穆海濤,劉春柳
(中國石化青島煉油化工有限責任公司,山東 青島 266071)
發(fā)泡劑是常用的建筑材料,有橡膠發(fā)泡劑、玻璃發(fā)泡劑、混凝土發(fā)泡劑及聚氨酯發(fā)泡劑等多種產(chǎn)品,其主要作用是對使用對象物質進行成孔分解,經(jīng)過發(fā)泡固化后起到黏接、密封及防漏的目的[1]。戊烷發(fā)泡劑作為硬質聚氨酯泡沫的新型環(huán)保發(fā)泡劑,用于替代對大氣臭氧層有破壞作用的氯氟烴(CFCS),具有生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品指標穩(wěn)定等特點,現(xiàn)已廣泛應用于無氟冰箱、冰柜生產(chǎn)行業(yè)以及冷庫、管線保溫等領域[2]。
在煉化企業(yè)中,戊烷發(fā)泡劑由利用價值較低的輕石腦油組分進行生產(chǎn),以提高煉油廠輕石腦油組分的經(jīng)濟效益。重整預加氫裝置拔出的輕石腦油中C5餾分含量較高且雜質含量較低,是生產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑的優(yōu)質原料[3],典型的預加氫裝置戊烷發(fā)泡劑生產(chǎn)流程如圖1所示。來自常減壓蒸餾裝置的石腦油先經(jīng)過預加氫反應系統(tǒng)[4],脫除原料中的硫、氮、氧、重金屬等雜質,然后經(jīng)過汽提塔脫除含硫輕烴以及酸性水,最后進入分餾塔及脫戊烷塔分離戊烷組分,在脫戊烷塔塔頂?shù)玫轿焱榘l(fā)泡劑產(chǎn)品。
圖1 重整預加氫裝置戊烷發(fā)泡劑生產(chǎn)流程
2021年10月起戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)品執(zhí)行GB/T 22053—2020標準,與老標準GB/T 22053—2008相比,新標準對戊烷發(fā)泡劑的質量要求更加嚴格,要求產(chǎn)品純度(質量分數(shù))下限由98%升至99%,異戊烷、正戊烷組分含量范圍(二者質量分數(shù)差值)由±5%降至±2%,C4組分質量分數(shù)上限由1%降至0.5%,C5質量分數(shù)上限由1%降至0.5%,硫含量上限由質量濃度10 μg/mL降至質量分數(shù)5 μg/g。因此,發(fā)泡劑生產(chǎn)工藝需要進一步優(yōu)化以生產(chǎn)合格產(chǎn)品。
本課題基于ASPEN PLUS軟件對戊烷發(fā)泡劑生產(chǎn)制定調整方案,并對產(chǎn)品異常情況進行分析及控制。為進一步提高輕石腦油產(chǎn)品附加值,通過采取各類優(yōu)化調整措施,最大程度提高戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)量,增加企業(yè)經(jīng)濟效益。
利用ASPEN PLUS軟件[5-6]對預加氫裝置分餾系統(tǒng)建立測算模型,如圖2所示。物性計算方法選擇適用于烴類體系的BK10法,模型測算數(shù)據(jù)與實際情況一致,模型結果可信,二者對比情況見表1。
表1 脫戊烷塔的測算值與實際值對比
圖2 預加氫裝置分餾系統(tǒng)測算模型
戊烷發(fā)泡劑中水含量、硫含量及C4組分含量等指標主要通過汽提塔調節(jié),異戊烷及正戊烷比例通過脫戊烷塔工藝調整實現(xiàn),由于異戊烷及正戊烷沸點相近,將組分含量范圍調節(jié)至±2%以內(nèi)較為困難。利用ASPEN PLUS軟件對脫戊烷塔的不同工況進行分析,根據(jù)測算結果制定合理的工藝控制措施,保證發(fā)泡劑組成等質量指標滿足GB/T 22053—2020要求。
