李兆生 彭宗芹 許振宏
(1.國家礦山安全監(jiān)察局山東局,山東 濟(jì)南 250031;2.棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277000)
滕東煤礦礦井通風(fēng)方式為中央并列式,主井兼作回風(fēng)井,采用抽出式通風(fēng),為沖擊地壓礦井,礦壓顯現(xiàn)明顯。目前采空區(qū)有密閉漏風(fēng)現(xiàn)象,在不采取任何治理手段的條件下,采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度急速升高,可能產(chǎn)生自燃隱患,迫切需研究有效的采空區(qū)遺煤自燃防治技術(shù)手段,從根本上改善采空區(qū)環(huán)境。
采空區(qū)遺煤自燃防治措施[1-3],目前主要有提高放頂煤回收率,增加漏風(fēng)通道風(fēng)阻,調(diào)節(jié)風(fēng)壓;加強(qiáng)采空區(qū)頂板垮落管理,注水,注漿,注氮,上下隅角封堵等。采空區(qū)漏風(fēng)[4-5]是引發(fā)遺煤自燃的重要原因,是煤礦生產(chǎn)必須解決的一個重要安全問題。采空區(qū)漏風(fēng)是由于采空區(qū)內(nèi)外氣壓不平衡所導(dǎo)致[6-8]。因此,開展采空區(qū)均壓防滅火技術(shù)研究,充分利用氣壓調(diào)整采空區(qū)內(nèi)外壓差[9-11],可以從根本上減少采空區(qū)的漏風(fēng)量,減緩煤的氧化過程,降低采空區(qū)遺煤自燃的可能性。
根據(jù)眾多研究,造成采空區(qū)漏風(fēng)的必要條件有2 個[12]:一是存在漏風(fēng)通道,二是漏風(fēng)通道兩端存在壓差。采用磚墻密封的采空區(qū),通常密封效果較差,造成采空區(qū)與外部巷道存在漏風(fēng)通道[13-14]。對于抽出式通風(fēng)礦井,風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)側(cè)至地表處于負(fù)壓區(qū),相對壓力為負(fù),即兩端存在壓差,采空區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)橥獠柯╋L(fēng)點,外部空氣通過采空區(qū)漏風(fēng)通道不受控狀態(tài)直接進(jìn)入采空區(qū)內(nèi)部。對于壓入式通風(fēng)礦井,風(fēng)機(jī)出風(fēng)側(cè)至回風(fēng)井口風(fēng)路處于正壓區(qū),相對壓力為正,同樣形成了兩端壓差,此時具有貫通通道的采空區(qū)將產(chǎn)生外部漏風(fēng)點,風(fēng)機(jī)送入井下的風(fēng)流可能在未進(jìn)入作業(yè)面前通過采空區(qū)直接排出地表[15-17]。正負(fù)壓漏風(fēng)示意如圖1。
圖1 風(fēng)路漏風(fēng)示意圖(單位:Pa)
滕東煤礦位于滕州市鮑溝鎮(zhèn)境內(nèi),為沖擊地壓礦井,設(shè)主井、副井兩個井筒,主井深936.2 m,副井深950 m,井底車場標(biāo)高-865 m,為魯南第一深井。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,主井兼作回風(fēng)井,采用抽出式通風(fēng)。礦井恒溫帶深度37.8 m,溫度為15.57 ℃,全井田平均地溫梯度為2.72 ℃/100 m,地溫隨深度增加而升高。該礦井設(shè)計能力45 萬t/a,核定生產(chǎn)能力45 萬t/a,服務(wù)年限59.5 a。2021年9 月停產(chǎn)重組。
滕東煤礦停產(chǎn)重組時,一采區(qū)及三采區(qū)開拓巷道已大范圍封閉(圖2)。
圖2 滕東煤礦三采區(qū)通風(fēng)路線圖
未采工作面為3下115 面,該工作面2021 年7月31 日停采后于2021 年8 月29 日封閉。與3下115 采空區(qū)相鄰的有3下113 采空區(qū),以上兩處采空區(qū)周邊密閉有4 處,分別為3下113 運聯(lián)密閉、3下115 運聯(lián)密閉、3下117 回風(fēng)通道密閉及3下113 軌道巷密閉。
依據(jù)均壓防滅火原理,根據(jù)滕東煤礦的實際情況,從均壓氣室連接設(shè)計、均壓氣室設(shè)計兩個方面設(shè)計均壓防滅火方案。
如圖3 所示,4 個均壓氣室建設(shè)地點位于3下113 運聯(lián)密閉、3下115 運聯(lián)密閉、3下117 回風(fēng)通道密閉及3下113 軌道巷密閉外側(cè)0.5~1.0 m 處。
圖3 氣室連接示意圖
均壓氣室施工期間在墻體預(yù)留連接管路(管路外徑89 mm),管壁四周與墻體間用混凝土填實不得漏風(fēng)。以上均壓氣室施工完畢后用外徑89 mm 無縫鋼管沿北翼軌道大巷、北翼回風(fēng)大巷經(jīng)5#通道、6#通道雙回路與以上均壓氣室預(yù)留連接管相連,使4 處均壓氣室內(nèi)空氣通過連接管相互連通達(dá)到氣壓均衡,避免采空區(qū)漏風(fēng)引起自然發(fā)火的目的。
建設(shè)均壓氣室前必須將原密閉墻體上開裂漿皮、噴涂附著物清理干凈,對原密閉墻重新用混凝土噴漿處理,確保密閉墻嚴(yán)密不漏風(fēng)。
