佟 童
新疆兵團勘測設(shè)計院集團股份有限公司 新疆 烏魯木齊 830000
大銀甸水庫是一座以灌溉為主,兼顧防洪、城鎮(zhèn)供水等綜合利用的中型水庫。大銀甸水庫承擔(dān)著4.76萬畝農(nóng)田灌溉用水,在非常情況下作為備用水源保證縣城人飲用水需求的任務(wù),并肩負著縣城、村鎮(zhèn)6萬人以及萬畝農(nóng)田的防洪任務(wù)。自1978年開工建設(shè)至1986年建成運行后,國家領(lǐng)導(dǎo)人對這一造福百姓的民生工程進行了高度贊揚,1987年經(jīng)水電部和國家工程建設(shè)質(zhì)量獎審定委員會驗收,評定為國優(yōu)、部優(yōu)工程,獲得1987年“國家優(yōu)質(zhì)工程銀獎”。大銀甸水庫總庫容在3995.40萬m3,工程等別為Ⅲ等,工程規(guī)模為中型,設(shè)計洪水標準p=1%,校核洪水標準PMF,泄水建筑物消能防洪標準p=3.33%。水庫樞紐由主壩、副壩、輸水隧洞、泄洪隧洞、非常溢洪道組成。主壩為礫質(zhì)粘土心墻風(fēng)化料壩,壩長147.5m,最大壩高57.2m,壩頂高程1547.6m。輸水隧洞位于主壩右岸山體內(nèi),為全段有壓隧洞,主要由進口明渠段、豎井前有壓隧洞段、檢修豎井段、豎井后有壓洞段、出口工作閘室段、出口擴散段及消力池段組成,隧洞軸線全長651.779m(至出口消力池尾坎)。其中,洞身段長610.479m,原設(shè)計輸水流量10m3/s,最大輸水流量20m3/s,除險加固后最大下泄流量24.20m3/s,輸水隧洞運行30余年來,為下游農(nóng)田灌溉發(fā)揮了重要作用,遇特殊情況也可宣泄少量洪水。
輸水隧洞位于泄洪隧洞之右側(cè),穿越的山體地形多為斜坡,局部為陡坡,屬中等切割低山—中低山地形,構(gòu)造、剝蝕地貌。輸水隧洞沿線無滑坡、坍塌及泥石流等不良物理地質(zhì)現(xiàn)象,山體穩(wěn)定。輸水隧洞工程區(qū)出露地層巖性較簡單,地表不連續(xù)分布第四系殘坡積含礫粉質(zhì)粘土、粉質(zhì)土礫,厚度0~2.0m;下伏三疊系上統(tǒng)白土田組二層七段(T3ba2-2-7)中厚—厚層狀石英長石砂巖夾泥巖;三層(T3ba2-3)泥巖夾薄層泥質(zhì)粉砂巖;四層(T3ba2-4)粉砂巖夾粉砂質(zhì)泥巖、長石砂巖夾泥巖或粉砂巖透鏡體、中厚—厚層狀中粒石英長石砂巖。地質(zhì)構(gòu)造較簡單,未發(fā)現(xiàn)有斷裂構(gòu)造發(fā)育,受區(qū)域構(gòu)造與風(fēng)化作用的影響,巖層褶曲較強烈,構(gòu)造裂隙較發(fā)育。地下水主要為風(fēng)化裂隙水,靠大氣降水補給,水位埋深多位于隧洞底板以下。洞身段通過的強—弱風(fēng)化巖體主要為中等透水層,部分弱透水層。經(jīng)現(xiàn)場檢查與探地雷達檢測,輸水隧洞局部混凝土脫落、鋼筋外露,存在開裂,洞壁混凝土局部有滲水點及存在小空腔。
大銀甸水庫地處云嶺山脈以東的西南暖濕氣流的背風(fēng)面,常年少雨干旱。氣候干燥,干濕季分明,屬中亞熱帶冬干夏濕低緯高原季風(fēng)氣候,主要氣候特點為“炎熱、干燥、少雨”。根據(jù)賓川縣氣象站觀測資料統(tǒng)計:多年平均降水量563.0mm,最大一日降水量91.9mm,最長連續(xù)降水日數(shù)18天,相應(yīng)降水量107.3mm;多年平均相對濕度62%;多年平均日照時數(shù)2681.2h;多年平均氣溫17.9℃,多年平均最高氣溫35.2℃,極端最高氣溫38.2℃(發(fā)生于1977年6月18日),多年平均最低氣溫3.2℃,極端最低氣溫-6.4℃(發(fā)生于1982年12月27日);多年平均蒸發(fā)量2497.6mm;多年平均風(fēng)速1.8m/s;多年平均最大風(fēng)速14.6m/s;極端最大風(fēng)速29.5m/s。
