趙興輝 翟小雪 王 策
(華能沁北電廠,河南 濟(jì)源 459000)
目前電廠機(jī)組給水技術(shù)主要分為四類:全揮發(fā)處理技術(shù)(All Volatile Treatment,AVT)、中性水處理技術(shù)(Neutral Water Treatment,NWT)、聯(lián)合水處理技術(shù)(Combined Water Treatment,CWT)、加氧處理技術(shù)(Oxygen Treatment,OT)。全揮發(fā)處理(AVT)根據(jù)給水加藥種類又可細(xì)分為氧化性全揮發(fā)處理(AVTO)和還原性全揮發(fā)處理(AVTR)。
某電廠3 號(hào)和4 號(hào)機(jī)組均為600 MW 超臨界燃煤火力發(fā)電機(jī)組,于2007 年正式投產(chǎn),投產(chǎn)至今沒有進(jìn)行鍋爐本體化學(xué)清洗。機(jī)組的化學(xué)水工況設(shè)計(jì)為起動(dòng)過程中的氧化性全揮發(fā)(AVTO)及正常工作過程中的加氧(OT)。本項(xiàng)目提出對(duì)3 號(hào)和4 號(hào)機(jī)組實(shí)施全保護(hù)加氧處理改造,以實(shí)現(xiàn)延長鍋爐清洗的周期、維持機(jī)組的安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等目的。
3、4 號(hào)機(jī)組鍋爐均為超臨界滑壓運(yùn)行直流爐,由東方鍋爐廠制造,采用全鋼構(gòu)架、全懸掛結(jié)構(gòu),露天敞開式布置[1]。
汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠研制的凝汽式汽輪機(jī)。凝結(jié)水精處理系統(tǒng)使用中壓凝結(jié)水處理,每個(gè)單元配置2臺(tái)前置過濾器和3臺(tái)球形高速混床[2]。
根據(jù)水汽品質(zhì)可知,3、4 號(hào)機(jī)組除氧器入口溶解氧平均值分別為9.8 μg/L、37.7 μg/L,說明兩臺(tái)機(jī)組低壓給水系統(tǒng)已處于鈍化狀態(tài)[3]。
除氧器入口溶解氧與氫電導(dǎo)率變化趨勢(shì)如圖1所示。于3 號(hào)機(jī)組精處理出口母管位置加氧,控制加氧量范圍10~80 μg/L,除氧器入口部位的溶解氧隨即開始升高,然后轉(zhuǎn)入自動(dòng)加氧運(yùn)行。
圖1 3號(hào)機(jī)組除氧器入口溶解氧和氫電導(dǎo)率的變化趨勢(shì)
向4號(hào)機(jī)組精處理系統(tǒng)出口母管加氧,加氧量控制在10~80μg/L,除氧器入口溶解氧隨即開始升高,轉(zhuǎn)入自動(dòng)加氧運(yùn)行狀態(tài)。除氧器入口溶解氧與氫電導(dǎo)率變化趨勢(shì)如圖2所示。
圖2 4號(hào)機(jī)組除氧器入口溶解氧和氫電導(dǎo)率的變化趨勢(shì)
對(duì)3 號(hào)機(jī)組除氧器出口處進(jìn)行加氧處理,初始加氧量控制在50~80 μg/L。17 日以后省煤器進(jìn)口供水溶解氧濃度為10μg/L且呈不斷升高趨勢(shì),說明3 號(hào)機(jī)組高壓給水系統(tǒng)已經(jīng)完成了加氧轉(zhuǎn)化[4]。隨后控制溶解氧含量在10~30 μg/L,轉(zhuǎn)入自動(dòng)加氧運(yùn)行。省煤器入口溶解氧與氫電導(dǎo)率變化趨勢(shì)如圖3所示。
圖3 3號(hào)機(jī)組省煤器入口溶解氧和氫電導(dǎo)率的變化趨勢(shì)
在4 號(hào)機(jī)組除氧器出口處設(shè)置加氧點(diǎn)進(jìn)行加氧,初始的加氧量濃度控制在50~80μg/L。4日以后省煤器進(jìn)口供水溶解氧濃度約為10μg/L,并呈不斷升高趨勢(shì),這表明已經(jīng)對(duì)4 號(hào)機(jī)組高壓給水系統(tǒng)完成了加氧轉(zhuǎn)化操作,隨后轉(zhuǎn)入自動(dòng)加氧運(yùn)行[3]。省煤器入口溶解氧與氫電導(dǎo)率變化趨勢(shì)如圖4所示。
圖4 4號(hào)機(jī)組省煤器入口溶解氧和氫電導(dǎo)率的變化趨勢(shì)
對(duì)3 號(hào)機(jī)組高壓加熱器汽側(cè)進(jìn)行加氧處理,初始加氧量控制在50~150 μg/L。一周后高加疏水溶解氧達(dá)到10μg/L 并顯示有不斷上升的趨勢(shì),表明3號(hào)機(jī)組高加疏水系統(tǒng)已經(jīng)完成加氧轉(zhuǎn)化[5],隨后轉(zhuǎn)入自動(dòng)加氧方式運(yùn)行。高加疏水溶解氧變化趨勢(shì)如圖5所示。
圖5 3號(hào)機(jī)組高加疏水溶解氧變化趨勢(shì)
向4 號(hào)機(jī)組高壓加熱器汽側(cè)加氧,控制初始加氧量在50~150 μg/L。6 日后高加疏水溶解氧達(dá)到10μg/L 并有持續(xù)上升趨勢(shì),表明4 號(hào)機(jī)組高加疏水系統(tǒng)完成加氧轉(zhuǎn)化,隨后轉(zhuǎn)入自動(dòng)加氧運(yùn)行。高加疏水溶解氧變化趨勢(shì)如圖6所示。
圖6 4號(hào)機(jī)組高加疏水溶解氧變化趨勢(shì)