如圖4 所示,將原密閉墻“三孔”(即:措施孔、觀察孔、反水孔)用無縫鋼管連接后引到均壓氣室墻體外。以上“三孔”孔口分別用封堵蓋、“U”型壓差計及閥門連接,便于監(jiān)測密閉內(nèi)氣體、壓力情況??卓谶B接處密封圈齊全、螺絲緊固,封堵嚴(yán)密不得漏風(fēng)。
圖4 密閉墻處理正視圖
如圖5 所示,均壓氣室墻體用紅磚砌筑,墻體厚度500 mm,砌筑前將墻體四周破碎的浮煤、矸石清理干凈,掏槽至實頂、實幫和堅硬底板。磚縫用混凝土砂漿填滿(混凝土水泥、砂比例不低于1:3)。均壓氣室施工必須保證墻體平整,砌筑完畢后用同比例混凝土對墻體噴漿加固。
圖5 密閉墻處理側(cè)視圖
在均壓防滅火方案應(yīng)用前后分別對滕東煤礦井下3下113 運聯(lián)密閉、3下115 運聯(lián)密閉、3下117 回風(fēng)通道密閉及3下113 軌道巷密閉內(nèi)各氣體進(jìn)行取樣檢測并記錄數(shù)據(jù),將前后數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,驗證方案的有效性。
為對比方案施工前后氣體的變化和密閉內(nèi)外壓力的變化,分別在均壓防滅火實施前的2023 年3 月16 日和3 月23 日井下作業(yè)前,攜帶便攜式氣體檢測儀以及精密氣壓計對各測點進(jìn)行逐點測定,監(jiān)測對象包括一氧化碳、甲烷、氧氣以及測點壓力,并計算得到測點間的壓差關(guān)系。測定數(shù)據(jù)見表1 和表2。
表1 3 月16 日井下氣體分析表
表2 3 月23 日井下氣體分析表
在2023 年7 月22 日和7 月31 日井下采空區(qū)密閉實施均壓調(diào)節(jié)后,繼續(xù)利用便攜式氣體檢測儀以及精密氣壓計對各測點進(jìn)行逐點測定,測定數(shù)據(jù)記錄見表3 和表4。
表3 7 月22 日井下氣體分析表
表4 7 月31 日井下氣體分析表
從表3 和表4 可以看出,在均壓防滅火技術(shù)運用之前3下113 軌道巷閉內(nèi)和3下117 回風(fēng)通道閉內(nèi)的CO 濃度一直維持在1.0×10-5~1.6×10-5,均壓防滅火技術(shù)運用之后,CO 含量降為0×10-6;均壓防滅火技術(shù)運用之前3下117 回風(fēng)通道內(nèi)的CO2濃度維持在3.23%~3.33%,3下113 軌道巷閉內(nèi)CO2濃度維持在2.22%~2.50%,均壓防滅火技術(shù)運用之后,3下117 回風(fēng)通道內(nèi)的CO2濃度降到0.99%~1.62%,3下113 軌道巷閉內(nèi)CO2濃度降到1.58%~1.60%。說明之前采空區(qū)內(nèi)外存在壓差,采空區(qū)內(nèi)部CO 和CO2沿著采空區(qū)漏風(fēng)通道運移至回風(fēng)巷道閉內(nèi),而均壓防滅火將采空區(qū)內(nèi)外壓差基本維持在0 Pa,采空區(qū)內(nèi)部氣體沒有向巷道內(nèi)漏出。
7 月22 日的各密閉氣體取樣分析檢測中,氧氣的含量分別為3下113 軌道巷閉內(nèi)18.05%、3下115運聯(lián)閉內(nèi)19.53%、3下117 回風(fēng)通道閉內(nèi)19.56%、3下113 運聯(lián)閉內(nèi)18.74%;在7 月31 日的各密閉體取樣分析檢測中,氧氣的含量分別為3下113 軌道巷閉內(nèi)18.07%、3下115 運聯(lián)閉內(nèi)18.77%、3下117 回風(fēng)通道閉內(nèi)18.67%、3下113 運聯(lián)閉內(nèi)18.70%。通過上述數(shù)據(jù)可以看出,實施均壓防滅火技術(shù)之后氧氣濃度均有所下降。分析原因主要是采空區(qū)均壓防滅火技術(shù)之后,巷道氣體不再沿漏風(fēng)通道向采空區(qū)內(nèi)部泄漏。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可以看出均壓防滅火技術(shù)在滕東煤礦的使用效果較好,有效解決了采空區(qū)漏風(fēng)供氧、遺煤自燃問題。該技術(shù)具有較好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和推廣應(yīng)用價值。
該文主要針對滕東煤礦進(jìn)行了均壓防滅火技術(shù)的應(yīng)用,在對滕東煤礦通風(fēng)系統(tǒng)充分分析后,基于均壓通風(fēng)原理,合理設(shè)計均壓防滅火施工方案,最后對應(yīng)用結(jié)果進(jìn)行對比分析,主要得出以下結(jié)論:
1)均壓防滅火技術(shù)的應(yīng)用能夠?qū)⒚荛]內(nèi)外壓差控制在0~20 Pa,使采空區(qū)密閉內(nèi)外壓力達(dá)到均衡,阻止氣體的外逸。
2)均壓防滅火技術(shù)的應(yīng)用,有效防止向采空區(qū)漏風(fēng)供氧,從而防止采空區(qū)遺煤發(fā)生自燃。
3)推廣應(yīng)用后,經(jīng)測算每年產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益100 萬元,具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。