馬振海
(永煤公司陳四樓煤礦,河南 商丘 476600)
陳四樓煤礦目前主要水害影響因素為太原組上段灰?guī)r承壓含水層,現(xiàn)采用底板注漿改造技術(shù)對灰?guī)r含水層進行加固,注漿封堵導(dǎo)水裂隙,將薄層灰?guī)r含水層改造成隔水層或弱含水層,增加有效隔水層厚度及煤層底板抗壓強度,切斷太原組上段灰?guī)r含水層與煤層之間的水力聯(lián)系[1]。底板注漿改造工程設(shè)計期間,重點布置鉆孔對構(gòu)造發(fā)育區(qū)、物探富水異常區(qū)等地點進行探查和注漿改造,后期根據(jù)鉆孔出水情況針對性進行加密布孔,從設(shè)計方案上做到了灰?guī)r層位平面空間布置和垂向空間探查全覆蓋,但礦井南翼進行大量鉆探、注漿后,仍不同程度受到太原組上段灰?guī)r水影響,注漿改造效果與預(yù)期存在一定差異,說明鉆孔軌跡與預(yù)計產(chǎn)生的偏差較大,因此需對鉆孔軌跡變化影響因素及控制方法進行研究,減小鉆孔實鉆軌跡與設(shè)計之間的偏差,確保底板注漿改造效果。
目前礦井探放水設(shè)備采用ZDY3200S 型煤礦用全液壓坑道鉆機,該鉆機具有扭矩大、鉆進效率高的特點。但從歷史鉆孔實測軌跡資料分析,鉆孔實鉆軌跡與設(shè)計存在較大偏差,局部區(qū)域?qū)嶋H探查效果與設(shè)計存在差異,一定程度上影響了底板注漿改造效果。目前,有關(guān)專家學(xué)者把研究重點放在鉆孔軌跡偏斜規(guī)律、軌跡糾偏及偏斜誤差的相關(guān)研究當(dāng)中[2-3],針對鉆孔軌跡變化采取的技術(shù)控制研究較少,不能有效杜絕鉆孔施工過程中產(chǎn)生的偏差。
結(jié)合以往研究,圍繞井下定向鉆孔軌跡變化規(guī)律、近水平定向鉆進孔斜力、煤田地質(zhì)勘探鉆孔防斜工藝分析成果[4-6],考慮井下防治水施工工藝局限性,單一的引用行業(yè)內(nèi)部研究結(jié)果指導(dǎo)陳四樓煤礦進行鉆孔軌跡控制可行性較差。本文在井下底板注漿鉆孔實測偏斜數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,通過對比施工中鉆具配套組合偏斜及鉆孔穿層巖性變化產(chǎn)生的偏斜,探索出一條切實可行的防偏斜施工技術(shù)方案。
陳四樓煤礦配套初期施工工藝選用直徑73 mm、單根長1 m圓鉆桿,開孔采用直徑140 mm鉆頭、單根長0.6 m 導(dǎo)正器;鉆進期間鉆頭直徑92 mm,正常鉆進期間未使用隨鉆導(dǎo)正器。針對施工期間鉆孔出水層位受鉆孔偏斜影響不能達到預(yù)計目的,且從補加驗證鉆孔施工情況分析,受鉆孔偏斜影響同樣不能達到驗證效果。
隨著鉆孔測斜技術(shù)的引入,礦井統(tǒng)一的鉆探設(shè)備、統(tǒng)一的施工工藝,借助鉆孔測斜分析便于鉆孔偏斜分析。對鉆孔初步測斜結(jié)果比對,在2802 工作面、21008 工作面、21011 工作面、21701 工作面、21702 工作面、21703 工作面陸續(xù)進行了鉆孔實鉆軌跡測定工作,共測定17 個鉆孔,根據(jù)選取的這17 個鉆孔測斜數(shù)據(jù)樣本為例進行分析。通過測斜結(jié)果對比,直觀發(fā)現(xiàn)鉆孔偏斜結(jié)果。鉆孔測斜結(jié)果見表1。
表1 分析樣本數(shù)據(jù)表
經(jīng)過測斜數(shù)據(jù)分析,鉆孔從開孔至終孔段鉆孔偏斜呈現(xiàn)逐漸遞增趨勢,套管(孔口管)開孔末端與開孔設(shè)計傾角相比平均偏斜11.5°,終孔位置傾角與設(shè)計平均偏斜24.8°,產(chǎn)生偏斜規(guī)律顯著、整體偏斜量大;整體鉆孔方位無固定偏斜方向,方位角變化范圍約2.2°~34°,平均10.5°。經(jīng)對比分析,鉆孔方位受地球磁偏角及施工誤差影響偏斜無規(guī)律,鉆孔傾角產(chǎn)生偏斜明顯、偏斜規(guī)律明顯,一定程度上不能滿足設(shè)計施工要求,施工終孔層位普遍比設(shè)計總控層位深度大,遠超過目的層位。
