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        本鋼北營新1 號高爐爐缸澆筑開爐生產(chǎn)操作實踐

        2024-01-09 02:20:42王光亮
        新疆鋼鐵 2023年3期

        王光亮,張 震,李 杰

        (本鋼北營煉鐵總廠,遼寧 本溪 117000)

        本鋼北營新1 號高爐(3200 m3)是由中冶京城設計,采用了多項先進的煉鐵技術和裝備。2023 年年初,位于爐缸2 場鐵口下方1.5 m~2 m,插入炭磚深度150 mm 的電偶溫度達到591℃,侵蝕模型計算炭磚殘厚370 mm,給安全生產(chǎn)帶來極大隱患。2023 年7月為徹底消除隱患,進一步達產(chǎn)、降耗,于2023 年7月3 日進行放殘鐵爐缸澆筑大修,并更換6、7、8、10、11五段冷卻壁,以及爐內噴補造襯,整個工期用時41天,于8 月14 日開爐,開爐后在較短時間內達到目標產(chǎn)量,取得理想效果。

        1 開爐前準備

        1.1 熱風爐烘爐

        1.1.1 烘爐升溫參數(shù)

        新1號高爐配置3風座旋切頂燃式熱風爐和2座高鋁磚預熱爐。在大修期間由于更換修復部分砌體及處理煤氣、熱風出口,在投產(chǎn)之前,必須脫去耐火材料及磚體的水分。2023 年7 月23 日開始對熱風爐用高爐煤氣烘爐,根據(jù)硅磚的特性,制定升溫速度,其烘爐升溫速度見表1。

        表1 烘爐升溫速度

        1.1.2 烘爐操作

        烘爐操作步驟具體如下:(1)點火操作。檢查確認烘爐準備工作全部完成,具備點火條件。啟動熱風爐助燃風機,點燃焦爐煤氣后,將火把伸入烘烤器燃燒口前,小開煤氣調節(jié)閥,點燃高爐煤氣,根據(jù)火焰情況,調整空燃比;(2)溫度控制。依據(jù)規(guī)定的升溫曲線,調整助燃空氣和煤氣的流量進行升溫,但不能多次連續(xù)調整;(3)廢氣溫度的控制。按照廢氣溫度的預期值,如果實際操作中偏離曲線較大,則按照相同的比例調整空氣、煤氣流量,升溫結束時的廢氣溫度根據(jù)烘爐后熱風爐是否立即投入滿負荷運行而定,若需立即投入滿負荷運行,目標廢氣溫度要高(150℃~200℃),若烘爐后熱風爐需保溫一段時間,則目標廢氣溫度要低(100℃~150℃);(4)拱頂溫度控制。根據(jù)既定曲線控制,如果溫度太高,降低煤氣流量,應控制空氣、煤氣比例以達到對拱頂溫度的控制要求;(5)爐內壓力控制。在升溫過程中,爐內要保持微小的正壓,以防止進入助燃風機提供的空氣以外的空氣,導致爐內總的空氣流量不易控制,引起廢氣溫度過高;(6)爐內溫度控制。拱頂溫度在100~650℃區(qū)間時,溫度波動應一直控制在±5℃。超過650℃的溫度偏差不超過±10℃。首先,拱頂溫度在573℃時,硅磚存在β→a 的石英相變和體積膨脹,而600℃以上時,相變和體積膨脹現(xiàn)象停止。所以在該階段要特別注意升溫速度,防止溫度的劇烈波動而破壞硅磚砌體。其次,當爐內溫度達到1050℃以上,關閉烘烤器煤氣燒嘴,關閉助燃空氣,撤烘烤器,封孔,使用高爐煤氣繼續(xù)升溫烘爐;(7)熱風爐烘爐期間煙道氧含量不得小于1.5 %,有含氧量檢測點的一側的閥門不能全部關閉。

        1.2 高爐烘爐及打壓

        1.2.1 高爐烘爐

        新1 爐高爐烘爐共設置28 根導管,爐底盤管為內外二環(huán)八角形拼焊而成,盤管外環(huán)對角兩個方向要與兩根鐵口的排煤氣管連接,另兩根鐵口的排煤氣管插入爐內2000 mm。盤管內、外環(huán)下部有距爐底300 mm的耐火磚托墊,寬度適中,外環(huán)8個、內環(huán)4個均布,以保證盤管整體水平穩(wěn)固為宜。此外,共安裝5 支烘爐熱電偶,1 支位于風口小套前端,1 支位于風口向上2 m,1 支位于風口向下3 m,1 支位于風口前端垂直向下距爐底0.3 m,1支位于爐缸中心。

        高爐烘爐時,從風口吹入一定溫度的熱風,使高爐耐火材料的水分緩慢地蒸發(fā),并得到充分加熱,提高內襯的固結強度。使爐缸耐材逐步升溫預膨脹,相互擠壓密實縫隙,防止耐材在投產(chǎn)后不均勻快速膨脹而產(chǎn)生裂紋,留下隱患。

        此次高爐大修爐缸為澆筑爐缸,烘爐從8 月4 日19:00開始至8月10日06:00結束,用時180小時。烘爐溫度以風口前端溫度為準,達到了預期的效果。其烘爐過程水分變化曲線見圖1。

        圖1 烘爐過程水分變化趨勢

        1.2.2 高爐打壓

        8月10日-8月12日進行涼爐并對高爐和熱風爐打壓,打壓分兩個階段進行:第一階段為低壓階段,壓力為0.050 MPa;第二階段為高壓階段,壓力為0.250 MPa。

