高 磊 疏吟梅 朱偉光 王芊倩 肖丙雁
(1.皖能銅陵發(fā)電有限公司 2.上海洗霸科技股份有限公司)
十四五期間,國家支持有條件的地方和重點行業(yè)、重點企業(yè)率先達到碳排放峰值,鼓勵工業(yè)加強節(jié)水減排和再生水利用工作。電廠作為大體量工業(yè),其資源消耗量和污染生產(chǎn)量不容小覷,尤其在生產(chǎn)過程中水資源的消耗量和污水的排放量都是非常龐大的。在國家政策推動下,電廠企業(yè)積極開發(fā)自身的節(jié)水減排潛力,優(yōu)化自身的資源綜合利用能力。90年代以來,隨著干除灰技術(shù)的發(fā)展和推廣,電廠節(jié)水減排工作逐漸從沖灰水系統(tǒng)轉(zhuǎn)向以改進循環(huán)水處理技術(shù)、提高循環(huán)水濃縮倍數(shù)為重點的區(qū)域[1]。
隨著干除灰技術(shù)的發(fā)展,電廠循環(huán)水的用水量和排污量往往會占到全廠總用水量和總廢水量的75%左右[2]。在環(huán)境保護政策不斷收緊,雙碳目標時間不斷接近的前提下,提高循環(huán)水的濃縮倍數(shù),改善循環(huán)水的水質(zhì),優(yōu)化全廠用水的效率是新時代的必然發(fā)展趨勢。
電廠循環(huán)水系統(tǒng)因循環(huán)水量大,換熱需求量大等原因,基本采用開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)。開式系統(tǒng)容易出現(xiàn)結(jié)垢、腐蝕、菌藻三大危害[3],通常會導致循環(huán)冷卻水系統(tǒng)出現(xiàn)換熱效率下降,泄漏情況加重,使用壽命折減,安全隱患增加等問題。
電廠大多采用傳統(tǒng)藥劑法作為循環(huán)冷卻水的阻垢緩蝕處理手段,只采用傳統(tǒng)藥劑法時,循環(huán)水濃縮倍數(shù)較低,用水量和排污量很大。目前,電廠常采用反滲透膜脫鹽的方法作為循環(huán)水排污減量的方案,但隨著濃縮倍數(shù)的增加,循環(huán)水的鹽分、致垢性離子、有機物等含量均大幅增加,易造成結(jié)垢、污堵及腐蝕問題,故普遍將濃縮倍數(shù)控制在3~5倍左右,排污量較大[4]。
為了滿足國家相關(guān)的環(huán)保要求,急需安全可靠有效的技術(shù)對循環(huán)水系統(tǒng)的處理技術(shù)進行改善,提高濃縮倍數(shù),減少或避免結(jié)垢腐蝕和菌藻產(chǎn)生的危害。而電化學技術(shù)經(jīng)過不斷的發(fā)展,已經(jīng)逐步在循環(huán)水系統(tǒng)中投入運用,成為了一種優(yōu)良的環(huán)境友好型循環(huán)水處理技術(shù)。
電化學技術(shù)是一項不同于傳統(tǒng)化學藥劑法的水處理技術(shù),在一定運行條件下,其使用過程中可不投加化學藥劑,不產(chǎn)生二次污染,是一種清潔工藝。
電化學技術(shù)在各類民用循環(huán)水系統(tǒng)中應用范圍十分的廣泛,如中央空調(diào)系統(tǒng)中的冷媒水系統(tǒng)、冷卻循環(huán)水、民用建筑的熱水系統(tǒng)、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、冷媒水系統(tǒng)等[5]。國內(nèi)冶金行業(yè)領域,寶鋼、武鋼等鋼鐵企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)投入使用該項技術(shù),并且取得良好的應用效果。國內(nèi)某硫酸企業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)利用電化學技術(shù)將濃縮倍數(shù)提高到了5倍[6]。
該電廠新建兩套電化學裝置用于電廠循環(huán)水系統(tǒng)時,通過優(yōu)化水質(zhì),起到節(jié)水減排的作用;其具體作用機理有如下三點:阻垢脫垢、殺菌滅藻、防腐緩蝕。
電化學技術(shù)的主要作用原理是在直流電源的作用下,使陽極和陰極充分發(fā)揮氧化、還原反應,生成各種組成成分,起到阻垢脫垢、殺菌滅藻、防腐緩蝕的作用。
