付亞彬, 付 俊, 黃世海
(四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司成都卷煙廠, 四川 成都 610000)
ZB25 軟盒卷煙包裝機(jī)組、ZB45 硬盒卷煙包裝機(jī)組是煙草行業(yè)各制造工廠目前廣泛使用的包裝主力機(jī)型。其生產(chǎn)能力為400 包/min,具有結(jié)構(gòu)設(shè)計緊湊、自動化程度高、檢測齊全、性能穩(wěn)定、設(shè)備有效作業(yè)率較高等特點[1]。但其輔機(jī)YB95 型條盒透明紙包裝機(jī)在對透明紙條包裹成型過程中易出現(xiàn)拉帶錯牙、端面褶皺、放射皺、松散等質(zhì)量問題,其中以“條盒透明紙端面褶皺”最為明顯,導(dǎo)致產(chǎn)品返工率高、消耗大,操作工勞動強(qiáng)度大,維修調(diào)試頻次高,影響設(shè)備正常運(yùn)行。
條盒透明紙包裝機(jī)的結(jié)構(gòu)由煙條共給系統(tǒng)、透明紙共給系統(tǒng)、拉線共給系統(tǒng)、包裹成型及熱封系統(tǒng)、輸出系統(tǒng)五部分組成。
條盒透明紙的包裹成型是在第一提升機(jī)構(gòu)提升、平移,第二提升機(jī)構(gòu)再提升、再平移的多層運(yùn)動中逐一完成其外層透明紙的折疊,折疊流程如下:
當(dāng)?shù)谝惶嵘鲗煑l提升至頂端位置時,完成條盒透明紙的“〔”型折疊。此時,長邊折疊板將開始第一次工作,在超過煙條垂直面4 mm 的位置將其拖住。在第一提升器向下返回時,長邊折疊板開始對條盒透明紙長邊A 進(jìn)行折疊。安裝在長邊折疊板上的端部短邊折疊塊,同時對煙條端部短邊B 進(jìn)行折疊。隨后,橫向推送器將煙條推送至水平橫向輸送通道。在通道內(nèi)的輸送過程中,分別完成煙條長邊C 的折疊、端部短邊D 的折疊、長邊熱封和端部長邊E 的折疊。進(jìn)入第二提升通道后,煙條在提升工作過程中,完成端部長邊F 的折疊和端部熱封[2]。此時,條盒透明紙包裹成型工序全部完成。條盒透明紙折疊見圖1。
圖1 條盒透明紙折疊
對卷煙廠卷包車間2018 年8—12 月26 組ZB45硬盒包裝機(jī)、ZB25 軟盒包裝機(jī)在生產(chǎn)過程中條盒透明紙端面褶皺質(zhì)量缺陷次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)該質(zhì)量缺陷問題平均高達(dá)54.2 次/月,嚴(yán)重影響設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行。卷包車間2018 年8—12 月條盒透明紙端面褶皺質(zhì)量缺陷次數(shù)統(tǒng)計見表1。
表1 卷包車間2018 年8—12 月條盒透明紙端面褶皺質(zhì)量缺陷次數(shù)統(tǒng)計
為滿足不同規(guī)格的卷煙產(chǎn)品工藝質(zhì)量要求,相對適用的透明紙包裝膜也有所不同,較為常見的有普通膜、低收縮膜、高收縮膜等。同屬于卷煙包裝用BOPP薄膜,其具有一定的拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、彈性模量和抗撕裂強(qiáng)度[3]。但在實際生產(chǎn)使用過程中這幾種透明紙包裝膜都不同程度地存在包裹折疊質(zhì)量缺陷。
通過對條盒透明紙折疊機(jī)構(gòu)和折疊過程的具體表現(xiàn)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)左右端面折疊器2 和長邊折疊器3 是在煙條1 向前輸送的過程中同時對條盒透明紙進(jìn)行長邊和端面進(jìn)行折疊,是缺陷高發(fā)的主要原因。進(jìn)一步分析煙條和透明紙運(yùn)動至第一提升頂點時端面折疊器2、長邊折疊器3 和煙條1 三者在交匯處
4 mm 形成擠壓。由于BOPP 薄膜柔軟光滑的的物理特性,導(dǎo)致其在折疊過程中不易按預(yù)設(shè)進(jìn)行折疊,從而形成條盒透明紙端面褶皺等質(zhì)量問題。通過以上分析,確定設(shè)備原來的這種折疊方式存在設(shè)計缺陷,已經(jīng)不能滿足工廠日新月異的質(zhì)量需求。需對條盒透明紙折疊器進(jìn)行合理化改進(jìn),以改善和提高條盒透明紙包裝質(zhì)量。質(zhì)量缺陷產(chǎn)生原因如圖2 所示。
