摘 要:針對(duì)某聯(lián)合循環(huán)汽輪發(fā)電機(jī)組二倍頻振動(dòng)難題,進(jìn)行前軸承箱模態(tài)測(cè)試試驗(yàn),得出前軸承箱的固有頻率,根據(jù)歷史振動(dòng)情況,得出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子剛度不對(duì)稱是引起二倍頻振動(dòng)的主要因素。對(duì)高發(fā)對(duì)輪聯(lián)軸器端面錯(cuò)位值進(jìn)行調(diào)整,二倍頻振動(dòng)有所下降。研究過(guò)程和治理結(jié)果對(duì)于解決同類振動(dòng)故障具有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:聯(lián)合循環(huán)汽輪發(fā)電機(jī)組;二倍頻;振動(dòng)
中圖分類號(hào):TK268+.1" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2023)18-0059-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2023.18.015
1" " 設(shè)備概述
某電廠聯(lián)合循環(huán)汽輪機(jī)(型號(hào)LNCB320/155-
13.02/0.65/565/565)為哈爾濱汽輪機(jī)廠自主研發(fā)的三壓、再熱、雙缸型、向下排汽、燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)用凝汽式汽輪機(jī),該機(jī)型可以實(shí)現(xiàn)純凝、抽凝、背壓三種運(yùn)行模式,機(jī)組于2014年6月18日投產(chǎn)。
汽輪發(fā)電機(jī)組軸系由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、高中壓轉(zhuǎn)子、中間軸、低壓轉(zhuǎn)子依次連接而成。其中高中壓轉(zhuǎn)子與低壓轉(zhuǎn)子通過(guò)SSS(Synchro-Self-Shifting)離合器連接,當(dāng)供熱需求達(dá)到最大時(shí),低壓轉(zhuǎn)子通過(guò)SSS離合器解列,高中壓模塊單獨(dú)以背壓方式運(yùn)行。
汽輪機(jī)高中壓外缸通過(guò)下貓爪支撐在前箱和中箱上,與前、中軸承箱之間有定中心梁的推拉機(jī)構(gòu),汽缸膨脹時(shí),依靠定中心梁推拉軸承箱和汽缸,同時(shí)也保證了整個(gè)汽缸的中心。機(jī)組設(shè)有兩個(gè)絕對(duì)死點(diǎn),高中壓缸絕對(duì)死點(diǎn)位于中軸承箱橫鍵中心線與汽輪機(jī)中心線的交點(diǎn),低壓缸絕對(duì)死點(diǎn)位于低壓缸排汽中心線與汽輪機(jī)中心線的交點(diǎn)。
機(jī)組設(shè)有兩個(gè)相對(duì)死點(diǎn)(推力軸承),分別位于高中壓模塊的前軸承箱和低壓模塊的后軸承箱,高中壓轉(zhuǎn)子以前推力軸承為死點(diǎn)向低壓端膨脹,低壓轉(zhuǎn)子以后推力軸承為死點(diǎn)向高壓端膨脹,兩個(gè)轉(zhuǎn)子的膨脹量由連接在兩轉(zhuǎn)子中間的SSS離合器吸收。機(jī)組軸系布置如圖1所示。
2" " 振動(dòng)概況
機(jī)組投產(chǎn)以來(lái),1瓦、7瓦、8瓦軸振長(zhǎng)期存在較大二倍頻分量。振動(dòng)現(xiàn)象表征二倍頻分量與轉(zhuǎn)速關(guān)系密切,轉(zhuǎn)速低于2 795 r/min時(shí),振動(dòng)二倍頻分量低于30 μm;后隨轉(zhuǎn)速上升,二倍頻分量快速爬升,在2 950 r/min左右二倍頻振動(dòng)達(dá)到峰值;之后隨轉(zhuǎn)速上升二倍頻振動(dòng)減弱,如表1所示。
振動(dòng)現(xiàn)象表征整個(gè)參振系統(tǒng)在2 950 r/min左右存在一個(gè)二倍頻的共振區(qū),由于該共振峰距離工作轉(zhuǎn)速(3 000 r/min)只有50 r/min,避開裕度不夠,因此工作轉(zhuǎn)速下1瓦、7瓦、8瓦軸振存在較大二倍頻分量,如表2所示[1]。
3" " 振動(dòng)測(cè)試與分析
(1)從振動(dòng)數(shù)據(jù)看,1瓦軸振二倍頻分量最大,7瓦、8瓦軸振二倍頻振動(dòng)相對(duì)1瓦略小,并且就地實(shí)測(cè)1號(hào)軸承座上方前箱蓋板位置存在明顯的二倍頻振動(dòng),而7瓦、8瓦的瓦振無(wú)明顯二倍頻分量,測(cè)試數(shù)據(jù)如表3所示。所以推測(cè)前軸承箱存在98 Hz左右固有頻率,導(dǎo)致2 950 r/min左右發(fā)生二倍頻共振[2]。
隨后對(duì)前軸承箱進(jìn)行模態(tài)測(cè)試試驗(yàn),得到前軸承箱的試驗(yàn)?zāi)B(tài)參數(shù)。試驗(yàn)將前軸承箱上半吊開,保留下半。試驗(yàn)過(guò)程中把轉(zhuǎn)子吊起,使其脫離軸瓦。軸承箱下半共布置測(cè)點(diǎn)58個(gè),分為前箱電側(cè)端面、前箱左側(cè)、前箱右側(cè)、前箱筋板4個(gè)測(cè)試面進(jìn)行測(cè)試,實(shí)物圖如圖2所示,建立前軸承箱的結(jié)構(gòu)模型如圖3所示。
