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        注汽鍋爐過熱及提效改造技術(shù)的研究

        2024-03-09 01:50:40杜豐中油遼河工程有限公司
        石油石化節(jié)能 2024年2期

        杜豐(中油遼河工程有限公司)

        遼河油田是一個具有多油氣藏類型、多套含油層系,油品性質(zhì)豐富、地質(zhì)情況復雜的大型復式油氣田,目前已形成多元開發(fā)格局,在千萬噸規(guī)模以上穩(wěn)產(chǎn)36 a,是國內(nèi)最大的稠油、高凝油生產(chǎn)基地;每年的稠油產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70%以上,稠油開發(fā)方式主要以蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)、SAGD 為主[1-4],其稠油熱采技術(shù)位于國際領(lǐng)先地位。直流注汽鍋爐是稠油熱采的主要設(shè)備,鍋爐可以產(chǎn)生干度為75%的濕飽和蒸汽,通過注汽管線輸送至注汽井口注入地下,高溫、高壓蒸汽將攜帶的熱量傳遞給稠油以使其黏度降低、流動性增強,最終得以開采[5-6]。但由于蒸汽熱值在管線和井筒輸送過程中的能量損失較多[7-8],到達井底的干度只剩下約50%~60%,真正進入到油層的蒸汽會含有大量的凝結(jié)水,降低了加熱效果,原則上到達井底的蒸汽干度越高,原油采收率越高[9-10],因此提高鍋爐出口干度,可以改善開發(fā)效果,增加原油產(chǎn)量。目前遼河油田有注汽鍋爐300 多臺,平均熱效率約89%,距離國家標準規(guī)范《鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程》[11]要求的燃氣鍋爐熱效率(92%以上)有一定的差距,注汽鍋爐消耗天然氣量約15×108Nm3/a,熱注系統(tǒng)能耗占總能耗約70%,是能源消耗的重點環(huán)節(jié),因此鍋爐提效對遼河油田節(jié)能降耗有著重要意義。

        1 注汽現(xiàn)狀

        某采油廠熱注站始建于1997 年,每臺注汽鍋爐規(guī)模為19.5 t/h(1#爐、2#爐、3#爐)。2008年,2#和3#爐各增加1 臺汽水分離器,用于高干度注汽。1#爐吞吐注汽量約為9.5×104t/a,2#爐和3#爐汽驅(qū)注汽量均為12×104t/a,汽驅(qū)注汽壓力約為10 MPa。經(jīng)相關(guān)部門出具他熱效率測試報告,1#爐和2#爐鍋爐熱效率約92%,3#爐的熱效率約88%,3#爐熱效率偏低且鍋爐排煙溫度已達到170 ℃以上。目前熱注站汽水分離器產(chǎn)生的25%高溫分離水與汽水分離自帶的給水換熱后溫度降至90 ℃,經(jīng)減壓后,進到污水箱,由污水泵輸送至站內(nèi)高架污水罐內(nèi),再由污水泵加壓輸送至聯(lián)合站進行深度污水處理,處理后回用鍋爐。存在的問題如下:分離水外排造成了25%分離水的浪費及約15%熱量的浪費,增加聯(lián)合站的污水處理費用;排煙溫度高,熱效率未達到《鍋爐節(jié)能環(huán)保技術(shù)規(guī)程》規(guī)范要求(要求新建的燃氣鍋爐熱效率達92%以上)。因此,對3#爐進行升級改造,采用注汽鍋爐過熱及提效改造技術(shù),解決上述的問題,對今后注汽系統(tǒng)節(jié)能降耗有著重要的意義。

        2 改造工藝流程設(shè)計

        對3#爐進行升級改造,采用注汽鍋爐過熱及提效改造技術(shù),保留鍋爐輻射段、過渡段、煙囪,改造對流段,增加過熱段以及噴水減溫器,改造汽水分離器汽水流程。改造后的工藝流程見圖1。

