金昌鍵,鄧永剛,劉 文,馮 祥,王 爽
(紅塔集團玉溪卷煙廠,云南 玉溪 653100)
Fishburen 液壓式預壓機主要用于打葉復烤生產(chǎn)線,將復烤后水分和溫度合格的煙片預壓成坯,按規(guī)定的尺寸和質(zhì)量進行包裝。該液壓系統(tǒng)目前使用的是長城卓力46 號抗磨液壓油,技術(shù)要求中規(guī)定油中含水率<0.1%。液壓系統(tǒng)是預壓機和復壓機工作的核心部分,供油電機損壞、元件損壞、回路有阻尼、水泵密封損壞和清潔操作不當?shù)仍蚨伎赡軐е乱簤合到y(tǒng)油液含水率超標。通過分析查找液壓系統(tǒng)油液含水率超標的原因,實施改造,保證液壓設備的運行正常[1]。
對預壓打包系統(tǒng)水冷裝置的冷卻水塔儲水池進行例行檢查、清洗時,發(fā)現(xiàn)水面上有明顯的油層飄浮,水質(zhì)有輕微乳化現(xiàn)象,對水中是否進油和油中是否進水開展調(diào)查分析,同時技術(shù)要求預壓打包系統(tǒng)液壓油含水率<0.1%。
水塔有油進入后,對打包液壓系統(tǒng)的介質(zhì)部分—液壓站的4 套儲油箱進行檢查,查看是否有水分進入液壓油中。具體方法是在液壓系統(tǒng)停止工作后對油箱放油,檢查液壓油中是否有水分進入。發(fā)現(xiàn)油箱內(nèi)的油品無乳化跡象,但有水珠凝聚,表明液壓油中有水分進入。
為檢測水分進入的數(shù)量(即油中含水率),選取了油箱內(nèi)的液壓油樣品,用光譜水分探測儀進行水分測量。為保證檢測的準確性,取了10 個液壓油樣品進行檢測。檢測結(jié)果為含水率平均值為3.52%,表明油箱內(nèi)的液壓油已經(jīng)嚴重進水,目前該液壓系統(tǒng)使用的是長城卓力46 號抗磨液壓油,技術(shù)要求中規(guī)定油中含水率<0.1%。由于按保養(yǎng)計劃按時對預壓打包液壓設備的冷卻水塔儲水池進行檢查、清洗,發(fā)現(xiàn)冷卻水塔內(nèi)的水質(zhì)無浮油及乳化現(xiàn)象?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)水面浮油及水質(zhì)乳化,時間應不超過一周,屬于突發(fā)性事件。由于進水時間不長,且液壓油有一定的抗乳化性和水解安定性,所以液壓油還未分解乳化,目前對液壓系統(tǒng)影響較小[2]。
預壓打包系統(tǒng)正常工作時,對液壓站的4 套儲油箱所配置的8 臺供油電機進行檢查,發(fā)現(xiàn)油箱的M66 號電機溫度異常,工作時溫度達到78 ℃,而正常溫度應為55 ℃左右,可見油箱進水與電機溫度異常有關(guān)聯(lián)性。
根據(jù)以上調(diào)查,可初步分析為:水中進油、油中進水的現(xiàn)象為水油相互混合滲透所致,時間上不超過一周,水已發(fā)生乳化現(xiàn)象而油還未發(fā)生乳化現(xiàn)象,由于水中進油不會造成系統(tǒng)性風險,可做次要目標處理;油中進水是液壓油含水率高的主要原因,應做主要目標處理;而電機溫升現(xiàn)象與油中進水有關(guān)聯(lián)性,解決了油中進水現(xiàn)象便可解除電機溫升現(xiàn)象。
油中進水(即液壓油含水率高)對液壓系統(tǒng)的影響最為嚴重。因為液壓油含水率過高時,將不能正常形成潤滑油膜,降低了油液潤滑性,會導致機器零部件的摩損,引起機器內(nèi)部的銹蝕,長期進水會在液壓油內(nèi)形成膠質(zhì)和油泥,對液壓系統(tǒng)造成嚴重危害。
所以,找到油中進水的源頭,徹底解決進水故障,降低液壓打包系統(tǒng)液壓油含水率,同時也能解決其他兩項故障現(xiàn)象,保證液壓設備的運行正常。
根據(jù)液壓原理,回油管路油壓與大氣壓相同,也就是壓力基本為零,回油管路上無阻尼。通過查看油箱所供應的5 套復壓機液壓控制圖(圖1),可知從設計角度來看,復壓機在回油管路上設計合理,回路壓力應為零。
圖1 復壓機回路控制圖
在停機后拆卸冷卻裝置的換熱器進油管道時發(fā)現(xiàn),有大量的油液飛濺,飛濺高度達到3 m,表明回油管路中有高壓存在。
