蔡 曉,王 鑫,丁 新,黨亞男,張江濤,張曉強(qiáng),李 廬
中車永濟(jì)電機(jī)有限公司 山西永濟(jì) 044502
G TA22 同步主發(fā)電機(jī)作為平朔安太堡露天煤礦運輸卡車的動力源,在卡車電傳動系統(tǒng)中承擔(dān)著整車主電源的供給,一旦發(fā)生問題,卡車就無法運轉(zhuǎn)。小松 730E 卡車運行工況惡劣,且 GTA22 集電環(huán)經(jīng)常出現(xiàn)開路故障,影響行車安全及卡車出勤率,造成生產(chǎn)中斷,帶來經(jīng)濟(jì)損失。
露天煤礦 730E 自卸卡車電傳動系統(tǒng)由 1 臺柴油機(jī)、1 臺 GTA22 主發(fā)電機(jī)、2 臺 GE788 電動輪直流電動機(jī)及控制單元組成,如圖1 所示。柴油機(jī)帶動主發(fā)電機(jī),為電動機(jī)電樞提供電源。同時,通過勵磁系統(tǒng),諧波繞組將發(fā)出的電分別給主發(fā)電機(jī)自身和電動輪直流電動機(jī)定子提供勵磁電流。主發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子勵磁電流及電動輪直流電動機(jī)定子勵磁電流的大小,通過調(diào)節(jié)電動輪電動機(jī)和主發(fā)電機(jī)勵磁電流整流電路的可控硅導(dǎo)通角改變,進(jìn)而調(diào)節(jié)電動輪卡車轉(zhuǎn)速,使其按設(shè)定速度行走[1-3]。
圖1 整車電傳動系統(tǒng)Fig.1 Vehicle electric drive system
主發(fā)電機(jī)是自卸卡車的核心部件,一旦出現(xiàn)故障,直接導(dǎo)致卡車因無法供電而停滯。主發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上的集電環(huán)高速旋轉(zhuǎn),是主發(fā)電機(jī)最薄弱的部位,其可靠性直接影響主發(fā)電機(jī)質(zhì)量。
GTA22 主發(fā)電機(jī)是小松 630E、730E 卡車的主要電源。2020~2022 年共有 80 余臺 GTA22 集電環(huán)因開路故障進(jìn)行返廠修理,集電環(huán)開路是集電環(huán)的典型故障。正常狀態(tài)下,集電環(huán)通過電刷引出 2 根線,轉(zhuǎn)子勵磁電流由集電環(huán)引線通過電刷流入集電環(huán),經(jīng)過轉(zhuǎn)子磁極線圈產(chǎn)生磁場。集電環(huán)開路故障表現(xiàn)為集電環(huán)與轉(zhuǎn)子磁極線圈的扁銅連線燒斷,如圖2 所示。因轉(zhuǎn)子集電環(huán)出現(xiàn)質(zhì)量問題造成返廠修理,其運輸、材料費用及修理工時等成本較高,每臺需要 2 萬元。
圖2 集電環(huán)故障Fig.2 Fault of collecting ring
自卸卡車作業(yè)環(huán)境為露天煤礦,工況惡劣、道路崎嶇不平,運行過程中顛簸較大、粉塵較多?,F(xiàn)有的集電環(huán)結(jié)構(gòu)材料可靠性低,無法滿足露天礦惡劣工況下的作業(yè)需求[4-6]。
集電環(huán)扁銅連線燒斷的原因是導(dǎo)電環(huán)松動。扁銅連線一端焊在導(dǎo)電環(huán)上,另一端連接轉(zhuǎn)子磁極線圈,當(dāng)導(dǎo)電環(huán)松動時,會導(dǎo)致扁銅連線發(fā)生相對移動而燒損斷裂。
2.2.1 結(jié)構(gòu)分析
該發(fā)電機(jī)是美國 GE 公司產(chǎn)品,集電環(huán)結(jié)構(gòu)如圖3 所示,包括底座、2 個導(dǎo)電環(huán)、2 根連線、絕緣與綁扎固定材料等。底座材料為 45 鋼,與轉(zhuǎn)軸熱裝過盈配合,導(dǎo)電環(huán)與底座通過絕緣材料介質(zhì)過盈裝配到一起。在運行過程中,導(dǎo)電環(huán)與電刷之間通過滑動接觸保證導(dǎo)通,2 根連線分別焊接在 2 個導(dǎo)電環(huán)槽內(nèi)。其結(jié)構(gòu)存在如下缺陷。
圖3 集電環(huán)結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of collecting ring
(1) 引出線連接方式:導(dǎo)電環(huán)的 2 根連線采用 3根扁銅線并聯(lián),與導(dǎo)電環(huán)連接位置加銅套固定,釬焊加熱連線,軟化原固定材質(zhì)銅套,存在二次虛焊和假焊的可能性。
(2) 導(dǎo)電環(huán)焊線槽結(jié)構(gòu):導(dǎo)電環(huán)與引出線接觸部位為直角,轉(zhuǎn)子運行過程中導(dǎo)電環(huán)持續(xù)發(fā)熱,一旦導(dǎo)電環(huán)發(fā)生輕微松動,連線與導(dǎo)電環(huán)直角接觸易損傷引出線。
(3) 導(dǎo)電環(huán)與下側(cè)固定絕緣材質(zhì)接觸面積偏小,通過增大過盈量提高裝配強(qiáng)度,增加裝配難度。
(4) 導(dǎo)電環(huán)無散熱槽,轉(zhuǎn)子運行過程中導(dǎo)電環(huán)的散熱能力差。
2.2.2 材料分析
(1) 絕緣材料 導(dǎo)電環(huán)松動主要集中在絕緣材料部位,絕緣材料為無緯帶,具體型號為電工用樹脂浸漬玻璃纖維網(wǎng)狀無緯綁扎帶 (2851),其性能參數(shù)如表1 所列。