(1)脫戊烷塔進料組成不同,塔頂組成相同。在保證塔頂產(chǎn)品異戊烷/正戊烷質量比為4∶6的條件下,保持塔頂壓力不變,當脫戊烷塔進料C5質量分數(shù)由60%上升至68%時,塔頂靈敏板溫度前后相差0.05 ℃左右;塔底溫度由107.8 ℃上升至111.3 ℃,塔底溫度提高4 ℃左右。測算結果表明,當脫戊烷塔進料組成不同時,在保證塔頂異戊烷及正戊烷比例相同的條件下,塔頂靈敏板溫度基本無變化。
(2)脫戊烷塔進料組成相同,塔頂溫度不同。當脫戊烷塔進料C5質量分數(shù)保持在68%時,改變塔頂溫度,分析塔頂組成變化。當塔頂溫度變化0.1 ℃時,塔頂異戊烷比例變化約0.8%,當塔頂異戊烷組分含量范圍變化2%時,塔頂溫度變化約0.3 ℃。測算結果表明,發(fā)泡劑組成與塔頂靈敏板溫度密切相關。
綜上所述,保證塔頂發(fā)泡劑中異戊烷、正戊烷組分范圍在±2%時,其塔頂溫度變化需控制在±0.3 ℃。
對直餾輕石腦油異戊烷及正戊烷資源進行排查,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)F6牌號(異戊烷/正戊烷質量比為4∶6)的發(fā)泡劑產(chǎn)量最大,經(jīng)濟效益最好,根據(jù)模型測算結果及脫戊烷塔工藝流程制定以下產(chǎn)品生產(chǎn)方案,脫戊烷塔工藝流程見圖3。
圖3 預加氫系統(tǒng)脫戊烷塔工藝流程示意
(1)脫戊烷塔塔頂控制壓力由0.270 MPa降低至0.265 MPa,提高塔頂產(chǎn)品正戊烷含量,及時調整塔頂空氣冷卻器A-104冷后溫度,保證塔頂壓力穩(wěn)定;適當調整汽提塔及分餾塔操作,保證脫戊烷塔進料量相對穩(wěn)定。
(2)將塔頂靈敏板溫度TIC-11303控制在(77.0±0.3)℃,塔頂回流量FV-11402優(yōu)先利用APC控制,在脫戊烷塔進料量變化不大的前提下,根據(jù)進料量及塔頂靈敏板溫度對塔底蒸汽量進行微調,FIC-11303調整幅度為0.1 t/h。
(3)在調整階段增加塔頂發(fā)泡劑采樣頻次,一般每隔3 h采樣1次。根據(jù)分析結果調整靈敏板溫度TIC-11303,調整幅度為0.1 ℃,優(yōu)先利用回流量進行調整。在生產(chǎn)出現(xiàn)較大波動時,塔頂回流量可能會低于最小值,不能滿足分離精度要求,因此需適當調整塔底0.45 MPa蒸汽量,但幅度不應過大,避免影響塔的正常操作。
通過以上調整措施,生產(chǎn)的戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)品符合GB/T 22053—2020標準的質量要求,產(chǎn)量維持在10~12 t/h。對脫戊烷塔塔頂發(fā)泡劑產(chǎn)品比例指標進行分析,在7 d分析時間內(nèi),塔頂樣品組分范圍在±2%的樣品占總數(shù)72%,組分含量范圍在±3%的樣品占總數(shù)88%,詳見圖4。塔頂產(chǎn)品質量控制相對穩(wěn)定,合格率較高。
圖4 脫戊烷塔塔頂出口不同組成范圍產(chǎn)品占比
由于塔頂沒有在線分析儀器對產(chǎn)品組成進行實時監(jiān)控,因此需要對戊烷成品罐進行半罐分析,以保證戊烷發(fā)泡劑成品符合質量標準。目前,塔底蒸汽僅有自動及手動兩種控制方式,在后續(xù)的控制系統(tǒng)優(yōu)化中可以增加塔底蒸汽FIC-11303到靈敏板溫度TIC-11303的APC控制,使靈敏板溫度控制更加精準。
對戊烷發(fā)泡劑成品罐的異戊烷、正戊烷組分含量進行分析,結果見圖5。其中,正戊烷質量分數(shù)為58.02%~61.40%,異戊烷質量分數(shù)為38.36%~41.65%,戊烷發(fā)泡劑組分含量范圍均在±2%內(nèi),其余產(chǎn)品質量指標也均符合出廠產(chǎn)品質量要求。
