吳宇瀅(大慶油田有限責任公司第三采油廠)
近年來,隨開發(fā)地層能量的不斷降低,單井生產(chǎn)能力也不斷下降,三低井數(shù)量不斷增加。受油藏低孔低滲特征及原始壓力影響,低產(chǎn)低效油井液面恢復慢,難以始終維持穩(wěn)定的產(chǎn)量,容易引發(fā)抽空現(xiàn)象[1-2]。當?shù)貙映榭宅F(xiàn)象出現(xiàn)后,沉沒度趨近于零,供液能力降低,抽油泵泵效無法保證,抽油機拖動抽油桿作低效無效運動,浪費能耗。同時,在泵充滿程度差的情況下,液擊現(xiàn)象較為顯著,抽油桿在下沖程時會產(chǎn)生更大彎曲,桿管偏磨加劇,影響桿管使用壽命[3]。對于低產(chǎn)低效井,油井間抽無疑是最直接也有效的工況調整措施。任傳曉[4]在分析了間抽液面變化規(guī)律和能耗變化基礎上,提出了綜合考慮地面處置費用、集輸費用、作業(yè)費用等因素的間抽經(jīng)濟效益方法;郝偉東[5]以IPR 曲線研究為基礎,建立了間抽井動液面深度、能耗以及產(chǎn)量的仿真模型,獲得了間抽決策控制圖;王文濤[6]結合低滲透油田在開采過程中動液面變化特點,研究了低滲透、超低滲透開采區(qū)塊油井沉沒度及間抽周期變化規(guī)律,確定了間抽控制系統(tǒng)方案;張杰[7]對間抽油井的滲流特性和灰色特性進行分析,運用冪模型確定了間抽井合理的開井和關井時間。
K 采油廠不斷加大間抽規(guī)模并開展間抽制度優(yōu)化工作。近2 a 累計實施間抽1 022 井次,累計節(jié)電673.35×104kWh,間抽措施節(jié)電占全年措施節(jié)電貢獻率為37.20%。但目前采用的采用的間抽制度主要以停8 h抽16 h、停16 h抽8 h、停24 h抽24 h、停4 h抽20 h 等剛性啟停周期為主,仍達不到間抽制度的精細化實施要求。為進一步加大措施挖潛力度,提升間抽質量,擬采用不停機間抽技術,實現(xiàn)間抽產(chǎn)量最大化和效益最大化。
在節(jié)能挖潛的大背景下,近年K 油田均加大了節(jié)能措施的應用力度。據(jù)統(tǒng)計,K 油田有機采井7 000 余口,通過技術和管理措施,已連續(xù)2 a 節(jié)能超900×104kWh,實現(xiàn)了良好的節(jié)能效果。如圖1所示,目前,間抽井仍是所有節(jié)能措施里最佳的一項節(jié)能措施,間抽技術節(jié)能量約占年節(jié)能總量的1/3,遠超其他如節(jié)能電動機、節(jié)能控制箱、調小參數(shù)等措施的節(jié)能效果。間抽措施僅需要對工作制度進行調整,節(jié)電效果、措施效益明顯。
間抽井通過間停和間開的交替周期運行,保持地層供液和抽油泵舉升之間的平衡,達到節(jié)電目的。間抽周期的確定,主要依據(jù)靜壓測試曲線獲取的壓力數(shù)據(jù),確定液面恢復速度。如圖2 典型間抽井流壓測試曲線,單井液面恢復速度呈先快后慢的特點,說明關井初始階段地層供液能力強,隨后逐漸減弱;而液面下降呈現(xiàn)先快后慢的規(guī)律,說明泵抽初始階段泵效高,處于高效抽汲的狀態(tài),隨著流壓降低泵效下降,液面下降速度逐漸變慢。
圖2 典型間抽井流壓測試曲線Fig.2 Test curve of flow pressure for typical interval pumping well
為了便于執(zhí)行,對于單井間抽,現(xiàn)場通常采取長停機時間,長啟抽時間的間抽制度,俗稱整停整啟。這種制度下,對于低產(chǎn)間抽井來說,往往隨抽油時間的延長,泵效衰減明顯[8],導致間抽的產(chǎn)量明顯小于連抽的產(chǎn)量,即以犧牲部分產(chǎn)量為代價,換取節(jié)電效果。
