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        全鋼載重子午線輪胎胎側(cè)蛇形彎曲原因分析及解決措施

        2024-01-18 15:02:06張建新張志堅(jiān)
        橡膠科技 2024年1期
        關(guān)鍵詞:胎側(cè)蛇形口型

        張 鵬,張建新,張 超,張志堅(jiān)

        (八億橡膠有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277800)

        2020年以來(lái),受歐美國(guó)家對(duì)中國(guó)輪胎產(chǎn)品持續(xù)雙反調(diào)查的影響,國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng),特別是全鋼載重輪胎市場(chǎng)日趨艱難。面對(duì)當(dāng)前局勢(shì),輪胎制造企業(yè)對(duì)外應(yīng)持續(xù)拓展銷售渠道,對(duì)內(nèi)應(yīng)堅(jiān)持走質(zhì)量、品牌路線來(lái)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,這也對(duì)輪胎生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控提出了新的要求。

        輪胎胎側(cè)由胎側(cè)膠、耐磨膠和胎圈護(hù)膠組成,通常采用雙復(fù)合、三復(fù)合或多復(fù)合擠出生產(chǎn),其分布于輪胎兩側(cè)胎肩下端與胎圈之間,具有保護(hù)胎體、耐屈撓的作用,是決定輪胎產(chǎn)品質(zhì)量的重要部件。我公司三復(fù)合胎側(cè)擠出生產(chǎn)線投用初期,擠出胎側(cè)在停放后頻繁出現(xiàn)蛇形彎曲現(xiàn)象(見(jiàn)圖1),導(dǎo)致胎側(cè)在胎坯成型時(shí)無(wú)法準(zhǔn)確定位,造成批量返料,給公司帶來(lái)了較大的經(jīng)濟(jì)損失。此外,胎側(cè)因形態(tài)彎曲導(dǎo)致定位不準(zhǔn)的胎坯若誤用于生產(chǎn),其對(duì)輪胎性能的不良影響在成品質(zhì)量檢驗(yàn)工序不易檢出,胎圈的承載性能無(wú)法得到保證,使用過(guò)程中輪胎會(huì)出現(xiàn)胎圈空、胎圈爆、抽絲爆等嚴(yán)重問(wèn)題,危害駕乘者的人身安全,影響輪胎企業(yè)品牌形象。為此,我公司成立專項(xiàng)攻關(guān)小組,有效解決了全鋼載重子午線輪胎胎側(cè)蛇形彎曲問(wèn)題,在降低成本的同時(shí)保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

        圖1 胎側(cè)停放后蛇形彎曲現(xiàn)象

        1 原因分析

        1.1 物料存放環(huán)境溫度低

        對(duì)胎側(cè)生產(chǎn)到使用過(guò)程進(jìn)行全流程跟蹤發(fā)現(xiàn),胎側(cè)物料存放區(qū)位置較靠近通道門,特別是蛇形彎曲較嚴(yán)重的12R22.5和295/80R22.5兩個(gè)規(guī)格的胎側(cè)物料存放區(qū)距離通道門僅3.5 m,受物料運(yùn)輸影響通道門每天約1/3時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài),胎側(cè)物料存放區(qū)溫度較低(冬季有時(shí)可達(dá)到0 ℃)。為驗(yàn)證溫度對(duì)胎側(cè)收縮的影響,將12.00R20和315/80R22.5規(guī)格胎側(cè)物料存放區(qū)與蛇形彎曲嚴(yán)重的12R22.5和295/80R22.5規(guī)格胎側(cè)物料存放區(qū)做了調(diào)換,調(diào)換后原蛇形彎曲嚴(yán)重的12R22.5和295/80R22.5規(guī)格胎側(cè)變形程度大幅度降低,而12.00R20和315/80R22.5規(guī)格胎側(cè)變形程度呈增大趨勢(shì)。由此證明,物料存放環(huán)境溫度低是造成胎側(cè)蛇形彎曲的主要因素之一。

        1.2 擠出機(jī)溫度設(shè)定不合理

        跟蹤胎側(cè)擠出過(guò)程發(fā)現(xiàn),耐磨膠從終口型板中擠出較困難,整體呈拉伸的狀態(tài),胎側(cè)膠擠出則較順暢,整體出膠量比耐磨膠大,說(shuō)明胎側(cè)膠的流動(dòng)性較耐磨膠好。為了驗(yàn)證耐磨膠流動(dòng)性的影響,對(duì)擠出機(jī)溫度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整(見(jiàn)表1),結(jié)果表明調(diào)整后胎側(cè)蛇形彎曲問(wèn)題得到明顯改善。

        表1 擠出機(jī)溫度優(yōu)化方案 ℃

        1.3 混煉膠門尼粘度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定不合理

        門尼粘度可以直觀地表征混煉膠的流動(dòng)性與加工性能的好壞[1],對(duì)混煉膠的門尼粘度進(jìn)行抽樣檢查,可以達(dá)到穩(wěn)定膠料生產(chǎn)工藝的目的?;鞜捘z門尼粘度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定不合理,導(dǎo)致膠料加工性能不佳,造成胎側(cè)蛇形彎曲。