圖5 戊烷發(fā)泡劑成品罐組成變化
在戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)品調整過程中,C4組分含量、異戊烷及正戊烷比例不合格現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,影響產(chǎn)品正常出廠銷售。
在常減壓蒸餾裝置加工不同原油時,輕質原油中的輕石腦油及輕烴組分含量較高,在加工沙特輕質原油等時,戊烷發(fā)泡劑中C4組分含量容易超過指標控制,對此利用模型對汽提塔操作進行分析,通過優(yōu)化汽提塔工藝參數(shù)降低發(fā)泡劑中C4組分含量。當汽提塔進料中輕組分增多時,不同進料溫度影響汽提塔塔底C4組分含量,進而影響戊烷發(fā)泡劑中C4組分含量。測算結果表明,汽提塔進料中C4組分較多時,適當降低汽提塔進料溫度可提高全塔分離精度。同時提高塔頂含硫輕烴外送量,將C4組分盡量從汽提塔頂部拔出,通過這兩種方式可以降低戊烷發(fā)泡劑中C4組分含量。
當異戊烷與正戊烷比例不合格時,對脫戊烷塔及時進行工藝調整,例如成品罐異戊烷比例不夠時,通過降低靈敏板溫度提高塔頂產(chǎn)品異戊烷比例,保證成品罐組分比例合格。因此,在日常操作中需要加強對成品罐的監(jiān)控,避免質量不合格影響產(chǎn)品正常銷售出廠。
目前戊烷發(fā)泡劑市場銷售情況良好,市場價格較高,為提高輕石腦油組分的經(jīng)濟效益,采取各類優(yōu)化措施提高戊烷發(fā)泡劑的產(chǎn)量,最大程度提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
(1)重整后分餾脫丁烷塔塔底油改至預加氫系統(tǒng)。
重整裝置后分餾脫丁烷塔塔底油產(chǎn)量為4~6 t/h,塔底油中C5組分質量分數(shù)為90%,C5產(chǎn)量約4.5 t/h,可以作為生產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑的原料。因此,將后分餾脫丁烷塔塔底油改至預加氫系統(tǒng),最大程度回收發(fā)泡劑資源。
(2)提高預加氫系統(tǒng)進料量。
在保證重整裝置進料量不變的前提下,將干氣液化氣脫硫裝置的溶劑油改成預加氫精制油(5~8 t/h),重整裝置的加氫裂化重石腦油加工量由30 t/h降低至25 t/h,將預加氫進料量由226 t/h提升至243 t/h,最大程度增產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑。通過采取以上措施,戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)量均值由12.4 t/h上升至16.3 t/h,發(fā)泡劑日產(chǎn)量由330 t增至400 t。
(3)優(yōu)化預加氫系統(tǒng)汽提塔操作。
預加氫系統(tǒng)汽提塔塔頂含硫輕烴中C5組分質量分數(shù)為50%,C5資源約有8~10 t/h,通過優(yōu)化預加氫汽提塔操作最大程度回收這部分C5資源。根據(jù)ASPEN PLUS測算結果,通過適當降低汽提塔進料溫度、提高塔頂壓力等措施,將塔頂含硫輕烴外送量由22 t/h降低至17 t/h。
由于預加氫汽提塔分離精度有限,過多降低塔頂含硫輕烴外送量會導致發(fā)泡劑中C4組分質量分數(shù)超過0.5%,導致發(fā)泡劑質量不合格。因此,汽提塔塔頂含硫輕烴外送量可根據(jù)發(fā)泡劑質量進行動態(tài)調整。通過優(yōu)化預加氫汽提塔操作條件,戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)量由16.3 t/h上升至17.7 t/h,發(fā)泡劑日產(chǎn)量由400 t增至490 t。