(1)吸垢阻垢。陰極發(fā)生還原反應,如下式所示,生成OH-,OH-部分與HCO3-發(fā)生反應生成CO32-。循環(huán)水中的Ca2+、Mg2+,分別與陰極產(chǎn)生的CO32-和OH-發(fā)生反應,生成CaCO3和Mg(OH)2難溶性物質(zhì),直接從陰極極板析出,水中Ca2+、Mg2+、HCO3-濃度下降,所以循環(huán)水硬度和堿度降低。電極處通過掃頻及混頻技術(shù)的交叉作用,能夠有效阻止鈣鎂離子析出飽和結(jié)晶,防止水垢的生成。受電磁場的影響,垢的形態(tài)會發(fā)生改變,CaCO3垢從有規(guī)則的、成片延伸的、以方解石為主形態(tài)的硬垢變成無規(guī)則的、以文石為主形態(tài)的疏松的顆粒堆集的軟垢[7]。
除陰陽極板外,該組裝置還配備電絮凝極板(可溶性金屬極板),在直流電的作用下會被溶蝕,產(chǎn)生Fe2+、Fe3+、Al3+,在經(jīng)一系列水解、聚合過程,發(fā)展成為各種羥基絡合物、多核羥基絡合物以至氫氧化物。使水中的膠質(zhì)體、懸浮物凝聚沉淀,同時,帶電的污染物顆粒在電場中泳動,其部分電荷被電極中和而促使其脫穩(wěn)聚沉,主要起到絮凝作用,強化去除效果,最終沉淀在裝置底部或者收集器處。
(2)殺菌滅藻。在電流作用下,陽極發(fā)生氧化反應,如下式所示,水中發(fā)生氧化還原反應和Haber-Weiss反應等,根據(jù)氧化反應程度的不同,生成含量不同的?OH、O3、H2O2、ClO-等強氧化性物質(zhì),強氧化性物質(zhì)會與有機物發(fā)生氧化還原反應,能直接破壞微生物的細胞膜,從而導致微生物死亡或滅活,起到有效的殺菌滅藻的作用。
(3)防腐緩蝕。陰極和陽極產(chǎn)生不同的離子,離子通過傳質(zhì)作用和電場遷移作用導致不同電極區(qū)域的離子濃度不同,局部的pH值會大于10,為Fe3O4的形成創(chuàng)造了條件。鐵在直流電的作用下,產(chǎn)生的Fe2+、Fe3+與OH-反應可生成超微磁性Fe3O4粒子,如式(13),逐漸在管壁上形成一層鈍保護膜,起到較好的防腐緩蝕的效果[8-9]。
某電廠擁有5號和6號兩套1000MW 發(fā)電機組,各配置一座10×105m3/h的雙曲線冷卻塔,并配置了旁路處理裝置。循環(huán)水補充水水源為長江水,補水同時投加緩蝕阻垢劑和殺菌滅藻劑用于水質(zhì)穩(wěn)定處理,系統(tǒng)中設有旁濾處理裝置去除懸浮物。電化學裝置投入使用前循環(huán)水濃縮倍數(shù)為3.5倍左右,各水質(zhì)水量參數(shù)可見下表1和表2(濃縮倍數(shù)N在一定范圍內(nèi)波動,該處以其均值3.5為依據(jù),該循環(huán)水系統(tǒng)泄露水量忽略不計)。
表1 補水水質(zhì)分析
表2 總循環(huán)水系統(tǒng)部分參數(shù)(溫差10~15℃)
上表冷卻塔補水量和排水量均為計算值,根據(jù)GB/T 50050-2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設計規(guī)范》第3.1.11條:濃縮倍數(shù)為補水量與排水量和風吹損失和的比值。
電化學裝置利用旁濾處理系統(tǒng)1600m3/h出水量作為進水水源及水量,處理后部分出水至鍋爐補給水系統(tǒng),部分出水回流至循環(huán)水塔池處。電化學裝置產(chǎn)垢定期回收,干渣可用作脫硫系統(tǒng)的脫硫藥劑。循環(huán)水技術(shù)路線如圖所示。
圖 循環(huán)水技術(shù)路線
該項目帶有一定的試驗研究性質(zhì),將原本5號和6號循環(huán)水系統(tǒng)各新增兩組電化學裝置分兩個階段實施,第一階段實施效果達到預期目標再實施第二階段。第一階段在5號機循環(huán)水系統(tǒng)安設一組電化學裝置(處理旁濾水量400m3/h),并于2022年2月1日正式投入使用,實現(xiàn)藥劑逐步減量運行,驗證系統(tǒng)運行可靠性、成熟性;第二階段在安設剩余三組電化學裝置(處理旁濾水量1200m3/h),并于2022年8月1日正式投入使用,實現(xiàn)藥劑減量運行。
