毛偉龍,馮振亮,李善陽
(日照鋼鐵控股集團有限公司,山東 日照 276800)
日照鋼鐵控股集團有限公司(全文簡稱“日鋼”)第一煉鋼廠H 型鋼生產線主要生產小型鋼材。為保證軋制質量,要求矩形坯橫截面對角線之差≤9 mm,該指標超標時,H 型鋼在軋制過程中會出現(xiàn)扭曲等軋廢問題。
近期H 型鋼生產線出現(xiàn)了脫方事故,并且呈非連續(xù)性出現(xiàn),生產過程中采取降速措施降低脫方量。該問題對生產節(jié)奏及H 型鋼的生產造成了較大影響,鑄坯非連續(xù)性脫方出現(xiàn)呈現(xiàn)非連續(xù)性、無規(guī)律性,致使脫方原因難以發(fā)現(xiàn),成為限制矩形坯連鑄機產能釋放的一大難題。
日鋼H 型鋼生產線1 號連鑄機于2003 年8 月投產(三機三流),2006 年改造為五機五流,采用快換式定徑水口控制、浸入式水口保護澆鑄、結晶器液面自動控制、保護渣和事故擺槽等澆注方式,具體的工藝參數如表1 所示。
表1 連鑄機工藝參數
脫方是鑄坯常見的缺陷之一。鑄坯脫方成因在于鑄坯坯殼在結晶器內的冷卻不均勻,引起坯殼的線收縮量不同,造成脫方,即脫方的根源在于結晶器。出結晶器后,二冷區(qū)冷卻不均勻會使脫方的程度加劇,使冷卻較強的部分形成銳角,冷卻較弱的部分形成鈍角。
對H 型鋼而言,鑄坯脫方量較大,會造成粗軋過程中出現(xiàn)扭曲、軋偏等現(xiàn)象,造成廢品。
對1 號連鑄機2022 年5 月份的鑄坯進行跟蹤,因脫方造成的廢品率為0.98%,而4 月份因脫方判廢發(fā)生率為0;同時對鑄坯脫方量跟蹤發(fā)現(xiàn),同一支鑄坯兩頭脫方量差別較大,并且呈非連續(xù)性出現(xiàn)。表2是對一流20 支鑄坯前頭和后頭脫方量(對角線之差)的跟蹤數據(拉速不變)。
表2 脫方量對比
跟蹤數據發(fā)現(xiàn):個別鑄坯前頭和后頭的脫方量差別較大;鑄坯脫方量偶爾有超標現(xiàn)象,并且為非連續(xù)性出現(xiàn)。
鋼水成分是影響鑄坯收縮率、傳熱系數的主要因素之一。鋼水w(C)在0.10%時容易造成脫方[1],而鋼中硫含量會促進鋼的熱傳遞[2],從而影響結晶器內坯殼的線收縮量,最終造成脫方。實踐證明,鋼中w(S)大于0.030%時,鑄坯脫方量(斷面對角線之差)明顯增加,如圖1 所示。
圖1 脫方量與鋼中S 含量的關系
日鋼第一煉鋼廠實現(xiàn)了高效連鑄的生產模式,節(jié)奏快是主要的特色之一。第一煉鋼廠1 號連鑄機采用非精煉流程,由于受生產節(jié)奏的影響,不能保證每爐吹氬處理達到工藝要求,這導致鋼水成分不均勻。當鋼中w(S)大于0.030%時,吹氬不到位,導致鋼水中S含量不均勻,在結晶器內形成坯殼后,由于各面的w(S)不同,導致熱傳遞出現(xiàn)偏差,即鑄坯四個面冷卻不均勻,坯殼的線收縮量出現(xiàn)偏差,導致脫方。由于鋼中成分w(S)的不均勻性,脫方的出現(xiàn)呈非連續(xù)性。
日鋼1 號連鑄機自2003 年投產以來,以高效生產模式組織生產,現(xiàn)作業(yè)率約92%,檢修時間偏少,造成管道結垢嚴重,曾發(fā)現(xiàn)結晶器水縫中結垢物直徑約為5 mm。
結垢物隨冷卻水進入結晶器水縫中,當結垢物偏大時,結晶器個別部位會出現(xiàn)瞬時堵塞現(xiàn)象,致使結晶器冷卻水出現(xiàn)間歇性沸騰,導致個別部位冷卻偏差,坯殼線收縮量降低,造成脫方。由于結晶器水的堵塞或間歇性沸騰是瞬時的,造成鑄坯脫方的情況也時有時無,呈現(xiàn)出脫方的非連續(xù)性。
結晶器是連鑄機的“心臟”,若結晶器內坯殼與銅管間的氣隙大小不一,容易造成冷卻不均,坯殼厚度不同,導致脫方的出現(xiàn)。由于連鑄機作業(yè)率高、檢修時間短,振動支撐梁腐蝕嚴重,使結晶器出現(xiàn)間歇性共振現(xiàn)象。結晶器偏擺量出現(xiàn)無規(guī)律波動,個別流次最大瞬時偏擺量為0.4 mm,超出了規(guī)定的0.2 mm。
由于結晶器的偏擺增大,形成鑄坯坯殼后,坯殼與結晶器銅管間的氣隙不均勻,冷卻不均勻,致使坯殼的線收縮量不同,最終造成脫方。由于偏擺量呈非連續(xù)性,造成鑄坯出現(xiàn)非連續(xù)性脫方。
1)針對脫方量(斷面對角線之差)在15 mm 以下的鑄坯,提高熱送率,可減少由于非連續(xù)性脫方造成的軋廢,對脫方量超標的20 鋼坯全部熱送跟蹤發(fā)現(xiàn),鑄坯軋廢率為0。
2)為了杜絕硫含量對脫方量的影響,生產過程中一般將w(S)控制在0.030%以下,采取了高硫降速、高硫進精煉脫硫的處理方式,從而減少了鑄坯脫方量,脫方情況統(tǒng)計情況表3 所示。
表3 脫方統(tǒng)計表
3)保證生產節(jié)奏,延長爐后處理時間,保證鋼水成分、溫度的均勻性,使坯殼的傳熱一致。
4)為減輕設備老化造成的結垢現(xiàn)象,利用更換結晶器時間,延長對結晶器管道的沖洗時間,盡量沖掉管道內靜止后存留的結垢物,有效地減輕了非連續(xù)性脫方問題的出現(xiàn);定期對結晶器管道進行更換,減少管道結垢的影響。
5)對支撐梁進行找平、加固處理后(大修時對大梁進行更換),共振現(xiàn)象消失,有效控制了非連續(xù)性脫方的出現(xiàn)。
6)保證二冷水的冷卻,降低由于二冷不均勻造成的脫方量增大的現(xiàn)象。
通過以上改進措施,自2023 年1 月份大修后,以及對振動梁、管道等進行更換后,現(xiàn)鑄坯脫方判廢率為0。
實踐證明,本次矩形坯非連續(xù)性脫方事故主要原因是:鋼水成分w(S)偏高且不均勻、結晶器水管道結垢、結晶器共振,這三個因素造成鑄坯在結晶器內的冷卻不均勻,并且呈現(xiàn)非連續(xù)性。通過采取相應的控制措施,有效地控制了鑄坯非連續(xù)性脫方問題。