“熱、干、濕、風(fēng)”是這一地區(qū)的主要特點,使得輸水隧洞不可避免地受季節(jié)性干濕循環(huán)影響。在干濕循環(huán)周期長、含水率大的環(huán)境下,造成隧洞內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化而導(dǎo)致混凝土抗拉、抗壓強度減小而產(chǎn)生裂縫。干期風(fēng)速大,蒸發(fā)量高,使施工期混凝土表面失水易產(chǎn)生干縮裂縫,隧洞內(nèi)部的穿堂風(fēng)進一步加劇裂縫。
圖1 混凝土脫落
圖2 混凝土裂縫
圖4 混凝土滲水點
圖5 施工結(jié)合縫橡膠止水老化
圖6 頂拱滲漏
隧洞長年運行后,伸縮縫的填縫材料、止水材料不可避免地老化,效果降低,伸縮縫普遍出現(xiàn)了破損和滲漏水情況。由于內(nèi)部壓力變化,混凝土出現(xiàn)了較多裂縫,裂縫、伸縮縫相互耦合影響,使得滲漏區(qū)域不斷擴大。
對于輸水隧洞,一般水質(zhì)較清,懸移質(zhì)和推移質(zhì)較少,而且洞內(nèi)流速不大,但日積月累,懸移質(zhì)和推移質(zhì)會對隧洞底板、邊墻混凝土造成一定的磨蝕破壞,混凝土表面出現(xiàn)沖蝕破損等缺陷。
隧洞滲水將導(dǎo)致襯砌壁后的粉砂巖膠結(jié)松散、泥巖風(fēng)化崩解,對隧洞圍巖穩(wěn)定和安全運行帶來較大隱患,亟需進行修補加固處理,以保證隧洞安全穩(wěn)定和提高過流能力。
除險加固主要施工流程為:建筑物測量放線及縱橫剖面測量→裂縫、滲水點化學(xué)灌漿→施工縫、伸縮縫處理→鑿除原襯砌表層沖蝕磨損處→環(huán)氧砂漿修復(fù)處理→聚合物水泥基防護涂料→完工驗收。
為避免對下游供水任務(wù)產(chǎn)生較大影響,在施工過程中要科學(xué)合理安排隧洞施工程序,抓好工序銜接,組織“平面多工序、立體多層次”協(xié)調(diào)有序的施工作業(yè);抓住“路”、“料”、“機”進行合理規(guī)劃配置;布置通暢便捷的施工道路;規(guī)劃好棄渣場以及砂漿拌和站等;制定合理的施工程序,以保證施工的順利進行。
對混凝土裂縫、滲水點進行化學(xué)灌漿,干燥裂縫選用高滲透環(huán)氧樹脂灌漿材料,對于有明水滲流的裂縫,選用水溶性聚氨酯灌漿材料,最終達到防滲堵漏及結(jié)構(gòu)補強的雙重效果。
裂縫、滲水點化學(xué)灌漿施工工藝[2]:裂縫性狀檢查描述→布孔,采用斜孔交叉布置,灌漿孔布置在距離處理點30cm處,傾角30度,布孔間距以45cm布置,布孔直徑為Φ14mm,孔深60cm→鉆孔→洗孔,用吹風(fēng)機將孔內(nèi)的粉塵及雜質(zhì)吹出→安裝止水針頭,埋設(shè)注漿嘴→灌漿→封孔修整,包括清孔、配制環(huán)氧砂漿作為封孔材料、將封孔材料嵌填至孔內(nèi),封添密實→質(zhì)量檢查與驗收。
對施工縫、伸縮縫兩側(cè)一定范圍的混凝土進行打磨,去除表面附著物,鑿除清理縫內(nèi)原嵌填物,然后重新嵌填填縫材料。