考慮在液面恢復初期恢復速度快,液面能在短時間內恢復到較合理的高度,從而在啟抽后短時間內獲得較高泵效,從而可以得到理想產(chǎn)量。因此,考慮采用零停零啟的間抽制度為間抽井優(yōu)化改進方向,在該間抽制度下,啟停機時間縮短,充分利用停抽初期液面快速恢復和啟抽初期高泵效的特點,使抽油機一直維持高水平生產(chǎn)。
不停機間抽技術將時鐘和間擺功能進行了整合,通過控制間抽啟停時間和擺動幅度參數(shù)控制油井運行[9-11],能夠滿足“高頻次、短周期”的運行方式需求,保持動液面小幅度波動,降低了產(chǎn)量影響,同時解放了勞動力,保障間抽措施高效實施。
不停機間抽技術通過抽油機底座上傳感器,檢測、分辨出抽油機懸點位于上沖程或下沖程,識別間抽信號、沖次、電流平衡度及功率平衡度信號,計算確定區(qū)別擺動幅度,達到“停泵不停井”的目的。
2.1.1 光桿行程的確定
抽油機驢頭上下行的初始,由于液柱載荷交替作用于柱塞和油管,產(chǎn)生λ的沖程損失,λ=λr+λt(λr、λt分別表示抽油桿和油管的伸長或縮短長度),多級抽油桿的沖程損失λ可根據(jù)式(1)計算。只有當懸點行程SA大于沖程損失λ,柱塞才開始移動??紤]實際工況泵漏失很難避免,這將使得實際λ小于理論λ,同時考慮公式計算誤差和盡量減小光桿行程以便實現(xiàn)節(jié)能,將擺動時懸點行程SA設計為理論λ的50%。
式中:λ為沖程損失,m;fp為柱塞截面積,m2;ρl為液體密度,kg/m3;Lf為動液面深度,m;g為重力系數(shù),9.8 N/kg;E為鋼的彈性模數(shù),2.06×1011Pa;L為抽油桿柱總長度,m;ft為油管金屬截面積,m2;m為抽油桿柱級數(shù);Li為第i級抽油桿長度,m;fri為第i級抽油桿截面積,m2。
2.1.2 擺動角度的確定
把B點繞游梁支點的弧線運動近似地看做直線運動,可將曲柄連桿運動簡化為曲柄滑塊運動,見圖3。此時,a點位移可根據(jù)式(2)算得。
圖3 曲柄滑塊運動簡圖Fig.3 Schematic diagram of crank slider movement
式中:SA為懸點行程,m;a、b為游梁前臂和后臂長度,m;r為曲柄長度,m;?為曲柄轉角,rad;k為曲柄與連桿長度比,。
當曲柄由任意位置1 運動到位置2 時,曲柄角度 由?1轉到?2,|?1-?2|即為擺動角度。由SA=|SA1-SA2|≤0.5λ,在λ、?1、r、l、a、b等均已知的情況下,即可得到?2值,從而得到擺動角度。
通過分析不同產(chǎn)液級別井液面恢復速度和泵效變化規(guī)律,按照間抽產(chǎn)量與連抽產(chǎn)量相等為原則,如公式(3),計算對應的不停機間抽制度下的間停、間抽時長,從而獲得不同采油參數(shù)下的的間抽制度。
式中:Q0、Q1為連抽和間抽時的抽油泵理論排量,m3/d;η0、η1為連抽和間抽時的抽油泵泵效;T0為連抽時長,d;t1為間抽井啟抽時長,d。
Q0、η0、T0為連抽時參數(shù),根據(jù)生產(chǎn)日報獲取;Q1為間抽生產(chǎn)時的理論排量,為了縮短啟抽時長,以便更快的采油,增加產(chǎn)量,考慮將不停機間抽時抽油泵的理論排量適度調大,為了保證抽吸穩(wěn)定,沖次調大0.5~2 次/min 為宜。η1為間抽井啟抽時抽油泵的泵效,該泵效測算時,利用各產(chǎn)液級別下沉沒度與泵效關系回歸曲線得出,由于抽汲液面會發(fā)生變化,對應的泵效也會發(fā)生變化,因此測算時取平均值,典型沉沒度與泵效回歸關系曲線見圖4。在上述參數(shù)已知情況下,即可得出間抽井啟抽時長t1。
