謝小偉
(國家能源神東石圪臺煤礦,陜西 榆林 719000)
我國煤炭資源豐富,但分布較為復(fù)雜,隨著開采年限的不斷增加,煤炭資源開采的重點(diǎn)逐步向著覆存條件復(fù)雜的煤層轉(zhuǎn)移。巷道兩次采動影響是礦井開采面臨的重要難題[1-2],兩次采動影響巷道是指在進(jìn)行上區(qū)段工作面回采時,巷道受到上區(qū)段工作面的側(cè)向支撐壓力作用,煤巖內(nèi)部會出現(xiàn)一定的裂縫,此時巷道圍巖變形量增大,當(dāng)進(jìn)行本區(qū)段回采時,巷道受到超前移動支撐壓力的作用,使得煤層在受到一次擾動的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)生破碎、松動等情況,此時如果不對巷道進(jìn)行及時的支護(hù)及加固,巷道會產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞,嚴(yán)重影響礦井的開采[3-4]。為了解決巷道受二次擾動巷道破碎嚴(yán)重的問題,本文以晉華宮礦為研究背景,對巷道圍巖加固技術(shù)進(jìn)行研究,為礦井安全開采做出一定的借鑒。
某礦主采12-2#層煤層賦存穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單。整體呈單斜構(gòu)造,屬侏羅紀(jì)中統(tǒng)大同組含煤地層,煤層走向近北西,傾向北東,煤層傾角1°~11°,平均傾角7°,煤層厚度0.4~7.4 m,平均煤厚4.17 m。3213運(yùn)輸巷服務(wù)于兩個回采工作面,在上區(qū)段回采時負(fù)責(zé)瓦斯的抽采,本區(qū)段開采時承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù),巷道的埋深550 m,斷面為矩形斷面,巷道寬和高位5 m×3.4 m,全長為1 921 m。煤層頂、底板情況表如表1 所示。
表1 煤層頂、底板情況表
巷道原頂板主要采用錨桿錨索+鋼帶+金屬網(wǎng)進(jìn)行支護(hù),錨桿采用Φ22 mm×2 400 mm 的左旋無縱筋螺紋鋼筋,間排距為1 100 mm×1 000 m,錨索選用Φ22 mm×7 300 mm 鋼絞線,間排距為1 500 mm×2 000 mm,采用端部預(yù)應(yīng)力錨固。兩幫的支護(hù)形式為錨桿+金屬網(wǎng)+鋼帶,錨桿規(guī)格與頂板錨桿相同,間排距為900 mm×1 000 mm,巷道原有支護(hù)方案如圖1所示。
圖1 巷道原有支護(hù)方案(單位:mm)
目前常見的巷道圍巖加固技術(shù)有錨桿錨索補(bǔ)強(qiáng)、架棚支護(hù)、注漿加固等,綜合3213 運(yùn)輸巷的圍巖裂隙發(fā)育情況后選定注漿加固技術(shù),注漿加固技術(shù)是通過對破碎煤巖進(jìn)行加固,從而提升煤巖自身強(qiáng)度,形成具有較大承載力的支護(hù)結(jié)構(gòu)。利用數(shù)值模擬對具體注漿加固方案進(jìn)行分析,根據(jù)地質(zhì)鉆孔探測給出3 種注漿加固方案,分別為:方案一,對巷道的頂板及兩幫均進(jìn)行注漿加固,淺部圍巖的注漿孔深度為3 m;方案二對頂板及兩幫淺部圍巖進(jìn)行預(yù)先注漿加固,后通過注漿錨索對巷道的深部圍巖進(jìn)行加固,淺部圍巖注漿孔深度為3 m,注漿錨索6 m。方案三對頂板及兩幫淺部圍巖進(jìn)行預(yù)先注漿加固,后通過注漿錨索對巷道的深部圍巖進(jìn)行加固,淺部圍巖注漿孔深度為3 m,頂板及兩幫注漿錨索分別為7、6 m,同時對兩幫利用普通錨索進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。分別對三種方案下的巷道圍巖變形量進(jìn)行分析,巷道頂板及兩幫移近量曲線如圖2 所示。
