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        安鋼高爐煤氣精脫硫技術(shù)工業(yè)實(shí)踐

        2024-03-15 10:31:32李志然王慶豐郭方陳俊杰韋月
        工業(yè)安全與環(huán)保 2024年2期

        李志然 王慶豐 郭方 陳俊杰 韋月

        (河南締澄環(huán)??萍加邢薰?,河南鄭州 450046)

        0 引言

        國(guó)家生態(tài)環(huán)境部等五部委聯(lián)合發(fā)布的環(huán)大氣〔2019〕35 號(hào)文件《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》對(duì)鋼鐵企業(yè)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物超低排放提出了明確要求。鋼鐵企業(yè)副產(chǎn)的高爐煤氣是煉鐵熱風(fēng)爐、軋鋼加熱爐、煤氣發(fā)電鍋爐等工業(yè)爐窯的主要燃料,廣泛應(yīng)用于長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)冶金工序中,因高爐煤氣使用點(diǎn)多、布局分散,使常規(guī)末端治理技術(shù)受場(chǎng)地、經(jīng)濟(jì)性等因素影響,燃用高爐煤氣設(shè)施排放的二氧化硫難以達(dá)到超低排放要求,實(shí)施高爐煤氣精脫硫勢(shì)在必行。但因高爐煤氣精脫硫技術(shù)處于開發(fā)試用階段,國(guó)內(nèi)雖然建設(shè)了多套高爐煤氣精脫硫項(xiàng)目,但還沒有長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行的成功案例,高爐煤氣精脫硫技術(shù)成為目前困擾鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放的行業(yè)難題。

        1 高爐煤氣的成分分析

        典型高爐煤氣的主要組分中CO 占比21%~26%、CO2占比16%~22%,N2占比53%~57%、H2占比1%~4%,其余少量O2和烴類,具有成分復(fù)雜、氣量大、雜質(zhì)多、用氣點(diǎn)多等典型特點(diǎn),其中大量存在的CO2,會(huì)對(duì)H2S 的選擇性脫除造成干擾[1]。高爐煤氣中一定濃度的O2,是碳基催化氧化脫硫的必要因子,但又容易造成水解劑失效。

        煤氣中硫存在的形式主要為COS 和H2S,其中100 ~200 mg/m3的COS 約占70%,50 ~80 mg/m3的H2S 約占30%,其余微量的CS2及大分子硫醇、硫醚、噻吩等[2]。

        傳統(tǒng)的煤氣脫硫工藝主要是脫無機(jī)硫,屬于粗脫硫。隨著鋼鐵企業(yè)超低排放政策推行,粗脫硫已經(jīng)無法保障末端用戶煙氣達(dá)標(biāo),必須實(shí)施煤氣全硫脫除。其中,占比約70%的羰基硫呈中性或弱酸性,化學(xué)性能比較穩(wěn)定,難以用常規(guī)的脫硫方法脫除。目前工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域脫羰基硫工藝主要有加氫還原法、水解轉(zhuǎn)化法和微晶吸附法。加氫還原法主要應(yīng)用在石化行業(yè),即羰基硫在催化劑的作用下加氫轉(zhuǎn)化為硫化氫再進(jìn)行脫除,優(yōu)點(diǎn)是轉(zhuǎn)化率高,但該反應(yīng)過程需要在高溫高壓(3.8 MPa 左右、300 ~400 ℃)條件下進(jìn)行。根據(jù)高爐煤氣的特點(diǎn),選用水解轉(zhuǎn)化法或微晶吸附法實(shí)現(xiàn)羰基硫的轉(zhuǎn)化脫除。

        2 現(xiàn)有高爐煤氣精脫硫工藝

        高爐煤氣精脫硫大體上可分為干法和濕法2 種,干法脫硫又包括了微晶吸附、干法鐵基和干法碳基。

        (1)水解+濕法脫硫。此工藝是利用水解劑將煤氣中的有機(jī)硫水解轉(zhuǎn)化成H2S,再經(jīng)過濕法堿液洗滌脫去H2S。

        堿液吸收受酸性氣體CO2的影響,堿液的消耗量大,產(chǎn)生大量廢液,處理后煤氣中的水分含量大,影響煤氣熱值并加大煤氣管網(wǎng)的腐蝕。

        (2)微晶吸附法。微晶吸附法能同步脫除煤氣中H2S、羰基硫、二硫化碳等無機(jī)硫和有機(jī)硫組分[3],吸附飽和后抽取凈化后煤氣,加熱至200 ℃對(duì)微晶吸附劑進(jìn)行再生,再生后重復(fù)使用[4]。

        實(shí)際生產(chǎn)中,微晶吸附床易被催化生成的S 單質(zhì)、硫酸鹽和其他雜質(zhì)堵塞而喪失吸附能力,再生時(shí)這些物質(zhì)難以被有效去除,吸附劑壽命短。同樣的,受上游生產(chǎn)異常工況影響,微晶吸附劑易失效,穩(wěn)定運(yùn)行性差。

