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        基于電絮凝-電氧化工藝的油田采出水達(dá)標(biāo)處理及節(jié)能評(píng)價(jià)

        2024-03-29 08:45:26高越大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
        石油石化節(jié)能 2024年3期
        關(guān)鍵詞:催化劑水質(zhì)工藝

        高越 (大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

        隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,大部分陸上油田開(kāi)發(fā)已進(jìn)入中后期,油田采出水含量逐年增加,采出水的處理難度越來(lái)越大[1-2]。受油品物性、油藏性質(zhì)、原油驅(qū)替方式及添加化學(xué)藥劑種類(lèi)等因素的影響,采出水具有高含油、高懸浮物、高COD(化學(xué)需氧量)等特點(diǎn)[3],常規(guī)“沉降-過(guò)濾-回注”的三段式處理工藝已無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)階段復(fù)雜多變的采出水性質(zhì)[4]。不達(dá)標(biāo)的采出水如果外排,將污染周?chē)h(huán)境;如果回注地層,則會(huì)堵塞油藏孔隙和油流通道,造成無(wú)效注水。近年來(lái),我國(guó)大力推進(jìn)綠色礦山建設(shè),對(duì)于采出水處理方面的環(huán)保要求愈發(fā)嚴(yán)格,因此對(duì)采出水實(shí)施深度處理是提高油田經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的有效手段。

        常見(jiàn)油田采出水處理的方法有化學(xué)絮凝、氣浮、微生物和膜分離法等[5-6],每種方法的適用范圍均不一致,且均存在一定局限性。電化學(xué)水處理技術(shù)能夠通過(guò)電極反應(yīng)將難生化降解的污染物和有機(jī)物去除,具有高能效、無(wú)二次污染、易于工業(yè)化推廣等優(yōu)點(diǎn)[7-8]?;诖耍謩e考察電絮凝和電氧化兩種電化學(xué)工藝的最佳操作條件,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行,監(jiān)測(cè)水質(zhì)達(dá)標(biāo)效果,并對(duì)節(jié)水及環(huán)保效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 實(shí)驗(yàn)用水

        實(shí)驗(yàn)用水從大慶油田某區(qū)塊聯(lián)合站三相分離器水相出口采集,含油量245 mg/L、懸浮物含量145 mg/L、COD 含量2 235 mg/L、pH 值7.23~7.49、濁度60~140 NTU,根據(jù)SY 5523—2016《油田水分析方法》中的蘇林分類(lèi)法,屬于CaCl2水型。

        1.2 實(shí)驗(yàn)裝置和試劑

        實(shí)驗(yàn)分為電絮凝和電氧化工藝兩部分,前者采用磁力攪拌器,后者采用六聯(lián)攪拌器,兩者的攪拌速度根據(jù)采出水管道的流速設(shè)定為200 r/min,攪拌時(shí)間可自由設(shè)定。待處理采出水先經(jīng)過(guò)電絮凝工藝,出水再經(jīng)過(guò)電氧化工藝。電氧化工藝電解槽的底部有曝氣裝置,催化劑采用自制的氧化硅-鐵核殼型納米顆粒(Fe/SiO2),其中Fe 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%,其余為SiO2。

        1.3 實(shí)驗(yàn)方法

        電絮凝工藝以雙鋁為極板,在電解槽中加入1 000 mL 采出水,在常壓下考察運(yùn)行時(shí)間、電流大小、反應(yīng)溫度對(duì)油、懸浮物和COD 值的影響;電氧化工藝以鈦鍍釕銥為陽(yáng)極,以鋁為陰極,在電絮凝出水的基礎(chǔ)上,考察運(yùn)行時(shí)間、催化劑添加量對(duì)COD 值的影響。每項(xiàng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果后切斷電源,待水樣靜置15 min 后,取上清液,依據(jù)SY 5523—2016 的相關(guān)方法測(cè)試各項(xiàng)指標(biāo)。實(shí)驗(yàn)中不同影響因素的水平取值見(jiàn)表1,默認(rèn)值為常規(guī)實(shí)驗(yàn)條件。

