黃 雯 李超前 劉 曙 李鵬飛 黃 軻
(武鋼資源集團(tuán)程潮礦業(yè)有限公司)
程潮選礦廠采用三段一閉路破碎,全粒級(jí)拋尾,二段磨礦三段磁選的階磨階選流程選別鐵精礦,作為球團(tuán)生產(chǎn)原料。2005 年,選廠挖潛改造引進(jìn)PC60/15 陶瓷過(guò)濾機(jī)替代圓盤(pán)過(guò)濾機(jī)作為鐵精礦脫水設(shè)備,其核心部件為陶瓷篦板。生產(chǎn)使用過(guò)程中,由于篦板在運(yùn)行吸礦過(guò)程中會(huì)有大量的鐵精礦顆粒殘留在篦板中[1],必須清洗以恢復(fù)其過(guò)濾功能,且清洗效果的好壞直接影響過(guò)濾掛礦效果及陶瓷篦板的使用壽命。目前,國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)陶瓷過(guò)濾機(jī)使用硝酸清洗[2],但硝酸屬具有強(qiáng)腐蝕性的危化品,使用與存儲(chǔ)存在安全及環(huán)保問(wèn)題。隨著國(guó)家綠色環(huán)保及安全意識(shí)的加強(qiáng),環(huán)保型清洗劑得到了人們的廣泛關(guān)注[3-5]。
本研究采用YHGR859清洗劑替代硝酸清洗陶瓷過(guò)濾機(jī),通過(guò)YHGR859 清洗劑條件試驗(yàn)確定最佳的清洗方式及清洗工藝參數(shù),并將工業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)與使用硝酸進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證YHGR859 清洗劑的適用性和經(jīng)濟(jì)性。
程潮選礦廠為了加強(qiáng)陶瓷篦板的清洗效果,采用物理方法和化學(xué)方法聯(lián)合,超聲波清洗的同時(shí)配合酸洗。酸洗采用硝酸,硝酸的作用是將堵塞在微孔中的固體物料分解并溶解。使用方法是將硝酸稀釋成濃度約40%的稀硝酸,通過(guò)反沖洗水管道從內(nèi)到外清洗陶瓷篦板,每運(yùn)行6 h停車(chē)聯(lián)合清洗1次,硝酸清洗方式見(jiàn)圖1。
采用超聲波和硝酸聯(lián)合清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)的方式,清洗過(guò)程中使用大量硝酸,由于硝酸易揮發(fā),且具有強(qiáng)腐蝕性,陶瓷過(guò)濾機(jī)停機(jī)清洗時(shí)常有黃色酸霧冒出,嚴(yán)重污染工作環(huán)境,損害職工身體健康。陶瓷過(guò)濾機(jī)分配頭材料為不銹鋼且長(zhǎng)期暴露在外,易遭硝酸酸霧腐蝕,導(dǎo)致陶瓷過(guò)濾機(jī)真空負(fù)壓不足,嚴(yán)重影響陶瓷過(guò)濾機(jī)的過(guò)濾性能,造成鐵精礦水分偏高。若出現(xiàn)分配盤(pán)內(nèi)部摩擦片磨損或其他問(wèn)題,易造成反沖洗水不能完全進(jìn)入濾板,影響清洗效果。同時(shí)酸霧易腐蝕陶瓷過(guò)濾機(jī)電控柜,造成電器故障,存在安全隱患。
YHGR859清洗劑是江西泰藍(lán)貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的一種新型陶瓷過(guò)濾機(jī)篦板清洗劑,呈白色結(jié)晶狀,弱酸性,可生物降解,無(wú)毒害,無(wú)腐蝕,不含無(wú)機(jī)三酸,使用時(shí)無(wú)NOx和氟化氫氣體釋放,且廢水不含磷等有害元素,清洗后的溶液可直接排放,安全且綠色環(huán)保。
使用YHGR859 清洗劑時(shí),清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)的方式可與硝酸不同,可采用外洗方式。采用外洗方式簡(jiǎn)單易操作,清洗過(guò)程無(wú)須反沖水參與,可避免分配盤(pán)故障對(duì)清洗效果的不良影響。按每噸凈水添加80 kg YHGR859 的比例配制成6%~8%的YHGR859 溶液,將調(diào)制好的YHGR859 清洗劑通過(guò)循環(huán)泵定量加入過(guò)濾機(jī)槽體內(nèi)部,開(kāi)啟手動(dòng)清洗方式,通過(guò)清洗機(jī)振子盒對(duì)濾板由外而內(nèi)進(jìn)行清洗(圖2)。
