摘" 要:由于“起源”咖啡顆粒復(fù)合濾棒含有夾雜的咖啡顆粒,在復(fù)合濾棒成型機(jī)切割含顆粒的原棒時(shí)會(huì)造成顆粒破碎,散落的顆粒粉末會(huì)被帶入下道工序,從而影響生產(chǎn)效率和最終產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)此,從成型機(jī)除塵缺陷出發(fā),提出針對(duì)于原棒切割模塊及集棒模塊兩部分的改善措施,并對(duì)改善前后的缺陷濾棒數(shù)量進(jìn)行抽樣對(duì)比,結(jié)果表明,改善措施大大增加除塵效率,明顯減少“夾末顆?!睘V棒的產(chǎn)生。
關(guān)鍵詞:復(fù)合濾棒;濾棒成型機(jī);原棒切割模塊;集棒模塊;除塵效率
中圖分類號(hào):TS43" " " "文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " " " " 文章編號(hào):2095-2945(2023)17-0133-04
Abstract: As the \"original\" coffee particle composite filter rod contains coffee particles, cutting the original rod containing particles in the composite filter rod molding machine will cause the particles to be broken, and the scattered particle powder will be brought into the next process, thus affecting the production efficiency and the final product quality. Aiming at the dedusting defects of the molding machine, the improvement measures for the original rod cutting module and collecting rod module are put forward, and the number of defective filter rods before and after improvement are sampled and compared. The results showed that the improvement measures greatly increased the dust removal efficiency and significantly reduced the generation of \"end-clip particles\" filter rods.
Keywords: composite filter rod; filter rod forming machine; original rod cutting module; rod collecting module; dust removal efficiency
復(fù)合濾棒是現(xiàn)代卷煙生產(chǎn)的必要輔料,一般由兩種或兩種以上的過濾材料為原料卷制而成,隨著復(fù)合型濾棒在卷煙產(chǎn)品中使用的越來越廣泛,為了增加卷煙的香味風(fēng)格,提升卷煙的抽吸口感,降低焦油味道,部分卷煙產(chǎn)品在復(fù)合濾棒卷制成型過程會(huì)加入添加劑或添加劑載體到濾嘴當(dāng)中[1-3]。
制造復(fù)合濾棒的設(shè)備叫做復(fù)合濾棒成型機(jī)組,目前市場上主流的復(fù)合濾棒成型機(jī)組包括國產(chǎn)ZL41型二元復(fù)合濾棒成型機(jī)[4],德國HAUNI公司的MERLIN型復(fù)合濾棒成型機(jī)及荷蘭ITM集團(tuán)的睿思(SOLARIS)多元復(fù)合濾棒成型機(jī)[5]。由于SOLARIS可將多種不同材料類型濾棒(基棒),按生產(chǎn)需要切分成定長的多小段短棒,并依規(guī)律進(jìn)行短棒排列組合后經(jīng)成型紙包裹加工成多元復(fù)合濾棒,并且式基棒尺寸標(biāo)準(zhǔn)化,能夠有效減少生產(chǎn)所需的不同基棒規(guī)格的數(shù)量。