        表1 不同影響因素的水平取值Tab.1 Level values of different influencing factors

        2 結(jié)果與討論

        2.1 電絮凝工藝

        2.1.1 運(yùn)行時(shí)間

        在表1 默認(rèn)值的條件下,分析運(yùn)行時(shí)間對(duì)電絮凝工藝的影響,見(jiàn)圖1。在不同時(shí)間范圍內(nèi),油的去除率始終高于COD,這是由于COD 值是測(cè)試水樣中所有可能被化學(xué)氧化的物質(zhì)的總濃度,油屬于有機(jī)物的一種,電絮凝工藝中陰極會(huì)產(chǎn)生具有破乳效果的·OH,具有氧化有機(jī)物的作用,故油的去除率較高。隨著運(yùn)行時(shí)間增加,COD 和油的去除率逐漸上升,在前60 min內(nèi)上升速度較快,60~120 min內(nèi)上升速度變緩;懸浮物含量在前10 min 內(nèi)有小幅增加,隨后快速下降至比初始值更低,在90 min 后下降速度變緩,這與反應(yīng)初期陽(yáng)極電解產(chǎn)生了大量羥基絡(luò)合物Al(OH)3,絡(luò)合物促使水樣濁度增加,懸浮物含量增加。綜合考慮工藝能耗和處理效果,60 min 時(shí)油、 懸浮物、 COD 的去除率分別為54.21%、15.50%和41.37%,去除率相對(duì)穩(wěn)定,故選擇運(yùn)行時(shí)間60 min 作為電絮凝工藝的優(yōu)化反應(yīng)條件。

        圖1 運(yùn)行時(shí)間對(duì)電絮凝工藝的影響Fig.1 Influence of running time on electroflocculation process

        2.1.2 電流大小

        在表1 默認(rèn)值的條件下,分析電流大小對(duì)電絮凝工藝的影響,見(jiàn)圖2。COD 的去除率始終低于油和懸浮物,說(shuō)明COD 值中還有除油和懸浮物以外的大量有機(jī)物無(wú)法被降解。油、懸浮物、COD 的去除率均隨反應(yīng)電流的增加而增大,并在0.8 A 時(shí)達(dá)到穩(wěn)定值,分別為85.01%、70.29%、59.04%,說(shuō)明電流越大,單位時(shí)間內(nèi)陽(yáng)極產(chǎn)生的Al3+越多,越容易形成多羥基絡(luò)合物和氫氧化物,有利于反應(yīng)的完全進(jìn)行。此外,陰極產(chǎn)生的H2和O2會(huì)起到電氣浮作用,H2的氣泡粒徑(10~50 μm)遠(yuǎn)小于常規(guī)溶氣氣?。ǎ?0 μm)或布?xì)鈿飧。ǎ? 000 μm)產(chǎn)生的氣泡粒徑,而氣浮就是利用高度分散的微小氣泡作為載體,吸附采出水中的疏水性顆粒,故氣泡粒徑越小,水處理效果越好[9]。綜合考慮工藝能耗和處理效果,反應(yīng)電流0.8 A 時(shí)的指標(biāo)去除率相對(duì)穩(wěn)定,故選擇該值作為電絮凝工藝的優(yōu)化反應(yīng)條件。

        圖2 電流大小對(duì)電絮凝工藝的影響Fig.2 Influence of current magnitude on electroflocculation process

        2.1.3 反應(yīng)溫度

        為滿(mǎn)足站內(nèi)原油脫水的相關(guān)要求,前往水區(qū)的采出水溫度通常在40~60 ℃,故分析反應(yīng)溫度對(duì)電絮凝工藝的影響,見(jiàn)圖3。油的去除率隨溫度升高變化不大,COD 去除率隨溫度升高逐漸增加,但在實(shí)驗(yàn)溫度范圍內(nèi)始終小于油去除率,與之前的分析結(jié)果相符。懸浮物去除率隨溫度升高先增大后減小,在50 ℃時(shí)去除率達(dá)到峰值55.61%,超過(guò)了同等條件下油的去除率,說(shuō)明水樣中懸浮物對(duì)溫度變化較敏感。

        圖3 反應(yīng)溫度對(duì)電絮凝工藝的影響Fig.3 Influence of reaction temperature on electroflocculation process

        在溫度低于50 ℃時(shí),升溫會(huì)加強(qiáng)分子熱運(yùn)動(dòng),促使粒子間的擴(kuò)散行為;當(dāng)溫度過(guò)高時(shí),會(huì)造成絮體結(jié)構(gòu)松散、顆粒細(xì)小,懸浮物漂浮在上清液中,無(wú)法下沉。綜合考慮工藝能耗和處理效果,當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)采出水溫度不超過(guò)50 ℃時(shí),無(wú)需對(duì)其進(jìn)行預(yù)處理,當(dāng)溫度超過(guò)50 ℃時(shí),建議在采出水處理前端增加水源熱泵、熱電聯(lián)產(chǎn)等余熱回收裝置,降低其反應(yīng)溫度。