        1.4 耐磨膠配方設(shè)計(jì)不合理

        耐磨膠配方設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致膠料流動(dòng)性不好。在耐磨膠配方優(yōu)化中提出2套解決方案,一種方案是耐磨膠配方增加2份均勻劑[2],另一種方案是耐磨膠配方增加1份內(nèi)脫模劑,并在胎側(cè)蛇形彎曲最嚴(yán)重的12R22.5規(guī)格上進(jìn)行分別驗(yàn)證。結(jié)果表明,耐磨膠配方增加2份均勻劑對(duì)解決胎側(cè)蛇形彎曲的效果不明顯,而增加1份內(nèi)脫模劑后胎側(cè)停放過(guò)程中未再出現(xiàn)蛇形彎曲,改善效果顯著。

        1.5 胎側(cè)終口型結(jié)構(gòu)不合理

        為提升胎側(cè)膠流動(dòng)性,對(duì)胎側(cè)終口型導(dǎo)流孔進(jìn)行擴(kuò)展(見(jiàn)圖2),通過(guò)增大擠出壓力來(lái)提升膠料流動(dòng)性[3-4],同時(shí)減小胎側(cè)終口型的耐磨膠開(kāi)型寬度,即減小開(kāi)型比。

        圖2 胎側(cè)終口型導(dǎo)流孔擴(kuò)展

        胎側(cè)終口型開(kāi)型比優(yōu)化試驗(yàn)方案及結(jié)果如表2所示。從表2可以看出,優(yōu)化終口型結(jié)構(gòu)形式對(duì)胎側(cè)蛇形彎曲改善效果明顯。

        表2 胎側(cè)終口型開(kāi)型比驗(yàn)證試驗(yàn)方案及結(jié)果

        2 解決措施

        2.1 物料在恒溫恒濕環(huán)境下停放

        為防止存放環(huán)境的溫度和濕度對(duì)胎側(cè)收縮的影響,胎側(cè)擠出后在成型車間存放,確保胎側(cè)在恒溫恒濕狀態(tài)下收縮穩(wěn)定,并以胎側(cè)部件為試點(diǎn)逐步向其他部件推廣,減少環(huán)境溫度變化對(duì)半部件質(zhì)量穩(wěn)定性的影響。

        2.2 調(diào)整擠出設(shè)備溫度匹配性

        通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證解決胎側(cè)蛇形彎曲的最優(yōu)溫度[5],擠出機(jī)溫度參數(shù)設(shè)定要求分為冬季和夏季兩套方案,并將該要求作為重要工藝參數(shù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控,確保其得到有效的執(zhí)行和落實(shí),從根本上消除因擠出機(jī)溫度設(shè)定差異造成的胎側(cè)收縮異常。

        2.3 合理設(shè)定混煉膠門尼粘度標(biāo)準(zhǔn)

        加強(qiáng)混煉膠門尼粘度和密度控制,重新標(biāo)定耐磨膠的門尼粘度、密度及其公差,從下限至上限每隔4個(gè)門尼粘度值分別生產(chǎn)2桌混煉膠,進(jìn)行胎側(cè)擠出試驗(yàn),驗(yàn)證不同性能耐磨膠的工藝通過(guò)性。表3示出了不同門尼粘度和混煉時(shí)間的耐磨膠的分散性。

        表3 不同門尼粘度和混煉時(shí)間的耐磨膠的分散性

        從表3可以看出,隨著混煉時(shí)間的延長(zhǎng),混煉膠的門尼粘度減小,炭黑及其他配合劑的分散度等級(jí)顯著提高,膠料的加工性能得到有效提升。此外,混煉時(shí)間延長(zhǎng)后,膠料的挺性降低,擠出半成品部件的氣孔率減小。

        通過(guò)綜合評(píng)價(jià)膠料的性能,選定耐磨膠的最佳門尼粘度標(biāo)準(zhǔn)為54,并通過(guò)延長(zhǎng)膠料混煉時(shí)間來(lái)控制膠料的門尼粘度和分散性等[2]。

        2.4 優(yōu)化耐磨膠配方

        優(yōu)化耐磨膠配方,增加1份內(nèi)脫模劑。采用優(yōu)化配方耐磨膠生產(chǎn)的輪胎的耐久、耐磨和生熱等綜合性能良好。產(chǎn)品投入市場(chǎng)后通過(guò)了周期性驗(yàn)證,使用效果較好。

        2.5 改進(jìn)胎側(cè)終口型開(kāi)型比

        對(duì)胎側(cè)終口型不同類型導(dǎo)流裝置進(jìn)行了多輪試驗(yàn),確定了導(dǎo)流裝置寬度最佳尺寸,并形成統(tǒng)一規(guī)范[3];同時(shí)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果確定終口型胎側(cè)膠與耐磨膠的開(kāi)型比,即耐磨膠口型的開(kāi)型比為0.93,胎側(cè)膠口型的開(kāi)型比為0.98,對(duì)所有胎側(cè)終口型進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范與修正,確保胎側(cè)收縮的穩(wěn)定性。

        3 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)分析全鋼載重子午線輪胎胎側(cè)蛇形彎曲的產(chǎn)生原因,并落實(shí)相應(yīng)措施,使該問(wèn)題得到有效解決,避免了因胎側(cè)定位精度所帶來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量隱患。我公司全鋼載重子午線輪胎胎圈類質(zhì)量缺陷的理賠率由0.66%下降至0.21%,在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)降低了生產(chǎn)成本,提升了市場(chǎng)占有率。

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