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        疊片式過濾器的失效及改進(jìn)

        2024-01-03 09:09:48胡潤平張維中胡俊杰
        設(shè)備管理與維修 2023年22期
        關(guān)鍵詞:疊片壓蓋凹槽

        胡潤平,鞏 賀,張維中,胡俊杰,張 鵬

        (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)

        0 引言

        熱軋生產(chǎn)過程中工作輥冷卻水經(jīng)過疊片式過濾器過濾后由冷卻水集管上的噴嘴噴射到工作輥輥面上。如疊片式過濾器失效,冷卻水中的異物會進(jìn)入到軋機(jī)支撐輥與工作輥之間的輥縫硌傷輥面出現(xiàn)凹坑,軋制過程中板帶表面就會出現(xiàn)點(diǎn)狀凸起,即發(fā)生板帶點(diǎn)狀壓痕缺陷(圖1)。

        圖1 板帶點(diǎn)狀壓痕缺陷

        1 疊片式過濾器工作原理

        疊片式過濾器的主要是在于采用相互堆疊的疊片間隙進(jìn)行高效過濾,通過互相壓緊的帶有固定角度凹槽的PP 疊片實(shí)現(xiàn)初效過濾與深度過濾。通過對壓差的檢測與時間的設(shè)定,實(shí)現(xiàn)過濾器的自動反洗,從而使過濾器實(shí)現(xiàn)過濾、反洗的自動切換,達(dá)到滿足實(shí)際過濾效果的循環(huán)往復(fù)的工作過程。

        1.1 過濾原理

        (1)離心過濾。特殊的流向設(shè)計,使過濾中的介質(zhì)呈現(xiàn)旋流狀流動在過濾器中,其中介質(zhì)中較大顆粒的雜質(zhì)由于離心力的作用被拋向過濾器桶壁。形成初次過濾,此次過濾不影響過濾器壓差,有效降低了過濾器的反洗頻次。

        (2)表面過濾。介質(zhì)通過彈簧壓緊的疊片組過濾單元,其中大于過濾單元表面孔隙的雜質(zhì)被攔截過濾,形成二次表面攔截過濾,此次過濾將增加過濾器壓差。

        (3)深層過濾。相互堆疊的疊片正反面,刻有一定角度的凹槽,相鄰疊片之間凹槽的角度方向不同,導(dǎo)致相互間形成帶有許多凹槽的交叉點(diǎn),凹槽大小、方向不同的疊片其形成交叉點(diǎn)的數(shù)量也不同(圖2)。因此不同規(guī)格的疊片組成的過濾單元的過濾精度也大不相同,而疊片上的凹槽相互堆疊形成的交叉點(diǎn)呈現(xiàn)出大量的空腔和不規(guī)則的通路,從而在介質(zhì)流通中較小的顆粒在交叉點(diǎn)被攔截,即使一部分顆粒通過表面交叉點(diǎn),最終也會被下一個乃至更后面的交叉點(diǎn)攔截過濾,最終達(dá)到深層過濾的效果。

        圖2 帶有許多凹槽的交叉點(diǎn)

        1.2 過濾過程

        相互堆疊的疊片被帶有彈簧力的壓蓋緊緊地相互疊加在一起,組成一組具有一定精度的過濾單元(圖3)。當(dāng)帶有雜質(zhì)顆粒的介質(zhì)進(jìn)入過濾器進(jìn)水腔、流經(jīng)過濾單元,雜質(zhì)顆粒會被一定數(shù)量的過濾單元攔截過濾,達(dá)到使用要求后供往用戶點(diǎn)。

