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        基于傳感器信息融合的自動扶梯電機運行監(jiān)控技術(shù)

        2024-01-03 09:09:34施寶海
        設(shè)備管理與維修 2023年22期
        關(guān)鍵詞:自動扶梯幅值噪聲

        施寶海

        (海南省鍋爐壓力容器與特種設(shè)備檢驗所,海南???570203)

        0 引言

        近年來,我國城市管理部門對公交式自動扶梯的需求越來越大,通過對行人過街天橋、行人隧道根據(jù)過街需求、自動扶梯使用效率等市場調(diào)研數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,結(jié)合自動扶梯運行中的多種影響因素,進行了市場內(nèi)現(xiàn)有自動扶梯的優(yōu)化設(shè)計和改裝[1]。自動扶梯為人們的出行帶來了便利,也不可避免的存在著一定安全隱患。由于自動扶梯管理員的管理技術(shù)水平存在差異,以及公眾的安全意識不高,自動扶梯的故障率較高,自動扶梯碰撞、滑倒等安全事故的數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的趨勢。

        為降低由于自動扶梯故障造成的安全事故,對自動扶梯的運行進行分析,發(fā)現(xiàn)超過80%的故障都是由于自動扶梯電機異常運行導致的。電機是自動扶梯系統(tǒng)的主要構(gòu)成部分,也是驅(qū)動自動扶梯運行的核心構(gòu)件[2]。為提高自動扶梯運行的穩(wěn)定性與可靠性,有關(guān)單位提出了多種可用于監(jiān)控自動扶梯電機的方法,但根據(jù)自動扶梯運營管理方反饋的數(shù)據(jù)可知,現(xiàn)有的方法在實際應用中大多存在缺陷。為解決上述問題,本文引進傳感器信息融合技術(shù),設(shè)計一種針對自動扶梯電機的全新運行監(jiān)控技術(shù),保障扶梯的穩(wěn)定運行與使用。

        1 基于傳感器信息融合的自動扶梯電機運行數(shù)據(jù)采集

        為實現(xiàn)對自動扶梯電機運行的監(jiān)控,引進傳感器信息融合技術(shù),實現(xiàn)自動扶梯電機運行數(shù)據(jù)的采集。在此過程中,根據(jù)自動扶梯中電機的所在位置,布置多普勒微波雷達傳感器、視頻監(jiān)控攝像機、CCD 工業(yè)相機、紅外傳感器等,建立電機與監(jiān)控終端設(shè)備之間的通信連接。在此過程中,考慮到電機在自動扶梯中具有一定的隱蔽性,為確保監(jiān)測的數(shù)據(jù)可以作為設(shè)施運行故障與異常的參照,需要進行電梯整體結(jié)構(gòu)的勘探,根據(jù)勘探結(jié)果確定自動扶梯電機的具體空間位置[3]。在此基礎(chǔ)上,將自動扶梯電機上的傳感器與計算機設(shè)備建立連接,以此實現(xiàn)對監(jiān)測數(shù)據(jù)的自動、快速接收與發(fā)送[4]。為實現(xiàn)在終端通信模塊和自動扶梯電機設(shè)施管理終端之間建立數(shù)據(jù)通信,采用虛擬串行接口技術(shù),將終端設(shè)備通過串行接口接入服務器端,實現(xiàn)對自動扶梯電機運行中的實時監(jiān)測、報警及狀態(tài)追蹤,以便應對自動扶梯電機運行中的各種突發(fā)性事故?;趥鞲衅餍畔⑷诤系淖詣臃鎏蓦姍C運行數(shù)據(jù)采集流程如圖1 所示。

        圖1 自動扶梯電機運行數(shù)據(jù)采集流程

        將多普勒微波雷達傳感器布置在自動扶梯多電機運行的中心位置,采用兩兩對射的布置方式,確保雷達信號對自動扶梯電機的全覆蓋[5]。將紅外傳感器布置在電機運行輻射區(qū)域,自動扶梯電機在運行過程中,電機轉(zhuǎn)子快速運轉(zhuǎn),會產(chǎn)生一定的熱量,可被紅外傳感器感知。利用CCD 工業(yè)攝像機拍攝視頻、圖像,結(jié)合DSP 芯片對畫面進行處理和探測,利用背景去除技術(shù)識別和探測圖像中的電機運動目標,從而實時監(jiān)測電機運行區(qū)內(nèi)的狀態(tài),并將獲取的影像資料傳送給后臺控制中心[6]。整合各類傳感器采集的自動扶梯電機運行數(shù)據(jù),并導出對應的數(shù)據(jù)。