在陶瓷過(guò)濾機(jī)給礦濃度44%~45%、濾盤(pán)轉(zhuǎn)速0.95 r/min、真空度0.09 MPa 的最佳工藝參數(shù)條件下,固定YHGR859 清洗劑濃度6%,采用不同的清洗方式進(jìn)行清洗,每次清洗1 h,連續(xù)清洗30 d,記錄濾餅水分含量,YHGR859 清洗劑不同清洗方式試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。
由圖3 可見(jiàn),采用YHGR859 清洗劑通過(guò)內(nèi)洗方式清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)篦板,濾餅水分較穩(wěn)定,水分平均含量8.60%;采用外洗方式清洗,濾餅水分含量平均為8.79%,第20 d 后,濾餅水分大幅升高,水分含量平均為9.16%;通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),采用外洗方式清洗時(shí),陶瓷篦板長(zhǎng)時(shí)間浸泡在YHGR859 清洗液中,陶瓷篦板外層陶瓷存在不同程度的腐蝕,導(dǎo)致陶瓷篦板的毛細(xì)孔增大,故YHGR859 清洗液清洗方式采用內(nèi)洗為宜。
固定陶瓷過(guò)濾機(jī)給礦濃度44%~45%、濾盤(pán)轉(zhuǎn)速0.95 r/min、真空度0.09 MPa,采用內(nèi)洗方式清洗1 h,進(jìn)行YHGR859清洗劑濃度條件試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
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由表1 可知,隨著YHGR859 清洗劑濃度的增加,濾餅厚度增加,濾餅水分降低;當(dāng)YHGR859清洗劑濃度超8%時(shí),濾餅水分降幅變小;綜合考慮,YHGR859清洗劑濃度選擇8%為宜。
固定陶瓷過(guò)濾機(jī)給礦濃度44%~45%、濾盤(pán)轉(zhuǎn)速0.95 r/min、真空度0.09 MPa、YHGR859 清洗劑濃度8%,采用內(nèi)洗方式進(jìn)行清洗時(shí)間試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。
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由表2 可知,隨著清洗時(shí)間的增加,濾餅水分含量降低,濾餅厚度增加,說(shuō)明清洗時(shí)間越長(zhǎng),陶瓷過(guò)濾機(jī)的清洗效果和過(guò)濾效果越好;綜合考慮,清洗時(shí)間選擇2 h。
陶瓷過(guò)濾機(jī)清洗周期是由陶瓷過(guò)濾機(jī)濾板的微孔大小、多少以及所過(guò)濾的物料性質(zhì)決定的,具體到每1 臺(tái)設(shè)備,則視其過(guò)濾水量的大小變化[6]?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),濾液量大無(wú)法測(cè)定,因此固定濾液量0.12 m3,通過(guò)測(cè)定濾液充滿(mǎn)時(shí)間反算濾液量大小,濾液充滿(mǎn)時(shí)間延長(zhǎng),則表示過(guò)濾效果降低,當(dāng)濾液充滿(mǎn)時(shí)間延長(zhǎng)1 倍,即表示過(guò)濾能力下降了50%[7],陶瓷過(guò)濾機(jī)需要進(jìn)行清洗。在上述確定的最佳試驗(yàn)條件下進(jìn)行清洗周期試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。
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由表3 可知,當(dāng)陶瓷過(guò)濾機(jī)運(yùn)行16 h 時(shí),陶瓷過(guò)濾機(jī)的過(guò)濾能力下降一半,濾液充滿(mǎn)0.12 m3的時(shí)間從27.7 s增加到58.6 s,過(guò)濾作業(yè)每班8 h,即每2個(gè)班需對(duì)陶瓷過(guò)濾機(jī)清洗1 次;由于現(xiàn)場(chǎng)安裝10 臺(tái)陶瓷過(guò)濾機(jī),陶瓷過(guò)濾機(jī)處理能力有富余,為確保陶瓷過(guò)濾機(jī)過(guò)濾效能,保持原有清洗周期8 h不變。