        1.3 反洗過程

        當(dāng)過濾器壓差或時間到達(dá)設(shè)定值時,控制器下達(dá)反洗信號,此時由驅(qū)動電機(jī)驅(qū)動多路換向閥,當(dāng)閥口到達(dá)首個過濾單元入口后,驅(qū)動電機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),排污閥自動打開,此時過濾單元處于反壓差狀態(tài)(圖4)。過濾后的介質(zhì)從反方向流入此刻反洗的過濾單元內(nèi)筒,此時其逆止橡膠閥片關(guān)閉流通通道,介質(zhì)通過反洗噴射孔噴出,同時內(nèi)筒中的壓力介質(zhì)進(jìn)入活塞蓋,推動壓蓋向下運(yùn)動,此時相鄰疊片處于松動狀態(tài);介質(zhì)沿噴射孔方向噴出,松開的疊片在介質(zhì)的噴射下快速旋轉(zhuǎn),被過濾攔截的雜質(zhì)在沖刷及離心力的作用下脫落,隨反洗水從排污口排出。如此往復(fù),各個過濾單元反洗結(jié)束后,備用單元亦回復(fù)到備用狀態(tài),整個過濾器又處于過濾狀態(tài)。

        圖4 反洗狀態(tài)

        2 疊片式過濾器失效原因

        疊片式過濾器的過濾精度為200 μm或300 μm,對水質(zhì)的要求非常高。熱軋產(chǎn)線工作輥冷卻水采用濁環(huán)水,主泵出口設(shè)置篩網(wǎng)T 形過濾器,過濾精度1 mm;水的工作壓力1.0~1.2 MPa。每架軋機(jī)的工作輥冷卻水用量約800 m3/h,機(jī)旁工作輥冷卻水管路上設(shè)置疊片式過濾器,疊片式過濾器進(jìn)口管路為碳鋼管且水中含有軋制油、液壓油、潤滑脂及大量懸浮物。水中的油污和管壁上產(chǎn)生的附著物會隨著水流附著在疊片上造成過濾器進(jìn)、出口水腔壓差增大,反沖洗的頻繁啟動加速了過濾器失效產(chǎn)生與惡化,過濾器失效形式主要有以下4 種。

        2.1 過濾單元密封失效

        過濾單元壓蓋的密封圈損壞,導(dǎo)致壓蓋卡死,密封圈卡入疊片間隙,造成疊片間隙過大異物進(jìn)入(圖5)。過濾單元密封失效的原因有:①過濾單元的壓蓋為塑料材料,頻繁動作壓蓋變形將密封圈帶出凹槽(圖6);②密封尺寸不合適。間隙過大水中異物進(jìn)入,間隙過小密封使用壽命降低;③壓蓋導(dǎo)向部分過短,反沖洗時端部將密封圈帶出導(dǎo)致。

        圖5 壓蓋卡死

        圖6 塑料壓蓋

        2.2 疊片間隙失效

        疊片間隙的大小直接影響水的過濾精度,疊片間隙過大、水中異物進(jìn)入起不到過濾作用;疊片間隙過小會造成過濾器兩端壓差變大,反沖洗頻繁啟動疊片壽命降低。

        疊片間隙失效的主要原因如下:①塑料壓蓋易變形無法壓緊疊片組;②疊片數(shù)量不足(圖7);③壓蓋緊固螺母松動;④復(fù)位彈簧預(yù)緊力不夠。

        圖7 疊片數(shù)量不足

        疊片間隙(彈簧力)為每組疊片間固有屬性,可以通過調(diào)整壓蓋彈簧力來進(jìn)行調(diào)整。

        2.3 過濾單元導(dǎo)管斷裂

        過濾單元導(dǎo)管斷裂不但影響水的過濾效果,而且未及時發(fā)現(xiàn)時內(nèi)部碟片易被水沖刷至下游管路,造成事故擴(kuò)大化,并且使該單元的反洗功能徹底失效(圖8~圖9)。導(dǎo)管斷裂的主要原因有:①罐體內(nèi)存有空氣,反洗過程中產(chǎn)生水錘現(xiàn)象,導(dǎo)致過濾單元導(dǎo)管斷裂;②過濾器進(jìn)、出口水腔壓差大,水系統(tǒng)壓力驟降,過濾單元產(chǎn)生水錘,導(dǎo)致導(dǎo)致過濾單元導(dǎo)管斷裂;③過濾單元導(dǎo)管壁薄、焊接工藝不佳,導(dǎo)致使用壽命變短。

