王巖(大慶油田有限責任公司第五采油廠)
隨著我國陸上油田的深入開發(fā),地面工藝布局逐漸從三級布站向一級或一級半布站轉(zhuǎn)變,同時原油產(chǎn)量減少、含水率上升、油品物性變差是老油田面臨的主要問題[1-2]。為節(jié)約能耗,摻水集油工藝成為了替代原三管伴熱工藝的有效手段。根據(jù)集油管道的布置方式,摻水工藝可分為雙管摻水工藝和環(huán)狀摻水工藝,前者是在每口單井上設(shè)置一條摻水線和集油線,通過摻水閥組和集油閥組(通常兩者合并為一個閥組)將井口產(chǎn)液送至聯(lián)合站,工藝可靠性較高,且單一井組的管線出現(xiàn)故障時,不會影響整體集油工藝[3];后者是在區(qū)塊內(nèi)設(shè)置多個集油環(huán),除摻水閥組與第一口單井之間的管道為摻水線外,其余油井間均由集油線連接,順著環(huán)的方向液量不斷增加,可減少摻水量、降低摻水溫度[4]。影響摻水工藝能耗的影響因素較多,有摻水方式、摻水量、摻水溫度、產(chǎn)液量、含水率、油品物性和地溫等[5-7],其中摻水方式、摻水量及摻水溫度是可變因素,其余因素在某一時間內(nèi)相對固定。綜上,以某邊遠小斷塊為研究對象,通過敏感性分析,研究不同摻水方式、摻水量及摻水溫度對能耗的影響,并以總運行費用最低為目標函數(shù),在水力及熱力約束條件的影響下,求解最佳運行參數(shù)并優(yōu)化節(jié)能措施,以期為地面儲運系統(tǒng)的簡化優(yōu)化提供實際參考。
采用蘇霍夫公式計算穩(wěn)態(tài)工況下管道的沿程溫降[8]。
式中:TL為距離起點L處的溫度,℃;T0為埋地管道處的地溫,℃;TQ為管道起點處的溫度,℃;K為油流到周圍介質(zhì)的總傳熱系數(shù),W/(m2·℃),一般通過歷史數(shù)據(jù)利用熱阻法反算得到;D為管道外徑,m;L為管道長度,m;C為油水混合物的比熱容,J/(kg·℃);G為油水混合物的質(zhì)量流量,kg/s。
對于單相流動的摻水管道,采用達西公式計算沿程摩阻損失。
式中:hl為沿程摩阻損失,m;λ為水力摩阻損失;d為管道內(nèi)徑,m;ω為流動截面上流體的平均流速,m/s。
對于兩相或三相流動的集油管道,采用列賓宗公式計算沿程摩阻損失。
式中:β為待定系數(shù),m2/s;m為待定系數(shù),無因次;β、m的值根據(jù)不同流態(tài)(層流、水力光滑區(qū)、混合摩擦區(qū)和粗糙區(qū))的取值有所不同;Q為流體的體積流量,m3/s;v為流體的運動黏度,m2/s。
摻水系統(tǒng)能耗主要包括站內(nèi)摻水泵的電耗和加熱爐的熱耗,機泵軸功率及摻水溫升負荷的計算公式[9-10]為:
式中:P1為機泵軸功率,kW;qv為機泵出口排量,m3/s;ρ為流體密度,kg/m3;H為機泵排量為qv時的揚程,m;η為機泵效率,%;Q1為加熱爐熱負荷,kW;C0為水的比熱容,J/(kg·℃);t1、t2分別為加熱爐出口和進口溫度,℃。
根據(jù)公式(4)~(5),結(jié)合使用時間和加熱爐熱效率(管式加熱爐的效率取85%~90%),計算單位時間內(nèi)的耗電量和耗氣量。
以某邊遠小斷塊為研究對象,原油密度875 kg/m3(20 ℃)、黏度30.5 mPa·s(50 ℃)、凝點30 ℃,油井產(chǎn)量和含水率見表1。根據(jù)水力和熱力限制,確保進站壓力不大于0.2 MPa,井口回壓不超過1.5 MPa,進站溫度為33 ℃。埋地管道深度1.5 m,沿線土壤溫度5 ℃,總傳熱系數(shù)1.5 W/(m2·℃),管徑根據(jù)以上限制進行選取,最小管徑為DN50 mm。防腐保溫層厚度為50 mm,根據(jù)黏溫測試曲線設(shè)置原油轉(zhuǎn)相點為60%。
表1 油井產(chǎn)量和含水率Tab.1 Production and water content ratio of oil well
根據(jù)上述信息,在Pipesim 軟件中,利用Soure、Sink、Flowline 和Heat Exchange 等模塊分別建立雙管摻水、首端環(huán)狀摻水和末端環(huán)狀摻水模型見圖1。
圖1 不同摻水工藝的建模流程Fig.1 Modeling flow of different water blending processes