圖2 巷道頂?shù)装寮皟蓭鸵平壳€
圖3 注漿封孔示意圖
從圖2 中可以看出,在工作面開采擾動作用下,此時巷道頂板出現(xiàn)下沉及底鼓,兩幫變形等現(xiàn)象,隨著距工作面距離的增加,不同加固方案下的巷道頂?shù)装逦灰屏砍尸F(xiàn)逐漸降低的趨勢。根據(jù)曲線可知工作面位置出現(xiàn)頂?shù)装宓奈灰屏孔畲笾?,在原支護(hù)條件下,頂?shù)装宓奈灰屏?72 mm,而采取不同補(bǔ)強(qiáng)方案后頂板底板的位移量均呈現(xiàn)降低趨勢,三種支護(hù)方案下的頂板底板位移量最大值分別463、422、389 mm,對比原支護(hù)方案分別下降了31.3%、37.2%、42.1%。兩幫的移近量隨隨著距工作面距離呈現(xiàn)先增高后降低的趨勢。在距工作面前方巷道0~5 m 范圍內(nèi),此時的兩幫移近量增長達(dá)到峰值,在原支護(hù)條件下此時的兩幫變形量峰值為588 mm,而三種不同加固方案下,移近量峰值分別為493、390、234 mm,對比原支護(hù)方案分別降低了16.2%、33.7%、60.2%。根據(jù)模擬可以看出,選定第三種注漿加固方案時,巷道圍巖變形均處于最小值,圍巖控制效果最佳。
對注漿加固技術(shù)進(jìn)行工業(yè)性研究,注漿材料選用P.O42.5 普通硅酸鹽水泥,并配有添加劑XPM,具體注漿工藝流程按照噴射混凝土、打鉆孔、封孔、注漿流程進(jìn)行施工,注漿封孔示意圖如3 所示。
在注漿施工中,適當(dāng)增加封孔段長度。淺部注漿封孔長度設(shè)定為1 000 mm,而深部注漿孔封孔長度適當(dāng)加長,選定為1 500 mm。在注漿封孔段兩端的鋼管上裹緊棉紗,完成后在封孔段注入封孔漿液,注漿后需要靜置20 分鐘后便可進(jìn)行注漿施工。
注漿方案如下:在工作面的前方120 m 外范圍實(shí)行淺部注漿,而在工作面前方80 m 處實(shí)行深部注漿,距工作面的開切眼0~250 m 位置為常規(guī)注漿加固段,往后100 m 進(jìn)行分階段注漿加固段。為了驗(yàn)證注漿加固圍巖控制效果,對圍巖變形進(jìn)行監(jiān)測,在距離開切眼150 m 的位置每20 m 布置測站,共有10 個測站,其中1—5 號測站監(jiān)測常規(guī)注漿加固,而測站6—10負(fù)責(zé)分階段注漿加固段,測站布置示意圖如圖4 所示。
圖4 測站布置示意圖
經(jīng)過監(jiān)測得出各測站圍巖變形的最大值,繪制直方圖觀測不同測站巷道圍巖變形情況,直方圖如圖5所示。
圖5 測站布置示意圖
在巷道采用注漿加固技術(shù)后,側(cè)向支撐壓力及超前支撐壓力影響下的圍巖總變形量整體較小,頂板底板變形量最大值為294 mm,而兩幫的移近量最大值為417 mm,巷道變形量在回采階段能夠滿足使用要求,同時分階段注漿加固段的整體變形量小于常規(guī)注漿加固段,注漿加固效果更加明顯。
1)隨著距工作面距離的增加,不同加固方案下的巷道頂?shù)装逦灰屏砍尸F(xiàn)逐漸降低的趨勢,而兩幫的移近量隨隨著距工作面距離呈現(xiàn)先增高后降低。
2)通過數(shù)值模擬對比三種注漿加固方案下巷道圍巖變形情況,確定了最佳注漿方案,為后期工業(yè)化試驗(yàn)提供依據(jù)。
3)經(jīng)過工業(yè)化試驗(yàn)可以看出,經(jīng)過注漿加固后巷道變形量能夠滿足使用要求,且分階段注漿加固段的整體變形量小于常規(guī)注漿加固段。