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        水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行振動的故障分析與處理

        2024-03-22 09:15:04譚博元
        東北水利水電 2024年3期
        關(guān)鍵詞:盤車擺度水輪

        譚博元

        (遼寧潤中供水有限責(zé)任公司,遼寧 沈陽 110015)

        1 概述

        燕山湖水庫電站位于遼寧省朝陽市大凌河干流的上游,且為壩后式電站,該電站于2001年5月正式建成發(fā)電,總裝機(jī)容量為2 100 kW,多年平均發(fā)電量為450萬kW·h,年利用小時(shí)為2 100 h,發(fā)電設(shè)計(jì)水頭為14.50 m,最大水頭為17.67 m。電站共有2臺機(jī)組,1號機(jī)組水輪機(jī)型號為ZD560Q-LJ-140,發(fā)電機(jī)型號為SF1600-16/2600;2 號機(jī)組水輪機(jī)型號為ZD560Q-LJ-100,發(fā)電機(jī)型號為SF500-12/1730。

        2 運(yùn)行狀況

        1 號1 600 kW 水輪發(fā)電機(jī)組自投入運(yùn)營以來,長期保持了較為穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。自2020 年起,1 號機(jī)組運(yùn)行時(shí)的振動及噪聲開始逐漸增大,而且下導(dǎo)瓦的運(yùn)行溫度持續(xù)上升,工作溫度在夏季甚至貼近了報(bào)警閾值。同時(shí),2 號機(jī)組運(yùn)行卻表現(xiàn)出極佳的穩(wěn)定性,其振動和噪聲保持在相對穩(wěn)定的狀態(tài)。鑒于這些情況,應(yīng)對1 號機(jī)組進(jìn)行全面檢修,以確保其安全穩(wěn)定地運(yùn)行。

        3 故障分析

        3.1 正常檢修

        在大多數(shù)情況下,正常振動的加劇是由于機(jī)械磨損導(dǎo)致的間隙變化、軸線的位移、不平衡或不對中等問題,因此,在機(jī)組大修過程中,檢修工作應(yīng)主要集中在這些常見問題上。檢修人員應(yīng)采取標(biāo)準(zhǔn)的檢修程序,對機(jī)組的各主要部件進(jìn)行徹底檢查和必要的維護(hù)修理,如瓦間隙調(diào)整、軸線校正、輪轂和葉片的檢查等,從而解決機(jī)組振動問題。

        在對1 號水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行擴(kuò)大性大修之后,機(jī)組的各項(xiàng)性能滿足國家規(guī)范要求。根據(jù)GB/T 8564—2003《水輪發(fā)電機(jī)組安裝技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定對1 號水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行盤車測試,并記錄相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

        1)發(fā)電機(jī)大軸從推力頭到下導(dǎo)軸為2.36 m,下導(dǎo)軸處實(shí)際最大擺度為0.040 mm,符合GB/T 8564—2003 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的下導(dǎo)軸處的最大擺度不超過0.047 mm 的要求。

        2)發(fā)電機(jī)大軸從推力頭到水導(dǎo)軸為5.45 m,實(shí)際水導(dǎo)軸處的最大擺度為0.085 mm,滿足GB/T 8564—2003 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的水導(dǎo)軸處的最大擺度不超過0.218 mm 的要求。

        3)轉(zhuǎn)輪間隙(機(jī)組停在+Y第8 點(diǎn)位置測量的數(shù)據(jù)):迎水側(cè)+Y方向?yàn)?.350 mm,河道側(cè)+X方向?yàn)?.400 mm,尾水側(cè)-Y方向?yàn)?.400 mm,中控室側(cè)-X方向?yàn)?.450 mm。

        4)上導(dǎo)瓦間隙測量:各方向均為為0.080 mm。

        5)下導(dǎo)瓦間隙測量:各方向均為0.100 mm。

        6)水導(dǎo)瓦間隙測量:各方向均為0.150 mm。

        7)推力頭距上導(dǎo)油盆邊緣的中心位置測量:+Y方向?yàn)?3.5 cm,-Y方向?yàn)?3.5 cm,+X方向?yàn)?3.4 cm,-X方向?yàn)?3.6 cm。

