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        礦倉清堵技術(shù)及裝置研究

        2024-01-03 09:09:52李林森查興江楊云龍
        設(shè)備管理與維修 2023年22期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備系統(tǒng)

        李林森,查興江,王 槐,楊云龍

        (云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司,云南文山 663701)

        0 引言

        某選礦車間由A、B 兩套系統(tǒng)組成,每套系統(tǒng)配有2 個粉礦倉,自2007 年投入生產(chǎn)以來,因設(shè)計上的缺陷和受雨季天氣的影響,每到雨季粉礦倉就出現(xiàn)礦倉、梭槽堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致運輸皮帶無法正常給料,影響正常生產(chǎn)。受原設(shè)計規(guī)格、場地布置限制,常出現(xiàn)因粉礦倉出料口堵塞而影響工藝系統(tǒng)的正常運行,崗位人員及修理人員多次疏通,雖經(jīng)過車間在生產(chǎn)過程中多次整改,加裝空氣炮疏通,但由于受現(xiàn)有場地和布局的影響,矩形錐底倉邊角部位無法全部疏通,陰雨季節(jié)無法從根本上解決堵料問題,增加了生產(chǎn)人員的工作強度和工作量,影響車間的正常生產(chǎn),對車間造成不必要的停機,開機率和處理量有較大的不確定性和壓力。

        1 背景

        粉礦倉是選礦車間生產(chǎn)不可缺少的環(huán)節(jié),用于儲存一、二段破碎生產(chǎn)的礦石粉,對選礦生產(chǎn)和緩沖調(diào)節(jié)起著十分重要的作用,粉礦倉的堵塞影響著整個選礦系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。多年來,公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對有關(guān)礦倉的防堵和疏通問題,已經(jīng)做了大量的分析和研究工作,但礦倉堵塞問題仍然未能徹底解決。處理礦倉堵塞是非常棘手的問題,目前車間針對粉礦倉堵料問題采取的主要疏通方式有:人工疏通和空氣炮打壓,但效果不佳,只能解決暫時的堵塞問題,而不能從根本上解決堵料問題。人工疏通方式費時費力,且極易引發(fā)安全事故;空氣炮又因給力面積受限,必須在結(jié)拱位置時才能發(fā)揮作用,因礦倉每次結(jié)拱和堵塞的位置不固定,當(dāng)空氣炮位置處于結(jié)拱位置上方時會使礦石粉越振越結(jié)實,不僅造成下游工藝系統(tǒng)運行不暢或停機,影響工藝系統(tǒng)穩(wěn)定運行,同時增加操作人員的操作安全風(fēng)險及勞動強度。

        2 改造的必要性

        2.1 現(xiàn)有清堵技術(shù)

        從2007 年系統(tǒng)投入生產(chǎn)以來,每遇到陰雨天氣,礦倉及下料梭槽頻繁出現(xiàn)堵塞,雖每套系統(tǒng)都配有兩個粉礦倉,但有時礦石含水量較大,會導(dǎo)致所有粉礦倉都出現(xiàn)下料口堵塞狀況,影響正常生產(chǎn)。雖于2016 年對每個粉礦倉安裝了2 臺空氣炮,但效果甚微,2019 年再次對粉礦倉進行加裝空氣炮,在原有基礎(chǔ)上每個粉礦倉補裝2 臺空氣炮,雖取得一定的效果,但無法從根本上解決堵料問題,疏通過程耗時較長,影響了工藝系統(tǒng)的安全運行和設(shè)備的開機率。總結(jié)多年的使用經(jīng)驗,探究得出利用人工疏通和空氣炮的疏通方式,都無法從根本上解決礦倉堵料問題,因此從根本上解決粉礦倉堵料問題勢在必行。