循環(huán)水水質(zhì)主要受到補水量、排水量和電化學裝置的處理效果影響,而電化學裝置的處理效果主要受到電流大小等因素的影響。項目第一階段即5號機組循環(huán)水系統(tǒng)新增電化學裝置一組,通過在循環(huán)水系統(tǒng)排污閥不同的開啟狀態(tài)下運行并檢測循環(huán)水水質(zhì)的變化情況,見表3。
表3 第一階段循環(huán)水水質(zhì)分析
根據(jù)表3可知,電化學裝置對電導率、硬度等指標均有不錯的控制效果;在排污閥不同開啟狀態(tài)下,循環(huán)水質(zhì)沒有大幅上升;如果沒有電化學的作用下,由于排污量減少,濃縮倍數(shù)提高,則相應的電導率、硬度等指標會大幅度上升;可見電化學裝置可有效去除相關(guān)離子,經(jīng)測算對于電導率、總硬度、鈣硬度等水質(zhì)指標的去除率在20%以上。
由此可見電化學裝置在節(jié)水減排工作上還有一定的提升空間。
該廠現(xiàn)在循環(huán)水濃縮倍數(shù)以鎂離子計,為3.5倍左右,電化學裝置投入使用后以鎂離子計的循環(huán)水濃縮倍數(shù)為4.9倍。電化學裝置對鎂離子的去除率在15%以上,以鎂離子去除率15%為計算依據(jù),可得以水量計的濃縮倍數(shù)為5.7倍,以鎂離子去除率20%為計算依據(jù),可得以水量計的濃縮倍數(shù)為6.1倍,計算得實際以水量計的濃縮倍數(shù)在6倍左右。根據(jù)濃縮倍數(shù)為補水量與總排水量(排水量+風吹損失)的比值,計算得到電化學技術(shù)節(jié)水減排效果見表4。
表4 循環(huán)水節(jié)水減排分析(溫差10~15℃)
由表4數(shù)據(jù)經(jīng)計算可知,電化學技術(shù)本次為循環(huán)水系統(tǒng)所帶來的節(jié)水率為14%左右,預計減排率為54%~59%。電化學技術(shù)將濃縮倍數(shù)從3.5倍提高至6倍左右,并且較大程度地減少了傳統(tǒng)化學藥劑的用量。同時,根據(jù)第一階段的水質(zhì)分析結(jié)果進行測算,預期該循環(huán)水系統(tǒng)的濃縮倍數(shù)可進一步提升至8倍左右,節(jié)水減排效果和藥劑減量效果也會進一步提高。
第一階段從2月1日運行滿一個月后,3月1日至3月3日對該組電化學裝置進行清垢處理,垢樣外觀呈現(xiàn)灰白色,現(xiàn)場清理垢裝袋靜置三天后稱重,稱得總重量830kg達到第一階段預期目標(捕集垢量800kg),裝置運行穩(wěn)定,且運行效率高。垢樣經(jīng)第三方檢測結(jié)果見表5。
表5 垢樣檢測分析
檢測報告顯示垢樣的主要成分為CaO,含量高達94%,滿足設計作為脫硫劑的要求(項目目標為鈣所形成的垢成分為80%左右)。
本文研究了電化學技術(shù)在該電廠循環(huán)水系統(tǒng)中的實際應用效果,電化學裝置對于循環(huán)水中部分離子組成成分有著較好的去除效果,即使在濃縮倍數(shù)大幅度增加的前提下,也不會出現(xiàn)電導率、硬度等指標大幅度上升。該電化學裝置將循環(huán)水濃縮倍數(shù)從3.5倍提高至6倍左右;對于電導率、總硬度、鈣硬度等水質(zhì)指標的去除率在20%以上;為循環(huán)水系統(tǒng)所帶來的節(jié)水率為14%左右,減排率為55%左右;緩蝕阻垢劑的投加量平均減少了33%,殺菌滅藻劑的投加量平均減少了60%。
電化學技術(shù)在該電廠表現(xiàn)出了良好的節(jié)水減排效果和循環(huán)水水質(zhì)優(yōu)化效果,極大程度上適應了電廠循環(huán)水系統(tǒng)的工作環(huán)境。隨著電化學技術(shù)理論研究的不斷深入,實際應用的不斷拓展,會使該項技術(shù)能夠進一步地發(fā)展和優(yōu)化,向著更加高效、更加經(jīng)濟的方向發(fā)展,具有廣闊的發(fā)展前景,有望在工業(yè)大型循環(huán)水系統(tǒng)中實現(xiàn)大規(guī)模應用。