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        集裝箱自動碼垛機(jī)器人控制系統(tǒng)研究

        2024-03-11 01:25:24鹿業(yè)勃
        設(shè)備管理與維修 2024年2期
        關(guān)鍵詞:作業(yè)功能系統(tǒng)

        鹿業(yè)勃

        (德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東德州 253000)

        0 引言

        機(jī)器人系統(tǒng)中共有3 個部分組成,分別是機(jī)器人驅(qū)動系統(tǒng)、機(jī)器人控制系統(tǒng)以及機(jī)器人本體結(jié)構(gòu),其中控制系統(tǒng)為根本,同時其開發(fā)更困難、開發(fā)成本更高。對于碼垛機(jī)器人而言,想讓其在工作中發(fā)揮更佳的效果,需要在其速度、精準(zhǔn)度以及穩(wěn)定性上有更高的要求??v觀研發(fā)的碼垛控制器,成本較高且性能與國外有一定的差距,基于這樣的狀況,國產(chǎn)運(yùn)動控制器占有比例并不理想。

        1 控制系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案

        控制系統(tǒng)對機(jī)器人的重要性不言而喻,其直接決定了碼垛機(jī)器人的作業(yè)效率以及質(zhì)量,控制系統(tǒng)在運(yùn)作的過程中需要在專業(yè)操作人員的操控下完成碼垛作業(yè),控制系統(tǒng)主要由集成電路芯片、微處理器以及外部的接口電路組成。所以說控制器上信號與通信接口非常重要,需要在控制器上安裝足夠,從而確保機(jī)器人在作業(yè)過程中能夠精準(zhǔn)的完成指令、完成編碼器的信號反饋。

        對于工業(yè)機(jī)器人實(shí)時監(jiān)控控制系統(tǒng)而言,在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,是現(xiàn)代運(yùn)動控制系統(tǒng)應(yīng)用的一個分支,其需要滿足以下基本要求:運(yùn)行速度:機(jī)器人的碼垛裝車要求在6~8 s 內(nèi)完成,則分配機(jī)器人的時間為X 軸運(yùn)行1.5 s,Y 軸運(yùn)行0.5 s,伸縮臂運(yùn)行2 s,手爪抓取與卸載1 s,輸送機(jī)運(yùn)行2 s,另外預(yù)留出機(jī)器人啟動時間為0.5 s,總體運(yùn)行時間不超過8 s。安全預(yù)警:現(xiàn)場采用手動緊急自動措施,對機(jī)器人運(yùn)行系統(tǒng)設(shè)置報(bào)警系統(tǒng),監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行,異常時及時預(yù)警,防止出現(xiàn)嚴(yán)重安全事故。電源:采用晶體管型PLC 輸出驅(qū)動伺服電機(jī)和步進(jìn)電機(jī),DC 24 V、0.5 A 開關(guān)電源為PLC 供電,系統(tǒng)采用直流電源。

        針對集裝箱自動碼垛機(jī)器人在作業(yè)過程中的特點(diǎn),在對集中控制方式進(jìn)行選取與確定之后,對其硬件系統(tǒng)展開設(shè)計(jì),控制系統(tǒng)的基本功能如下:在4 軸控制協(xié)調(diào)正常同時通過人機(jī)界面對機(jī)器人參數(shù)撐場設(shè)置的前提下,讓機(jī)器人在運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)抓取、送料等操作功能;實(shí)現(xiàn)機(jī)器人自動返回出發(fā)點(diǎn)、連續(xù)工作等功能與操作;對機(jī)器人狀態(tài)進(jìn)行及時的監(jiān)督,出現(xiàn)意外狀況第一時間發(fā)出警報(bào);示教再現(xiàn)等(圖1)。

        圖1 控制系統(tǒng)總體框架

        人機(jī)交互界面、伺服驅(qū)動器及伺服電機(jī)、PLC、電磁閥、蜂鳴器、傳感器構(gòu)成了系統(tǒng)硬件。在整個系統(tǒng)當(dāng)中,主控制器為PLC,是控制系統(tǒng)的核心,具有不可替代性。人機(jī)交互界面不僅對PLC 功能給予了很好拓寬,同時也發(fā)揮了良好的延伸作用。同時,碼垛機(jī)器人運(yùn)動控制單元是由伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動共同組成的,其主要的功能在于在作業(yè)過程中對機(jī)器人的位置、工作的頻率與運(yùn)作的節(jié)奏進(jìn)行及時的操控。

        2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)備選型

        性能指標(biāo)是集裝箱自動碼垛機(jī)器人控制系統(tǒng)搭建過程中的根本與關(guān)鍵,性能指標(biāo)是決定碼垛機(jī)器人工作質(zhì)量與效率的關(guān)鍵因素。在設(shè)計(jì)的過程中,第一要規(guī)劃模塊,進(jìn)而對各個模塊展開設(shè)計(jì),在各個板塊的設(shè)計(jì)中,要注意各個板塊不可取代的特點(diǎn),避免重合,為后期的系統(tǒng)的升級以及功能的擴(kuò)展奠定基礎(chǔ)。伺服系統(tǒng)模塊、核心控制板、傳感器、顯示器板塊是控制器研究中必不可少的4 個模塊。

