劉照鈺 劉立新 馮靜 劉春雨
(1.大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠;2.大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠;3.大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)分公司)
目前,水力壓裂仍然是油氣田增產(chǎn)增注的主要措施,其中不動管柱多層壓裂已經(jīng)成為直井壓裂的主要手段。針對壓裂過程中產(chǎn)生管內(nèi)溢流,返排液易污染地面的問題,設(shè)計滑套式密封器堵塞最上級噴砂器出砂口,以及設(shè)計防溢流噴砂器[1-3],使其具有封堵其各壓裂層,實現(xiàn)了壓裂施工的全過程防管內(nèi)溢流功能。壓裂施工開始時,直接向油管內(nèi)注液,進行第一層壓裂[4]。第一層施工完畢后投球打套,將第二級噴砂器內(nèi)滑套打掉,落入第一層噴砂器內(nèi),重復(fù)以上動作,完成各層施工。為明確溢流原因,隨機查看149 個施工后的噴砂器,發(fā)現(xiàn)77.2%噴砂器滑套沒有到位,導(dǎo)致出砂口未堵住,使油管外液體進入油管內(nèi),無法密封下級噴砂器的出砂口,產(chǎn)生井口油管內(nèi)溢流。除此之外,壓裂施工后最上級噴砂器無滑套密封其出砂口,也產(chǎn)生油管內(nèi)溢流[5-6]。
針對以上問題研制一種防溢流噴砂器,使其具有多層壓裂、壓后防油管內(nèi)溢流功能[7]。設(shè)計一種防溢噴砂器,以彈簧凡爾噴砂器為基本結(jié)構(gòu),從增大滑套到位壓力,減小滑套到位阻力,能夠隨壓隨關(guān)的噴砂器;設(shè)計一種滑套式密封器,堵塞最上級噴砂器出砂口。保證其剪斷滑套足夠的壓力,防止壓裂最后一層過程中將該滑套意外打掉,影響施工。
該工具根據(jù)滑套內(nèi)徑大小分為A、B、C、D 四種型號,組配管柱[8]時從上到下分配的噴砂器滑套內(nèi)徑逐漸減小,最下級噴砂器為不帶套的A 型,往上滑套內(nèi)徑分別是?33 mm、?36 mm、?39 mm,工作時最下層為不帶套噴砂器,可以直接注液進行壓裂,壓后投?35 mm 鋼球,將B 型噴砂器滑套打掉,滑套落入A 型噴砂器中心管內(nèi),油管內(nèi)壓力小于或等于4 MPa 時,凡爾剪釘未剪斷,凡爾不開啟,直到滑套堵住A 型噴砂器中心管出砂口,且導(dǎo)向頭鎖定面通過彈簧爪,鎖定后,油管內(nèi)繼續(xù)加壓,反爾剪釘剪斷,反爾開啟,可以進行下一層的壓裂。重復(fù)以上動作可實現(xiàn)坐壓4 層。當(dāng)該井施工結(jié)束后,投球打掉密封滑套,鋼球帶動滑套下行封堵最上層噴砂器的出砂口,從而所有的出砂口均封堵住,可實現(xiàn)起壓裂管柱油管內(nèi)防溢流。
1)考慮噴砂器需配合擴張封隔器完成分層壓裂,采用彈簧凡爾節(jié)流裝置,逐級縮徑滑套實現(xiàn)多層壓裂,滑套鎖定采用彈簧爪下端面與導(dǎo)向頭鎖定面配合進行鎖定,來增大滑套下行推力,增大凡爾開啟壓力。彈性鎖套噴砂器結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 彈性鎖套噴砂器結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of sandblaster with elastic lock sleeve
2)滑套式密封器為防溢多層坐壓管柱配套工具,其內(nèi)部有密封滑套,用剪釘固定在密封器內(nèi)。為了不讓密封滑套在壓裂過程中被沖掉,剪斷密封滑套的剪釘壓力在16~19 MPa,密封滑套通過承接套固定在上接頭上,為了方便搬運、連接工具等,設(shè)計了套筒和下接頭。滑套式密封器結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 滑套式密封器結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of sliding sleeve sealer
