楊 武
(珠海市技師學(xué)院,廣東珠海 519090)
座椅護(hù)板是汽車座椅的關(guān)鍵部件之一,其外觀和尺寸對座椅的質(zhì)量影響較大,直接決定著汽車座椅的合格率。汽車護(hù)板采用了模具注塑成型方式,實際應(yīng)用過程中注射時的溫度、壓力、流道及合模線分布對產(chǎn)品的成型質(zhì)量影響巨大,僅依靠經(jīng)驗設(shè)計模具可靠性差,極大影響了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和合格率。
本文提出了一種新的基于Moldflow 流體仿真分析技術(shù),對不同工況下的模具成型情況進(jìn)行仿真分析,并根據(jù)分析結(jié)果有針對性地對模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。實踐證明,該項技術(shù)提升了模具結(jié)構(gòu)設(shè)計的科學(xué)性,顯著提升了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。
座椅護(hù)板是汽車的內(nèi)飾外觀件,為殼體結(jié)構(gòu),外形尺寸為590 mm×159 mm×115 mm,壁厚為3 mm,使用PP 材料。該材料在熔融狀態(tài)下的流動速率為3 g/min,密度為1.06 g/cm3,拉伸時的屈服強(qiáng)度是18 MPa,成型后的彎曲模量為1600 MPa,融合溫度為155 ℃。該材料的收縮率較高,在實際生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生毛刺、熔接痕明顯等異常,整體合格率僅89.4%,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)其模具設(shè)計過程中未充分考慮熔融態(tài)的材料在流動過程中壓力、溫度及注射口布局的關(guān)系,導(dǎo)致生產(chǎn)過程中產(chǎn)品一致性較差。
提出利用Moldflow 的流體仿真分析技術(shù)對產(chǎn)品注射成型的過程進(jìn)行仿真分析,根據(jù)分析情況對模具進(jìn)行優(yōu)化,提高模具設(shè)計精度。首先利用三維建模軟件建立其三維模型,選取六面體網(wǎng)格劃分方案劃分其立體網(wǎng)格,在產(chǎn)品的拐角位置和有加強(qiáng)特征的位置進(jìn)行加密網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格總數(shù)量為69383 個,平均縱橫比為1.73,劃分網(wǎng)格后的產(chǎn)品三維結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
圖1 汽車座椅護(hù)板三維結(jié)構(gòu)
熔接痕是注射成型過程中兩股熔融態(tài)的原料匯集而成的,因此料流匯集的越多,產(chǎn)品上的熔接痕就越多。通常來說,兩股料流匯集時的角度越大,越不容易產(chǎn)生熔接痕。汽車護(hù)板上熔接痕最明顯的位置出現(xiàn)在中間位置的方孔周圍,該孔為專用的特征孔,因此產(chǎn)品外觀結(jié)構(gòu)無法改變。針對上述問題對模具流道進(jìn)行優(yōu)化,將原有的單膠口注射成型方案更該為雙膠口注射成型方案,從而減少兩股料流在匯集過程中的溫度差,進(jìn)而減少熔接痕的痕跡。利用Moldflow 流體仿真分析軟件,對兩種方案的成型效果進(jìn)行分析,熔接痕效果如圖2 所示。
圖2 不同成型方式熔接效果
由仿真分析結(jié)果可知,采用單膠口注射成型時熔接痕的長度分別為20.93 mm、9.63 mm,而實際零件上熔接痕的長度分別為21.2 mm、10.1 mm,仿真分析結(jié)果和實際表現(xiàn)基本一致,表明了該仿真分析方式的準(zhǔn)確性。當(dāng)采用優(yōu)化后的雙膠口注射成型方案后,熔接痕的長度變?yōu)?5.77 mm 和8.49 mm,比優(yōu)化前降低了24.7%和11.8%。而且熔接痕的位置和單膠口注射成型相比均呈逆時針方向偏移了約60°,使其轉(zhuǎn)移到了次外觀面,減少了對正外觀面的影響。
