王煥河,惠振國(guó),田 凡,陳孜豪,孫 政,穆君雄,王華信
(湖北白蓮河抽水蓄能有限公司,湖北 黃岡 438600)
主進(jìn)水閥是抽水蓄能電站重要設(shè)備系統(tǒng),同時(shí)兼?zhèn)錂C(jī)組檢修期間有效安全隔離點(diǎn);機(jī)組長(zhǎng)時(shí)間停備有效截流水源,減少導(dǎo)葉漏水引起的汽蝕和導(dǎo)葉蠕動(dòng);參與機(jī)組工況轉(zhuǎn)換,機(jī)組調(diào)相封水、封氣,助力轉(zhuǎn)輪壓水、調(diào)相成功等功能,其作用相當(dāng)重要。抽蓄電站主進(jìn)水閥一般為球閥結(jié)構(gòu),設(shè)有一道工作密封和檢修密封。檢修密封通常為退出狀態(tài),主進(jìn)水閥參與機(jī)組檢修作為隔離點(diǎn)時(shí)投入并鎖定,工作密封在機(jī)組停備時(shí)為投入狀態(tài),起到封水、封氣的作用,機(jī)組工況轉(zhuǎn)換球閥開啟前需要退出,保證閥芯自由活動(dòng)。工作密封投入可靠性是評(píng)估主進(jìn)水閥安全性能重要指標(biāo)之一,如果工作密封投入可靠性降低或者失效會(huì)引起一系列問題,甚至?xí)l(fā)生水力自激振乃至設(shè)備、人身事件,所以對(duì)工作密封狀態(tài)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估,有效地制定運(yùn)維、檢修策略十分必要。
2022年7月11日,機(jī)組監(jiān)控畫面4號(hào)球閥工作密封投入腔壓力偏低,顯示2.34 MPa,正常壓力同上游壓力鋼管壓力2.6 MPa,同時(shí)出現(xiàn) 4號(hào)球閥下游密封供水過濾器堵塞的報(bào)警。在對(duì)過濾器清洗后壓力依舊持續(xù)緩慢下降,17日至19日壓力從2.5 MPa降至1.79 MPa。同時(shí)在機(jī)組運(yùn)行、現(xiàn)地手動(dòng)退工作密封的情況下,密封腔泄壓管有水排出,尤其在機(jī)組運(yùn)行時(shí)水流狀態(tài)與流道壓力脈動(dòng)和振動(dòng)聲噪有直接關(guān)聯(lián)。
球閥工作密封結(jié)構(gòu)主要由密封座、密封環(huán)、固定環(huán)組成,操作源為上游水壓,密封投入機(jī)理為向密封座、密封環(huán)、球閥殼體組成的投入腔供水形成壓差(受力面積不同),密封環(huán)緩慢移動(dòng)與固定環(huán)形成封水線。密封退出機(jī)理為投入腔泄壓,密封環(huán)在流道壓力作用下緩慢遠(yuǎn)離固定環(huán)形成空隙,便于閥芯開啟關(guān)閉。密封座在001號(hào)-003號(hào)密封對(duì)應(yīng)區(qū)域鋪焊鋁青銅,范圍大于密封活動(dòng)行程,目的是減少密封環(huán)滑動(dòng)摩擦力。
圖1 工作密封裝配圖
工作密封操作水取自上游壓力鋼管,經(jīng)過濾器、液控操作三通閥注入投入腔,投入腔分別裝有3個(gè)位置傳感器和1個(gè)壓力開關(guān)用于判斷密封投、退信號(hào),殼體頂部和底部在投入腔對(duì)應(yīng)位置各有1個(gè)孔,用于投入腔排氣、手動(dòng)投密封、耐壓測(cè)試。另外殼體底部在密封環(huán)與殼體組成的手動(dòng)退出腔對(duì)應(yīng)位置設(shè)置1個(gè)孔,用于外加泵退密封、觀測(cè)、耐壓測(cè)試。
圖2 工作密封操作水源圖
圖3 工作密封環(huán)裝配圖
球閥工作密封過濾器為雙向切換形式,過濾精度較高[1],水力損失較大,基于球閥工作密封投入時(shí),工作環(huán)境特點(diǎn)一是用水量不大,二是投入時(shí)間較短,不需要持續(xù)供水,只需保壓。該過濾器選型在部件正常的情況下合理,滿足實(shí)際要求。
(1)工作密封投入腔壓力下降與過濾器沒有直接關(guān)聯(lián),是投入腔有滲漏點(diǎn)導(dǎo)致供給側(cè)流量小于滲漏側(cè)引起的,相反過濾器出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象一是本身可能有部分堵塞,二是出現(xiàn)滲漏點(diǎn)導(dǎo)致短時(shí)間過流量大使堵塞面積增大引起報(bào)警。
