王東東 姜程陽 馬智勇 季安坤 初福棟
(1.伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司;2.威海市海王旋流器有限公司)
物料在加工過程中,磨礦回路中的循環(huán)負荷對磨礦分級設(shè)備的工藝指標有很大影響,是磨礦流程計算中的重要參數(shù)[1]。目前,水力旋流器是磨礦回路中的主力分級設(shè)備,但旋流器作業(yè)過程中可能存在沉砂合格粒級夾雜過多、返回量過大影響磨機通過能力及臺效、增加能耗等問題,返回物料中合格的細粒級夾雜較多,易造成過磨,不利于后續(xù)選別指標。近年來,國內(nèi)外提出了多種調(diào)整旋流器、優(yōu)化循環(huán)負荷的理論與實踐研究,T·尼瑟等[2]通過對磨礦回路工作狀態(tài)的研究,明確提高底流濃度,可以使循環(huán)負荷減小,同時防止過磨。伍敬峰等[3]改變了旋流器進料體結(jié)構(gòu)及變錐結(jié)構(gòu),提高了旋流器的分級效率,減少了二段磨礦回路的循環(huán)負荷,并確定分級效率與q值的相對增幅呈線性關(guān)系。湯作錕等[4]結(jié)合現(xiàn)場實際改造,通過旋流器直徑及進料體結(jié)構(gòu)改進,降低循環(huán)負荷,提升臺效。
根據(jù)以上相關(guān)研究可知,旋流器進料體及錐體結(jié)構(gòu)對分級效率有顯著影響[5]。本文基于Flunet 有限元分析軟件,對旋流器結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化并模擬,同時進行現(xiàn)場對比試驗,以期提高旋流器的分級效率及現(xiàn)場臺效。
旋流器進料體是旋流器的關(guān)鍵部位之一,起到將泵送礦漿轉(zhuǎn)化為旋流器內(nèi)部回轉(zhuǎn)流的作用,進料體線形設(shè)計會影響旋流器內(nèi)部流場的湍流強度和切向速度。通過增加進料體包角、改變進料體入料線性等措施,可有效保持進料礦漿流速,減少湍流運動,提高旋流器分級效率,減少沉砂中細粒級含量。圖1 為傳統(tǒng)漸開線進料體結(jié)構(gòu),其流形變化較快,沿程損失大,易產(chǎn)生紊流,速度損失也較大。圖2 為優(yōu)化后的螺旋線進料體結(jié)構(gòu),其能量耗損小,礦漿流形合理、穩(wěn)定。
旋流器的錐體角度決定了零速包絡(luò)面的位置,是旋流器分選指標的重要結(jié)構(gòu)之一。增大旋流器錐角,可降低沉砂中的細顆粒含量,但溢流易“跑粗”。減少旋流器錐角,可提高溢流細度,但沉砂夾細增多。為此,設(shè)計了一種變錐角結(jié)構(gòu),傳統(tǒng)20°錐角結(jié)構(gòu)見圖3,優(yōu)化后的變錐角錐體結(jié)構(gòu)見圖4。
由圖4可見,原統(tǒng)一角度的錐體拆為3段,一段大錐角度大,可增加梯度,快速使粗、細顆粒分離;二段中錐角度小,可延長物料分離時間,進行精細分級;三段小錐角度再次放大,可減少軸向速度,延長沉砂中物料的淘洗時間,減少沉砂中合格粒級的含量。
采用RNG k-e 模型進行湍流計算,使用離散相模擬顆粒軌跡,以獲得優(yōu)化前后的旋流器內(nèi)部流體特征模擬。旋流器給礦口設(shè)置為250 mm×250 mm,給礦流速3 m/s;旋流器溢流口設(shè)置為280 mm,出口壓力為101 kPa;旋流器底流口設(shè)置為100 mm,出口壓力為101 kPa。優(yōu)化前旋流器使用漸開線進料體,錐體角度統(tǒng)一設(shè)置為20°,優(yōu)化后旋流器使用螺旋線進料體,錐體大錐為30°、中錐為10°、小錐為15°。旋流器結(jié)構(gòu)示意見圖5。
2.2.1 壓力對比
旋流器的壓力是分級的重要指標之一,軸向壓力的變化會影響向心浮力,壓力梯度變化越大,細粒級進入溢流中的概率越高。同時,壓力大小側(cè)面反映流速的大小,水平面壓力越大,則切向速度越快,離心力越大,粗顆粒進入沉沙中的概率越高。數(shù)值模擬軸向壓力分布見圖6,水平向壓力分布見圖7。
由圖6可見,2種結(jié)構(gòu)軸向壓力差距不大,說明理論上溢流細度相近。