根據(jù)測斜結(jié)果直觀分析,結(jié)合施工現(xiàn)場實際施工情況,可能產(chǎn)生偏斜原因為以下幾種:一是開孔段偏斜。鉆孔開孔段偏斜平均達11.5°,開孔孔深平均在30 m 左右,偏斜較大,導(dǎo)正器效果較差,終孔孔徑為92 mm,開孔直徑較大,影響扶正效果。二是鉆進期間系統(tǒng)壓力較高。對施工期間巖性硬度及遇水軟化程度缺乏基礎(chǔ)認(rèn)識,不能及時調(diào)整系統(tǒng)壓力,導(dǎo)致鉆進穿層期間因巖層巖性變化易發(fā)生偏斜。三是施工工藝需要進一步改進。在正常鉆進期間未使用導(dǎo)正器,鉆孔施工期間糾偏效果較差,鉆桿與鉆機之間的配置需進一步摸索和探討。
陳四樓煤礦主采煤層為二2 煤層,自二2 煤層底板至太原組上段灰?guī)r層位整體上可以分為山西組下段厚層中細粒砂巖、山西組下段黑色泥巖、太原組上段灰?guī)r三種巖性組合,大量鉆孔資料及礦井采掘活動期間實際觀測資料證明山西組下段巖性結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定。太原組上段灰?guī)r(L11~L8)是二2 煤底板主要間接充水含水層,間夾灰黑色泥巖、砂質(zhì)泥巖、粉細砂巖。
鉆孔開孔位置位于煤層直接底深灰色泥巖中,基本底為淺灰色中細砂巖,成分以石英、長石為主,平均厚度20.04 m。該段鉆孔偏斜程度較大,重要因素是由于開孔層位為深灰色泥巖,巖石硬度相對較小,開孔期間直徑140 mm 導(dǎo)正器質(zhì)量較重,受重力作用,在鉆孔初段就已經(jīng)發(fā)生了偏斜。這一點在后期鉆孔下入套管期間的難易程度就可以體現(xiàn),鉆孔成孔后下入套管困難,需要反復(fù)掃孔,充分印證了該分析結(jié)果。
根據(jù)前期實測鉆孔軌跡成果資料分析,開孔段偏斜較高,偏斜段巖性整體以泥巖為主,實測的17個鉆孔軌跡中,套管傾角范圍內(nèi)傾角偏斜量占比整個鉆孔傾角偏斜量約0.28~0.83,平均0.49,這說明鉆孔在開孔期間的孔斜情況對整個鉆孔的偏斜程度有很大的影響。
鉆孔施工至太原組上段灰?guī)r層位后,巖石硬度比中細粒砂巖、黑色泥巖均大,巖石硬度發(fā)生變化后,一定程度上阻隔了前期的孔斜趨勢,鉆孔偏斜幅度大幅減小。雖然鉆孔偏斜幅度大幅減小,但鉆孔傾角較設(shè)計已經(jīng)發(fā)生了較大變化,導(dǎo)致了鉆孔實際終孔位置垂深較設(shè)計大幅增加。部分鉆孔在不同巖性特征下鉆孔傾角變化情況如表2。
表2 不同巖性特征下鉆孔傾角變化情況 (°)/10 m
對比分析發(fā)現(xiàn),相同條件下,同一工作面,基于同樣的底板巖性特征下使用同種鉆具組合方式,不同的人員操作,鉆孔整體的偏斜趨勢一樣,但是偏斜程度卻有較大差異,這種差異主要是由于操作人員司鉆水平及工期影響所致。鉆孔鉆進期間鉆速較高、系統(tǒng)壓力過大,容易產(chǎn)生偏斜,尤其是開孔成孔階段,淺層成孔已存在偏斜,對于整個鉆孔的偏斜影響更為明顯。受鉆具自重及鉆頭旋轉(zhuǎn)的作用,在整個鉆孔施工過程中,不調(diào)整系統(tǒng)壓力,穿層巖性變化導(dǎo)致不同巖層鉆進速度不均一,產(chǎn)生偏斜值更大,在不使用導(dǎo)正器的情況下偏斜更為嚴(yán)重。
經(jīng)分析影響鉆孔軌跡偏斜的多重因素,受實際地質(zhì)條件影響客觀因素難以避免。在實際施工過程中,從現(xiàn)場施工條件、鉆桿選型和施工工藝等方面采取工程手段克服鉆孔施工期間巖性變化影響。在鉆孔鉆進期間,通過鉆具的優(yōu)化組合減少鉆孔偏斜,提高施工精度,從而使底板注漿改造鉆孔達到施工目的。