彈性鎖套噴砂器的核心部件是彈簧爪。它的設(shè)計直接影響到滑套能否順利到位、鎖定。導(dǎo)向頭需通過彈簧爪的活動端,彈簧爪可通過單個爪的活動端張開產(chǎn)生變徑,導(dǎo)向頭通過后,彈簧爪回收,鎖定導(dǎo)向頭,彈簧爪工作示意圖見圖3。
圖3 彈簧爪工作示意圖Fig.3 Working diagram of elastic claw
1)彈性鎖定裝置的設(shè)計。為了完成彈簧爪的功能,擬定了以下3 套方案,彈性鎖定裝置擬定方案見圖4。方案a:采用扭簧爪鎖定,通過扭簧轉(zhuǎn)動棘爪,使導(dǎo)向頭能夠下落并鎖定到鎖定面。該方案鎖定阻力小,通過扭簧爪容易,但鎖定點只有三點,鎖定可靠性低,結(jié)構(gòu)有空間存砂,會影響扭轉(zhuǎn)動作,且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加工困難,不適合推廣使用。方案b:在滑套下端連接彈簧爪,彈簧爪可向內(nèi)收,通過一個縮頸臺階后可鎖定滑套,但該方案彈簧爪回收的范圍較大,鎖定可靠性較低,且彈性爪之間需要有間隙容納向內(nèi)收縮的爪體,這就造成過壓裂砂磨蝕現(xiàn)象,容易鎖定失效。方案c:滑套通過性較好,既能鎖定,又防止磨蝕現(xiàn)象,且擴張方式是向外擴張,方便加工[9-10]。最終確定,采用固定式彈簧爪,采用線切割的薄壁圓筒加工。
圖4 彈性鎖定裝置擬定方案Fig.4 Draft scheme of elastic locking device
2)撓度校核。彈簧爪在整個壓裂施工過程中有很大的變形量,所以要對其撓度進行校核。懸臂梁撓度計算簡圖見圖5,彈簧爪活動端有撓度變形過程可抽象成n個懸臂梁,每個爪產(chǎn)生的撓度y能夠使導(dǎo)向頭通過,故根據(jù)懸臂梁的位移與剛度撓度計算公式,可得單個爪的撓度計算公式:
圖5 懸臂梁撓度計算簡圖Fig.5 Deflection calculation diagram of cantilever beam
式中:y為撓度,mm;P為集中載荷,N;E為拉壓彈性模量,材料是鋼,一般取2.1×105MPa;I為截面對中性軸的慣性矩,mm4;l1和l2為懸臂梁上作用力分別與自由端和固定端的距離,mm。
若x=0,其撓度取最大值:
在該模型中,單個彈簧爪的慣性矩與其截面形狀有關(guān),其截面為扇圓環(huán)形,其慣性矩為:
式中:R為圓環(huán)外徑,mm;r為圓環(huán)內(nèi)徑,mm;α為扇形半張角,(°)。結(jié)構(gòu)參數(shù)R=31 mm,r=29 mm,α=36°代入公 式(3)可 得,扇 圓環(huán)形的慣性矩為26.273 2×10-8mm4。根據(jù)其工作原理,需讓外徑為?53 mm 的導(dǎo)向頭通過彈簧爪彈性端內(nèi)徑?49 mm 的內(nèi)孔,彈簧爪彈性端內(nèi)徑需向外擴張4 mm,也就是半徑向外擴張2 mm,即撓度y≥2 mm 就能滿足通過要求,暫定載荷F=1 000 N,由公式(1)得撓度y為5.85 mm,滿足條件。
從彈性鎖套噴砂器的結(jié)構(gòu)上看,滑套到位時,彈簧爪長度直接影響了滑套的導(dǎo)向頭長度,彈簧爪加工時,只需線切割進行加工,但加工分瓣數(shù),直接影響到滑套到位阻力大小,故需要進一步優(yōu)化處理。試驗方案:選中心管、下接頭、滑套、導(dǎo)向頭各一件,選各種規(guī)格彈簧爪,組合成試驗裝置。將中心管下端連到下接頭,并安置一個彈簧爪,將導(dǎo)向頭連到滑套,仿照彈簧噴砂器滑套被打掉后落入中心管的動作,檢驗滑套是否能封堵中心管出砂口,以及滑套是否能通過彈簧爪并鎖定。更換不同規(guī)格的彈簧爪,其爪數(shù)、長度均可優(yōu)化。彈簧爪實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表1。
表1 彈簧爪實驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計Tab.1 Experimental data statistics of elastic claw
