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        廚余垃圾中溫干式厭氧發(fā)酵系統(tǒng)調(diào)試階段工況分析

        2024-01-15 11:07:56李陽(yáng)青張?jiān)葡?/span>常寶軍
        環(huán)境衛(wèi)生工程 2023年6期
        關(guān)鍵詞:沼渣發(fā)酵罐厭氧發(fā)酵

        李陽(yáng)青,張?jiān)葡?,?淼,常寶軍,張 凱

        (天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司,天津 300000)

        1 工程背景概述

        根據(jù)GB/T 19095—2019 生活垃圾分類標(biāo)志,本研究所指的廚余垃圾為家庭產(chǎn)生的廚余垃圾。隨著生活垃圾分類體系的完善,廚余垃圾單獨(dú)清運(yùn)量逐年增加,大型廚余垃圾處理設(shè)施的建設(shè)節(jié)奏不斷加快[1]。由于垃圾分類收運(yùn)體系實(shí)施時(shí)間較短,目前居民很難做到廚余垃圾完全正確投放,故廚余垃圾成分復(fù)雜、雜質(zhì)多、地域性和季節(jié)性差異大、處理難度高。許偉等[2]研究了合肥市廚余垃圾成分,廚余垃圾中易腐類占56.7%、紙張占13.3%、塑料占9.2%,另外還有織物、木竹、玻璃、金屬、陶瓷等。萬(wàn)鷹瑋等[3]研究了重慶市廚余垃圾成分,廚余垃圾中易腐類僅占40.9%。

        厭氧消化、好氧堆肥等是常見的廚余垃圾處理技術(shù)[4]。其中厭氧發(fā)酵技術(shù)能更好地實(shí)現(xiàn)廚余垃圾的減量化、資源化和無(wú)害化。許多學(xué)者對(duì)廚余垃圾厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的接種、調(diào)試、運(yùn)行參數(shù)等進(jìn)行了深入研究。劉曉蘭[5]研究了廚余垃圾干式中溫厭氧發(fā)酵的運(yùn)行工況,發(fā)酵罐含固率維持在19.6%左右,系統(tǒng)能維持酸堿平衡狀態(tài),產(chǎn)氣率為111.2~200.6 m3/t。王艷明等[6]研究了廚余垃圾干式厭氧發(fā)酵系統(tǒng)接種過(guò)程,大接種量、高接種比更有利于縮短系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)間。劉杰等[7]研究了廚余垃圾濕式厭氧發(fā)酵穩(wěn)定運(yùn)行工況,含固率控制在8%~9%,厭氧發(fā)酵系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。廚余垃圾的糖分和淀粉含量高且易水解,單獨(dú)厭氧消化易發(fā)生酸化[8],廚余垃圾與纖維素含量高的物料協(xié)同處理,可調(diào)節(jié)碳氮比(C/N)至合適范圍,進(jìn)而提高系統(tǒng)穩(wěn)定性[9]。初始pH 對(duì)廚余垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)酸有明顯的影響,pH 隨著發(fā)酵過(guò)程先下降再升高,最后趨于穩(wěn)定[10]。

        本研究以重慶市某廚余垃圾處理項(xiàng)目為例,探討廚余垃圾中溫干式厭氧發(fā)酵系統(tǒng)調(diào)試階段的運(yùn)行工況,供同類項(xiàng)目參考。

        2 工藝流程與設(shè)計(jì)參數(shù)

        2.1 項(xiàng)目概況

        重慶市某廚余垃圾處理項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為200 t/d,項(xiàng)目所用廚余垃圾為家庭廚余垃圾經(jīng)“破碎+篩分+磁選+風(fēng)選+光電分選”等工藝處理獲得的有機(jī)易腐垃圾。家庭廚余垃圾成分如表1 所示。本項(xiàng)目采用中溫干式厭氧發(fā)酵工藝,設(shè)置兩臺(tái)奧地利TTV 隧道窯干式厭氧發(fā)酵罐,單臺(tái)尺寸為35.00 m×9.62 m×10.25 m,采用縱向單軸機(jī)械攪拌,設(shè)計(jì)參數(shù)如表2 所示。

        表2 中溫干式厭氧發(fā)酵工藝設(shè)計(jì)參數(shù)Table 2 Design parameters of medium temperature dry anaerobic fermentation process