        在以上最佳電絮凝工藝的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)多次實(shí)驗(yàn),油、懸浮物和COD 的去除率分別為95.41%、92.67%和85.42%,對(duì)應(yīng)的殘余油、懸浮物和COD的濃度為11.24 mg/L、10.62 mg/L、325.86 mg/L,其中含油量已達(dá)到SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)指標(biāo)及分析方法》中3 級(jí)水質(zhì)的要求,懸浮物含量已接近4 級(jí)水質(zhì)的要求。雖然規(guī)范中未對(duì)水質(zhì)達(dá)標(biāo)中的COD 值進(jìn)行要求,但考慮到初始COD值較大,水中可能還有微生物、表面活性劑、芳香烴、酚類(lèi)、聚合物等對(duì)COD 值產(chǎn)生影響,故需要電絮凝工藝出水繼續(xù)進(jìn)行深度處理。

        2.2 電氧化工藝

        2.2.1 運(yùn)行時(shí)間

        在表1 默認(rèn)值的條件下,分析運(yùn)行時(shí)間對(duì)電氧化工藝的影響,見(jiàn)圖4。不同時(shí)間內(nèi)COD 的去除率高于油和懸浮物,這是由于無(wú)論是直接氧化作用還是間接氧化作用,產(chǎn)生的強(qiáng)氧化性中間產(chǎn)物對(duì)油和懸浮物這類(lèi)有機(jī)污染物的氧化作用有限,對(duì)COD 的去除效果較好。在0~40 min 內(nèi),系統(tǒng)在曝氣和水樣中攜氧的前提下,發(fā)生O2+2H++2e-→H2O2,水樣中的Fe/SiO2被激活,產(chǎn)生·OH 的中間產(chǎn)物,起到電芬頓作用;在40 min 以后,水樣中的污染物被去除殆盡,反應(yīng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。綜合考慮工藝能耗和處理效果,反應(yīng)時(shí)間40 min 時(shí)各項(xiàng)指標(biāo)去除率相對(duì)穩(wěn)定,故選擇該值作為電氧化工藝的優(yōu)化反應(yīng)條件。

        圖4 運(yùn)行時(shí)間對(duì)電氧化工藝的影響Fig.4 Influence of running time on electrooxidation process

        2.2.2 催化劑添加量

        在表1 默認(rèn)值的條件下,分析催化劑添加量對(duì)電氧化工藝的影響,見(jiàn)圖5。隨著催化劑添加量的增大,油、懸浮物、COD 值的去除率呈相同變化趨勢(shì),在添加量大于300 g/L 后,去除率趨于平緩。一方面在添加催化劑后,每粒催化劑在電解槽中均獲得電壓形成工作電極,促使污染物吸附在催化劑表面形成聚合體;另一方面,電氧化作用分解的·OH活性點(diǎn)位增多,增加了電氧化的間接作用[10]。在適當(dāng)范圍內(nèi)增加催化劑添加量,可輔助電氧化工藝更好的發(fā)揮作用,但添加量過(guò)大,會(huì)造成其在電解槽中無(wú)法均勻分布,顆粒間排列密閉,導(dǎo)致工作電極短路,用于電化學(xué)反應(yīng)的極板比表面積下降。綜合考慮工藝能耗和處理效果,催化劑添加量300 g/L時(shí)各項(xiàng)指標(biāo)去除率相對(duì)穩(wěn)定,故選擇該值作為電氧化工藝的優(yōu)化反應(yīng)條件。

        圖5 催化劑添加量對(duì)電氧化工藝的影響Fig.5 Influence of catalyst addition amount on electroflocculation process

        2.3 電絮凝-電氧化聯(lián)合工藝處理效果

        在以上優(yōu)化條件的作用下,最終采出水中油、懸浮物和COD 的濃度分別降至1.46 mg/L、1.59 mg/L、13.03 mg/L,油滿(mǎn)足第1 級(jí)水質(zhì)要求,懸浮物滿(mǎn)足第2 級(jí)水質(zhì)要求,COD 含量大幅下降,水中IB 和TGB 未檢出, SRB≤10 個(gè)/mL, 溶解氧含量為0.02 mg/L,說(shuō)明組合工藝的處理效果顯著,可以達(dá)到較優(yōu)的回注水水質(zhì)指標(biāo)。

