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        量子防垢技術(shù)在油田加熱爐的防垢應(yīng)用研究

        2024-02-10 00:21:22蔣濤
        油氣田地面工程 2024年1期

        蔣濤

        大慶油田有限責(zé)任公司第十采油廠

        國內(nèi)大多數(shù)油田已到開發(fā)中后期,原油含水率越來越高,稠油比例越來越大,大部分油田聯(lián)合站、轉(zhuǎn)油站使用加熱爐提高原油溫度以保證外輸和脫水效果。目前大慶油田在運(yùn)加熱爐2 000 余臺,在使用過程中,加熱爐管壁結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重,不僅影響傳熱效率、能源消耗,還加速煙火管壁的垢下腐蝕,需通過酸洗、液氣壓動力清洗、加藥清洗等技術(shù)方法,對加熱爐進(jìn)行定期清洗、除垢,以此保證加熱爐的正常運(yùn)行和傳熱效率。加熱爐除垢主要采取酸洗技術(shù)措施,一般采用鹽酸、磷酸、氫氟酸清洗[1],在酸洗過程中,存在對難溶水垢清洗不徹底的問題;經(jīng)常酸洗影響加熱爐機(jī)械性能和使用壽命;廢液容易造成環(huán)境污染。某采油廠集輸系統(tǒng)在運(yùn)脫水站3 座,加熱爐144 臺。每年用于加熱爐維修和清垢的投資達(dá)上百萬元,既影響油田安全生產(chǎn)[2],也增加了管理成本。該采油廠針對上述問題,研究新型加熱爐除防垢技術(shù),以降低生產(chǎn)管理成本,實現(xiàn)安全清潔生產(chǎn)[3]。為此,結(jié)合該采油廠科研項目,首次將量子防垢技術(shù)應(yīng)用到油田加熱爐的除防垢研究中。

        1 轉(zhuǎn)油站加熱爐運(yùn)行情況

        A轉(zhuǎn)油站隸屬該采油廠第一作業(yè)區(qū),1988年10月投產(chǎn),現(xiàn)有摻水真空爐3 臺,外輸真空爐2 臺;B 轉(zhuǎn)油站隸屬該采油廠第二作業(yè)區(qū),1988 年10 月投產(chǎn),現(xiàn)有摻水真空爐3 臺,外輸真空爐2 臺;C轉(zhuǎn)油站隸屬該采油廠第二作業(yè)區(qū),始建于1989 年,現(xiàn)有摻水真空爐4 臺,外輸真空爐2 臺。從投產(chǎn)至今,隨著年限的增加,結(jié)垢給加熱爐的平穩(wěn)運(yùn)行帶來熱效率降低、故障率升高[4],酸洗清淤除垢次數(shù)連年增加等諸多問題。

        2 量子環(huán)防垢器除防垢技術(shù)

        量子環(huán)防垢器由硅鋁記憶合金制成。通過檢測水中各種物質(zhì)的分子振動特性,記錄并開發(fā)出相應(yīng)的干擾和共振生物能量波,利用量子力學(xué)和激光技術(shù),通過生物能量轉(zhuǎn)換儀,在一定的溫度和磁場環(huán)境條件下,約束硅鋁記憶合金材料的晶格結(jié)構(gòu)至臨界狀態(tài)并固化,將開發(fā)的生物能量波存儲在硅鋁記憶合金材料中。當(dāng)量子環(huán)防垢器從周圍環(huán)境接收能量時(主要是細(xì)微的溫度變化),組成量子環(huán)防垢器的硅鋁記憶合金材料就會發(fā)生晶格位移,產(chǎn)生壓電感應(yīng),形成方向、頻率、相位一致的超精微振動波。