        2.2 工藝流程

        厭氧發(fā)酵系統(tǒng)由進(jìn)料、厭氧發(fā)酵、脫水系統(tǒng)組成,工藝流程如圖1 所示。經(jīng)預(yù)處理后的廚余垃圾首先進(jìn)入進(jìn)料系統(tǒng),進(jìn)行混合、均質(zhì)處理后由柱塞泵注入干式厭氧發(fā)酵罐;罐內(nèi)物料在縱向單軸機(jī)械攪拌作用下由進(jìn)料端逐步移動(dòng)到出料端,同時(shí)經(jīng)發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣進(jìn)入沼氣凈化、利用系統(tǒng);厭氧罐出料由柱塞泵注入脫水系統(tǒng),脫水系統(tǒng)包括振動(dòng)脫水、螺旋擠壓脫水及離心脫水;脫水后的沼液進(jìn)入污水處理系統(tǒng),沼渣外運(yùn)。

        2.3 調(diào)試流程

        發(fā)酵系統(tǒng)的調(diào)試是使細(xì)菌從休眠狀態(tài)恢復(fù)、活化的過(guò)程,故干式厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的調(diào)試應(yīng)循序漸進(jìn),不能期望短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)發(fā)酵系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。受接種物、原料、溫度等影響,啟動(dòng)調(diào)試到滿負(fù)荷產(chǎn)氣約需70~150 d。具體調(diào)試流程如下(以下數(shù)據(jù)均以單臺(tái)發(fā)酵罐為基準(zhǔn))。

        1)準(zhǔn)備階段:厭氧發(fā)酵罐內(nèi)注入150 m3清水,然后開啟罐底加熱系統(tǒng),對(duì)罐內(nèi)清水加熱,每日升溫幅度控制在0.5 ℃,最多不能超過(guò)1 ℃,直至罐體溫度達(dá)到42 ℃。進(jìn)料后罐體溫度波動(dòng)幅度應(yīng)控制在<0.5 ℃范圍內(nèi),避免菌種在較大溫差時(shí)反應(yīng)活性降低。

        2)菌種培養(yǎng)階段:待罐體溫度維持在(42.0±0.5)℃時(shí),方可逐步投加牛糞及沼渣,牛糞和沼渣由進(jìn)料系統(tǒng)的柱塞泵泵入,直至液位達(dá)到1 200 m3。此時(shí)啟動(dòng)厭氧發(fā)酵罐攪拌軸,開始對(duì)罐內(nèi)物料攪拌。菌種培養(yǎng)階段需通過(guò)取樣口取樣,并對(duì)物料及沼氣進(jìn)行理化分析,發(fā)酵罐前、后各設(shè)置1座取樣口。菌種培養(yǎng)階段一般持續(xù)21 d。

        3)廚余垃圾進(jìn)料階段:菌種培養(yǎng)后期沼氣中甲烷含量達(dá)到55% 以上,此時(shí)可逐步投加廚余垃圾,進(jìn)料量如圖2 所示。由于酸化菌群的啟動(dòng)速度高于產(chǎn)甲烷菌群,為防止揮發(fā)性脂肪酸的過(guò)度積累,進(jìn)料初期含固率需控制在較低水平。

        4)穩(wěn)定產(chǎn)氣階段:當(dāng)物料投加量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的75% 以上時(shí),隨著進(jìn)料量的增加沼氣產(chǎn)量增加緩慢,此時(shí)物料的投加增速應(yīng)更為緩和,若發(fā)現(xiàn)酸化趨勢(shì)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施。文中采用的數(shù)據(jù)截止到進(jìn)料量100 t/d(90 t 廚余垃圾+5 t 木屑+5 t 沼渣)并穩(wěn)定運(yùn)行9 d,之后會(huì)逐步減少沼渣、木屑的投加量,相應(yīng)增加廚余垃圾投加量,使進(jìn)料量始終維持在100 t/d。

        3 測(cè)試指標(biāo)與分析方法

        3.1 分析方法

        發(fā)酵罐持續(xù)進(jìn)料后需通過(guò)取樣口取樣,對(duì)物料進(jìn)行理化分析,主要指標(biāo)分析方法如下:含固率采用烘干法測(cè)定,參考CJ/T 313—2009 生活垃圾采樣和分析方法;pH 采用pH 儀測(cè)定;揮發(fā)性脂肪酸采用氫氧化鈉滴定法測(cè)定;氨氮采用中和滴定法測(cè)定,參考HJ 537—2009 水質(zhì)氨氮的測(cè)定蒸餾-中和滴定法;總堿度采用硫酸滴定法測(cè)定;沼氣濃度由現(xiàn)場(chǎng)沼氣分析儀測(cè)定,沼氣流量由現(xiàn)場(chǎng)超聲波流量計(jì)測(cè)定,溫度由現(xiàn)場(chǎng)溫度計(jì)測(cè)定。厭氧發(fā)酵罐的前、中、后部各設(shè)置了1 支長(zhǎng)桿溫度計(jì),溫度計(jì)受套管保護(hù),保護(hù)套管深埋在發(fā)酵液中,文中采用的數(shù)據(jù)為中部溫度計(jì)的監(jiān)測(cè)結(jié)果。主要理化指標(biāo)檢測(cè)頻率及控制范圍見表3。