        2.2 影響設(shè)備開機率、臺效

        根據(jù)某年3 月、8 月A、B 系統(tǒng)磨機開機情況,并結(jié)合近年當(dāng)?shù)仃幱晏鞖馇闆r,按每年365 d 除去春節(jié)放假、檢修、意外停機時間35 d,晴天248 d,受陰雨天氣影響的天數(shù)為82 d,通過對該年干燥季節(jié)和陰雨季節(jié)各抽取10 d 對比磨機綜合臺效,旱季磨機綜合臺效見表1,陰雨季節(jié)磨機綜合臺效見表2。

        表1 A、B 系統(tǒng)旱季磨機綜合臺效

        表2 A、B 系統(tǒng)陰雨季節(jié)磨機綜合臺效

        通過對該年干燥季節(jié)和陰雨季節(jié)臺效對比發(fā)現(xiàn),干燥季節(jié)礦石中含水量較小時,A 系統(tǒng)磨機臺效為52.302 t/h,B 系統(tǒng)磨機臺效為52.545 t/h;而在連續(xù)陰雨季節(jié),礦石含水量較大時,A系統(tǒng)磨機臺效41.749 t/h,B 系統(tǒng)磨機臺效為41.755 t/h,對比發(fā)現(xiàn)A 系統(tǒng)磨機臺效在連續(xù)陰雨季節(jié)比干燥季節(jié)臺效下降10.533 t/h,B 系統(tǒng)磨機在連續(xù)陰雨季節(jié)比干燥季節(jié)臺效下降10.79 t/h。

        從表2 可知,連續(xù)陰雨季節(jié)還會因礦倉下料口堵塞而造成停機,而礦倉疏通過程耗時較長,嚴(yán)重影響了工藝系統(tǒng)的安全運行和設(shè)備的開機率,現(xiàn)有設(shè)備及礦倉堵塞疏通方法已無法滿足和保證工藝系統(tǒng)高效、安全地生產(chǎn),車間開機率和處理量將面臨較大的不確定性和壓力,因此礦倉疏通方式的改變迫在眉睫。

        3 礦倉清堵新裝置和新技術(shù)的運用

        為了提升碎礦系統(tǒng)有效倉容,確保倉內(nèi)物料下落暢通,保證下游工藝系統(tǒng)穩(wěn)定運行及降低操作人員的安全風(fēng)險,自2021 年1 月開始,車間組織相關(guān)技術(shù)人員對碎礦有效倉容提升及安全管控開展研究分析,在查閱資料、咨詢廠家、考察其他廠礦使用效果等方面,開展了大量的統(tǒng)計、分析、討論工作,于2021 年6 月為A、B 系統(tǒng)1#粉礦倉壁量身定制了一臺雙置式振動疏通卸料機并投入使用。

        該清堵裝置汲取了傳統(tǒng)料倉破拱設(shè)備的優(yōu)勢,使用料倉內(nèi)置振動耐磨襯板、料倉外置振源技術(shù),依靠襯板振幅使倉內(nèi)結(jié)拱應(yīng)力分散斷裂,物料依靠自身重力自然滑落,內(nèi)置振動耐磨襯板可根據(jù)不同料倉內(nèi)部形狀貼面定向制作,結(jié)構(gòu)安裝布局如圖1 所示。該裝置破拱疏通面積大,克服其他破拱設(shè)疏通備針在惡劣工況下的缺陷和不足,實現(xiàn)了料倉均勻不間斷連續(xù)供料,適合0~200 mm 大范圍粒度物料,料倉溜槽破拱疏通一次完成,料流有效疏通率99.8%,杜絕了物料在倉壁和溜槽表面的粘結(jié),更加有效地保護倉壁和溜槽表面不被物料磨損,有效解決了礦倉堵塞問題。

        圖1 清堵裝置系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        4 改造效果

        4.1 清堵裝置安裝前后粉礦倉有效容積對比

        (1)改裝前,A、B 系統(tǒng)由4 個粉礦倉構(gòu)成,每個粉礦倉儲礦量約為400~500 t,在現(xiàn)有設(shè)備條件下,工作過程中粉礦倉礦石無法全部下落,導(dǎo)致每個粉礦倉的有效倉容約為礦倉容積的1/3,下落礦石130~170 t,在現(xiàn)有條件下,一個粉礦倉可供一套系統(tǒng)工作1.5~2.0 h,粉礦滯留在粉礦倉內(nèi)較多,倉容利用率較低,導(dǎo)致碎礦系統(tǒng)開機過于頻繁(每班5~7 次),每班正常開機時間6~8 h。

