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(山西省朔州市大同煤礦集團(tuán)同生安平煤業(yè)有限公司, 山西 朔州 034900)
潛孔鉆機(jī)是鑿巖的關(guān)鍵設(shè)備,在工作時(shí)通過(guò)外面的回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)鉆桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)快速鑿巖,其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、應(yīng)用靈活性高的優(yōu)點(diǎn)。潛孔鉆機(jī)在工作時(shí)需要由行走機(jī)構(gòu)控制機(jī)身不斷變換鑿巖位置,由于其工作區(qū)域內(nèi)的地質(zhì)條件通常較為復(fù)雜,存在著大量的碎石,導(dǎo)致行走機(jī)構(gòu)在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中受力較大,加上多數(shù)潛孔鉆機(jī)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,導(dǎo)致在實(shí)際工作中存在著反應(yīng)靈敏度差、運(yùn)行功耗高、換向沖擊大的缺陷,嚴(yán)重影響了潛孔鉆機(jī)的運(yùn)行靈活性和可靠性[1]。
結(jié)合潛孔鉆機(jī)工作的實(shí)際需求,本文提出了一種新的潛孔鉆機(jī)液壓行走控制系統(tǒng),通過(guò)采用變量馬達(dá)驅(qū)動(dòng)的液壓控制回路,提高了系統(tǒng)在工作時(shí)的控制效率,通過(guò)溢流閥和換向閥的組合式應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了行走機(jī)構(gòu)在工作中的無(wú)級(jí)切換,降低了在換向時(shí)的壓力沖擊。
結(jié)合潛孔鉆機(jī)行走機(jī)構(gòu)的布置和控制需求,文章所提出的潛孔鉆機(jī)液壓行走控制系統(tǒng)采用了“四輪一帶”的控制模式[2],由發(fā)動(dòng)機(jī)直接帶動(dòng)變量泵運(yùn)行,然后高壓油驅(qū)動(dòng)液壓馬達(dá)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),通過(guò)液壓馬達(dá)再帶動(dòng)潛孔鉆機(jī)行走系統(tǒng)的履帶裝置,完成對(duì)潛孔鉆機(jī)行走的控制。為了提高行走系統(tǒng)在工作時(shí)的穩(wěn)定性,減少能量消耗,液壓系統(tǒng)以一個(gè)雙變量泵和一個(gè)雙變量馬達(dá)為核心的獨(dú)立驅(qū)動(dòng)回路,兩個(gè)液壓馬達(dá)處于相互獨(dú)立工作狀態(tài),進(jìn)而能夠控制潛孔鉆機(jī)的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)潛孔鉆機(jī)的行走控制及原地轉(zhuǎn)彎。該潛孔鉆機(jī)液壓控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示[3]。
圖1 潛孔鉆機(jī)液壓控制系統(tǒng)示意圖
由圖1 可知,當(dāng)換向閥處于中間位置時(shí),行走系統(tǒng)處于非供液狀態(tài),此時(shí)潛孔鉆機(jī)行走機(jī)構(gòu)處于非工作狀態(tài)。當(dāng)換向閥1 處于右位時(shí),液壓油進(jìn)入到工作回路中,然后再經(jīng)過(guò)單向閥進(jìn)入到變量馬達(dá)中,驅(qū)動(dòng)變量馬達(dá)進(jìn)行正轉(zhuǎn)。此時(shí)換向閥3 左側(cè)內(nèi)含有液壓油,而換向閥3 的右側(cè)直接和油箱連接,此時(shí)換向閥的閥芯在左右兩側(cè)的壓力差作用下處在左側(cè)位置,換向閥4 的閥芯在壓差作用下處在右側(cè)位置,液壓油最終進(jìn)入到變量馬達(dá)的排量控制缸,控制馬達(dá)的排量增加,進(jìn)而控制潛孔鉆機(jī)的行走機(jī)構(gòu)在低速、穩(wěn)定模式下運(yùn)行。
當(dāng)在系統(tǒng)中外接口K 處通入高壓油以后,在液壓油壓力作用下,閥芯將處于換向閥的左側(cè),變量馬達(dá)的排量減少,進(jìn)而控制潛孔鉆機(jī)進(jìn)入到高速運(yùn)行模式。當(dāng)控制換向閥1 處于左側(cè)位置時(shí),系統(tǒng)控制變頻馬達(dá)反轉(zhuǎn),進(jìn)而可以控制潛孔鉆機(jī)的后退。