        實施步驟:(1)高爐涼爐至150 ℃后正常休風;(2)打壓分五個壓力梯度進行:0.050 MPa→0.100 MPa→0.150 MPa→0.200 MPa→0.250 MPa,分步緩慢進行提壓;(3)通風試漏壓力0.050 MPa。緩慢充壓到0.050 MPa,觀察情況,穩(wěn)定30 分鐘后開始查漏;(4)嚴密性試漏壓力0.250 MPa。每步升壓到目標壓力后穩(wěn)定30分鐘,確認無較大漏點,再逐步提高。在爐頂壓力達到0.100 MPa、0.150 MPa、0.200 MPa、0.250 MPa 后,檢漏人員分別進行檢漏。

        實施程序:(1)緩慢關閉放風閥送風,并聯(lián)系風機逐步加風提壓,最后使爐頂壓力達到要求;(2)進行查漏工作,重點檢查此次檢修設計的所有焊縫;(3)在穩(wěn)壓期間對稱量罐做好壓力補償試驗;(4)打壓完畢后,按正常程序休風。其程序為:分步減小風機靜葉角度到安全值,開放風閥放風到零,打開爐頂放散閥和重力除塵器放散,關冷風大閘休風,打開倒流閥,通知鼓風機停止送風,通知鐵廠調度打壓完畢。

        1.3 裝開爐料

        本次高爐開爐采用枕木填充爐缸開爐。首先鋪底焦45 t,焦炭高度約為1000 mm,填充枕木350 m3,填充至風口中心線下0.5 m,中心部位填充2.5 m 的堆尖形狀,風口前立排一圈以保護風口,裝完枕木后裝開爐料。

        開爐料全爐焦比3.9 t/t、設定爐溫3.5%、錳含量0.7~0.9 %、鐵量92 %、全爐堿度0.72、全爐渣比689 kg/t;風口下沿至爐腰全裝凈焦,爐身以上部位裝空焦及正常料,凈焦壓縮率為15%、負荷料壓縮率為13%,正常料焦比為0.8 t/t、正常料堿度R2=1.15 倍,焦炭批重20.0 t/批,礦石批重46 t/批,其中燒結礦39.5 t,球團礦5 t,錳礦1.5 t。合計裝入焦炭量1585 t,燒結礦為593 t,球團為75 t,錳礦為22.5 t,裝爐時使用停爐前布料矩陣:

        中心焦4.5 圈,礦角差10°,按照料線每降低1.5米角度退1°。

        1.4 渣鐵溝的準備

        開爐前四個出鐵場具備出鐵條件。1#、3#鐵場作臨時出鐵主溝,1#主溝上部鋪搗打料搗實,大閘處上擋渣板,3#主溝做全旱溝,用瓦斯火燒干,出鐵以1#、3#鐵口為主。鐵翻板安擋板用炮泥糊好,防止跑大流。使用臨時憋渣器,同時預計送風后37 小時后出第一次鐵。2#、4#按原設計儲鐵式結構不變,每條鐵線上都備有鐵罐,出鐵時放鐵約100 t,出完鐵后與新2 號爐進行兌鐵。

        2 高爐開爐

        2.1 點火送風

        8 月14 日08:06 送風,送風前堵12 個風口,送風面積為0.2534 m2(全風口面積0.4097 m2)。送風風量1600 m3/min,送風比為0.5,風壓48 kpa,風溫733℃,09:16風口全亮。加風至2000 m3/min,風壓72 kpa,風溫950℃。18:10 煤氣成分合格,引煤氣至布袋除塵,風量加至2500 m3/min,風壓119 kpa。在軟熔帶形成過程中,控制壓差在100 kpa 以下,平衡好壓量關系,逐步增加風量,當耗風量達到410 萬m3時出第一爐鐵。渣鐵順利排放后,恢復節(jié)奏加快:開風口、加負荷、噴煤、使用富氧,至17日14:06開最后一個風口,進行全風口操作,累計使用84小時,其操作參數(shù)見圖2。

        圖2 高爐開爐84小時操作參數(shù)趨勢

        2.2 強化操作

        新1 號高爐送風點火后隨著高爐捅風口加風操作,氧量、負荷的變化,煤氣十字測溫的分布、冷卻壁溫度的分布,軟熔帶的形狀及位置等都會發(fā)生較大的變化,要保證上下部制度的合理匹配,布料矩陣上必須相應調整,其調整思路為以“兩道氣流”的氣流分布為指導思想,以中心氣流為主的適當邊緣的分布模式:

        經(jīng)過各項制度的調整,送風后第五天產(chǎn)量突破8000 t/d,次月產(chǎn)量達到8700 t/d,開爐后一周及次月經(jīng)濟指標見表2。

        表2 新1#爐開爐一周及次月經(jīng)濟指標

        3 結論

        北營新1 爐爐缸澆筑檢修是在鋼鐵市場形勢極其嚴峻的背景下開展的,其檢修的高效性和開爐的準確性對集團公司的運營結果至關重要。本次檢修開爐操作主要收獲有以下三個方面:第一,做好大修時檢修設備的安裝及驗收工作及送風前的設備試運轉工作,確保了設備的可靠性,避免二次休風及減風,延緩爐況恢復或者惡化爐況的現(xiàn)象發(fā)生;第二,開爐前,積極轉變操作思路,根據(jù)澆筑爐缸的特點合理制定開爐方案,合理調整全爐焦比及爐溫,為快速加風、降焦比提供有力保障。送風后合理搭配風量與批重、負荷、噴煤等的關系,為爐缸快速蓄熱、繼續(xù)加風強化創(chuàng)造有利條件;第三,準確計算渣鐵生成量、開鐵口時間及順利出鐵,保證了高爐的快速強化。

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