        2 數(shù)據(jù)擬合處理

        考慮到通過上述方式采集的數(shù)據(jù)可能攜帶噪聲等影響因素,因此,在完成自動扶梯電機運行數(shù)據(jù)采集后,需按照式(1)進行采集數(shù)據(jù)的線性校正[7]。

        其中,Y 表示采集數(shù)據(jù)的線性校正;a 表示原始數(shù)據(jù);X 表示量程起點;b 表示數(shù)據(jù)信號的擴大因子。

        將校正后數(shù)據(jù)錄入函數(shù)鏈神經(jīng)網(wǎng)絡,對數(shù)據(jù)進行濾波與降噪等綜合處理,此過程計算公式:

        其中,x(Y)表示對校正后數(shù)據(jù)Y 的濾波與降噪等綜合處理;u 表示輸出估計值;W 表示函數(shù)鏈;i 表示標定值;j 表示傳感器采集數(shù)據(jù)之間的連接權(quán)值。

        完成上述處理后,對輸出的數(shù)據(jù)進行擬合:

        其中,xi(ui)表示輸出數(shù)據(jù)的擬合處理過程;c 表示附加數(shù)據(jù)(傳感器反饋的其他與電機運行相關(guān)的數(shù)據(jù));u 表示擬合次數(shù)。

        按照上述方式完成數(shù)據(jù)擬合處理,將處理后的數(shù)據(jù)接入通信鏈路,實現(xiàn)對監(jiān)控數(shù)據(jù)的傳輸。

        3 自動扶梯電機運行監(jiān)測與實時狀態(tài)跟蹤

        考慮到自動扶梯電機在異常運行狀態(tài)下存在不規(guī)律振動,因此,在監(jiān)測中應做好對自動扶梯電機運行實時狀態(tài)的跟蹤,實現(xiàn)對自動扶梯電機運行狀態(tài)的實時監(jiān)控。采集圖像、數(shù)據(jù)、視頻,提取自動扶梯電機運行背景,對背景進行建模,提取背景差分信息,進行電機運行目標區(qū)域的分割。

        背景建模常用的是背景平均化、碼書背景、高斯背景建模等,高斯模型可以有效地消除背景的干擾,但是需要大量的運算,很難達到實時性的要求。在自動扶梯電機運行啟動時,先對CCD 相機拍攝的圖像進行碼書背景建模,利用碼書算法對N 幀之后的圖像進行檢測,每隔一段時間更新代碼書模型,并將極少使用的代碼書刪除。采用碼書法獲取當前幀的二值圖,在此基礎(chǔ)上,按照閉合操作消除因噪聲而產(chǎn)生的孤立點,用開運算填補目標內(nèi)部的孔隙[8]??紤]到電機運行底板的背景比較復雜,因此在前景對象中會有許多非連續(xù)性的區(qū)域。因此,在分割目標區(qū)域圖像時,需要對前景對象進行輪廓提取,然后求出各前景對象的中心位置,對電機運行中的近鄰目標進行匹配,計算公式為:

        其中,minC 表示電機運行中的近鄰匹配目標(最小振動幅值);m 表示匹配次數(shù)。

        對電機運行過程中的振動幅值與目標值進行匹配,設(shè)定minC 的取值范圍。當minC 在預設(shè)范圍內(nèi)波動時,說明自動扶梯電機運行無異常振動現(xiàn)象,此時證明電機處于穩(wěn)定運行狀態(tài);當minC 超出預設(shè)范圍波動時,說明自動扶梯電機運行存在異常振動現(xiàn)象,此時證明電機處于異常運行狀態(tài)。提取此時的狀態(tài)信息,即可實現(xiàn)對自動扶梯電機運行的監(jiān)測與實時狀態(tài)的跟蹤。

