王名楊,曾偉光,單洪基,聶成翔
(國能粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東江門 529228)
凝汽器火電企業(yè)的一種換熱設(shè)備,通過與循環(huán)水進行熱交換,使凝汽器保持高真空度。影響凝汽器真空的原因很多,包括凝汽器進水溫度、流量和凝汽器清潔系數(shù)等指標(biāo)[1]。而造成凝汽器真空過低的重要原因就是凝汽器鈦管結(jié)垢堵塞。鈦管的結(jié)垢堵塞不僅會使凝汽器端差增大,還會使汽輪機真空度降低、排氣溫度升高,影響汽輪機的經(jīng)濟性和安全性。因此,保持凝汽器鈦管內(nèi)部清潔有助于提高機組熱效率,降低煤耗[2]。
某電廠位于珠江口以西60 km 南海區(qū)域,1 號機組為630 MW亞臨界機組,凝汽器換熱面積為34 000 m2,采用海水直流冷卻,配置膠球清洗系統(tǒng),采用多機聯(lián)絡(luò)循環(huán)水節(jié)能運行方式。循環(huán)水系統(tǒng)中存在藻類和貝類等海洋生物,形成泥沙沉積并堵塞鈦管。特別是停機檢修后再次啟動進循環(huán)水的循環(huán)泵,會產(chǎn)生貝類雜物堆積并堵塞鈦管,導(dǎo)致膠球收球率長期偏低,凝汽器前后壓差增大,凝汽器清潔系數(shù)降低[3]。循環(huán)水加藥方式會在一定程度抑制海洋生物生長,但增加成本、影響海洋環(huán)境(圖1、圖2)。
圖1 凝汽器鈦管內(nèi)藤壺堵塞
圖2 凝汽器管口貝類雜物沉積
目前,海水冷卻機組凝汽器清洗技術(shù)包括人工機械清洗、膠球清洗、二次濾網(wǎng)、凝汽器反沖洗、化學(xué)清洗等[4],各種技術(shù)的特點見表1。
表1 凝汽器清洗技術(shù)及其優(yōu)缺點
隨著國家海洋環(huán)境保護政策落實和加強[5],節(jié)能降耗、提質(zhì)增效勢在必行。為解決海水冷卻機組凝汽器貝類等海生物堵塞問題,該電廠研制并應(yīng)用了“水蜘蛛”可視化智能型除貝清洗技術(shù)。
“水蜘蛛”在線沖洗裝置應(yīng)用仿生機器人技術(shù),外部伺服電機驅(qū)動凝汽器內(nèi)部清洗機構(gòu)精準(zhǔn)移動,實現(xiàn)噴嘴排與換熱管精確對孔并形成若干噴射器。高壓清洗泵將海水升壓,管內(nèi)冷卻水流速(5~6 m/s)通過管閥系統(tǒng)、機械臂和噴射器逐排定點沖洗鈦管,沖走管內(nèi)的雜物和泥垢,從而保證凝汽器換熱管的清洗效果。
裝置主要由伺服驅(qū)動機構(gòu)、清洗機器人、掛刷除貝器、可視化傳感機構(gòu)、多功能泵站和管路系統(tǒng)組成。水室內(nèi)部機構(gòu)采用雙相鋼材料和可靠的軸端密封,全剛性連接。多功能升壓泵站采用多級自平衡離心泵,采用半轉(zhuǎn)速高壓電機驅(qū)動,可以提供2.0 MPa中壓力大流量沖洗動力。智能化操作系統(tǒng)采用PLC 和DCS 控制方式,具有多機自動、單機自動、實時數(shù)據(jù)檢測、數(shù)據(jù)查詢與遠程無線傳輸?shù)榷囗椆δ堋?/p>
針對電廠的實際情況,在原有“水蜘蛛”在線沖洗技術(shù)的基礎(chǔ)上,開發(fā)了一種適用于海水機組凝汽器的多功能智能化清洗裝置。該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)在線除貝、自動清洗和離線加藥等多種功能,優(yōu)化主要體現(xiàn)以下4 個方面:
(1)原來單絲杠改為雙絲杠伺服驅(qū)動,噴射器母管上下直線移動,逐排定點沖洗方式,能夠最大限度增加清洗覆蓋率,覆蓋率可達95%。
(2)清洗裝置加裝除貝類掛刷器。沖洗裝置的噴射器母管采用錯位設(shè)計的尼龍掛刷器和壓板,隨著噴射器母管上下移動,掛刷器可以將凝汽器管板和管口的貝類雜物掛刷到底部,經(jīng)過壓板壓碎后,再由水流沖走,同時還能保護噴嘴,避免噴嘴與管口貝類頻繁碰撞而導(dǎo)致的噴嘴歪斜(圖3)。
圖3 帶有掛刷器的除貝清洗裝置