硝酸與YHGR859清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)的效果對(duì)比見(jiàn)圖4。
由圖4 可見(jiàn),采用硝酸與YHGR859 清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī),陶瓷篦板狀況差異明顯,YHGR859清洗劑的清洗效果更好,陶瓷篦板顏色更加潔白[8-9];說(shuō)明YHGR859 清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)的效果較好,可快速分解陶瓷過(guò)濾機(jī)篦板堵孔物質(zhì),能清除吸附在陶瓷篦板表面和微孔內(nèi)壁中的鐵化合物、碳酸鈣、硫酸鈣等化學(xué)物質(zhì)。
固定陶瓷過(guò)濾機(jī)給礦濃度44%~45%、濾盤(pán)轉(zhuǎn)速0.9 r/min、真空度0.09 MPa,進(jìn)行硝酸與YHGR859 清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)工業(yè)試驗(yàn)對(duì)比,指標(biāo)對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表4。
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由表4 可知,選礦廠生產(chǎn)穩(wěn)定,YHGR859 清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)后,濾餅厚度增加,濾餅水分含量更低,說(shuō)明使用YHGR859 清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)的篦板后,其過(guò)濾性能更好。
(1)采用YHGR859 清洗劑替代硝酸清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)篦板,可降低藥劑消耗成本。據(jù)統(tǒng)計(jì),硝酸單耗為8.2 t,即每生產(chǎn)1 萬(wàn)t鐵精礦需消耗8.2 t硝酸;YHGR859清洗劑的單耗為0.35 t。硝酸單價(jià)0.37 萬(wàn)元/t,YHGR859 清洗劑單價(jià)4.1 萬(wàn)元/t,按年產(chǎn)鐵精礦125萬(wàn)t計(jì)算,每年可節(jié)約藥劑成本199.88 萬(wàn)元。
(2)硝酸對(duì)設(shè)備的腐蝕性較大,每月需更換4 臺(tái)真空泵,采用YHGR859清洗劑,可減少硝酸配套設(shè)備酸泵的消耗,每年可節(jié)約材料消耗96 萬(wàn)元。
(3)YHGR859 清洗劑無(wú)毒害、無(wú)腐蝕性,操作簡(jiǎn)單方便,藥劑安全環(huán)保,同時(shí)可改善過(guò)濾廠房工作環(huán)境,提高陶瓷過(guò)濾機(jī)的生產(chǎn)效率。
(1)YHGR859 清洗劑可以替代硝酸應(yīng)用于清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)篦板,且清洗效果優(yōu)于硝酸,清洗后陶瓷篦板顏色更加潔白,濾餅厚度增加,濾餅水分含量可下降約0.5個(gè)百分點(diǎn)。
(2)YHGR859 清洗劑清洗陶瓷過(guò)濾機(jī)雖然可以采用外洗方式,簡(jiǎn)單易操作,但YHGR859清洗劑對(duì)陶瓷過(guò)濾機(jī)篦板的外層陶瓷存在不同程度的腐蝕,會(huì)降低陶瓷篦板的使用壽命,故清洗采用內(nèi)洗方式。
(3)采用YHGR859 清洗劑替代硝酸清洗陶瓷過(guò)濾機(jī),每年可節(jié)約藥劑和備件成本295.88 萬(wàn)元,藥劑安全環(huán)保,可消除使用硝酸帶來(lái)的安全隱患,改善過(guò)濾廠房的工作環(huán)境。