圖2 端面透明紙折疊缺陷原理示意圖
確定了端面活動折疊器和長邊折疊器同時折疊是造成端面褶皺的主要因素,為了避免兩個折疊器在同時工作時對透明紙造成擠壓。通過分析,只要改變兩個折疊器平移運(yùn)動過程中同時接觸到透明紙就可有效避免擠壓,從而消除該問題。
通過研究分析長邊折疊器與端面固定折疊器發(fā)現(xiàn),長邊折疊器由于設(shè)備空間所限制無法實行進(jìn)一步改進(jìn),故對端面折疊器進(jìn)行改進(jìn)論證。通過分析左右端面活動折疊器2、3,可以利用第一提升板1 的左右斜角空間進(jìn)行改進(jìn),使煙條在一提升到最高工作點時,左右端面折疊器2、3 對端面透明紙形成預(yù)折疊,利用第一提升板1 左右34°斜角空間進(jìn)行改進(jìn),在端面活動折疊器左右各設(shè)計一個三角形的透明紙預(yù)折疊板,預(yù)折疊板的角度與第一提升板1 的角度保持一致并以34°向前延伸長度16 mm。當(dāng)煙條和透明紙隨著第一提升板1 向上輸送的同時完成左右兩端透明紙的預(yù)折疊實現(xiàn)改進(jìn),這樣既不改變設(shè)備原結(jié)構(gòu)又可以達(dá)到避免長邊折疊器和端面活動折疊器對端面透明紙的擠壓。與此同時,將左右端面活動折疊器上部作長度20 mm 的斜面處理,與煙條透明紙運(yùn)動摩擦折疊過程更加平滑,可保證透明紙的折疊更加穩(wěn)定可靠。加工材料選用具有優(yōu)良耐熱和耐寒性能,在廣泛溫度范圍內(nèi)機(jī)械性能優(yōu)良;耐腐蝕性良好,受環(huán)境影響較小,有良好的耐久性容易加工,有良好的尺寸穩(wěn)定性;重量輕,比強(qiáng)度高,并具有突出的減摩、耐磨性的工程塑料加工。條盒透明紙端面活動折疊器改進(jìn)原理如圖3 所示。
圖3 條盒透明紙端面活動折疊器改進(jìn)原理示意圖
在完成上述端面活動折疊器的改進(jìn)后,為避免新型端面活動折疊器向前運(yùn)動時與端面固定折疊器發(fā)生碰撞干涉,繼而對左右端面固定折疊器作相應(yīng)的改進(jìn)。在固定折疊器下部作長度10 mm、高度5 mm 的切角加工,防止新型端面折疊器在運(yùn)動至最前端時與端面折疊器不會發(fā)生相互干涉和碰撞,使煙條輸送運(yùn)動流暢,透明紙折疊過程更加匹配。
改進(jìn)前煙條透明紙在第一提升板頂點與長邊折疊器和端面折疊器交匯時呈垂直折疊狀態(tài),改進(jìn)后端面透明紙呈L 型折彎狀態(tài)。煙條透明紙隨新型折疊器的導(dǎo)向形成預(yù)折疊,有效地杜絕了擠壓成團(tuán),從而避免端面褶皺、拖尾、折疊不良等質(zhì)量缺陷。
條盒透明紙新型折疊器改進(jìn)成功后,對實際使用效果進(jìn)行了長期的跟蹤和觀察,在確定使用效果優(yōu)良后,逐一推廣至卷煙廠26 組ZB25 軟盒卷煙包裝機(jī)組、ZB45 硬盒卷煙包裝機(jī)組。并在裝置全面使用后于2019 年底對生產(chǎn)過程中條盒透明紙端面褶皺質(zhì)量缺陷次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,以確定裝置全面使用后的效果。經(jīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比,改進(jìn)后該質(zhì)量問題月平均僅為0.2 次,下降了99%。該質(zhì)量問題得到有效解決。卷包車間2019 年8—12 月條盒透明紙端面褶皺質(zhì)量缺陷次數(shù)統(tǒng)計結(jié)果見表2。
表2 卷包車間2019 年8—12 月條盒透明紙端面褶皺質(zhì)量缺陷次數(shù)統(tǒng)計
條盒透明紙端面褶皺是行業(yè)ZB25、ZB45 包裝機(jī)型的共性問題,此次改進(jìn)中的新型條盒透明紙端面折疊器可有效改善和提高條盒透明紙的包裝質(zhì)量,具有加工成本低、安裝調(diào)試簡單且無須定期進(jìn)行維護(hù)、經(jīng)久耐用等特點。同時彌補(bǔ)了YB95 型條盒透明紙包裝機(jī)在各種新型包裝材料下在折疊包裹過程中所顯現(xiàn)的一些不足,為煙草行業(yè)包裝設(shè)備解決類似問題提供借鑒思路。