對(duì)加氧轉(zhuǎn)化完成后的3、4 號(hào)機(jī)組水汽鐵含量進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見表1、表2。由測(cè)定結(jié)果可知,除氧器入口、給水及高加疏水鐵含量經(jīng)過加氧處理后降低,說明流動(dòng)加速腐蝕被有效抑制[6-7]。
表1 加氧轉(zhuǎn)化完成后3號(hào)機(jī)組水汽鐵含量測(cè)定結(jié)果
表2 加氧轉(zhuǎn)化完成后4號(hào)機(jī)組水汽鐵含量測(cè)定結(jié)果
給水系統(tǒng)和高加疏水系統(tǒng)完成加氧轉(zhuǎn)化后,其表面會(huì)形成Fe2O3+Fe3O4雙層氧化膜,依賴水中的溶解氧含量和氨含量二者共同維持氧化膜品質(zhì)[8-9]。因此,需將給水pH 的目標(biāo)值降低,由加氧處理前的9.29 降至9.0。pH 調(diào)整后,對(duì)3、4 號(hào)機(jī)組的水汽含鐵量進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果見表3、表4。
表3 pH調(diào)整后3號(hào)機(jī)組水汽鐵含量測(cè)定結(jié)果
表4 pH調(diào)整后4號(hào)機(jī)組水汽鐵含量測(cè)定結(jié)果
加氧處理(OT)是向弱堿性水中添加氧氣,促進(jìn)金屬表面形成致密且保護(hù)性強(qiáng)的單層氧化膜[10]。當(dāng)加氧轉(zhuǎn)化趨于平衡,且當(dāng)pH 值較低時(shí),給水系統(tǒng)與高加疏水系統(tǒng)流動(dòng)加速腐蝕均受到抑制,鍋爐受熱面結(jié)垢速率延緩[11]。OT 工況下控制給水pH 值在8.9~9.1 之間,省煤器入口和高加疏水鐵的平均含量小于1μg/L。3、4 號(hào)機(jī)組水汽系統(tǒng)中鐵含量的對(duì)比情況如圖7和圖8所示[12]。
圖7 不同給水處理方式下3號(hào)機(jī)組水汽鐵含量對(duì)比結(jié)果
圖8 不同給水處理方式下4號(hào)機(jī)組水汽鐵含量對(duì)比結(jié)果
加氧處理后,主要依靠適量溶解氧來保護(hù)給水系統(tǒng)和高加疏水系統(tǒng),所以水汽系統(tǒng)pH值可以適當(dāng)減小。
與AVTO 工況相比,3 號(hào)機(jī)組加氧處理后給水氨含量平均值由原來的703μg/L降低至266μg/L,減少了約62.2%的氨投入量;4號(hào)機(jī)組給水氨含量平均值由原來的734 μg/L 降低至266 μg/L,減少了約63.8%的氨投入量。2 臺(tái)機(jī)組精處理混床周期制水量可增加到原制水量的一倍多。且混床再生的次數(shù)降低,有利于保護(hù)環(huán)境[13]。
空氣系列自動(dòng)加氧裝置能夠有效克服氣體可壓縮性及機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)造成的加氧濃度大范圍波動(dòng)問題,實(shí)現(xiàn)了給水氣態(tài)精確加氧,有效規(guī)避蒸汽中較高濃度氧可能促進(jìn)氧化皮剝落的風(fēng)險(xiǎn)[14]。加氧后給水溶解氧隨負(fù)荷變化曲線如圖9、圖10所示。
圖9 3號(hào)機(jī)組給水溶解氧隨負(fù)荷變化曲線
圖10 4號(hào)機(jī)組給水溶解氧隨負(fù)荷變化曲線
與AVTO工況相比,加氧處理后,3號(hào)和4號(hào)機(jī)組1 年內(nèi)節(jié)省氨水、混床再生用酸堿、除鹽水和鍋爐化學(xué)清洗成本分別為56.27萬元和59.39萬元左右。計(jì)算結(jié)果見表5、表6。若算上再生過程中所消耗的處理費(fèi)用,則節(jié)省下來的開支會(huì)更多。這說明實(shí)行加氧處理所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
表5 3號(hào)機(jī)組加氧處理產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益
表6 4號(hào)機(jī)組加氧處理產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益
①在3、4 號(hào)機(jī)組中,通過對(duì)低壓給水、高壓給水及高加疏水系統(tǒng)實(shí)行加氧處理,成功實(shí)現(xiàn)機(jī)組化學(xué)水工況的轉(zhuǎn)化:由氧化性全揮發(fā)處理(AVTO)轉(zhuǎn)化為加氧處理(OT)。
②完成加氧轉(zhuǎn)化后,給水pH 值范圍達(dá)到8.9~9.1,水汽系統(tǒng)中鐵離子的含量保持在較低水平,省煤器入口和高加疏水的鐵離子濃度均值都低于1μg/L。
③加氧處理工況下,3 號(hào)機(jī)組的給水pH 平均值由原來的9.29 降低至9.0,減少了約62.2%的氨投入量。4 號(hào)機(jī)組給水pH 平均值由原來的9.31 降低至9.0,減少了約63.8%的氨投入量。混床周期制水量可增加到原制水量的一倍多。
④實(shí)施加氧處理后,與AVTO 工況相比,3、4 號(hào)機(jī)組每年節(jié)約的費(fèi)用近百萬元,產(chǎn)生十分可觀的經(jīng)濟(jì)效益。