        (2)改裝后,料倉破拱疏通一次完成,料流有效疏通率99.8%,礦倉的有效倉容85%左右,下落礦石300 t 以上,礦倉的有效倉容由100 m3提升到200 m3左右,碎礦系統(tǒng)每班開機次數(shù)由10次降為3 次,合計開機5 h 左右就能滿足磨礦系統(tǒng)正常給料,減少設(shè)備設(shè)施的啟動頻率,降低能耗,達到節(jié)能增效的目的,且延長了設(shè)備設(shè)施的使用壽命。

        粉礦倉儲存量基本保持不變(振動襯板所占面積可忽略不計),加裝雙置式振動疏通卸料機后,料倉溜槽破拱疏通一次完成(圖2),料流有效疏通率99.8%,杜絕了物料在倉壁和溜槽表面的粘接,礦倉的有效倉容達到80%左右,在粉礦倉工作過程中,下落礦石300~400 t,一個粉礦倉可供一套系統(tǒng)運行4~6 h,提高了粉礦倉的倉容,減少了碎礦系統(tǒng)的開停機時間,降低設(shè)備實施的頻繁啟動和停止,達到節(jié)能增效的目的,且延長了設(shè)備設(shè)施的使用壽命。

        圖2 礦倉清堵效果

        4.2 安裝前后開停機頻率對比

        改裝后,解決了碎礦系統(tǒng)頻繁啟停問題,每班開機次數(shù)由改裝前的5~7 次降到3~4 次,每次停機時間從0.8 h 左右增至1.5~2.0 h,碎礦崗位人員能更好地利用停機時間對設(shè)備設(shè)施進行維護和保養(yǎng),減少了崗位人員的工作量和勞動強度。

        4.3 取得效果

        對應(yīng)輸料方向,在料倉底部沿溜槽及料倉椎體斜面向上加裝16Mn(316 06Cr17Ni12Mo2)柵欄型振動耐磨襯板,延伸至溜槽斜面底部,通過推力板與溜槽外部高頻矢量激振器相連接,啟動激振器由推力臂將激振力傳遞至料倉內(nèi)部的振動耐磨襯板,在空載情況下,振動耐磨襯板振頻100 Hz,振幅可達到0~18 mm,迫使內(nèi)部附著在料倉倉壁物料層形成的結(jié)拱擠壓應(yīng)力分散斷裂,依靠物料自身重力以及倉壓自然滑落,從而達到破除料倉結(jié)拱堵塞、原料排料順暢的目的,并取得了如下成效:

        (1)料倉結(jié)拱堵塞問題由原來的人工處理需5~60 min。

        (2)安裝雙置式振動疏通卸料機,破除結(jié)拱堵塞用時1~3 min。

        (3)避免了人工疏通清堵的不安全因素。

        (4)大大提高了料倉輸料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率。

        5 總結(jié)

        清堵裝置替代人工捅倉處理礦倉堵塞,提高了料倉輸料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率,消除了安全隱患。本次對粉礦倉進行改造的原則是,合理優(yōu)化和改裝現(xiàn)有的設(shè)備設(shè)施,以提高設(shè)備設(shè)施的生產(chǎn)運行效率,同時提高了作業(yè)的安全性,減少和降低存在的安全風(fēng)險。在不改變現(xiàn)有流程和設(shè)備的情況下,針對設(shè)備設(shè)施的不足,結(jié)合現(xiàn)場環(huán)境及設(shè)備現(xiàn)狀等特點,通過技術(shù)改造使其生產(chǎn)運行達到工藝指標(biāo)和設(shè)備開機率要求,為公司創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益,同時在降本、增效、安全管控方面也發(fā)揮了重要作用,具有一定的推廣前景。

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