(4)生產(chǎn)產(chǎn)品牌號分析。
戊烷發(fā)泡劑根據(jù)異戊烷與正戊烷比例分為F3至F8不同牌號產(chǎn)品,目前中國石化青島煉油化工有限責任公司生產(chǎn)F6牌號產(chǎn)品(異戊烷/正戊烷質量比4∶6),對預加氫脫戊烷塔進料組成(見表2)
表2 預加氫脫戊烷塔進料組成分析結果
進行分析,研究是否能生產(chǎn)F7牌號產(chǎn)品(異戊烷/正戊烷質量比3∶7),最大程度增產(chǎn)發(fā)泡劑。
從表2可以看出,預加氫裝置脫戊烷塔進料中異戊烷/正戊烷質量比為3∶6。重整脫丁烷塔塔底油中異戊烷/正戊烷質量比為3∶4,因此無法生產(chǎn)F7牌號產(chǎn)品,但可最大量生產(chǎn)F6牌號發(fā)泡劑產(chǎn)品。
(5) 加工原油C5資源分析。
對加工原油中石腦油C5資源進行分析,生產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑較好的原料有沙輕、福蒂斯、巴士拉-輕、科威特等原油;而烏拉爾、沙重、布希奧斯、巴士拉-中等原油所產(chǎn)石腦油中C5資源相對較少,從增產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑角度可多加工沙輕、巴士拉-輕、科威特等原油。不同原油所產(chǎn)石腦油中C5含量對比如表3所示。
表3 不同種類原油所產(chǎn)石腦油中C5含量對比
通過優(yōu)化調整,戊烷發(fā)泡劑中C4質量分數(shù)由0.15%上升至0.38%(質量指標要求不大于0.5%),異戊烷+正戊烷的純度由99.6%下降至99.2%(質量指標要求不小于99%),質量指標已卡邊控制。
2022年2月下旬,戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)量均值為12.4 t/h,經(jīng)優(yōu)化調整后,3月初產(chǎn)量均值提高至17.7 t/h,提高了5.3 t/h。戊烷發(fā)泡劑日產(chǎn)量由2月底的340 t上升至3月初的490 t,產(chǎn)量變化趨勢如圖6所示。
圖6 預加氫汽提塔頂發(fā)泡劑產(chǎn)量趨勢
(1)根據(jù)預加氫系統(tǒng)ASPEN PLUS測算結果,要保證脫戊烷塔塔頂發(fā)泡劑產(chǎn)品組成含量范圍在±2%,其塔頂溫度變化需控制在±0.3 ℃。塔頂回流控制器優(yōu)先利用APC控制,在生產(chǎn)大幅波動時改為自動或者手動調節(jié),塔底蒸汽量根據(jù)進料量及塔頂靈敏板溫度變化進行微調,調整幅度不應過大。
(2)在戊烷發(fā)泡劑產(chǎn)品調整過程中應及時調整C4組分含量、異戊烷及正戊烷比例,避免產(chǎn)品質量不合格影響出廠。當汽提塔進料中輕組分增多時,可通過適當降低汽提塔進料溫度來提高全塔分離精度,提高汽提塔塔頂含硫輕烴外送量,降低戊烷發(fā)泡劑中C4組分含量。當異戊烷及正戊烷比例不合格時,可通過降低靈敏板溫度改變塔頂產(chǎn)品異戊烷及正戊烷比例,保證成品罐組分比例合格。
(3)增產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑可以從提高預加氫進料、優(yōu)化汽提塔操作、回煉后分餾脫丁烷塔塔底油、優(yōu)化生產(chǎn)產(chǎn)品牌號、優(yōu)選加工原油種類等方面入手,在質量卡邊控制的前提下,最大程度生產(chǎn)戊烷發(fā)泡劑,提升輕石腦油組分的利用價值,提高企業(yè)經(jīng)濟效益。