        超精微振動波透過管壁傳入水中,以水作為傳輸和存儲介質(zhì),使水中相關(guān)離子的振動特性發(fā)生改變,離子間的結(jié)合力減弱,不易結(jié)晶析出;同時,水分子的活性得到加強(qiáng),溶解、滲透和包含垢的能力增強(qiáng),原有老垢和銹蝕物在超精微振動波的作用下,分子的振動能級及振動幅度不斷增強(qiáng),容易擺脫晶體變軟脫落;超精微振動波還可有效激發(fā)水中的氧原子和金屬表面的金屬原子,使其產(chǎn)生定向結(jié)合,在金屬表面形成保護(hù)膜,有效保護(hù)設(shè)備及管道,起到防腐緩蝕的作用。

        3 量子環(huán)防垢器應(yīng)用

        3.1 安裝方案

        基于效果對比、現(xiàn)場施工、方便跟蹤及員工經(jīng)驗等為優(yōu)選條件,選擇B 轉(zhuǎn)油站1 號摻水加熱爐、C 轉(zhuǎn)油站1 號和2 號摻水加熱爐、A 轉(zhuǎn)油站1 號摻水加熱爐的進(jìn)液管線分別安裝量子環(huán)防垢器,進(jìn)行除防垢研究。

        3.2 試驗方法

        3.2.1 結(jié)垢速率

        通過在量子環(huán)防垢器安裝點前后端安裝測試掛片,分析掛片的外形、重量等參數(shù)變化,對結(jié)垢速率進(jìn)行檢測。

        2019 年11 月5 日、7 日分別在B 轉(zhuǎn)油站量子環(huán)防垢器安裝點的前端匯管(加熱爐進(jìn)口)和后端管道(加熱爐出口)上安裝結(jié)垢腐蝕檢測掛片,采用的掛片型號為A3 鋼Ⅱ型。2020 年5 月19 日取出掛片,安裝時長分別為194天、196天。

        掛片表面差異較大,后端掛片編號清晰可見,表面完整,沒有減薄,基本上沒有結(jié)垢現(xiàn)象;前端掛片編號已不可見,沒有完整表面,結(jié)垢嚴(yán)重。掛片表面對比如圖1所示。

        圖1 清洗后掛片表面對比Fig.1 Comparison of the surface of the hanging piece after cleaning

        該采油廠地質(zhì)大隊中心化驗室對取回的掛片進(jìn)行了精細(xì)處理和分析。

        根據(jù)GB 50050—2007 工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范粘附速率的要求[5],結(jié)垢速率(粘附速率)的計算公式為

        式中:P為月結(jié)垢速率,mg/cm2;ΔQ為檢測試片的增重,g;A為檢測試片的有效換熱面積,cm2;ΔT為檢測的時間,月。

        本次檢測使用的掛片是A3 鋼Ⅱ型掛片,根據(jù)以上計算公式,以及掛片稱重數(shù)據(jù),可計算出結(jié)垢速率,如表1 所示。通過計算可以得出量子環(huán)防垢器的防垢率為79.93%。

        表1 B轉(zhuǎn)油站掛片數(shù)據(jù)Tab.1 Hanging piece data of Oil Transfer Station B

        同樣的方法,分別檢測A 轉(zhuǎn)油站1 號摻水爐安裝防垢器前、后的結(jié)垢速率,數(shù)據(jù)如表2 所示。通過計算得出A 轉(zhuǎn)油站量子環(huán)防垢器的防垢率為80.82%。

        表2 A轉(zhuǎn)油站掛片數(shù)據(jù)Tab.2 Hanging piece data of Oil Transfer Station A

        綜合A、B 兩個轉(zhuǎn)油站量子環(huán)防垢器的平均防垢率為80.375%。

        3.2.2 排煙溫度和爐效

        摻水加熱爐應(yīng)用量子環(huán)防垢器安裝前后加熱爐排煙溫度和爐效對比見表3。

        表3 安裝量子環(huán)防垢器前后加熱爐排煙溫度和爐效對比Tab.3 Comparison of exhaust gas temperature and furnace efficiency of heating furnace before and after installing the quantum ring scale inhibitor