實驗過程:以彈簧爪長度60 mm,分瓣數(shù)10 瓣為例。將彈簧爪安裝入下接頭內(nèi),本彈簧爪10 瓣圓周均勻分布,每個爪36°,彈簧爪長度60 mm,彈簧爪壁厚2 mm,滑套下端連接加長導(dǎo)向頭,在中心管上端0.8 m 處投放,讓滑套自由下落入中心管內(nèi)。試驗進行了10 次,滑套到位10 次,成功率100%。且將此到位裝置旋轉(zhuǎn)180°放置地上,滑套未脫離到位位置,說明滑套鎖定。
通過室內(nèi)實驗,以線切割形式分成10 瓣,彈簧爪長度60 mm 為合適。
該防管內(nèi)溢流管柱共試驗23 口井,現(xiàn)場試驗統(tǒng)計分析見表2,其中最多一趟管柱坐壓7 層,壓后套壓最高13.0 MPa,都實現(xiàn)了滑套到位、鎖定,油管內(nèi)無溢流的目的。證明了該防管內(nèi)溢流管柱對各種不同工況的作業(yè)井都具有很好的適用性,工具可靠、耐用。以L 井為例。該井為一口坐壓多層防溢流試驗井。
表2 現(xiàn)場試驗統(tǒng)計分析Tab.2 Statistical analysis of field test
1)試驗?zāi)康模涸囼瀼椥枣i套噴砂器的滑套到位、鎖定情況;試驗滑套式密封器對油管防溢流控制的作用。
2)基本情況:該井為不動管柱壓裂3 層,設(shè)計施工排量為3 m3/min,加砂18 m3,壓裂管柱結(jié)構(gòu):工作筒(?50 mm)、滑套式密封器(?42 mm)、3 個封隔器(K344-115)彈性鎖套噴砂器C(?39 mm)、彈性鎖套噴砂器B(?36 mm)、彈性鎖套噴砂器A(不帶套)、絲堵等組成。
3)試驗過程:壓裂第一層施工排量2.0 m3/min,壓力18~24 MPa,停泵10 min 后套壓9.5 MPa,;投?41 mm 球,以0.4 m3/min 排量追球,最高剪套壓力為21.0 MPa;壓裂第二層施工排量2.0 m3/min,壓力17~22 MPa。壓后停泵20 min 后,投?42 mm球,剪密封滑套,剪斷壓力為22.0 MPa,活動開管柱后套壓11.0 MPa,打開油管觀察未見溢流。某井壓后油管內(nèi)溢流情況見圖7。
4)起出工具后,觀察滑套到位。出砂口被滑套堵住,且滑套鎖定。達到試驗?zāi)康?,有效的控制了油管?nèi)防溢流。
現(xiàn)場共試驗22 口井都實現(xiàn)了防管內(nèi)溢流的功能。預(yù)計該批壓裂井年返排液量1.2×104m3,處理價格為116.2 元/m3。通過應(yīng)用本壓裂管柱可以實現(xiàn)返排液量的零排放,故能節(jié)省費用139.4 萬元。現(xiàn)場試驗井節(jié)省返排液數(shù)據(jù)統(tǒng)計見表3。
表3 現(xiàn)場試驗井節(jié)省返排液數(shù)據(jù)統(tǒng)計Tab.3 Statistics of saving drainback data of field test well
1)設(shè)計組配彈簧凡爾噴砂器+滑套式密封器堵塞的防溢流壓裂管柱。噴砂器以彈簧凡爾為基本結(jié)構(gòu),從增大滑套到位壓力,減小滑套到位阻力,能夠隨壓隨關(guān);滑套式密封器堵塞最上級噴砂器出砂口。保證其剪斷滑套足夠的壓力,防止壓裂最后一層過程中將該滑套意外打掉,影響施工。組配的壓裂管柱具有多層壓裂、壓后防油管內(nèi)溢流功能。
2)設(shè)計彈簧反爾噴砂器的結(jié)構(gòu)為固定式彈簧爪,通過對彈性鎖套噴砂器的核心部件彈簧爪的優(yōu)化設(shè)計,并進行了室內(nèi)實驗,最終確定10 瓣,彈簧爪長度為60 mm,再通過23 口井的現(xiàn)場試驗,實現(xiàn)了最多一趟管柱坐壓7層,壓后套壓最高13.0 MPa,滑套到位、鎖定,油管內(nèi)無溢流的目的。
3)從室內(nèi)實驗和現(xiàn)場試驗可以看出,該防管內(nèi)溢流管柱設(shè)計的固定式彈簧爪結(jié)構(gòu)對各種不同工況的作業(yè)井都具有很好的適用性,工具可靠、耐用。坐壓多層管柱油管內(nèi)防溢流技術(shù)可行,性能可靠,即不影響多層壓裂施工,又能實現(xiàn)起壓裂油管內(nèi)防溢流,減少壓后污染物排放量。尤其是帶壓作業(yè)時,油管內(nèi)不出液便可進行井口裝置的拆裝,省去了帶壓投堵過程。