南寧卷煙廠引進(jìn)了一組ITM公司生產(chǎn)的復(fù)合濾棒機(jī)組負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)真龍“起源”卷煙產(chǎn)品的咖啡顆粒復(fù)合濾棒。在機(jī)組正常運(yùn)行中,由于“起源”咖啡顆粒復(fù)合濾棒含有夾雜的咖啡顆粒,在切割含顆粒的原棒時(shí)會(huì)造成顆粒破碎,散落的顆粒粉末會(huì)被帶入下道工序,從而影響生產(chǎn)效率和最終產(chǎn)品質(zhì)量。因此,在SOLARIS復(fù)合濾棒成型機(jī)生產(chǎn)復(fù)合濾棒過程中需要加入獨(dú)立的除塵機(jī)構(gòu)以清理產(chǎn)生的顆粒粉末。然而,現(xiàn)有設(shè)備中的除塵機(jī)構(gòu)往往受待除塵設(shè)備原有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的限制,在不改變待除塵設(shè)備原有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的情況下,無法根據(jù)現(xiàn)場的工作需求將除塵裝置與待除塵設(shè)備匹配安裝以實(shí)現(xiàn)良好的除塵效果。為此,提出了一種針對(duì)集棒和咖啡原棒切割兩個(gè)模塊單元夾末問題進(jìn)行的改進(jìn)措施。
1" 存在隱患
“起源”復(fù)合濾棒由添加有咖啡顆粒的原棒和溝槽原棒經(jīng)切割排序組合而成,因在切割咖啡原棒時(shí)會(huì)使咖啡顆粒散落,散落的顆粒經(jīng)成型紙包裹會(huì)造成復(fù)合濾棒表面有凸起的現(xiàn)象也稱濾棒夾末,嚴(yán)重的甚至?xí)斐蔀V棒表面被刺破,如圖1所示。
這種夾末濾棒如果流入到卷煙成品中會(huì)嚴(yán)重影響煙支的外觀,從而降低卷煙的感官質(zhì)量,給消費(fèi)者帶來不好的體驗(yàn),影響產(chǎn)品形象。如果濾棒中有過多的夾末顆粒還會(huì)造成批次性的質(zhì)量事故,為減少濾棒中含夾末超標(biāo),該設(shè)備每運(yùn)行約40 min就需停機(jī)對(duì)其關(guān)鍵部位進(jìn)行清潔保養(yǎng),每次清潔保養(yǎng)時(shí)間約5 min,為防止有嚴(yán)重凸起且含帶夾末的濾棒流入到下一道卷接工序,在濾棒出口輸送通道處還需要采用人工輔助的方式進(jìn)行濾棒檢驗(yàn)挑選。因此,濾棒含帶夾末不僅影響了設(shè)備的有效作業(yè)率,同時(shí)也存在著產(chǎn)品質(zhì)量隱患風(fēng)險(xiǎn),提升了人工成本,在一定程度上降低了卷煙生產(chǎn)效率。
2" 問題分析
2.1" “夾末顆?!碑a(chǎn)生原因
因咖啡顆粒復(fù)合濾棒需由咖啡顆粒原棒和溝槽原棒組成,而咖啡顆粒原棒是由咖啡顆粒噴灑在絲束中卷制而成,在生產(chǎn)中需將咖啡原棒(長度為120 mm)切割成四小段,在切割的過程中切割刀很容易就切中咖啡顆粒,形成更小的咖啡碎末顆粒如圖2所示,這些咖啡碎末顆粒散落在短棒四周,因原棒的包裝成型紙使用的是高透紙,高透紙表面呈網(wǎng)狀不光滑,碎末的咖啡顆粒易粘在高透紙上,因吸除顆粒的措施不完善從而造成復(fù)合濾棒有夾末顆粒。此外,在咖啡原棒經(jīng)切割成為4段短棒后,其短棒的切口端面被上的咖啡顆粒因被切割中后造成顆粒松動(dòng),短棒再經(jīng)過設(shè)備的高速傳遞,短棒切口端面上的顆粒很容易松脫散落在包裹的復(fù)合成型紙中,因吸除顆粒的措施不完善從而造成復(fù)合濾棒中有夾末顆粒。
2.2" 設(shè)備除塵缺陷
由于碎末顆粒的產(chǎn)生原因是不可避免的,因此,依靠設(shè)備端的顆粒吸除裝置來盡可能地減少碎末顆粒就尤為關(guān)鍵。SOLARIS的負(fù)壓吸除裝置的結(jié)構(gòu)主要由集棒模塊的吸風(fēng)管和復(fù)合成型濾棒搭口上粘膠水前的吸風(fēng)裝置兩部分組成。