氣穴是在注射成型過程中由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理或者模具排氣不暢而導(dǎo)致的在零件表面形成麻點(diǎn)狀凹坑,是導(dǎo)致產(chǎn)品外觀缺陷的重要因素。在汽車座椅支撐骨架的正面會存在麻點(diǎn)狀的凹坑,產(chǎn)生比例約為33.7%。利用Moldflow 流體仿真分析方法對成型過程進(jìn)行模擬,得出零件表面的氣穴分布情況(圖3)。
圖3 零件表面氣穴分布
由仿真分析結(jié)果可知,氣穴位置主要出現(xiàn)在零件背部有加強(qiáng)筋的區(qū)域。通過分析后發(fā)現(xiàn)該處模具上的鑲塊為固定結(jié)構(gòu),而零件上的筋條較多,阻擋了該處氣流的流動,在注射成型過程中出現(xiàn)了排氣不暢的情況,進(jìn)而產(chǎn)生了困氣現(xiàn)象。
通過分析,對模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行改善,在由加強(qiáng)筋的區(qū)域設(shè)計活動鑲塊,便于氣流的快速排出,減少在注射填充過程中的困氣情況。同時,在活動鑲塊上設(shè)置孔徑為0.02 mm 的排氣孔,排氣孔間排距為1 mm,以增加排氣量,確保在不同工況下注射成型的外觀質(zhì)量,徹底消除困氣情況。優(yōu)化后模具增加活動鑲塊的位置如圖4所示。
圖4 優(yōu)化后模具滑動鑲塊位置
優(yōu)化前,模具共設(shè)置有7 組水路,其中動模4 組、定模3 組,各組水路的管徑均為15 mm。在實際使用中發(fā)現(xiàn)注塑件的表面溫差最高達(dá)到50 ℃,按傳統(tǒng)的40 s 冷卻時間完全無法冷卻,導(dǎo)致零件產(chǎn)生較大的內(nèi)應(yīng)力,使零件扭曲變形。為了保證零件的成型質(zhì)量,將冷卻時間增加到120 s,但這樣不僅極大影響了產(chǎn)品的生產(chǎn)效率,而且沒有徹底解決零件表面溫差大的問題,導(dǎo)致在不同工況下的生產(chǎn)一致性極差。
根據(jù)仿真分析結(jié)果,確定了注射成型時零件表面的溫度分布狀態(tài),并據(jù)此對冷卻水路進(jìn)行了有針對性的調(diào)整。將動模水路調(diào)整為7 路,將定模冷卻水路調(diào)整為5路,各冷卻水管的直徑仍為15 mm,水路和零件表面的距離由50 mm 調(diào)整為30 mm,以提高零件的冷卻效果。
優(yōu)化后,零件生產(chǎn)過程中注塑件零件表面溫度均能保持在60 ℃以下,表面最大溫差為20 ℃,零件生產(chǎn)過程中的實際冷卻時間保持在40 s。有效解決了零件表面因受熱不均而導(dǎo)致的變形、冷卻時間過長、生產(chǎn)效率低等問題。
根據(jù)仿真分析結(jié)果對模具進(jìn)行優(yōu)化后,利用新的模具進(jìn)行實際生產(chǎn)驗證。使用MA6000II 型注塑機(jī),其工作時的合模力為6000 kN、螺桿直徑為70 mm。零件生產(chǎn)后利用三坐標(biāo)對零件尺寸進(jìn)行測量,并按實際檢驗標(biāo)注對零件外觀進(jìn)行檢驗。
對600 件實物進(jìn)行測量統(tǒng)計,優(yōu)化后的零件最大變形量為±0.2 mm,滿足小于±0.5 mm 的變形要求,零件表面無麻點(diǎn)、縮水、毛刺等異常,熔接線表現(xiàn)較為輕微,可滿足外觀檢驗要求。零件一次成型合格率達(dá)到99%,極大地提升了零件的合格率和品質(zhì)。
本文利用仿真分析的方法對零件注射成型過程進(jìn)行了仿真分析,并有針對性地對模具結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,實驗結(jié)果表明:①雙膠口注射成型方案能夠減少兩股料流在匯集過程中的溫度差,減少熔接痕的痕跡;②在易困氣的區(qū)域設(shè)置動模鑲塊及排氣孔,提高導(dǎo)氣率,避免在注射成型過程中的困氣情況;③利用仿真分析的方法,能夠有效模擬在注射成型過程中的狀態(tài)變化,可以為模具優(yōu)化提供科學(xué)的優(yōu)化依據(jù),提高模具設(shè)計的合理性。