        3 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用

        考慮到現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)復(fù)雜多變,進(jìn)水流量也具有時(shí)變性,故有必要研究組合工藝在現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)用效果。該區(qū)塊日均產(chǎn)水量為2 000 m3,日變化系數(shù)為1.25,則日產(chǎn)水量在1 600~2 500 m3范圍內(nèi)波動(dòng)。新建采出水處理流程為:油區(qū)來(lái)水先經(jīng)過(guò)水源熱泵換熱至40 ℃以下,隨后從均質(zhì)池經(jīng)提升泵打入電絮凝處理裝置,與電絮凝產(chǎn)生的活性鋁去除油和懸浮物;再打入高效沉淀池促使絮凝產(chǎn)物加速沉淀,沉淀池出水靠高差自流進(jìn)入雙濾料過(guò)濾器完成精細(xì)過(guò)濾,此時(shí)水質(zhì)較清澈,色度較低;最后,出水進(jìn)入清水池,通過(guò)提升泵將清水池出水打入電氧化裝置,電氧化裝置和清水池形成循環(huán),滿(mǎn)足處理深度的采出水進(jìn)入分壓注水裝置,完成采出水回注。此外,電絮凝裝置、高效沉淀池、電氧化裝置的底部污泥進(jìn)入污泥收集池,污泥經(jīng)疊螺脫水機(jī)脫水后形成干泥再進(jìn)行資源化利用,濾液返回均質(zhì)池重新處理。

        對(duì)組合工藝裝置進(jìn)行連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè),取原水、電絮凝工藝出水、清水池出水進(jìn)行分析化驗(yàn),結(jié)果表明:雖然不同時(shí)段原水的各項(xiàng)指標(biāo)波動(dòng)性較強(qiáng),但電絮凝出水中油、懸浮物和COD 的平均值維持在11.61 mg/L、8.84 mg/L、310 mg/L,清水池出水中油、懸浮物和COD 的平均值維持在1.39 mg/L、0.97m g/L、17.33 mg/L,出水水質(zhì)的波動(dòng)性較小,水質(zhì)基本滿(mǎn)足1~2 級(jí)水質(zhì)指標(biāo)。處理后水樣的色度和濁度明顯降低,原水中的刺鼻性氣味完全消失。工藝裝置連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)圖6。

        圖6 工藝裝置連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè)結(jié)果Fig.6 Continuous long-term monitoring results of process equipment

        4 節(jié)水及環(huán)保效益分析

        該站采出水處理工藝自2022 年5 月改造完成,處理后的合格水一方面可用于站內(nèi)油區(qū)和生活區(qū)循環(huán)冷卻水的補(bǔ)充;另一方面可用于回注地層,平均每天可節(jié)約清水量500 m3,按照工業(yè)用水3 元/m3核算,每年可節(jié)約水費(fèi)54.7 萬(wàn)元。水質(zhì)達(dá)標(biāo)后,減少了對(duì)管材與設(shè)備的腐蝕,每年管道失效率從0.78 次/km 降為0.59 次/km,年減少失效次數(shù)200 次,按照小孔泄漏核算,每年可減少泄漏量1 000 m3,由此減少土地恢復(fù)、土地賠償及環(huán)保罰款200 萬(wàn)元。節(jié)水及環(huán)保效益合計(jì)254.7 萬(wàn)元,設(shè)備改造和投資總成本為420 萬(wàn)元,投資回收期為1.65 a。

        5 結(jié)論

        1) 電絮凝工藝對(duì)油和懸浮物的處理效果較好,電氧化工藝對(duì)COD 的處理效果較好,根據(jù)兩種工藝的優(yōu)缺點(diǎn),將兩種工藝聯(lián)用,利用控制變量法考察了不同因素對(duì)出水水質(zhì)指標(biāo)的影響。

        2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)用,在原水質(zhì)波動(dòng)的情況下,經(jīng)過(guò)組合工藝處理后水的色度、濁度顯著降低,原水中的刺鼻性氣味完全消失。COD 平均值達(dá)到17.33 mg/L 說(shuō)明水中有機(jī)物的去除效果好,處理后出水水質(zhì)滿(mǎn)足1~2 級(jí)水質(zhì)指標(biāo)。組合工藝的運(yùn)用使節(jié)水、環(huán)保效益顯著。

        3)考慮到目前油田還有二元復(fù)合驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)作用后的采出水,其性質(zhì)與常規(guī)采出水有所不同,后續(xù)可進(jìn)一步對(duì)不同采出水類(lèi)型的處理效果進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn),形成普適性較強(qiáng)的處理工藝。

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