1)在集棒單元負(fù)壓吸風(fēng)管裝置中,吸風(fēng)管口的位置設(shè)置在集棒下轉(zhuǎn)盤的部位,吸風(fēng)管由上至下設(shè)計(jì)成“L”型,吸風(fēng)口底部呈大喇叭狀,風(fēng)力只能吸走少部分集棒傳遞中掉落在零部件底部的顆粒。如圖3所示,因集棒輪盤短棒傳遞的通道處于吸風(fēng)口風(fēng)力走向之外,對(duì)于那些散落在集棒輪盤通道內(nèi)這個(gè)關(guān)鍵部位的顆粒更是難以吸除。
2)由于成型機(jī)上的吸風(fēng)裝置設(shè)置在復(fù)合濾棒搭口粘合前的位置,因此吸風(fēng)裝置只能將搭口開口面上散落的顆粒吸除,無法吸除布帶包裹著的成型紙和短棒部位中的碎末顆粒。
3" 改進(jìn)思路及措施
經(jīng)分析探究后發(fā)現(xiàn),要減少復(fù)合濾棒中的夾末顆粒,在濾棒成型煙槍位置難以實(shí)現(xiàn),并且在集棒和咖啡原棒切割2個(gè)模塊單元中,短棒傳遞通道碎末顆粒散落的情況是最多的,因此要針對(duì)2個(gè)不同模塊進(jìn)行不同的改進(jìn)措施(如圖4所示),才能有效減少碎末顆粒被帶入成型包裹工序,從而降低對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。
1)由于集棒模塊上的吸風(fēng)裝置無法達(dá)到預(yù)期的除塵效果,仍然有大量的咖啡顆粒的殘留,為了增強(qiáng)吸風(fēng)裝置的工作效率,需要在原棒切割模塊的短棒傳遞通道旁加裝負(fù)壓吸除風(fēng)管,利用設(shè)備上的原除塵設(shè)施在主吸風(fēng)管引接一根管路到碎末顆粒散落的位置對(duì)雜余顆粒進(jìn)行去除。
2)對(duì)原集棒模塊的吸除裝置進(jìn)行改造,現(xiàn)有設(shè)備中的除塵機(jī)構(gòu)往往受待除塵設(shè)備原有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的限制,在不改變待除塵設(shè)備原有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的情況下,無法根據(jù)現(xiàn)場的工作需求將除塵裝置與待除塵設(shè)備匹配安裝以實(shí)現(xiàn)良好的除塵效果。因此,在原吸風(fēng)口盒罩的背面下方再開一個(gè)口,開口位置正對(duì)轉(zhuǎn)盤短棒運(yùn)行通道的位置,從主吸風(fēng)管道再引接一根管路與風(fēng)口連接,新加的吸風(fēng)管口正對(duì)著集棒轉(zhuǎn)盤,這樣的設(shè)計(jì)既保證了吸風(fēng)口吸風(fēng)風(fēng)量不會(huì)被削弱又使吸除效果得到加強(qiáng),從而將那些散落在轉(zhuǎn)盤短棒通道內(nèi)和零部件角落不易吸除的顆粒得到有效清除。
4" 改善效果
為了驗(yàn)證復(fù)合濾棒成型機(jī)經(jīng)改善后的顆粒除塵效果,將成型機(jī)1周內(nèi)生產(chǎn)的咖啡顆粒復(fù)合濾棒進(jìn)行抽樣比對(duì),對(duì)含夾末數(shù)指濾棒表面手觸摸有凸起的嘴棒視為“夾末顆?!比毕葑彀?,對(duì)設(shè)定抽樣煙支內(nèi)含夾末煙支進(jìn)行結(jié)果統(tǒng)計(jì)比對(duì),結(jié)果見表1、表2。
可以看到,在未針對(duì)集棒模塊上的吸風(fēng)裝置進(jìn)行改進(jìn)之前和在原棒切割模塊上未增加吸除碎末顆粒裝置時(shí),在每日抽樣4 000支濾棒中含夾末的濾棒數(shù)在16支左右,而在對(duì)成型機(jī)進(jìn)行除塵改造之后,每日抽樣4 000支濾棒中含夾末的濾棒數(shù)減少了近75%,僅為4支左右,抽樣5 d內(nèi)的20 000支濾棒中夾末顆粒濾棒數(shù)量減少了63支,減幅約為75.9%,“濾棒夾末”現(xiàn)象得到了切實(shí)有效的改善。除此之外,由圖5可知,在抽樣5 d內(nèi)復(fù)合濾棒成型機(jī)清潔次數(shù)由改善前的42次減少到了改善后的20次,減少次數(shù)為22次,減少了近52.4%,而清潔總用時(shí)由改善前的210 min減少到了改善后的100 min,減少了110 min,減少了52.4%,這說明了在切割單元轉(zhuǎn)盤處和集棒單元處增加吸風(fēng)管后大大增加了成型機(jī)的除塵效率,使得咖啡顆粒殘留大幅減少,設(shè)備的改善利于生產(chǎn)效率的提高。實(shí)際上,連續(xù)開機(jī)40 min后檢查切該處散落咖啡顆粒,可以觀察到明顯減少很多,改進(jìn)后現(xiàn)可以連續(xù)開機(jī)2 h才需停機(jī)對(duì)設(shè)備關(guān)鍵部位清潔保養(yǎng)。