為了對(duì)該潛孔鉆機(jī)液壓行走控制系統(tǒng)的實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行分析,以AMESIM仿真分析軟件為基礎(chǔ),以ZDH138 型潛孔鉆機(jī)為研究對(duì)象[4],對(duì)其液壓行走控制系統(tǒng)進(jìn)行改造。該潛孔鉆機(jī)的鉆桿直徑為100~138 mm,鉆孔的最大深度為28 m,液壓系統(tǒng)的最大工作壓力為46 MPa(460 bar),整機(jī)質(zhì)量是16 t,最大行走速度是3 000 m/h,所使用的馬達(dá)的最大排量為28 mL/h,容積效率是0.92,馬達(dá)工作時(shí)的機(jī)械效率是0.97。
為了簡(jiǎn)化仿真分析過(guò)程,對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行了適當(dāng)簡(jiǎn)化,利用AMESIM仿真分析模型庫(kù)[5]建立了潛孔鉆機(jī)液壓行走控制系統(tǒng)的仿真分析模型[6],如圖2 所示。
圖2 液壓系統(tǒng)仿真分析原理
潛孔鉆機(jī)液壓行走控制系統(tǒng)在不同的工況下具有不同的工作特性,因此文章重點(diǎn)對(duì)潛孔鉆機(jī)在啟動(dòng)狀態(tài)和換擋狀態(tài)下的工作特性進(jìn)行分析。
潛孔鉆機(jī)在突然啟動(dòng)的情況下,會(huì)使馬達(dá)的負(fù)載迅速增加,因此根據(jù)實(shí)際監(jiān)測(cè)情況,在仿真分析時(shí)對(duì)系統(tǒng)輸入一個(gè)負(fù)載扭矩為10 000 N·m 的階躍控制信號(hào)[7],信號(hào)加載的時(shí)間為8 s,對(duì)啟動(dòng)情況下液壓馬達(dá)進(jìn)口位置的壓力曲線進(jìn)行研究,結(jié)果如圖3 所示。
圖3 馬達(dá)進(jìn)口位置壓力波動(dòng)曲線
由仿真分析結(jié)果可知,在0~2 s 的區(qū)間為系統(tǒng)的啟動(dòng)階段,當(dāng)馬達(dá)啟動(dòng)后其進(jìn)口位置的壓力瞬間增加到10.8 MPa(108 bar),在2~2.5 s 的時(shí)間段內(nèi)系統(tǒng)壓力出現(xiàn)較為明顯的波動(dòng),這主要是馬達(dá)突然啟動(dòng),導(dǎo)致系統(tǒng)內(nèi)的液壓油產(chǎn)生沖擊導(dǎo)致的[8]。但沖擊時(shí)間由優(yōu)化前的2.2 s 降低到了目前的0.5 s,調(diào)控時(shí)間縮短了77.3%,極大提升了潛孔鉆機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
潛孔鉆機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中需要根據(jù)地質(zhì)情況靈活地調(diào)整潛孔鉆機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),滿足運(yùn)行安全性的需求,因此對(duì)系統(tǒng)設(shè)置一個(gè)持續(xù)時(shí)間為2 s 的換向脈沖信號(hào),將其轉(zhuǎn)向時(shí)候的負(fù)載降低到4 000 N·m,則在換向過(guò)程中潛孔鉆機(jī)馬達(dá)進(jìn)口處壓力隨時(shí)間的變化如圖4 所示。
圖4 馬達(dá)進(jìn)口位置壓力波動(dòng)曲線
由圖4 可知,在0~2 s 區(qū)間是馬達(dá)的啟動(dòng)階段,在第4 s 時(shí),給到系統(tǒng)一個(gè)換向脈沖信號(hào),由于轉(zhuǎn)向負(fù)載突然降低,因系統(tǒng)內(nèi)馬達(dá)在進(jìn)口處的壓力先迅速降低,在換向過(guò)程中的最大壓力為10.4 MPa(104 bar),比優(yōu)化前的32.2 MPa(322 bar)降低了約71.6%,而且系統(tǒng)內(nèi)壓力波動(dòng)時(shí)間由最初的3.4 s 降低到了目前額0.8 s,比優(yōu)化前降低了76.5%,極大提升了潛孔鉆機(jī)在工作時(shí)的安全性和靈敏性。
1)潛孔鉆機(jī)液壓行走控制系統(tǒng)采用“四輪一帶”的控制模式,通過(guò)液壓馬達(dá)再帶動(dòng)潛孔鉆機(jī)行走系統(tǒng)的履帶裝置,能夠提高液壓系統(tǒng)的反應(yīng)靈敏性、降低工作時(shí)的沖擊;
2)AMESIM 仿真分析系統(tǒng)能夠有效的模擬潛孔鉆機(jī)液壓行走系統(tǒng)在不同工況下的運(yùn)行特性;
3)新的控制系統(tǒng)能夠?qū)⒎磻?yīng)控制時(shí)間降低77.4%,將馬達(dá)進(jìn)口處的壓力降低了71.6%,極大提升了潛孔鉆機(jī)行走系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性和可靠性。