嘴接管改為整體鍛件,焊縫由4條減少至1條,減少在役檢查工作量,并在外側(cè)屏蔽體上預(yù)留在役檢查的通道,為將來的役檢工作創(chuàng)造良好的條件。
HTR-PM在2022年年底雙堆先后階段性實(shí)現(xiàn)200MWt初始滿功率,并在2023年12月兩個(gè)反應(yīng)堆模塊同時(shí)實(shí)現(xiàn)2×200MWt初始滿功率后正式投入商業(yè)運(yùn)行,蒸汽溫度520℃,發(fā)電功率達(dá)到150MWe。在兩個(gè)反應(yīng)堆模塊接近或進(jìn)入平衡堆芯后,可進(jìn)一步提高功率,爭取達(dá)到2×250MWt,蒸汽溫度達(dá)540℃,發(fā)電功率達(dá)到200MWe,實(shí)現(xiàn)平衡滿功率。