張正偉,劉曉芳,魏 勝,李 明,史立芬,趙 敏
(1.山東玲瓏輪胎股份有限公司,山東 招遠 265400;2.北京橡膠工業(yè)研究設計院有限公司,北京 100143)
當前,低滾動阻力輪胎配套市場競爭日益加劇[1-4],結合市場形勢,為進一步提高產品市場競爭力,我公司從低滾動阻力、輕量化兩個方向匹配商用車輛發(fā)展需求,應用新結構、新材料成功開發(fā)了12R22.5 C600低滾動阻力輪胎,其滾動阻力達到歐盟標簽C級?,F(xiàn)將產品的設計情況介紹如下。
隨著輪胎用骨架材料由普通強度(NT)→高強度(HT)→超高強度(ST)→特高強度(UT)→極高強度(MT)不斷發(fā)展,高強度鋼絲簾線的應用越來越廣泛。
本開發(fā)輪胎應用超高強度胎體骨架材料[5]。胎體鋼絲簾線由0.25+(6+12)×0.225HT(見圖1)調整為0.17+5×0.215+10×0.235CCST(見圖2),兩者的覆膠效果如圖3所示。
圖1 0.25+(6+12)×0.225HT鋼絲簾線結構示意
圖2 0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線結構示意
圖3 鋼絲簾線的覆膠效果
從圖3可以看出,0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線的覆膠效果好于0.25+(6+12)×0.225HT鋼絲簾線。
耐疲勞試驗中,在輥徑為18,22和26 mm時,0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線的疲勞次數(shù)分別比0.25+(6+12)×0.225HT鋼絲簾線提高了50%,84%和86%,能有效延長輪胎的使用壽命。同時,與0.25+(6+12)×0.225HT鋼絲簾線相比,0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線直徑減小了13%,可以減小輪胎質量;強度提高了11%,可以提高輪胎的抗沖擊性能和整車安全性。
帶束層也應用超高強度骨架材料[6]。帶束層鋼絲簾線由2+7×0.34HT調整為4+3×0.35ST。
鋼絲包布骨架材料由0.25+(6+12)×0.225HT鋼絲簾線調整為0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線。
胎圈采用1.55HT胎圈鋼絲,并設計專用胎圈結構,應用抗剪切層,從而降低輪胎大負荷工況使用中后期性能損失。圖4示出了胎圈結構改進前后效果。
圖4 胎圈結構改進前后效果
從圖4可以看出,改進前胎體與三角膠脫層(剝離力為719 N),改進后胎體與三角膠未脫層(剝離力為1 746 N),胎圈斷面分析結果與有限元分析結果一致。
采用低滾動阻力胎面膠配方。胎面膠采用相對分子質量大的天然橡膠(NR),NR相對分子質量越大,膠料的拉伸強度、拉斷伸長率、定伸應力和撕裂強度越高,可以有效降低輪胎的滾動阻力。應用低滾動阻力品種炭黑,以滿足客戶對低燃油消耗的要求。采用多硫鍵含量大(60%~80%)、單硫鍵含量?。?0%~40%)的傳統(tǒng)硫化體系,膠料缺陷尺寸小,不易產生應力集中,撕裂強度高,耐疲勞壽命長,綜合性能更高。
基部膠采用低滯后損失膠料,以降低輪胎胎冠部位生熱。
(1)優(yōu)化胎冠弧設計(見圖5)。優(yōu)化胎冠弧設計前輪胎的接地印痕為花瓶狀,優(yōu)化后輪胎的接地印痕更接近矩形,有利于接地壓力均勻分布,如圖6所示。
圖5 優(yōu)化胎冠弧設計示意
(2)優(yōu)化胎肩和胎圈部位材料分布(見圖7),避免應力集中等問題。
(3)采用復合胎冠設計。正常胎冠和復合胎冠如圖8所示。
圖8 正常胎冠和復合胎冠示意
成品輪胎的外緣尺寸按照GB/T 521—2012《輪胎外緣尺寸測量方法》進行測量。安裝在標準輪輞上的成品輪胎在標準充氣壓力下的充氣外直徑為1 085 mm,充氣斷面寬為300 mm,滿足國家標準要求。
成品輪胎的耐久性能按企業(yè)標準進行測試。成品輪胎在耐久性試驗中累計行駛了94 h,耐久性能良好,符合企業(yè)標準要求(87 h)。
成品輪胎滾動阻力系數(shù)為5.6 N·kN-1,輪胎滾動阻力達到歐盟標簽C級[7-10],滿足配套客戶的需求。
12R22.5 C600低滾動阻力成品輪胎見圖9。實際行駛里程測試使用一汽解放天V430 6×2牽引車(見圖10),載質量40 t以下,整車20條輪胎,單程里程1 500 km左右,路況為高速公路、國道、省道、普通公路。
圖9 12R22.5 C600低滾動阻力成品輪胎
圖10 一汽解放天V430 6×2牽引車
原始花紋深度為14.5 mm,使用后花紋深度為13.8 mm(見圖11),預計輪胎裝車后行駛里程可達到20萬km。
圖11 使用后胎面花紋
采用12R22.5 C600低滾動阻力輪胎與12R22.5普通輪胎進行油耗對比試驗。試驗道路為新興至賓陽,需注意避免雨后濕滑路面;試驗速度為100 km·h-1;均勻裝載,車貨總質量為25 t,兩輛試驗車輛質量差不超過200 kg;充氣壓力為(830±40) kPa,每次試驗前需對每個輪胎進行充氣壓力檢測并記錄;試驗車輛為8×4載貨車(見圖12);司機固定駕駛試驗車輛,兩輛試驗車輛間距控制在200~500 m。
圖12 8×4載貨車
測試結果表明,與普通輪胎相比,12R22.5 C600低滾動阻力輪胎平均每百公里可以節(jié)油1.13 L。
應用新結構、新材料開發(fā)配套12R22.5 C600低滾動阻力輪胎。
(1)應用超高強度骨架材料,胎體采用0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線,帶束層采用4+3×0.35ST鋼絲簾線,鋼絲包布采用0.17+5×0.215+10×0.235CCST鋼絲簾線。
(2)優(yōu)化配方設計,胎面膠采用低滾動阻力膠料,基部膠采用低滯后損失膠料;優(yōu)化胎冠弧設計以及胎肩和胎圈部位材料分布。
(3)成品輪胎的充氣外緣尺寸符合國家標準要求,耐久性能良好,滾動阻力系數(shù)為5.6 N·kN-1,滾動阻力達到歐盟標簽C級,滿足客戶的需求。
(4)輪胎裝車后行駛里程達到20萬km,與普通輪胎相比,平均每百公里可節(jié)油1.13 L。