(2)現(xiàn)場(chǎng)觀察手動(dòng)退出腔在殼體底部排水觀測(cè)孔有間歇的水滴,可以判斷001號(hào)或003號(hào)密封有極其微小的滲漏缺陷,但是不足以導(dǎo)致滲漏流量大于供給流量,所以排除001號(hào)和003號(hào)密封原因。
(3)從現(xiàn)象“機(jī)組運(yùn)行、現(xiàn)地手動(dòng)退密封的情況下,密封腔泄壓管有水排出,尤其在機(jī)組運(yùn)行時(shí)水流狀態(tài)與流道壓力脈動(dòng)和振動(dòng)聲噪有直接關(guān)聯(lián)?!被究梢源_定002號(hào)密封封水不嚴(yán),流道中壓力水通過002號(hào)密封滲入投入腔,再通過液控三通閥的泄壓管路排至排水溝。
(4)7月19日,對(duì)過濾器濾芯取掉測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)投入腔壓力能維持在2.5 MPa,且沒有持續(xù)下降的現(xiàn)象,過濾器過流量增大后能與滲漏量平衡,同時(shí)也可以判斷002號(hào)密封存在滲漏問題。
綜上所述,4號(hào)球閥工作密封投入腔壓力低,是002號(hào)密封缺陷所致,具體故障點(diǎn)目前無法確定。有可能是002號(hào)密封破損,也有可能對(duì)應(yīng)密封座的鋁青銅存在脫落,坑蝕等情況,具體屬于哪種原因還要結(jié)合拆卸后再定論。
球閥工作密封投入狀態(tài)下安全可靠性降低,如果投入腔無法保壓,壓力持續(xù)降低至密封動(dòng)作值時(shí),不考慮摩擦力,水壓平衡值為1.6 MPa。有可能造成密封環(huán)微小的滑動(dòng),形成與固定環(huán)細(xì)小空隙,這種情況下容易引起水力自激振。
如果缺陷進(jìn)一步擴(kuò)大,造成工作密封無法投入,則會(huì)增加導(dǎo)葉漏水量,增加過流部件的氣蝕危害,同時(shí)對(duì)機(jī)組啟停機(jī)流程也會(huì)有直接影響。
結(jié)合機(jī)組檢修對(duì)4號(hào)球閥工作密封拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)002號(hào)密封環(huán)有多處老化破損的情況,與前期分析完全吻合。工作密封環(huán)001號(hào)-003號(hào)密封均為丁腈橡膠材質(zhì)(NBR),投運(yùn)至今已有13年。
圖4 密封破損照片1
圖5 密封破損照片2
此次密封選型不再延用丁腈橡膠D型密封,而是采用SKF品牌聚氨酯材質(zhì)(G-ECOPUR)定制密封,同步在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改善密封配合和相對(duì)摩擦性能,相較丁腈橡膠材質(zhì),聚氨酯材質(zhì)具有卓越的耐磨性和較高的產(chǎn)品硬度,依據(jù)前兩臺(tái)球閥檢修使用經(jīng)驗(yàn),無論是裝配便捷亦或后期運(yùn)行的狀態(tài)數(shù)據(jù),都表現(xiàn)出良好的性能品質(zhì)。
圖6 聚氨酯密封性能參數(shù)
圖8 不同密封材質(zhì)性能對(duì)比(耐磨損)
部件裝配后經(jīng)靜態(tài)耐壓測(cè)試確認(rèn)密封裝配成功,閥體充水后經(jīng)投退測(cè)試確認(rèn)密封環(huán)動(dòng)作狀態(tài)正常,后期對(duì)工作密封投退時(shí)間、有效行程、速率平衡等方面運(yùn)維數(shù)據(jù)進(jìn)行定期收集和專業(yè)評(píng)估,最終確認(rèn)缺陷成功消除。
圖9 密封裝配照片
圖10 密封座裝配照片
本文系統(tǒng)分析了抽蓄電站主進(jìn)水閥工作密封典型故障缺陷,闡述了部件設(shè)計(jì)及配合機(jī)理,深入論證了缺陷成因,并且為工作密封關(guān)鍵部件的產(chǎn)品選型提供了成功經(jīng)驗(yàn),具有廣泛的參考借鑒意義。