        (3)水解+干法鐵基脫硫。煤氣自BPRT(TRT)前引出,經(jīng)過預(yù)處理、水解催化轉(zhuǎn)化,將有機(jī)硫轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫。水解轉(zhuǎn)化后的高爐煤氣經(jīng)發(fā)電裝置后進(jìn)入干法鐵基脫硫塔,脫除煤氣中的硫化氫。水解工序根據(jù)需要也可以放在發(fā)電裝置出口,但需要配置換熱器。

        干法氧化鐵吸收劑易與H2S 反應(yīng)生成FeS,F(xiàn)eS與空氣接觸后易發(fā)生自燃,生產(chǎn)和運(yùn)輸中存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。

        (4)水解+干法碳基脫硫。高爐煤氣從TRT 發(fā)電出口出來后,根據(jù)煤氣工況配套加壓、換熱裝置,然后進(jìn)入預(yù)處理水解單元將COS、CS2轉(zhuǎn)化為H2S,經(jīng)過活性蘭炭吸附單元實(shí)現(xiàn)H2S 的脫除,凈化后的煤氣送回高爐煤氣管網(wǎng)(原有裝置),飽和吸附活性蘭炭可再生循環(huán)利用或閉環(huán)轉(zhuǎn)運(yùn)至燒結(jié)工序作為燃料使用。

        煤氣中如果氧氣含量過高,煤氣中的H2S 易在水解劑的催化作用下生成S 單質(zhì),造成水解劑的失效[5],因此焦?fàn)t煤氣脫硫在水解前需要進(jìn)行脫氧,脫氧劑在300 ℃以上的溫度下將煤氣中的氧脫至體積分?jǐn)?shù)1×10-7。高爐煤氣視本身有機(jī)質(zhì)和氧含量而定,可省略此工序。水解劑還易受Cl-的影響而失效,水解前還必須對(duì)煤氣進(jìn)行脫氯。有機(jī)硫水解轉(zhuǎn)化為H2S,水解劑活性溫度區(qū)間80 ~110 ℃[6],水解前還需將煤氣溫度調(diào)至此區(qū)間。

        水解轉(zhuǎn)化法脫硫的流程是:降溫脫水脫氯→升溫水解→降溫脫硫。干法活性蘭炭吸附劑吸附H2S后,可作為燃料廠內(nèi)消化,用戶接受程度較高。

        3 預(yù)處理水解和蘭炭吸附工藝路線技術(shù)原理、工業(yè)中試和實(shí)踐應(yīng)用

        (1)預(yù)處理水解和蘭炭吸附各工序理化反應(yīng)原理。

        預(yù)處理脫氯:MO+2HCl=MCl2+H2O(MO 一般選擇CaO 和ZnO 的復(fù)合材料)。

        水解轉(zhuǎn)化:在催化劑的作用下,有機(jī)硫組分與煤氣中的水發(fā)生反應(yīng)轉(zhuǎn)化為無機(jī)硫組分,即:COS+H2O=H2S+CO2,CS2+2H2O=2H2S+CO2。

        蘭炭吸附脫硫:集物理吸附、化學(xué)吸收、催化氧化等為一體。H2S 的化學(xué)吸收2H2S+O2=2S+2H2O。煤氣中的水被活性蘭炭吸附后在其表面形成一層水膜;硫化氫和氧氣擴(kuò)散進(jìn)入活性蘭炭孔隙內(nèi),硫化氫在水膜內(nèi)分解,氧氣分子也被活性蘭炭吸附活化,O—O 鍵斷裂生成的活性氧原子很快與HS-反應(yīng)生成S,S 逐漸沉積吸附在活性蘭炭孔隙中。

        (2)工業(yè)中試。考慮到H2S 的脫除工藝相較成熟,為試驗(yàn)水解劑在工業(yè)實(shí)際煤氣條件下的抗腐蝕、催化轉(zhuǎn)化效率等性能指標(biāo),安鋼自主設(shè)計(jì)建造了一套高爐煤氣水解工業(yè)中試裝置,連續(xù)監(jiān)測(cè)溫度、壓力、粉塵等煤氣工況參數(shù),試驗(yàn)測(cè)定HCl 脫除率和水解轉(zhuǎn)化率。各項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)如圖1—圖5 所示。

        圖1 系統(tǒng)溫度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        圖2 系統(tǒng)壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        圖3 系統(tǒng)粉塵監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        圖4 HCl 質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        圖5 硫化物質(zhì)量濃度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