通過以上對(duì)改進(jìn)后產(chǎn)品的質(zhì)量情況和設(shè)備的生產(chǎn)效率的統(tǒng)計(jì)分析可以看到,本次對(duì)設(shè)備的改進(jìn)大量減少了咖啡復(fù)合濾棒表面凸起有夾末顆粒的現(xiàn)象,提高了產(chǎn)品合格率,降低了卷煙煙支的外觀質(zhì)量隱患風(fēng)險(xiǎn),減少了產(chǎn)品消耗和人工復(fù)查分選的次數(shù)及停機(jī)清潔設(shè)備關(guān)鍵部位次數(shù),從而提高了設(shè)備的有效作業(yè)率及降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
5" 結(jié)論
由于“起源”咖啡顆粒復(fù)合濾棒含有夾雜的咖啡顆粒,在復(fù)合濾棒成型機(jī)切割含顆粒的原棒時(shí),在原棒內(nèi)部的咖啡顆粒會(huì)造成破碎散落,散落的顆粒粉末會(huì)被帶入下道工序,最后經(jīng)成型紙包裹的復(fù)合濾棒會(huì)由于這些破碎的顆粒夾末影響最終產(chǎn)品質(zhì)量,除此之外,過多的顆粒散落也會(huì)造成復(fù)合濾棒成型機(jī)必須停機(jī)清潔保養(yǎng),從而進(jìn)一步造成成型機(jī)過多的啟停帶來的運(yùn)行不穩(wěn)定及效率較低的問題,但由于碎末顆粒的產(chǎn)生原因是不可避免的,因此,本文依靠設(shè)備端的顆粒吸除裝置來盡可能的減少碎末顆粒。
1)由于在集棒單元負(fù)壓吸風(fēng)管裝置中,吸風(fēng)管口的位置設(shè)置在集棒下轉(zhuǎn)盤的部位,集棒輪盤短棒傳遞的通道處于吸風(fēng)口風(fēng)力走向之外,對(duì)于那些散落在集棒輪盤通道內(nèi)這個(gè)關(guān)鍵部位的顆粒難以吸除,因此,對(duì)于集棒模塊上的吸風(fēng)裝置無法達(dá)到預(yù)期的除塵效果,鑒于此類缺陷,本文采用在原棒切割模塊的短棒傳遞通道旁加裝負(fù)壓吸除風(fēng)管,利用設(shè)備上的原除塵設(shè)施在主吸風(fēng)管引接一根管路到碎末顆粒散落的位置的方式對(duì)雜余顆粒進(jìn)行去除,這種改進(jìn)方式能夠?qū)ξ次龤埩纛w粒進(jìn)行補(bǔ)充負(fù)壓吸除,以避免設(shè)備原除塵設(shè)施除塵不完全造成的殘余顆粒較多的問題。
2)由于成型機(jī)上的吸風(fēng)裝置設(shè)置在復(fù)合濾棒搭口粘合前的位置,因此吸風(fēng)裝置只能將搭口開口面上散落的顆粒吸除,無法吸除布帶包裹著的成型紙和短棒部位中的碎末顆粒,鑒于此類缺陷,則采用對(duì)原集棒模塊的吸除裝置進(jìn)行改造的方法,在原吸風(fēng)口盒罩的背面下方再開1個(gè)吸風(fēng)口,這樣的設(shè)計(jì)既保證了吸風(fēng)口吸風(fēng)風(fēng)量不會(huì)被削弱又使吸除效果得到加強(qiáng),從而將散落在轉(zhuǎn)盤短棒通道內(nèi)和零部件角落那些原不易吸除的顆粒得到有效清除。
在進(jìn)行了針對(duì)于集棒和咖啡原棒切割兩個(gè)模塊單元的不同改進(jìn)措施后,可以發(fā)現(xiàn),每日抽樣的夾末顆粒濾棒數(shù)量減少了約75%,抽樣5 d內(nèi)的夾末顆粒濾棒數(shù)量減少了63支,減幅約為75.9%,抽樣5 d內(nèi)對(duì)成型機(jī)的清潔保養(yǎng)用時(shí)由改善前的210 min下降到了改善后的100 min,清潔次數(shù)由改善前的42次下降到了改善后的20次,由此看出,所述改進(jìn)措施能夠有效的減少“夾末顆粒”濾棒的總數(shù),切實(shí)解決了“夾末顆?!睂?duì)于濾棒成型機(jī)正常工作的影響。
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