        根據(jù)排煙溫度和爐效對比分析,在3 座轉(zhuǎn)油站摻水爐上應(yīng)用量子環(huán)防垢器后,排煙溫度平均下降20.8 ℃,效率平均提升3.4%,換熱效率明顯提高[6],充分說明量子環(huán)防垢器起到了防垢阻垢的作用,減少了水垢的堆積和形成[7-8]。

        3.2.3 提溫速率

        選取相同進(jìn)口匯管、相同時期、不同加熱爐,對安裝量子環(huán)防垢器的加熱爐采取分次停爐方式,對比C 轉(zhuǎn)油站加熱爐從冷水提溫至設(shè)定溫度的時間,摻水加熱爐應(yīng)用量子環(huán)后提溫時間見表4。

        表4 摻水加熱爐應(yīng)用量子環(huán)后提溫時間統(tǒng)計Tab.4 Statistics of temperature rising time after the application of quantum rings in water mixing heating furnaces

        1 年內(nèi),C 轉(zhuǎn)油站1 號摻水爐相比未安裝量子環(huán)的3 號摻水爐,提溫效率提高了6.72%,說明量子環(huán)防垢器起到了防垢阻垢作用[9-10]。

        4 效益分析

        該采油廠現(xiàn)有24 座站庫(轉(zhuǎn)油站、聯(lián)合站),共144臺加熱爐,不計燃?xì)獬杀?,?4座站庫匯管處全部安裝量子環(huán)防垢器。

        量子環(huán)除垢器的單價為21.92 萬元,24 座站庫匯管各安裝1 個,總投入成本為526.13 萬元。該采油廠每年加熱爐維修費(fèi)用約460 萬元,更換盤管費(fèi)用約70 萬元,每臺加熱爐清洗費(fèi)用約為2.4 萬元,全廠144 臺加熱爐年清洗費(fèi)用約為331 萬元。該采油廠144臺加熱爐每年維護(hù)費(fèi)用合計約為861萬元。根據(jù)試驗結(jié)果,量子環(huán)除垢器的防垢率僅按70%計算,該采油廠每年加熱爐維修費(fèi)用約為138 萬元,年節(jié)約維修成本約為322 萬元。年節(jié)約更換盤管費(fèi)用約70 萬元。每臺加熱爐按照每兩年減少一次清洗計算,單臺加熱爐每年節(jié)約清洗成本約為1.2 萬元,合計年節(jié)約清洗成本約為173 萬元。累計年節(jié)約總成本約為565萬元。

        按一年期計算,經(jīng)濟(jì)效益等于節(jié)約成本減去安裝成本,約為39 萬元。按兩年期計算,經(jīng)濟(jì)效益約為604萬元。計算周期越長,經(jīng)濟(jì)效益越大。

        5 結(jié)論

        (1)根據(jù)實驗結(jié)果,安裝量子環(huán)除垢器后,加熱爐的平均防垢率為80.375%,提溫效率提高6.72%,排煙溫度平均下降20.8 ℃,效率平均提升3.4%,說明量子環(huán)防垢器在加熱爐的安裝使用中起到了明顯的除防垢作用。

        (2)通過實驗研究,確定了量子環(huán)防垢器的除防垢功效,該項技術(shù)能夠廣泛應(yīng)用于加熱爐等易結(jié)垢設(shè)備,建議在各站點的結(jié)垢設(shè)備上采用,具有推廣應(yīng)用前景。

        (3)結(jié)合量子環(huán)防垢器的防垢效果、作用機(jī)理及使用條件,可以以站為單位,從摻輸爐—摻輸匯管—計量間—單井管線—回油管線分別安裝量子環(huán)防垢器,加強(qiáng)源頭控制及后續(xù)管線管理,系統(tǒng)解決站內(nèi)結(jié)垢問題。

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