圖4 沉沒度與泵效回歸關系曲線Fig.4 Fitting curve between submergence and pump efficiency
對于停抽時間,在連抽液面基礎上,設計一個液面波動幅度,為保證液面恢復速度,一般為上下±10 m,則液面恢復高度即為20 m,根據(jù)式(4)計算對應的停抽時間。
式中:t2為停抽時長,h;q為連抽日產(chǎn)液量,m3/d;k為100 m 油套環(huán)空液柱的體積,取0.8 m3。
K 油田在X1井進行了不停機間抽技術現(xiàn)場試驗,通過低壓測試持續(xù)跟蹤X1油井沉沒度變化規(guī)律,將沉沒度折算為流壓,數(shù)據(jù)見圖5;利用連續(xù)量油裝置持續(xù)跟蹤油井產(chǎn)量,利用數(shù)字化監(jiān)測技術跟蹤能耗變化,監(jiān)測數(shù)據(jù)見表1。由表1 可知,連抽過程中液面穩(wěn)定,流壓保持在2.5~2.6 MPa;執(zhí)行停6 h 抽18 h 間抽制度,液面恢復161 m,波動幅度較大,影響產(chǎn)量;經(jīng)研究決定,將原整停整啟的間抽制度改為不停機的零停零啟間抽制度,間抽制度按停0.5 h 抽1 h 執(zhí)行,同時將沖次調大0.5 次/min,間抽過程中液面保持在連抽液面以下,產(chǎn)量略有增加,節(jié)電量低于人工間抽。
表1 X1 井間抽措施效果統(tǒng)計Tab.1 Statistics of the effect of interval pumping measures in Well X1
圖5 X1 井流壓變化規(guī)律Fig.5 Change rule of flow pressure in Well X1
初期實驗井取得了較好的增產(chǎn)節(jié)能效果,驗證了該零停零啟間抽的可行性。2022 年12 月,開始規(guī)模推廣,通過現(xiàn)場實驗確定了不同產(chǎn)液級別下合理的停機時長和啟抽時長,給出了零停零啟不停機間抽制度,見表2。
表2 間抽制度Tab.2 Interval pumping system
2023 年,全年累計進行了間抽井零停零啟技術升級100 口,年節(jié)電97.62×104kWh,節(jié)約費用68.93 萬元。同時,該技術也大大排除了以往人工間抽受環(huán)境、天氣、人為等影響因素,實施全年間抽不斷,效果明顯。100 口措施單井效果詳見表3。
表3 間抽效果統(tǒng)計Tab.3 Statistics of interval pumping effect
1)不停機間抽不受環(huán)境因素影響,最小間抽周期為半小時,實施“短周期、多頻次”間抽,充分契合優(yōu)化的間抽制度,有利于節(jié)能挖潛。
2)原參數(shù)間抽液面上升會導致地層出液量下降導致油井產(chǎn)量的降低,調大參數(shù)間抽可保證產(chǎn)量不降。為便于實施,制定了不同產(chǎn)液級別下,不停機間抽的抽油參數(shù)與啟停時間表,即零停零啟不停機間抽制度,便于現(xiàn)場規(guī)模化應用。
3)不停機間抽節(jié)電效果保持在連抽與人工間抽之間,在產(chǎn)量穩(wěn)定的情況下,實現(xiàn)了節(jié)能降耗,100 口井總產(chǎn)量保持不變,年節(jié)電97.62×104kWh,節(jié)約費用68.93 萬元,為穩(wěn)產(chǎn)形勢下的規(guī)模間抽,尋找到了方法。