        圖1 改造后的工藝流程Fig.1 Process flow after transformation

        42 ℃給水由柱塞泵加壓輸送至鍋爐自帶的換熱器,水溫升至69 ℃,進入鍋爐對流段加熱升溫至230 ℃,經(jīng)鍋爐換熱器換熱至205 ℃,再進鍋爐輻射段進一步加熱升溫變?yōu)楦啥?5%、溫度353 ℃的濕飽和蒸汽,濕飽和蒸汽經(jīng)汽水分離器分離,分離后變成兩部分,一部分為高干度蒸汽,另一部為25%的高溫分離水,高干度蒸汽經(jīng)過鍋爐過熱段加熱升溫變?yōu)?64 ℃的過熱蒸汽,過熱蒸汽與高溫分離水在噴水減溫器進行摻混,混合后產(chǎn)生壓力為16 MPa、溫度為353 ℃、過熱度為5 ℃的微過熱蒸汽。

        3 設(shè)計參數(shù)

        注汽鍋爐過熱及提效改造后,排煙溫度降低,熱效率提高,鍋爐出口額定蒸汽溫度為464 ℃。

        改造后參數(shù)如下:額定蒸發(fā)量為18 t/h;額定蒸汽壓力為16 MPa;設(shè)計熱效率大于或等于92%;過熱段額定蒸汽溫度為464 ℃;額定摻混后的壓力為16 MPa;額定摻混后的溫度353 ℃(過熱度5 ℃);煙溫小于120 ℃;燃料為油、天然氣;控制方式為PLC;最低運行的負荷為9 t/h。

        4 改造技術(shù)

        4.1 新增過熱段

        過熱段將汽水分離器分離出的蒸汽進一步加熱,在降低爐膛出口煙氣溫度的同時,將高干度蒸汽加熱,轉(zhuǎn)變?yōu)楦哌^熱的過熱蒸汽。過熱段采用12Cr1MoVG(GB/T5310)D89×10 光管及翅片管組成,采用單管呈蛇形結(jié)構(gòu),過熱段尺寸4 060 mm×1 849 mm×1 580 mm,質(zhì)量為16.8 t。

        翅片部分受熱面積:

        管子部分受熱面積:

        式中:Scp為翅片部分受熱面積,mm2;SGZ為管子部分受熱面積,mm2;d為管子直徑,取值89 mm;h為翅片高度,取值15 mm;δ為翅片厚度,取值2 mm;t為翅片節(jié)距,取值8 mm;L為管子長度,取值3 156 mm;n為管子根數(shù),取值19。

        光管部分受熱面積:

        式中:SGG為光管部分受熱面積,mm2;n為管子根數(shù),取值46。

        經(jīng)計算后,過熱段總的受熱面積為132 m2。

        4.2 改造對流段

        由于給水溫度較低,為42 ℃左右,低于煙氣露點溫度,會在尾部換熱面形成冷凝水。冷凝水的聚積易造成金屬腐蝕,保溫層損壞,需要設(shè)置回收與導流裝置,將冷凝水排出。同時對側(cè)門密封進行改進,防止冷凝水滲出腐蝕對流段外表面。改造前后整體的參數(shù)對比見表1。

        表1 改造前后整體的參數(shù)對比Tab.1 Comparison of overall parameters before and after transformation

        4.3 過渡段保溫改造

        過渡段金屬構(gòu)件部分利舊,拆除原有硅酸鋁保溫層,采用氣凝膠復合保溫技術(shù)降低外表面溫度。氣凝膠復合保溫技術(shù)采用高純硅酸鋁折疊塊+氣凝膠的結(jié)構(gòu)形式,由于氣凝膠良好的絕熱性能,在滿足氣凝膠耐溫要求的條件下,將氣凝膠安裝于高溫區(qū)段,可有效減少保溫層厚度。在筒體向火面采用高純硅酸鋁纖維模塊保溫,近筒體側(cè)采用普通硅酸鋁纖維毯和高純硅酸鋁纖維毯,在高純硅酸鋁纖維毯上敷設(shè)氣凝膠保溫,保溫層之間用鋁箔隔開,防止竄煙。

        4.4 汽水流程調(diào)整

        對鍋爐本體部分汽水流程進行調(diào)整,拆除原有水換熱器與對流段及輻射段連接管線,按照新流程連接水換熱器、低溫冷凝段、對流段以及過熱段管線。管線改造如下:

        1)斷開汽水分離器間去往井場的注汽管線,與過熱段出口管線連接,管線上安裝噴水減溫器。管線上設(shè)置蒸汽孔板、高壓閥門、壓力表、壓力變送器、溫度計、安全閥等。