在液壓控制回路中,回油管路中有高壓存在,首先加大供油負載,供油電機輸出功率也加大,長期大功率運行導致電機溫度升高;其次,冷卻裝置換熱器的密封在長期高壓壓迫下?lián)p壞、失效,導致油水混合。
查看具體設備布局并與復壓機液壓控制圖做比較,在逐一排除了控制及執(zhí)行元件因素后,發(fā)現(xiàn)僅有回油管路有可能造成壓差,也就是有管路內(nèi)部阻尼部位方可產(chǎn)生壓力。
排查5 套復壓機的回油管路布局時,發(fā)現(xiàn)在5套復壓機回油進油箱處的管路布局有不合理現(xiàn)象(圖2):回油管的匯集管直徑與回油管相同,都是(25×3)mm 無縫鋼管。而回油管的通徑之和是匯集管的5 倍,在匯集管口處產(chǎn)生了阻尼現(xiàn)象,液壓油在此產(chǎn)生了強烈的液阻。壓力決定于負載,在此處的液阻可視為負載,于是在回油管內(nèi)產(chǎn)生了逐漸累加的壓力,導致了回油管內(nèi)產(chǎn)生高壓。因此,回油管路有阻尼是導致液壓油含水率超標的主要原因之一。
圖2 油箱進出油路示意圖
圖3 散熱風機、水泵及電機示意圖
針對冷卻水塔所配套的4 套水冷裝置共計8 套換熱器進行逐一的檢查,檢查標準為冷卻裝置的換熱器油水管路密封件有無破損、老化。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn),油箱水冷裝置的冷卻水乳化及浮油現(xiàn)象多于其他冷卻器,且密封裝置有明顯的損壞痕跡,說明油箱的水冷器的密封不嚴,會造成油水相互泄漏[3]。
確定導致液壓油含水超標的原因后,針對回油管路有阻尼,通過改變回油管路布局與走向,使之與油箱直連,取其中一根回油管與冷卻裝置相連,能有效解決管路產(chǎn)生阻尼的問題,改造方便;針對換熱器密封裝置損壞,通過改造密封裝置,油水分別密封。
4.2.1 改造回油管路布局
為實現(xiàn)回油管路無阻尼,采取取締回油管路集油管;加長回油管,使之與油箱集油管直接接通;取其中一根回油管與冷卻裝置相連等三項改進措施。具體實施如下:
(1)取締回油管路集油管。
由于回油管路集油管是油箱回油管路壓力高的關(guān)鍵因素,所以必須將它取締。
用割刀將集油管切斷,并打磨各管道切口,保證切口整齊、平滑、無殘渣、無倒口,并將切口外沿打出45°坡口。
(2)加長回油管,使之與油箱集油管直接接通。
測量切口與油箱集油管接口的距離為470 mm,用直徑與回油管相同的(25×3)mm(英制)無縫鋼管,長度為470 mm,一端扳出管螺紋與集油管接口相連并旋緊,另一端打45°坡口與回油管路切口焊接,并打磨。
(3)取其中一根回油管與冷卻裝置相連。
因整個油箱內(nèi)液壓油是循環(huán)使用的,所以,只需冷卻其中一路回油管,便能冷卻整個油箱內(nèi)的液壓油。取從上數(shù)起第二根回油管與冷卻裝置的進口用軟管相連。
安裝完畢之后,檢查各連接部位是否完好、緊固,并啟動電機及油泵對新裝管路進行檢查,改造后的管道緊固,無泄漏[4]。
4.2.2 改造換熱器密封裝置
加長換熱器管束部分,并制作管束端蓋及密封、殼部端蓋及密封,根據(jù)端蓋尺寸,配制密封圈及連接螺栓,將制作好的加長筒一端與換熱器管束部分焊接,并打磨至與管束定位端同一圓柱度,將制作好的加長筒端蓋加密封墊密封后,用連接螺栓壓緊(圖4)。
圖4 安裝好的端蓋示意圖
安裝完畢之后,檢查各連接部位是否完好、緊固,并依據(jù)《管殼式換熱器》GB 151-1999 及《壓力容器》GB 150-2010 所規(guī)定的內(nèi)容,用試壓機對換熱器進行密封測試。具體程序是:
將壓力緩慢升到試驗壓力1.25×0.63=0.79 MPa(試驗壓力為工作壓力的1.25 倍),在試驗壓力下觀測10 min,壓力降低0.02 MPa,試驗合格,然后再降壓至工作壓力,換熱器不滲不漏,表明改造實施后的換熱器無泄漏[5]。
該改造方案通過科學分析查找問題根源,改造后液壓油中含水率為0.02%,小于技術(shù)要求0.1%,并按維修方案設計改造的回油管路布局和改造換熱器密封裝置,徹底解決了液壓油油水混合的問題,保證了液壓油品的清潔,確保打葉復烤成品包裝液壓系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運行。