3.1.1 螺紋鉆桿配合單個導(dǎo)正器鉆孔實鉆軌跡分析
經(jīng)過分析鉆孔偏斜因素,在鉆孔正常施工區(qū)間采用導(dǎo)正器,更換鉆桿規(guī)格,利用長度1.5 m 的Φ73 mm 螺紋鉆桿,有利于返粉,減少因巖性變化造成鉆孔偏斜的影響。該施工組合方式,在2515工作面、2803 工作面進行了試驗,以2515 工作面X5-3 孔實測軌跡為例,如圖1。
圖1 2515 下順槽X5-3 孔鉆孔軌跡側(cè)視圖
經(jīng)分析,使用螺紋鉆桿配合導(dǎo)正器,與以往圓鉆桿施工工藝相比,鉆孔開孔及淺層段偏斜誤差較小,隨著鉆進深度的增加施工傾角逐漸向上偏斜,與預(yù)計施工效果存在一定偏差。從施工情況分析,螺紋鉆桿施工克服了鉆桿自重的影響,受鉆桿旋轉(zhuǎn)影響,越接近較硬的灰?guī)r層位產(chǎn)生偏斜越大,不宜在深孔段使用。
3.1.2 圓鉆桿配合單個導(dǎo)正器鉆孔實鉆軌跡分析
在2515 工作面采用單個圓鉆桿配合導(dǎo)正器施工,并進一步縮小開孔段直徑,采用Φ133 mm 鉆頭進行開孔施工,以樣本2515 工作面S4-6 孔、X4-4 孔、X2-8 孔為例,實測鉆孔軌跡如表3 所示。
表3 X2-8、S4-6、X4-4 孔實測鉆孔軌跡成果表
經(jīng)測斜分析,通過這種鉆具組合方式,套管內(nèi)鉆孔傾角偏斜程度較以往大幅減小,變量值減小7.8°,終孔傾角變量值減小3.6°,終孔深度與設(shè)計之間差值減小6.8 m,鉆孔偏斜有一定改善,但效果仍不能達到預(yù)期施工目的。
結(jié)合螺紋鉆孔、圓鉆桿施工期間偏斜規(guī)律,考慮孔徑影響、巖石硬度等多方面因素,探索采用復(fù)合配置方式:
開孔鉆具組合:一級孔口管開孔Φ73 mm 鉆桿+Φ133 mm 導(dǎo)正器+Φ133 mm 鉆頭,二級孔口管開孔Φ73 mm 鉆桿+2 節(jié)Φ113 mm 導(dǎo)正器+Φ113 mm 鉆頭。
鉆進鉆具組合:Φ73 mm 鉆桿+Φ89 mm 導(dǎo)正器+Φ89 mm 鉆頭。
過孔口管至揭露含水層前施工段:使用螺紋鉆桿配合導(dǎo)正器,其余施工段采用圓鉆桿施工。
在優(yōu)化鉆具組合的基礎(chǔ)上,施工期間合理控制鉆機操作期間的系統(tǒng)壓力,保持勻速度鉆進,消除巖性變化產(chǎn)生的偏斜影響,可進一步提高施工精度。
采用復(fù)合鉆組合方式,充分利用了螺紋鉆桿施工向上偏斜的特點、導(dǎo)正器糾偏作用,鉆孔防偏斜保直鉆進有了很大提高。以2804 工作面S11-2 孔、X8-4 孔、X5-6 孔、X3-1 孔、X1-2 孔、X1-7 孔、X9-1 孔施工期間測斜軌跡為例,鉆孔偏斜得到明顯的控制,見表4。樣本X8-4 孔、X5-6 孔鉆孔實測軌跡側(cè)視圖見圖2。
圖2 X84 孔、X5-6 孔實測軌跡側(cè)視圖
表4 2804 工作面樣本鉆孔實測鉆孔軌跡成果表
經(jīng)分析對比表1,通過鉆具優(yōu)化組合,套管內(nèi)鉆孔傾角偏斜程度較以往大幅減小,變量值平均1.85°,終孔傾角變量值平均4.25°,終孔深度與設(shè)計之間差值平均5.04 m,提高了施工精度,保證了底板注漿改造效果。
1)通過分析礦井底板注漿鉆孔偏斜影響因素和鉆孔偏斜特點,進行鉆孔鉆具組合優(yōu)化、合理控制鉆機系統(tǒng)壓力,有效克服了巖性變化、施工條件的影響,提高了鉆孔施工精度。
2)在將來的底板注漿改造工程施工期間,應(yīng)持續(xù)引進定向技術(shù)和地面區(qū)域治理,減少施工誤差,進一步提高底板注漿改造效果。
3)施工期間供水條件、施工傾角、鉆機操作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)對施工鉆孔存在一定影響,應(yīng)采取相應(yīng)的改進措施,可進一步提高施工精度。