        表3 主要理化指標(biāo)檢測(cè)頻率及控制范圍Table 3 Detection frequency and control range of main physicochemical indicators

        3.2 材料

        厭氧發(fā)酵后的沼渣包括未分解的固態(tài)發(fā)酵物質(zhì)以及微生物群體,是厭氧發(fā)酵系統(tǒng)接種的理想材料。本項(xiàng)目選用的菌種為餐廚垃圾高溫濕式厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的離心脫水沼渣,并采用新鮮牛糞作為接種底物。由于廚余垃圾中含有少量骨頭、瓶蓋等密度大于水的重雜物,在調(diào)試初期發(fā)酵液黏稠度不足,重雜物易沉積到發(fā)酵罐底部、無(wú)法外排;故反應(yīng)罐中需添加少量木屑提高發(fā)酵液的黏稠度使重雜物等不易沉積。當(dāng)系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)可逐步減少木屑的投加量。沼渣、新鮮牛糞、原木木屑的相關(guān)理化特性見表4。

        表4 厭氧發(fā)酵接種底物及輔料理化特性Table 4 Physicochemical characteristics of substrates and excipients for anaerobic fermentation inoculation

        4 運(yùn)行效果分析

        4.1 含固率及溫度控制情況

        厭氧發(fā)酵罐內(nèi)含固率及溫度隨調(diào)試運(yùn)行時(shí)間的變化規(guī)律如圖3 所示。罐內(nèi)溫度能整體上保持穩(wěn)定,維持在42~44 ℃。在厭氧發(fā)酵微生物菌群的作用下,廚余垃圾投加進(jìn)入?yún)捬醢l(fā)酵罐后快速消耗轉(zhuǎn)換成甲烷、二氧化碳等排出系統(tǒng)。隨著每日廚余垃圾的補(bǔ)充以及罐內(nèi)厭氧發(fā)酵的消耗,含固率處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)。隨著進(jìn)料量的增加,發(fā)酵罐內(nèi)含固率呈現(xiàn)逐漸升高的趨勢(shì),并且前端含固率的升高速率明顯大于后端。滿負(fù)荷進(jìn)料時(shí),前端含固率維持在20%~25%,后端含固率維持在16%~20%。從物料流向分析,發(fā)酵罐前、后端含固率差值約為4%~5%,說(shuō)明厭氧發(fā)酵系統(tǒng)處理廚余垃圾具有明顯的減量效果。

        圖3 厭氧反應(yīng)罐含固率及溫度變化情況Figure 3 TS and temperature changes of anaerobic reaction tank

        4.2 沼氣產(chǎn)量和甲烷含量的變化

        沼氣產(chǎn)量及沼氣中甲烷含量隨調(diào)試運(yùn)行時(shí)間的變化規(guī)律如圖4 所示。厭氧發(fā)酵罐啟動(dòng)初期,即菌種培養(yǎng)階段,甲烷含量隨底料及菌種數(shù)量的投加迅速提高,2 周內(nèi)可上升至60%;甲烷含量達(dá)到60% 左右并穩(wěn)定維持?jǐn)?shù)日后,開始投加廚余垃圾,廚余垃圾進(jìn)料量根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況緩步提升。整體上講,沼氣中甲烷含量能保持穩(wěn)定,在55%~65% 范圍內(nèi)小幅波動(dòng)。進(jìn)料量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的75%左右時(shí)厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的噸產(chǎn)氣量達(dá)到最大值,約180 m3/t;之后隨進(jìn)料量的增加噸產(chǎn)氣量呈現(xiàn)先降低后升高的趨勢(shì),最終穩(wěn)定在140 m3/t 左右。

        圖4 甲烷含量和沼氣噸產(chǎn)氣量變化趨勢(shì)Figure 4 Change trends on methane concentration and biogas production per ton

        4.3 厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的酸堿平衡

        總堿度和揮發(fā)性脂肪酸隨調(diào)試運(yùn)行時(shí)間的變化規(guī)律如圖5 所示。菌種培養(yǎng)階段第10 天啟動(dòng)厭氧發(fā)酵罐攪拌軸,開始對(duì)罐內(nèi)物料攪拌,并對(duì)物料及沼氣進(jìn)行理化分析,此時(shí)揮發(fā)性脂肪酸能達(dá)到10 000 mg/L,總堿度也在10 000 mg/L 左右。隨著產(chǎn)甲烷菌的種群數(shù)量不斷提高,揮發(fā)性脂肪酸濃度不斷降低并最終穩(wěn)定在2 500~3 000 mg/L。進(jìn)料量低于設(shè)計(jì)能力的75% 時(shí),總堿度隨物料投加量的增加不斷升高,最高可達(dá)14 000 mg/L;之后總堿度先快速下降再逐漸升高,最終穩(wěn)定在12 000~14 000 mg/L。同時(shí),發(fā)酵罐內(nèi)部隨著物料向后端移動(dòng),總堿度呈現(xiàn)逐漸升高的趨勢(shì),揮發(fā)性脂肪酸呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(shì)。