考慮到集油閥組的進站溫度要求及加熱爐最高熱出口溫度的限制,以雙管摻水工藝為例,考察摻水溫度50~80 ℃(步長10 ℃)條件下,不同摻水比(熱水量∶油井產(chǎn)量)對耗電量的影響,結(jié)果見圖2。在摻水比一定時,隨著摻水溫度的升高,耗電量有所下降,但降幅逐漸減小,這是由于溫度升高,油水乳狀液的黏度降低,且在高溫區(qū)的黏度呈平緩趨勢,即當摻水溫度增加到一定程度后,對介質(zhì)流速和泵輸出功率不再造成影響,耗電量不再降低。在摻水溫度一定時,隨著摻水比的增加,耗電量呈先增加后降低再增加的趨勢,這是由于摻水量增大的初期,一方面含水原油的黏度隨著綜合含水率的增加而增大,另一方摻水量與摩阻損失呈正比,流速越大,摩阻損失越大,兩者共同作用下耗電量上升;在摻水量增大的中期,綜合含水率越過轉(zhuǎn)相點,管內(nèi)流型從油包水乳狀液轉(zhuǎn)化為水包油乳狀液,此時黏度下降是引起摩阻損失降低的主控因素;在摻水量增大后期,井口油嘴推動摻水介質(zhì)向管輸方向移動的阻力增大,機泵出口壓力升高,泵消耗能量增加,此時流速增加是引起摩阻損失增加的主控因素。從上述分析可知,在摻水比1.0 附近處的能耗較低。
圖2 不同摻水比對耗電量的影響(雙管摻水工藝)Fig.2 Influence of different water blending ratios on power consumption(double-pipe water blending process)
同理,在摻水溫度70 ℃條件下,考察不同摻水方式下?lián)剿葘碾娏康挠绊?,結(jié)果見圖3。雙管摻水工藝的耗電量最高,約為單管環(huán)狀摻水工藝耗電量的1.56~2.05 倍;三種摻水工藝的摻水比和耗電量關(guān)系相似,且以末端摻水工藝的能耗最低。這是由于末端摻水工藝將摻水管道直接通至最遠油井,在保證井口回壓滿足要求的前提下,即可實現(xiàn)流動保障,此時其余油井的井口回壓肯定不會超過約束條件,因此該工藝下的耗電量較低。
圖3 不同摻水方式下?lián)剿葘碾娏康挠绊慒ig.3 Influence of water blending ratio on power consumption under different water blending modes
以雙管摻水工藝為例,考察摻水溫度50~80 ℃條件下,不同摻水比對耗氣量的影響,結(jié)果見圖4。在摻水比一定時,耗氣量與摻水溫度呈正相關(guān);在摻水溫度一定時,耗氣量與摻水比也呈正相關(guān),但耗氣量增加幅度逐漸減小,在摻水比1.4 之后的耗氣量增幅不大。這是由于無論是增大摻水溫度還是摻水比,考慮油井產(chǎn)量是一定的,且與土壤之間的換熱會隨著時間延長逐漸平衡(管土區(qū)域形成了穩(wěn)定溫度場),故耗氣量不會一直增加。
圖4 不同摻水比對耗氣量的影響(雙管摻水工藝)Fig.4 Influence of different water blending ratios on gas consumption(double-pipe water blending process)
同理,在摻水溫度70 ℃條件下,考察不同摻水方式下?lián)剿葘臍饬康挠绊?,結(jié)果見圖5。雙管摻水工藝的耗氣量最高,約為單管環(huán)狀摻水工藝耗氣量的1.07~1.09 倍;三種摻水工藝的摻水比和耗氣量關(guān)系相似,且以首端摻水工藝的能耗最低。首端摻水工藝從最近油井開始,管內(nèi)流量不斷增加,在符合集輸半徑熱力條件的前提下,即可實現(xiàn)流動保障,因此該工藝下的耗氣量較低。
圖5 不同摻水方式下?lián)剿葘臍饬康挠绊慒ig.5 Influence of water blending ratio on gas consumption under different water blending modes
按照電價0.6 元/kWh,伴生氣價格1.5 元/m3核算,考察摻水溫度50~80 ℃條件下,不同摻水比對運行費用的影響,結(jié)果見圖6。在摻水比一定時,運行費用隨著摻水溫度的上升而增加。這是由于摻水溫度上升,加熱爐的熱負荷變大引起運行費用增加,雖然介質(zhì)黏度減小,表觀流速變快,耗電量變小引起的運行費用減小,但前者的增速遠大于后者的降速,綜合結(jié)果顯示運行費用增加。在摻水溫度一定時,運行費用隨著摻水比的上升先增大后減小再增加,在綜合含水率未越過轉(zhuǎn)相點時,介質(zhì)黏度增大是引起運行費用上升的主要因素;越過轉(zhuǎn)相點后,介質(zhì)黏度減小是引起運行費用下降的主要因素;在高含水期,管內(nèi)滿流輸送是引起運行費用再次上升的主要因素。
圖6 不同摻水比對運行費用的影響(雙管摻水工藝)Fig.6 Influence of different water blending ratios on operating costs(double-pipe water blending process)
同理,在摻水溫度70 ℃條件下,考察不同摻水方式下?lián)剿葘\行費用的影響,結(jié)果見圖7。其中,環(huán)狀摻水工藝的運行費用遠低于雙管摻水工藝,首端摻水和末端摻水工藝的運行費用幾乎一致,末端摻水工藝略優(yōu),在摻水比為1.0 附近處的節(jié)能潛力最大。此外,通過考察不同摻水溫度對運行費用的影響,得到該區(qū)塊在摻水溫度65~75 ℃的運行費用最低。