施工縫、伸縮縫處理施工工藝:縫面清理,將縫內(nèi)粉塵雜物吹除干凈,填充高壓閉孔板至縫面4cm深處→涂刷混凝土基層處理劑→配置聚氨酯密封膠材料→待界面劑表干后,將聚氨酯密封膠材料嵌入伸縮縫中,縫內(nèi)封膠材料應(yīng)按壓密實,避免斷頭空洞,表面修飾光滑飽滿→質(zhì)量檢查與驗收。
為確保修補層與老混凝土的結(jié)合,對缺陷混凝土進行鑿除處理,之后涂刷環(huán)氧膩子界面劑,最后使用環(huán)氧砂漿進行修復(fù)。
沖蝕磨損混凝土修復(fù)處理施工工藝:鑿除沖蝕磨損的缺陷混凝土,直至露出新鮮、密實的骨料?!媲謇恚褂酶邏核畼寷_洗松動顆粒和粉塵,再使用大功率吹風(fēng)機將基面表面吹干清潔,保證基面無雜物、粉塵等?!缑鎰┩克?,環(huán)氧砂漿修補前,必須保證基面干燥、清潔,然后在基面上滾涂底層環(huán)氧膩子界面劑,盡可能做到薄而均勻、不流淌、不堆積、不漏刷。→環(huán)氧砂漿拌制→環(huán)氧砂漿修補,將拌制好的環(huán)氧砂漿涂抹到已刷好界面劑的基面上,涂抹時盡可能同方向連續(xù)攤料,并注意銜接處壓實排氣,邊涂抹、邊壓實找平,平均厚度達到2cm?!善繁Wo,環(huán)氧砂漿涂抹完畢后,24h以內(nèi)禁止人員踩踏或被重物撞擊。
通過混凝土表面的降糙措施,增大隧洞過流能力。在對洞內(nèi)裂縫、伸縮縫以及修補沖蝕磨損混凝土工序完成后,再進行聚合物水泥防護涂料處理。
基面鑿除施工工藝:使用電鎬或風(fēng)鎬對襯砌混凝土整體進行鑿除處理直至堅硬密實的砼基面,鑿除深度應(yīng)根據(jù)現(xiàn)狀襯砌混凝土實際情況而定,平均深度2cm。為確保修補層與老混凝土的結(jié)合度,用角磨機或鋼絲輪將需修補的,鑿除處理好的基面的污染物、松散顆粒打磨干凈,直至露出新鮮、密實的骨料?;炷帘砻嬗谐銎矫婢植客蛊穑媒悄C磨平;混凝土表面有蜂窩、麻面等缺陷,用切割機切除薄弱部分。
基面清理施工工藝:對于鑿除合格的基面先使用高壓水槍對其沖洗松動顆粒和粉塵,再使用大功率吹風(fēng)機對基面表面吹干清潔,必須保證基面干燥、無雜物、粉塵、油污等,必要時可使用烤槍進行干燥處理。
涂聚合物水泥基防護涂料施工工藝:基面處理→涂料拌制,拌制好的涂料應(yīng)色澤均勻,無粉團、沉淀?!苛陷佂浚繉討?yīng)分層多道涂刷完成,涂刷3~4遍,厚度不小于2mm,輥涂時應(yīng)來回多輥幾次,以使涂料與基層之間不留氣泡,粘結(jié)牢固,每遍涂刷宜交替改變涂層的涂刷方向。
針對大銀甸水庫泄洪隧洞現(xiàn)狀情況,由于輸水隧洞為已建混凝土建筑物,隧洞本身泄洪能力下降,若采取內(nèi)襯方案勢必會侵占行洪斷面進一步影響隧洞的泄流能力,按照上述設(shè)計方案進行除險加固處理,取得了顯著效果,隧洞混凝土表面平整度提高、表面糙率降低、涂層無脫落、無磨蝕,施工縫、伸縮縫和洞身部位的滲水現(xiàn)象消除,混凝土抗?jié)B性增強,隧洞結(jié)構(gòu)安全性得到提高,過水能力得以提升,修補加固處理效果顯著,同時能夠有效縮短施工工期,在施工便捷性上相對于傳統(tǒng)修復(fù)方案具有明顯優(yōu)勢,尤其適用于工期緊張的除險加固項目。除險加固后輸水隧洞最大下泄流量達到24.20m3/s,遇特殊情況還可宣泄少量洪水。本工程結(jié)合輸水隧洞的具體情況,設(shè)計經(jīng)濟合理的除險加固方案,充分挖掘和發(fā)揮現(xiàn)有隧洞輸水能力,保證水庫的安全運行,最大限度提高水利工程的社會與經(jīng)濟效益。我國很多老舊水庫都存在類似的問題,本文的研究成果可為水庫除險加固工程提供一定的技術(shù)參考和借鑒。