由圖7可見,在水平面,特別是進料體位置,優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)壓力更高,高壓區(qū)域延伸至筒體位置,螺旋線進料體阻力更小,更有利于提升旋流器的分級壓力,且切向流速的增加對沉砂中細顆粒的減少有正向作用。
2.2.2 切向速度對比
旋流器內(nèi)流體的切向速度決定了旋流器離心力的大小,離心力大,則粗、重顆粒更易進入外旋流而從沉砂排出。切向速度的變化越陡峭,即加速度值越高,則說明該部位剪切力越強,更有利于粗顆粒中細顆粒的分離,減少沉砂中細粒夾雜。旋流器的切向速度分布見圖8。
由圖8 可見,優(yōu)化后結(jié)構(gòu)的峰值速度更高,斜率更大,說明優(yōu)化后的結(jié)構(gòu)具有切向速度大、剪切力大的優(yōu)勢,對設(shè)備分級指標有利。
2.2.3 湍流動能對比
湍流動能是指在流體運動中,由于流體的不規(guī)則運動而產(chǎn)生的能量,湍流動能的大小對于流體運動的穩(wěn)定性有重要影響。在旋流器中,湍流動能越大,則流場越不穩(wěn)定,容易產(chǎn)生渦流、渦旋等不規(guī)則運動,增加能量損失,粗細顆粒分級效果變差,加劇沉砂中細粒級混雜情況。湍流動能分布見圖9。
由圖9 可見,優(yōu)化后的旋流器,其湍流動能明顯低于優(yōu)化前的旋流器,說明結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的旋流器流場更穩(wěn)定,分級效率更高。
某選礦廠采用半自磨+球磨+頑石破碎磨礦工藝,礦石先經(jīng)φ10.97 m×7.16 m 半自磨機磨礦,磨礦產(chǎn)品進入振動篩篩分,篩下合格粒級給入旋流器(型號為φ660-GT×14,共2組,開12臺,備用2臺),旋流器溢流進入浮選作業(yè),沉砂返回到2 臺φ7.32 m×11.28 m球磨機磨礦,球磨排礦返回旋流器分級。
現(xiàn)場球磨磨礦回路共2 個系列,將其中1 系列替換為改造結(jié)構(gòu)后的設(shè)備,2系列為原結(jié)構(gòu),對2個系列進行連續(xù)取樣對比。磨礦分級工藝流程見圖10,改造前后取樣指標對比見表1。
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由表1 可知,改造后的旋流器溢流-0.074 mm 含量58.99%,原結(jié)構(gòu)旋流器溢流-0.074 mm 含量62.08%,改造后旋流器溢流-0.074 mm 含量減少,但可滿足現(xiàn)場選別要求。改造后旋流器沉砂-0.074 mm 含量9.24%,原結(jié)構(gòu)旋流器沉砂-0.074 mm 含量10.82%,改造后旋流器沉砂-0.074 mm 含量減少了1.58 個百分點,返砂中合格粒級減少。通過計算,改造后的旋流器分級質(zhì)效率48.03%,原結(jié)構(gòu)旋流器分級質(zhì)效率36.62%,改造后的旋流器分級效率提升了11.41 個百分點。改造后旋流器循環(huán)負荷492.97%,原結(jié)構(gòu)旋流器循環(huán)負荷804.06%,使用改造后旋流器的磨礦回路循環(huán)負荷降低了311.09 個百分點?,F(xiàn)場一系列改造后分級效率明顯提高,循環(huán)負荷減少,改造效果較好。
(1)通過延長旋流器進料體包角,平緩入料流線,將統(tǒng)一角度的錐角變更為大-小-大三段錐角對旋流器進行優(yōu)化,優(yōu)化后的旋流器湍流動能更低,內(nèi)部壓力更高,切向速度更快,可提高旋流器的分級效率,減少細顆粒從外旋流向內(nèi)旋流遷移的阻力,從而減少沉砂中合格粒級含量。
(2)現(xiàn)場1系列采用優(yōu)化結(jié)構(gòu)后的旋流器,2系列使用原旋流器,在相同的作業(yè)條件下,對溢流、沉砂、入料等相關(guān)指標進行取樣,校核其分級效率等指標。通過現(xiàn)場實際指標對比,可知優(yōu)化后的旋流器沉砂中-0.074 mm 含量較原旋流器降低了1.58 個百分點,旋流器分級效率提升了11.41 個百分點,磨礦回路循環(huán)負荷降低了311.09 個百分點,指標提升效果較好,能夠為后續(xù)現(xiàn)場提產(chǎn)增效提供保障。