        通過改變風(fēng)機(jī)頻率,監(jiān)測(cè)不同空塔流速條件下,水解塔阻力和COS 轉(zhuǎn)化率變化。本次試驗(yàn)測(cè)定了不同頻率和流速下的5 組數(shù)據(jù),當(dāng)f=43.6Hz、v=0.32 m/s時(shí),COS 轉(zhuǎn)化率95.10%、水解塔阻力2.0 kPa;當(dāng)f=39.9 Hz、v=0.28 m/s 時(shí),COS 轉(zhuǎn)化率95.80%、水解塔阻力1.8 kPa;當(dāng)f=35.9 Hz、v=0.25 m/s 時(shí),COS 轉(zhuǎn)化率97.00%、水解塔阻力1.5 kPa;當(dāng)f=34.3 Hz、v=0.23 m/s 時(shí),COS 轉(zhuǎn)化率97.70%、水解塔阻力1.2 kPa;當(dāng)f=29.9 Hz、v=0.21 m/s 時(shí),COS 轉(zhuǎn)化率98.00%、水解塔阻力1.0 kPa。

        工業(yè)中試表明,入口煤氣溫度90 ℃左右、壓力區(qū)間15~20 kPa、含塵量<8 mg/m3、空塔流速調(diào)頻控制在0.4 m/s以內(nèi),水解劑可實(shí)現(xiàn)95%以上的COS轉(zhuǎn)化效率。

        (3)工業(yè)應(yīng)用。安鋼高爐煤氣精脫硫采用“預(yù)處理、水解+蘭炭吸附”全干法技術(shù),工藝路線:高爐煤氣→加壓系統(tǒng)→催化水解系統(tǒng)→蘭炭吸附脫硫系統(tǒng)→煤氣加壓混合站→末端用戶,具體見圖6。

        圖6 高爐煤氣精脫硫流程

        高爐煤氣從TRT 發(fā)電出口出來后,根據(jù)煤氣工況配套加壓、換熱裝置,然后進(jìn)入預(yù)處理水解單元將COS、CS2轉(zhuǎn)化為H2S,經(jīng)過活性蘭炭吸附單元實(shí)現(xiàn)H2S 的脫除,凈化后的煤氣送回高爐煤氣管網(wǎng),飽和吸附活性蘭炭可再生循環(huán)利用或轉(zhuǎn)運(yùn)至燒結(jié)工序作為燃料使用。

        系統(tǒng)設(shè)計(jì)處理煤氣量每小時(shí)20 萬m3,多組并聯(lián)運(yùn)行,阻力低、轉(zhuǎn)化凈化效率高、經(jīng)濟(jì)性好,脫硫副產(chǎn)物可實(shí)現(xiàn)廠內(nèi)閉環(huán)消化。主要設(shè)備見表1。

        表1 主要設(shè)備情況

        安鋼高爐煤氣精脫硫系統(tǒng)于2022 年4 月投運(yùn),至今穩(wěn)定運(yùn)行。水解和吸附2 個(gè)工序的工藝控制和運(yùn)行調(diào)優(yōu)是關(guān)鍵:經(jīng)TRT后升溫水解,精確控制水解催化反應(yīng)所需的活性溫區(qū),確保水解轉(zhuǎn)化率>90%。預(yù)處理工序精脫氯能將氯體積分?jǐn)?shù)降至3×10-6以下,確保水解劑長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行?;凇睹嘿|(zhì)顆?;钚蕴繗庀嘤妹嘿|(zhì)顆粒活性炭》(GB/T 7701.1—2008)的改性優(yōu)化,吸附性能突出,物料更換頻率低,操作性好。活性蘭炭不再生,流程簡(jiǎn)單,安全穩(wěn)定,對(duì)生產(chǎn)順行有利。采用固定床形式,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)床效果,有效解決長(zhǎng)周期運(yùn)行阻力上升、系統(tǒng)堵塞、效率衰減問題。

        (4)運(yùn)行指標(biāo)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)口煤氣總硫含量100~150 mg/m3,水解效率大于95%,脫硫效率大于90%,凈化后總硫含量小于15 mg/m3,燃燒后末端煙氣二氧化硫含量低于國(guó)家超低排放限值。

        4 結(jié)論

        預(yù)處理水解和蘭炭吸附高爐煤氣精脫硫技術(shù)在安陽鋼鐵的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行驗(yàn)證了源頭治理的可行性和優(yōu)越性,為冶金行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展提供了新的解決方案。隨著環(huán)保排放要求的日益嚴(yán)格,鋼鐵企業(yè)高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣源頭治理越來越被重視。2022 年底,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《鋼鐵/焦化建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批原則》(環(huán)辦環(huán)評(píng)〔2022〕31 號(hào)),明確要求“新建高爐、焦?fàn)t實(shí)施煤氣精脫硫”,高爐煤氣精脫硫勢(shì)在必行,不僅能為企業(yè)自身帶來環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益,更將創(chuàng)造巨大的社會(huì)效益。

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