表1 網(wǎng)狀無緯綁扎帶性能參數(shù)Tab.1 Performance parameters of meshed unidirectional binding tape
由表1 可看出,該材料的熱塑性能較好,而耐溫性能較差,溫度較高會碳化失效。導(dǎo)電環(huán)熱套固定在絕緣材料上,絕緣材料高溫碳化缺失,會使導(dǎo)電環(huán)松動,連線焊在導(dǎo)電環(huán)上,進(jìn)而導(dǎo)致連線斷裂。導(dǎo)電環(huán)的側(cè)面打滿固定連線的無緯帶,影響散熱,在導(dǎo)電環(huán)上熱量集中,高熱膨脹會減小與絕緣層的過盈量,破壞原過盈配合結(jié)構(gòu),造成導(dǎo)電環(huán)松動。因此,絕緣材料材質(zhì)偏軟、耐溫性能差、高溫下碳化失效是影響集電環(huán)壽命的主要因素。
(2) 導(dǎo)電環(huán)材料 導(dǎo)電環(huán)材質(zhì)為 Q235-A,剛度不足,容易發(fā)生變形。
針對以上問題,對集電環(huán)的結(jié)構(gòu)、材料及裝配工藝方法進(jìn)行改進(jìn),并進(jìn)行力學(xué)對比試驗及模擬工況負(fù)載試驗。
(1) 改進(jìn)引出線連接方式:連線改為釬焊點焊直接固定方式,減少銅套過渡焊接的中間環(huán)節(jié)和焊點,減少虛焊,便于質(zhì)量控制。
(2) 改進(jìn)導(dǎo)電環(huán)焊線槽結(jié)構(gòu):線槽兩端倒角R3,避免導(dǎo)電環(huán)過熱松動引起機(jī)械變形,產(chǎn)生斷裂,降低故障率。
(3) 增大導(dǎo)電環(huán)寬度,使之與底座間配合面增大,從而增大摩擦力。同時,增大散熱面積,降低集電環(huán)的工作溫度,減小熱膨脹量。導(dǎo)電環(huán)導(dǎo)電面積增加,電流密度降低,進(jìn)而降低導(dǎo)電環(huán)溫度。
(4) 導(dǎo)電環(huán)兩側(cè)增加散熱槽,提高轉(zhuǎn)子運行過程中導(dǎo)電環(huán)的散熱能力。
通過分析與試驗,證明網(wǎng)狀無緯帶作為絕緣材料性能偏弱,且遇熱容易發(fā)生形變,不能很好滿足集電環(huán)的性能要求。經(jīng)過分析和對比,采用新型聚酰亞胺多膠粉云母帶 5464-1S (200 級) 配合絕緣膠的方案替代無緯帶。
工藝上,采用與機(jī)加工方向一致的加壓纏繞方式,邊纏繞邊加絕緣膠 (聚酰亞胺 YJ66 膠液),增加一體化程度,保證絕緣性能及機(jī)械強(qiáng)度,如圖4 所示。
圖4 改進(jìn)后絕緣層材料及繞制工藝Fig.4 Improved insulation material and its winding process
集電環(huán)側(cè)面不制作絕緣,減輕集電環(huán)裝配的質(zhì)量,同時增強(qiáng)散熱性能。導(dǎo)電環(huán)材質(zhì)由 Q235-A 改為 45 鋼,提高剛度,保證導(dǎo)電環(huán)徑向跳動量符合標(biāo)準(zhǔn)。改進(jìn)前后集電環(huán)結(jié)構(gòu)如圖5、6 所示。
圖5 改進(jìn)前后集電環(huán)結(jié)構(gòu)Fig.5 Structure of collecting ring before and after improvement
圖6 改進(jìn)前后集電環(huán)裝配實物Fig.6 Collecting ring assembly before and after improvement
(1) 對結(jié)構(gòu)性能進(jìn)行對比試驗 對改進(jìn)方案進(jìn)行樣件試做,通過設(shè)計工裝,制作樣品,進(jìn)行軸向及徑向壓力試驗,驗證方案的可靠性 (見圖7)。試驗結(jié)果如表2 所列,改進(jìn)前軸向脫出力為 3.18 t,改進(jìn)后軸向脫出力為 8.90 t,提高約 180%;改進(jìn)前徑向脫出力為 1.50 t,改進(jìn)后徑向脫出力為 3.65 t,提高約143%。
表2 力學(xué)試驗數(shù)據(jù)對比Tab.2 Data comparison of mechanical test
圖7 力學(xué)試驗Fig.7 Mechanical test
(2) 短路溫升檢測試驗 負(fù)載試驗?zāi)M工況運行,監(jiān)測樣品情況。試驗結(jié)果顯示,額定輸出功率情況下,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)比原結(jié)構(gòu)溫度低 10~15 ℃。
針對礦用卡車交流發(fā)電機(jī) GTA22 集電環(huán)開路問題,從結(jié)構(gòu)、材料、工藝等方面分析,對集電環(huán)裝配進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。該新型結(jié)構(gòu)已裝配 60 余臺,截止到 2022 年 12 月,未發(fā)生集電環(huán)裝配開路故障,產(chǎn)品故障率為零,達(dá)到了低于 2% 的故障率目標(biāo)。將此結(jié)構(gòu)應(yīng)用于 GTA22、GTA41 同系列發(fā)電機(jī),如 830E、930E、MT4400、SF33900 等非公路自卸卡車發(fā)電機(jī),為公司占領(lǐng)國內(nèi)外礦用卡車發(fā)電機(jī)維修市場奠定扎實的基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)效益顯著。