        2.1 PLC 控制器

        在整個控制系統(tǒng)當(dāng)中,處理器具有不可替代性,與整個控制系統(tǒng)的性能的好壞有著直接的聯(lián)系,處理器的應(yīng)用主要體現(xiàn)數(shù)據(jù)信息中數(shù)學(xué)運(yùn)算與邏輯運(yùn)算。在PLC 選擇中,需要具備以下特點(diǎn):首先是I/O 處理能力要強(qiáng)、脈沖出端口速度要高,同時人與機(jī)器控制與交互的能力要強(qiáng),同時考慮到數(shù)字量輸入信號燈多方面的因素,歐姆龍CP1H 型PLC 成為碼垛機(jī)器人在主控制器的首要選擇。但由于該型號的PLC 主機(jī)的輸入、輸出端口不足以滿足控制系統(tǒng)的要求,因此需要通過添加I/O 的方式讓CPM1A-8ED 得到擴(kuò)展,從而實(shí)現(xiàn)碼垛機(jī)器人作業(yè)要求。

        2.2 工業(yè)觸摸屏

        數(shù)據(jù)的顯示、自動化控制模擬等功能都是需要工業(yè)觸摸屏功能實(shí)現(xiàn)的,與此同時,工業(yè)觸摸屏還可以降低開關(guān)、儀表等使用頻率,同時還能夠有效的將PLC控制器的功能進(jìn)行有效的延伸,最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更簡化、工作開展更高效。通過對碼垛機(jī)器人的測評與對比發(fā)現(xiàn),歐姆龍NB7W-TW00B 型觸摸屏為最佳選擇,該設(shè)備適用范圍廣,串行、USB 等接口連接均可使用,同時也能實(shí)現(xiàn)與打印機(jī)、PLC 等設(shè)備的連接,從而讓碼垛機(jī)器人作業(yè)更加方便,其中與PLC 的通信采用RS232C接口。

        2.3 伺服系統(tǒng)

        伺服系統(tǒng)的主要功能為對機(jī)器人所有軸運(yùn)動的控制,在機(jī)器人當(dāng)中扮演執(zhí)行的角色,位置控制在機(jī)器人本體與控制系統(tǒng)當(dāng)中。通過伺服系統(tǒng)的運(yùn)作與設(shè)定,讓碼垛機(jī)器人作業(yè)的路徑進(jìn)行精準(zhǔn)的確定,讓作業(yè)的開展順利高效。因此,伺服系統(tǒng)對碼垛機(jī)器人作業(yè)能力具有舉足輕重的作用。在自動化領(lǐng)域當(dāng)中,伺服電機(jī)和伺服驅(qū)動器共同組成的驅(qū)動設(shè)備是目前比較常見并被廣泛運(yùn)用的,伺服電機(jī)在運(yùn)作的過程中可以通過自帶編碼器對電機(jī)軸轉(zhuǎn)動的角度進(jìn)行實(shí)時的反饋與監(jiān)督,進(jìn)而組成半閉環(huán)工作系統(tǒng),最終控制轉(zhuǎn)矩、定位以及調(diào)速都得到最終的實(shí)現(xiàn)。結(jié)合實(shí)際情況,在碼垛機(jī)器人伺服系統(tǒng)中,松下MSME102G1 型豎直與水平電機(jī)、松下MSME022G1 型電機(jī)、松下MDME152G1 型電機(jī)為腰部電機(jī)、上海浩禎PLS115 型減速器、上海浩禎PLS70型減速器為最佳選擇。

        2.4 傳感器

        結(jié)合碼垛機(jī)器人控制特點(diǎn)和要求,在傳感器開關(guān)選擇亞德客CS1-M 型磁性開關(guān)、歐姆龍E2B 非屏蔽型接近開關(guān)、中國滬工集團(tuán)E3F1-3DN1 光電開關(guān)。

        3 控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        實(shí)現(xiàn)用戶登錄、機(jī)器人狀態(tài)檢測、機(jī)器參數(shù)呈現(xiàn)等功能的人機(jī)界面系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)碼垛機(jī)器人在作業(yè)中持續(xù)工作、搜索功能、實(shí)時位置的呈現(xiàn)、危險(xiǎn)報(bào)警提醒功能的PLC 軟件為碼垛機(jī)器人控制軟件設(shè)計(jì)的兩個部分。