        圖5 總堿度和揮發(fā)性脂肪酸變化趨勢(shì)Figure 5 Change trends on total alkalinity and volatile fatty acids

        氨氮、pH 隨調(diào)試運(yùn)行時(shí)間的變化見圖6。進(jìn)料量低于設(shè)計(jì)能力的75% 時(shí),氨氮濃度隨物料投加量的增加不斷升高,最高可達(dá)3 000 mg/L;之后氨氮先快速下降再逐漸升高,最終穩(wěn)定在2 500 mg/L 左右。pH 隨物料投加量的增加不斷升高,最終維持在8.0~8.2。發(fā)酵罐內(nèi)部隨物料向后端移動(dòng),pH 呈現(xiàn)逐漸升高的趨勢(shì),氨氮無(wú)明顯變化趨勢(shì)。

        4.4 脫水效果

        本項(xiàng)目采用的三級(jí)脫水系統(tǒng)由振動(dòng)脫水機(jī)、螺旋擠壓脫水機(jī)、離心脫水機(jī)構(gòu)成,調(diào)試期間對(duì)螺旋擠壓脫水機(jī)沼渣含固率,離心脫水機(jī)沼渣、沼液含固率進(jìn)行取樣分析,其脫水效果如圖7 所示。結(jié)果表明,本項(xiàng)目采用的三級(jí)脫水系統(tǒng)性能穩(wěn)定、脫水效果良好。其中,離心脫水機(jī)沼液含固率為0.45%~1.00%,螺旋擠壓脫水機(jī)沼渣含固率為31.07%~53.89%,離心脫水機(jī)沼渣含固率為34.91%~44.40%。三級(jí)脫水系統(tǒng)能有效降低沼液中的固體含量,為沼液生化處理提供了有利條件。

        5 存在問題與展望

        干式厭氧發(fā)酵技術(shù)發(fā)酵罐內(nèi)平均含固率一般控制在20% 以上,含水量少,故設(shè)備單位容積產(chǎn)氣量大,沼液產(chǎn)生量少,投資、運(yùn)行費(fèi)用低。但由于生活垃圾源頭分類不理想,廚余垃圾中可能混入磚頭、瓦塊、包裝袋、衣物等,易造成螺旋輸送機(jī)、閥門、彎頭、變徑等部位堵塞,導(dǎo)致項(xiàng)目的設(shè)備維護(hù)壓力較大,影響系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。故建議相關(guān)政府部門加大生活垃圾分類體系的建設(shè)投入,完善相關(guān)法律體系,逐步建立前端分類、中端收運(yùn)和末端處置的完整閉環(huán)系統(tǒng),從而促進(jìn)末端廚余垃圾處理設(shè)施穩(wěn)健發(fā)展。

        6 結(jié)論

        1)廚余垃圾中溫干式厭氧啟動(dòng)過(guò)程表明,以餐廚垃圾高溫濕式厭氧發(fā)酵沼渣作為接種物、以牛糞作為接種底物啟動(dòng)厭氧發(fā)酵時(shí),經(jīng)過(guò)2 周左右沼氣中甲烷含量即可達(dá)到55%以上。

        2)干式厭氧發(fā)酵系統(tǒng)pH 維持在8.0~8.2,堿度維持在12 000~14 000 mg/L,揮發(fā)性脂肪酸維持在2 500~3 000 mg/L,氨氮維持在2 500 mg/L 左右,可穩(wěn)定運(yùn)行。

        3)發(fā)酵罐內(nèi)部隨著物料向后端移動(dòng),含固率、揮發(fā)性脂肪酸逐漸降低,總堿度、pH 逐漸升高,氨氮無(wú)明顯變化趨勢(shì)。

        4)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后,厭氧發(fā)酵罐單位進(jìn)料量的產(chǎn)氣量在140 m3/t 左右,甲烷含量維持在55%~65%。

        5)厭氧發(fā)酵罐出料經(jīng)三級(jí)脫水后沼渣含固率能達(dá)到30% 以上,沼液含固率達(dá)到1% 以下,脫水效果好。

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