        4 對比實驗

        本文引進傳感器信息融合技術(shù),完成了自動扶梯電機運行監(jiān)控方法的設(shè)計。為檢驗該監(jiān)控方法的應用效果,本文以某運營管理單位提供的自動扶梯電機樣品為例設(shè)計對比實驗,電機技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 自動扶梯電機技術(shù)參數(shù)

        使用本文設(shè)計的方法監(jiān)控自動扶梯電機的運行狀態(tài)。在監(jiān)控過程中,根據(jù)實際工作需求將紅外傳感器、雷達傳感器、CCD 工業(yè)相機等按照規(guī)范安裝在測試電機上,并建立電機與監(jiān)控終端設(shè)備之間的通信連接,實現(xiàn)對自動扶梯電機運行數(shù)據(jù)的實時采集。根據(jù)建立的通信信道,進行監(jiān)控數(shù)據(jù)處理與通信傳輸,通過對自動扶梯電機運行的監(jiān)測與實時狀態(tài)的跟蹤,完成本文方法在實驗中的應用。

        引進基于CNN+D-S 和BP 神經(jīng)網(wǎng)絡的方法,并選取2 種傳統(tǒng)方法作為對照組。運用采集3 種方法對自動扶梯電機運行監(jiān)測數(shù)據(jù)展開分析。本文將反饋的監(jiān)控數(shù)據(jù)噪聲幅值作為評價監(jiān)控效果的關(guān)鍵指標。截取部分時段3 種方法的監(jiān)控結(jié)果,提取對應時段下的噪聲幅值,結(jié)果如圖2 所示。

        圖2 監(jiān)控反饋信號中噪聲的幅值

        從圖2 可以看出,使用該方法進行自動扶梯電機運行監(jiān)控,監(jiān)控反饋信號中的噪聲幅值趨近于0,說明該方法可以降低監(jiān)控數(shù)據(jù)中的噪聲,避免由于外界因素干擾影響監(jiān)控結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,對傳統(tǒng)方法的監(jiān)控結(jié)果進行分析,分析結(jié)果表明,傳統(tǒng)方法監(jiān)控反饋信號中的噪聲幅值較大,且傳統(tǒng)方法2 監(jiān)控結(jié)果中的噪聲幅值大于傳統(tǒng)方法1 的噪聲幅值。監(jiān)控結(jié)果中攜帶較大噪聲,會影響終端對電機運行狀態(tài)的決策與辨識。因此,可以得出如下結(jié)論:相比傳統(tǒng)方法,本文設(shè)計的基于多傳感器信息融合技術(shù)的電機運行監(jiān)控方法實際應用效果良好,該方法可以降低自動扶梯電機運行監(jiān)控反饋信號中的噪聲幅值,提高監(jiān)控結(jié)果的準確性、真實性與可靠性。

        5 結(jié)束語

        自動扶梯的環(huán)境特征:主要集中在人流密集、商業(yè)區(qū)、車站周邊;每日運營時間超過20 h;部分自動扶梯在戶外作業(yè),長期受風沙、雨雪侵蝕,故障率比室內(nèi)扶梯高;乘客手拉行李箱隨人而上的現(xiàn)象時有發(fā)生。為提高自動扶梯電機運行的穩(wěn)定性與可靠性,本文引進傳感器信息融合技術(shù),通過自動扶梯電機運行數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理與通信傳輸、自動扶梯電機運行監(jiān)測與實時狀態(tài)跟蹤,完成了電機運行監(jiān)控技術(shù)的設(shè)計研究。

        完成設(shè)計后,以某運營管理單位提供的自動扶梯電機樣品為對象,展開針對設(shè)計方法的對比實驗,實驗結(jié)果證明:該方法能夠降低自動扶梯電機運行監(jiān)控反饋信號中的噪聲幅值,提高監(jiān)控結(jié)果的準確性、真實性與可靠性,可以在后續(xù)的工作中進行推廣,實現(xiàn)對電機運行狀態(tài)的實時監(jiān)測,減少電機運行異常導致的自動扶梯安全事故。

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