(3)新增藥液噴射器于升壓泵站上,由升壓泵后的高壓水引入噴射器,再與藥液混合后進入泵站自動過濾器進口,由泵站升壓后通過沖洗裝置的噴射器噴出后進入鈦管,形成藥液循環(huán)沖洗,徹底清洗凝汽器貝類和硬垢。
(4)設(shè)計凝汽器水室可視化監(jiān)測裝置,能夠及時檢查凝汽器內(nèi)部狀況和設(shè)備清洗狀態(tài),指導(dǎo)在線沖洗裝置的經(jīng)濟運行。
(1)凝汽器在線清洗模式。機組在運行過程中,噴射器機構(gòu)將逐排、定點進行高壓噴水沖洗鈦管,刮落的貝類殼體由貝殼碾碎機構(gòu)壓碎后被循環(huán)水沖走。
(2)凝汽器半邊隔離加藥清洗模式。如果可視化監(jiān)測裝置觀察到存在較多貝類堵塞,或凝汽器壓差明顯加大,可臨時調(diào)整清洗頻率,必要時可將清洗裝置切換至半邊隔離清洗狀態(tài),啟動藥液噴射器、由泵站用高速清洗液沖洗鈦管。在清洗藥劑和壓板作用下,貝殼迅速破碎、隨循環(huán)水沖走,在短時間內(nèi)完成凝汽器化學(xué)清洗。
(3)停機后自動清洗模式。機組停運后,可以啟動自動清洗模式代替人工快速清洗,節(jié)省人工,也可加藥化學(xué)清洗,環(huán)保經(jīng)濟。
該電廠1 號機凝汽器自動在線除貝清洗裝置于2021 年12月初投運,為確保在不同季節(jié)中清洗效果最佳,制定了不同的運行方式:
(1)冬春季節(jié),由于循環(huán)水流速較低,貝類生長緩慢,海水相對穩(wěn)定,清洗裝置每周投運1~2 次,設(shè)定定點沖洗時間為3 min,凝汽器清洗完成約需15 h。
(2)夏秋季節(jié),隨著海水溫度上升,貝類生長明顯加快,清洗裝置仍每周2 次投運,定點沖洗設(shè)置為5 min,凝汽器清洗完成時間約為24 h。
(3)在特殊時期,如出現(xiàn)海洋生物侵襲或爆發(fā)增長的異常情況。清洗裝置將加大在線清洗的運行頻率。按定點沖洗設(shè)置為2 min,可以在5~6 h 內(nèi)完成半邊凝汽器的自動清洗。
某電廠按照預(yù)設(shè)的運行方式,在冬季每周進行1 次凝汽器清洗。進入春季藤壺等貝類生長速度明顯加快,自3 月20 日起每周投運2 次,并將定點沖洗設(shè)定為5 min。截至2022 年7 月底,共投運清洗裝置39 次,鈦管內(nèi)不再有以前的藤壺和泥垢附著,管板和鈦管也未出現(xiàn)劃痕或沖刷痕跡(圖4)。
圖4 鈦管進水側(cè)干凈明亮
2022 年4 月28—30 日,對1號機組凝汽器進行性能試驗[8]。在真空嚴(yán)密性試驗合格條件下,對比凝汽器加裝自動在線除貝清洗裝置前后相同工況數(shù)據(jù),如表2 所示。
表2 加裝在線清洗裝置前后工況比較
由表2 可知,在線清洗裝置投運后凝汽器壓力均下降了至少0.40 kPa,這表明該裝置可以有效維持凝汽器的清潔度、提高機組真空度。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗,真空度每提高1 kPa 可使供電煤耗降低2.6 g/(kW·h),節(jié)能降耗效果顯著,可在發(fā)電企業(yè)的應(yīng)用前景廣闊。
凝汽器鈦管的潔凈度決定了機組的經(jīng)濟性,本文通過對凝汽器自動在線清洗裝置的工作原理及設(shè)備構(gòu)成進行細致闡述,對運行模式進行深入分析,形成了集自動清洗、在線除貝、加藥清洗智能于一體化的工作模式。該模式與傳統(tǒng)鈦管清洗技術(shù)形成鮮明對比,展現(xiàn)了在線清洗技術(shù)精細化、便捷化、智能化的運行優(yōu)勢。推廣應(yīng)用到海水冷卻機組的凝汽器鈦管清洗中,解決了傳統(tǒng)膠球清洗模式諸多弊端,同時對提高機組運行安全穩(wěn)定性、節(jié)約設(shè)備運維成本、節(jié)能降耗著等多方面收益頗多。有助于改善循環(huán)水加藥清洗等傳統(tǒng)的化學(xué)除貝方式,為開展沿海工業(yè)循環(huán)水污染的治理提供借鑒和示范。該裝置設(shè)計理念先進,應(yīng)用前景廣闊,具體很高的推廣價值。