圖7 不同摻水方式下?lián)剿葘\行費用的影響Fig.7 Influence of water blending ratio on operating cost under different water blending modes
上述分析雖然從定量的角度反映了不同因素對能耗及運行費用的影響,并得到了末端環(huán)狀摻水工藝最優(yōu)的初步結(jié)論,但給出的只是某一固定工況下參數(shù)調(diào)節(jié)范圍。為實現(xiàn)工藝參數(shù)的精準調(diào)控,采用前端Intouch 軟件+后端Matlab 軟件的形式實現(xiàn)能耗優(yōu)化,前端用于現(xiàn)場數(shù)據(jù)展示和實時數(shù)據(jù)讀取,后端用于能耗優(yōu)化求解和優(yōu)化結(jié)果寫入,遵循“一環(huán)一法”、“一工況一法”的原則對能耗進行智能調(diào)控。目標函數(shù)為總運行費用最低,公式為:
式中:E為運行費用,萬元;ET、EP分別為燃氣費用和電費,萬元。
約束條件為進站壓力不大于0.2 MPa,井口回壓不超過1.5 MPa,進站溫度高于凝點以上3~5 ℃(根據(jù)不同的產(chǎn)液量和季節(jié)設(shè)置),決策變量為摻水溫度和摻水量。同時,在系統(tǒng)中內(nèi)置模糊控制器實現(xiàn)控制量的非線性滯后優(yōu)化。在采集環(huán)流量、各井口溫度、各井口壓力的前提下,通過Matlab 軟件在公式(6)的基礎(chǔ)上進行能耗優(yōu)化;將優(yōu)化后摻水溫度傳至加熱爐溫控器用于站內(nèi)維溫、原油外輸和單井摻水,將優(yōu)化后的摻水量用于各環(huán)摻水;實時對比兩者與最優(yōu)結(jié)果之間的差異,當差異達到最小化時,完成能耗優(yōu)化。通過上述優(yōu)化求解,可以確定不同季節(jié)、不同產(chǎn)液量、不同地溫、不同含水率和不同油品物性下的最佳集輸運行參數(shù),保證環(huán)狀摻水工藝在水力和熱力的平衡條件下運行。摻水工藝優(yōu)化前后對比結(jié)果見表2。
表2 摻水工藝優(yōu)化前后的對比Tab.2 Comparison before and after the optimization of water blending process
從優(yōu)化結(jié)果分析,不同月份下的末端環(huán)狀摻水工藝的摻水量較三管伴熱工藝的伴熱水量減少了47.1%~58.9%,同時摻水溫度也所有降低,兩者均會影響耗氣量和耗電量,進而影響運行費用。優(yōu)化后運行費用降低了63.3%~68.8%,年運行費用可降低37.31 萬元。同時對比了不同月份下地溫、摻水溫度和摻水量之間的關(guān)系,結(jié)果見圖8。隨著地溫的升高,管壁與土壤間的熱交換逐漸減少,總傳熱系數(shù)降低,摻水溫度降低;在達到同樣約束條件的前提下,摻水溫度與摻水量呈反比,摻水量有所上升,但升高的幅度較小。此外,當環(huán)境溫度變化或集油環(huán)中有啟停井操作時,該優(yōu)化方式也能及時對摻水量進行調(diào)整;當進站溫度和產(chǎn)液量增加至一定程度時,也可適當減少摻水量或停止摻水,實現(xiàn)季節(jié)性常溫輸送。
圖8 地溫、摻水溫度和摻水量之間的關(guān)系Fig.8 Relation between ground temperature and water blending temperature and water blending amount
將耗電量和耗氣量作為主要技術(shù)指標,利用敏感性分析衡量不同摻水方式、摻水量及摻水溫度對摻水工藝的能耗影響,并以總運行費用最低為目標函數(shù),在水力及熱力約束條件的影響下,求解最佳運行參數(shù)和優(yōu)化節(jié)能措施,得到如下結(jié)論:
1)在摻水比一定時,隨著摻水溫度的升高,摻水系統(tǒng)的耗電量有所下降;在摻水溫度一定時,隨著摻水比的增加,耗電量呈先增加后降低再增加的趨勢。
2)在摻水比一定時,耗氣量與摻水溫度呈正相關(guān);在摻水溫度一定時,耗氣量與摻水比也呈正相關(guān),但增加幅度逐漸減小,在摻水比1.4 之后的耗氣量增幅不大。
3)通過將Intouch 和Matlab 軟件互聯(lián),實現(xiàn)了不同月份最優(yōu)摻水溫度和摻水量的求解,將三管伴熱工藝優(yōu)化為末端環(huán)狀摻水工藝后,運行費用降低了63.3%~68.8%,年運行費用可降低37.31 萬元,節(jié)能潛力巨大。