        圖8 過濾單元導(dǎo)管斷裂

        圖9 碟片被沖至下游管路

        2.4 反沖洗裝置失效

        水過濾器運(yùn)行一段時間后,隨著濾渣的積累,會使出口壓力下降,是過濾柱堵塞的反映。當(dāng)壓力差達(dá)到一定程度,影響供水壓力和流量時,就要進(jìn)行反沖洗使過濾柱恢復(fù)正常。反沖洗時間過短會導(dǎo)致沖洗效果不佳,反沖洗時間過長會導(dǎo)致過濾器疊片“甩壞”。

        3 預(yù)防及處理

        3.1 過濾單元密封失效

        根據(jù)疊片式過濾器在熱軋產(chǎn)線生產(chǎn)過程中過濾單元密封失效的原因分析,提出以下改進(jìn)措施:①將壓蓋更換為不銹鋼材料,以降低摩擦因數(shù);②將壓蓋長度延長至桶壁上沿下20~30 mm;③通過多組密封圈使用的數(shù)據(jù)收集對比,依據(jù)6σ主效應(yīng)圖計算,最佳密封值為4.8~5.6 mm。

        3.2 疊片間隙失效

        根據(jù)疊片式過濾器在熱軋產(chǎn)線生產(chǎn)過程中疊片間隙失效的原因分析,提出以下改進(jìn)措施:①壓蓋變形問題與過濾單元密封失效的措施一致,將壓蓋更換為不銹鋼材料;②墊片最佳數(shù)量為距桶壁上沿15~25 mm;③壓蓋螺母采用雙螺母防松的同時,緊固螺母增加止動墊圈防松;④利用6σ自定義因子DOE 分析,得出最佳彈簧力范圍為3~4 kg。

        3.3 過濾單元導(dǎo)管斷裂

        根據(jù)疊片式過濾器在熱軋產(chǎn)線生產(chǎn)過程中過濾單元導(dǎo)管斷裂的原因分析,提出以下改進(jìn)措施:①過濾罐頂部增加自動排氣閥,及時排空罐內(nèi)氣體;②調(diào)整水系統(tǒng)泄水程序,避免出現(xiàn)系統(tǒng)壓力驟降現(xiàn)象;③增加過濾單元導(dǎo)管壁厚,優(yōu)化端蓋焊接工藝。

        3.4 反沖洗裝置失效

        根據(jù)疊片式過濾器在熱軋產(chǎn)線生產(chǎn)過程中反沖洗裝置失效的原因分析,提出以下改進(jìn)措施:①過濾器壓差報警設(shè)定為0.06 MPa,當(dāng)過濾器進(jìn)出口壓差>0.06 MPa 時,反沖洗自動啟動;②通過收集反沖洗時間與實(shí)際壓差及過濾器實(shí)際效果數(shù)據(jù),利用6σ工具DOE 開展自定義因子實(shí)驗(yàn)(圖10),使用優(yōu)化圖得到最終可以得出最佳反沖洗時間為10 s;③增加一組篩網(wǎng)籃式過濾器,過濾精度1 mm。兩組過濾器生產(chǎn)過程中一用一備設(shè)置,實(shí)現(xiàn)了疊片式過濾器生產(chǎn)過程中在線更換濾筒及在線檢修。

        圖10 利用6Σ 工具DOE 開展自定義因子

        4 結(jié)束語

        通過對疊片式過濾器結(jié)構(gòu)、性能的改進(jìn),大幅降低了熱軋產(chǎn)線在軋制酸洗板及表面質(zhì)量要求高的薄規(guī)格產(chǎn)品時的點(diǎn)狀壓痕缺陷,在取得較好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的同時,提升生產(chǎn)穩(wěn)定性及產(chǎn)品質(zhì)量,運(yùn)行效果良好。

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