        2)斷開分離器到換熱器管線,改為噴水減溫管線。管線上設(shè)置電動調(diào)節(jié)閥、高壓閥門、壓力表、溫度計。

        3)原三級減壓管線進口改為與噴水減溫管線連接,閥門及設(shè)備利舊。

        4.5 自控系統(tǒng)升級

        1)汽水分離器控制盤。鍋爐改造后,在汽水分離器間需要測量過熱段出入口的溫度和壓力、蒸汽出口溫度和壓力、過熱度、分離器液位、過熱蒸汽流量、分離水流量、調(diào)節(jié)閥開度、過熱段壓降等參數(shù)。

        原分離器間有汽水分離器液位控制盤,采用Omron CS 系列PLC+昆侖通態(tài)工控機(觸摸)系統(tǒng),模擬量輸入模塊為AD003,模擬量輸出模塊為DA004,已有分離器液位、調(diào)節(jié)閥開度、過熱蒸汽流量、分離水流量、蒸汽出口溫度和壓力等參數(shù),需增加過熱段出入口溫度、壓力、過熱度等,以及新增AD003 輸入模塊 一個、輸出模塊DA004 一個。

        2)鍋爐控制盤。鍋爐改造后,在鍋爐間需增加過熱段出口管壁溫度測點。原鍋爐控制盤位于爐前,采用Omron CS 系列PLC+Omron 觸摸屏系統(tǒng),模擬量輸入模塊為AD003,模擬量輸出模塊為DA004,數(shù)字量輸出模塊CS1W-OC201,數(shù)字量輸入模塊為CS1W-IA111,增加的過熱段管壁溫度測點(兩個)直接并入原輸入、輸出模塊的空裕接口。汽水分離器控制盤信號傳至鍋爐PLC 控制系統(tǒng)。

        5 實施效果

        對注汽鍋爐進行升級改造,采用注汽鍋爐過熱及提效改造技術(shù),增加過熱段及低溫冷凝段,提高煙氣吸熱量,降低排煙溫度,過渡段采用新型保溫結(jié)構(gòu),減少散熱損失,提高了熱效率,效率由原來的88%提高到92%以上;采用分離水回摻產(chǎn)生微過熱蒸汽技術(shù),回收了分離水外排造成的25%分離水及約15%的熱量。由于分離水獲得了有效的回摻,柱塞泵的排量降低25%,因此柱塞泵電能消耗降低。目前按照實際運行壓力為10 MPa 進行節(jié)氣量計算,10 MPa 壓力下蒸汽和給水焓值見表2。

        表2 10 MPa 壓力下蒸汽和給水焓值Tab.2 Enthalpy values of steam and feedwater under 10 MPa pressure

        標煤和CO2減排折算系數(shù)依據(jù)《油氣田節(jié)能低碳示范區(qū)建設(shè)技術(shù)要求》中的附錄1,天然氣折合標煤系數(shù)為13.3 tce/104m3;天然氣折合碳排放系數(shù)為21.621 9 tCO2/104m3。根據(jù)表2 數(shù)值計算,注汽鍋爐天然氣用量由改造前816.8×104m3/a 下降到712.3×104m3/a;注汽單耗由68.1 m3/t 上升到80.2 m3/t;改造后年過熱蒸汽用量為8.88×104t。該技術(shù)節(jié)能效果顯著,單臺鍋爐年可以節(jié)省天然氣量104.5×104m3,年替代標煤1 389.9 t,年減排CO2為2 259.5 t,年節(jié)約電能7.5×104kWh,年節(jié)省天然氣費用176.6 萬元。

        6 結(jié)論

        注汽鍋爐過熱及提效改造技術(shù)不僅提高了鍋爐的熱效率,而且回收了分離水外排造成的能量浪費,節(jié)能降耗效果非常顯著;另外,提高了鍋爐出口干度,從而提高了蒸汽到達井底的干度,改善油藏的開發(fā)效果,可以增加一定的產(chǎn)量,給油田企業(yè)帶來一定的經(jīng)濟效益。該技術(shù)對今后開采更深的油藏,以及后續(xù)SAGD 注過熱蒸汽開發(fā)提供了重要的技術(shù)支持和儲備,因此具有一定推廣價值。

        但該項技術(shù)不太適用于二氧化硅含量高的水質(zhì),由于分離水是濃縮水,如果水質(zhì)不好,回摻后噴水減溫器很容易結(jié)垢堵塞,導致操作員工需要經(jīng)常清洗噴水減溫器,影響注汽鍋爐的正常運行。

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