        3.1 軟件設(shè)計(jì)整體要求

        在軟件系統(tǒng)開發(fā)前期規(guī)劃當(dāng)中,系統(tǒng)運(yùn)行的支持系統(tǒng)以及關(guān)于系統(tǒng)方面的技術(shù)要求都要有清晰明確的目標(biāo),在目標(biāo)清晰的前提中,設(shè)計(jì)的方向與結(jié)果才能夠更好的實(shí)現(xiàn)碼垛機(jī)器人高效運(yùn)行。在設(shè)計(jì)與研究中,對軟件系統(tǒng)的設(shè)置在技術(shù)的要求如下:①在軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,對機(jī)構(gòu)要設(shè)置可修改與升級權(quán)限;②要充分考慮到如何有效提升機(jī)器作業(yè)時間,保證系統(tǒng)運(yùn)行的平穩(wěn)性;③在機(jī)器人軌跡規(guī)劃中,要充分考慮到當(dāng)機(jī)器面臨被干涉的應(yīng)對措施,同時保證機(jī)器各個模塊運(yùn)作過程中的安全性。

        3.2 連續(xù)運(yùn)行程序

        連續(xù)運(yùn)作程序指的是機(jī)器人可以自動延續(xù)重復(fù)作業(yè),連續(xù)運(yùn)作程序的運(yùn)行中需要預(yù)先對機(jī)器的速度、位置移動軌跡、加速度等均嚴(yán)格按照機(jī)器預(yù)設(shè)參數(shù)。

        3.3 位置示教程序

        在歐姆龍CP1H 存儲器內(nèi)部中,共計(jì)有15360 點(diǎn)用于對寄存器展開輔助工作,進(jìn)而對PLC 工作過程中的狀態(tài)進(jìn)行及時的存儲。利用8 個通道輸出脈沖數(shù)實(shí)現(xiàn)碼垛機(jī)器人位置示教功能。當(dāng)程序進(jìn)入之后,位置示教程序會對機(jī)器進(jìn)行精準(zhǔn)的定位,如果位置發(fā)生偏移,則會第一時間發(fā)出警報(bào)。當(dāng)檢測到機(jī)器人在正確的位置上,控制機(jī)機(jī)器人則會按照預(yù)先設(shè)置完成放料、取料等示教。

        3.4 原點(diǎn)搜索程序

        連續(xù)運(yùn)動與位置示教模式開展之前,為了讓水平、豎直、腰部、腕部伺服電機(jī)達(dá)到原點(diǎn),需要開展原點(diǎn)搜索。通過借助分布在各個關(guān)節(jié)接近傳感器,才能實(shí)現(xiàn)該功能的運(yùn)作。在原點(diǎn)搜索的過程中,各軸在作業(yè)中會達(dá)到極限的位置,當(dāng)極限位置達(dá)到危險(xiǎn)的因素會上升,發(fā)生意外的概率會增加,因此需要各軸單獨(dú)依次開展原點(diǎn)搜索。

        3.5 報(bào)警處理程序

        氣缸卡住、電機(jī)極限、貨物掉落以及機(jī)器人非原點(diǎn)啟動等是碼垛機(jī)器人報(bào)警信號發(fā)出的主要4 個原因。報(bào)警信號發(fā)出之后,機(jī)器會立即停止作業(yè),并第一時間觸發(fā)觸摸屏和蜂鳴器相應(yīng)報(bào)警信號。

        在依據(jù)控制系統(tǒng)的功能區(qū)分進(jìn)行了模塊化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,讓主控制系統(tǒng)軟件的編譯與調(diào)試工作得以圓滿的完成。在軟件系統(tǒng)中,主要采用C 語言進(jìn)行程序的編寫,該編寫方式在修改上、任務(wù)多少的控制上都非常靈活,同時設(shè)計(jì)難度也得到了一定程度降低,各種故障聯(lián)合發(fā)生的概率也會有效降低。

        碼垛機(jī)器人控制程序在完成最后一個環(huán)節(jié)、形成成功的閉環(huán)之后,會將其在受控對象自由度圓柱坐標(biāo)機(jī)器人上得到應(yīng)用,進(jìn)而對控制系統(tǒng)的安全性、科學(xué)性以及準(zhǔn)確性進(jìn)行全方位的驗(yàn)證,確保運(yùn)行結(jié)果正確。問題都是在落地的調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)的,發(fā)現(xiàn)之后對問題進(jìn)行針對性的解決,進(jìn)而讓控制系統(tǒng)更加的完善。對于碼垛機(jī)器人而言,其作業(yè)過程比較特殊,對重復(fù)以及絕對定位的精度要求很高,這就需要在該方面的設(shè)計(jì)中較高的嚴(yán)謹(jǐn)性。

        經(jīng)過零點(diǎn)復(fù)位驗(yàn)證、示教模式驗(yàn)證、再現(xiàn)模式驗(yàn)證、避障模式驗(yàn)證,在僅對控制系統(tǒng)考慮的前提下,末端執(zhí)行器重復(fù)定位誤差要控制在0.6 mm 以內(nèi)。從所涉及的機(jī)器人來看,完全滿足其要求,控制也能達(dá)到預(yù)想的效果。

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