        經(jīng)過盤車測試(具體數(shù)據(jù)見表1 和表2),機(jī)組的推力頭、水輪機(jī)的轉(zhuǎn)輪,以及發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子均被精準(zhǔn)置于機(jī)組的中心位置。

        表1 1號水輪發(fā)電機(jī)大修盤車最終數(shù)據(jù)(相對擺度)0.01 mm

        表2 1號水輪發(fā)電機(jī)大修盤車最終數(shù)據(jù)(全擺度)0.01 mm

        3.2 原因分析

        在機(jī)組完成大修且各項(xiàng)檢查確認(rèn)無誤之后,開始執(zhí)行開機(jī)試驗(yàn)過程。試驗(yàn)中,一旦機(jī)組的運(yùn)轉(zhuǎn)速度達(dá)到了額定值,便出現(xiàn)了異常的噪聲和振動。為查明原因,在水輪機(jī)室對處于運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下的機(jī)組進(jìn)行觀察,并采用手觸摸的方式檢查機(jī)架的支臂,結(jié)果在X方向感覺到了明顯的顫動,而Y方向的振動則相對較弱。

        為了進(jìn)一步診斷,在機(jī)組停機(jī)的靜止?fàn)顟B(tài)下,在下機(jī)架和機(jī)座根部的X和Y方向分別安裝了千分尺,然后再次啟動機(jī)組進(jìn)行測試。結(jié)果顯示,在X方向,千分尺的最大讀數(shù)達(dá)到了1.200 mm;Y方向千分尺的最大讀數(shù)為0.100 mm。根據(jù)測試結(jié)果分析,機(jī)組下機(jī)架在X方向上基礎(chǔ)固定不當(dāng)導(dǎo)致了機(jī)組異常振動。

        另外,因?yàn)榘惭b有測溫電阻,Y方向的兩塊瓦承受力較大,而X方向的兩塊瓦承受力較小,從而造成有測溫電阻的兩塊下導(dǎo)瓦溫度高。

        4 故障處理

        機(jī)組停機(jī)后,在做好安全措施的前提下拆除下導(dǎo)瓦,鑿出下機(jī)架的4 個底腳的混凝土,用電焊把下機(jī)架的基礎(chǔ)板埋件和預(yù)埋螺栓360°焊接牢固,同時(shí),用C30 以上標(biāo)號的混凝土進(jìn)行灌注,并用熱蒸汽進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。當(dāng)混凝土強(qiáng)度滿足要求后,打緊下機(jī)架固定部分與基礎(chǔ)板之間的大螺栓,對螺栓的螺帽與下機(jī)架外側(cè)固定部分之間進(jìn)行點(diǎn)焊。重新設(shè)定機(jī)組的瓦間隙,確定機(jī)組推力頭中心及上導(dǎo)瓦間隙、轉(zhuǎn)輪與轉(zhuǎn)輪室的間隙及水導(dǎo)瓦的間隙后,再設(shè)定好下導(dǎo)4 塊瓦的間隙。1 號水輪發(fā)電機(jī)組重新安裝完畢后,進(jìn)行了開機(jī)試驗(yàn),在上機(jī)架1 m 處測試的噪音小于65 dB,滿足GB/T 8564—2003 要求。

        5 結(jié)語

        在進(jìn)行水輪發(fā)電機(jī)組的大修工作時(shí),一旦涉及機(jī)組部件的拆卸,除正常的盤車操作外,也需要對包括下機(jī)架固定元件及定子相關(guān)的混凝土基礎(chǔ)預(yù)埋部件在內(nèi)的所有預(yù)埋件進(jìn)行一次徹底檢查,避免以后返工導(dǎo)致工程量的增加和損耗。

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