對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析,用MIMO(多輸入多輸出)模態(tài)分析方法共得到前軸承箱前4階模態(tài)結(jié)果,如表4所示。
模態(tài)測(cè)試采用多次錘擊法進(jìn)行,力錘選取尼龍頭進(jìn)行激勵(lì),每個(gè)激勵(lì)點(diǎn)分別進(jìn)行3次錘擊,得到力錘的力信號(hào)和加速度響應(yīng)信號(hào),進(jìn)一步計(jì)算出每個(gè)測(cè)點(diǎn)的頻響函數(shù)、相位及相干信息。測(cè)試數(shù)據(jù)表明,前軸承箱整體響應(yīng)信號(hào)以及頻響函數(shù)相干較好,受現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件限制部分位置頻響函數(shù)相干較差。測(cè)試過(guò)程受到50 Hz工頻信號(hào)干擾,但不影響測(cè)試結(jié)果。從測(cè)試結(jié)果看,前軸承箱在試驗(yàn)條件下一階固有頻率為92.19 Hz,避開98 Hz一定的裕度。
(2)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子本身截面剛度不對(duì)稱,大齒方向剛度高,小齒方向剛度低。轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中垂直方向剛度的變化引起了撓度變化,轉(zhuǎn)動(dòng)1/2周時(shí),撓度變化1個(gè)周期;轉(zhuǎn)動(dòng)1周時(shí),撓度變化2個(gè)周期??赡苁怯捎诎l(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)存在二倍頻分量,通過(guò)高發(fā)對(duì)輪影響高中壓轉(zhuǎn)子,使得1瓦也表現(xiàn)出較大的二倍頻振動(dòng)[3]。
經(jīng)了解,2014年機(jī)組首次定速時(shí),1瓦二倍頻181 μm,7瓦二倍頻102 μm,8瓦二倍頻107 μm,完成168 h滿負(fù)荷試運(yùn),機(jī)組的1瓦、2瓦、3瓦、6瓦、7瓦、8瓦軸振均比較大。發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠加工,對(duì)其在結(jié)構(gòu)尺寸上進(jìn)行了改進(jìn),包括轉(zhuǎn)子本體截面變化、軸柄尺寸變化、軸頸尺寸變化、風(fēng)扇環(huán)尺寸變化、開不等深月牙槽等,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)5階臨界轉(zhuǎn)速由之前的6 080 r/min降至5 801 r/min,出廠時(shí)二倍頻振動(dòng)仍然達(dá)到25 μm。開機(jī)時(shí)1瓦二倍頻最大60 μm,其余各瓦二倍頻小于35 μm。
4" " 振動(dòng)治理
經(jīng)核算,在檢修期間,發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器與汽輪機(jī)聯(lián)軸器端面錯(cuò)位值由零對(duì)零調(diào)整為發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器端面高出汽輪機(jī)聯(lián)軸器端面0.08~0.13 mm[4],修后啟動(dòng)1瓦、7瓦、8瓦二倍頻分量有所下降,1瓦下降最多約15 μm。
5" " 結(jié)束語(yǔ)
目前對(duì)于二倍頻振動(dòng)的原因、機(jī)理研究較少,缺乏有效的治理措施和手段。本文針對(duì)聯(lián)合循環(huán)汽輪發(fā)電機(jī)組二倍頻振動(dòng)難題,進(jìn)行前軸承箱模態(tài)測(cè)試試驗(yàn),得到前軸承箱的固有頻率,根據(jù)歷史振動(dòng)情況,得出發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子剛度不對(duì)稱是引起二倍頻振動(dòng)的主要因素。檢修期間對(duì)高發(fā)對(duì)輪聯(lián)軸器端面錯(cuò)位值進(jìn)行調(diào)整,最終二倍頻振動(dòng)有所下降。研究過(guò)程和治理結(jié)果對(duì)于解決同類振動(dòng)故障具有借鑒意義。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 張學(xué)延.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)診斷[M].北京:中國(guó)電力出版社,2008.
[2] 吳亞軍,楊建剛,曹仲勛.支撐剛度對(duì)汽輪機(jī)組軸承座振動(dòng)影響分析[J].電站系統(tǒng)工程,2017,33(6):54-56.
[3] 施維新,石靜波.汽輪發(fā)電機(jī)組振動(dòng)及事故[M].2版.北京:中國(guó)電力出版社,2017.
[4] 李浩.某電站汽輪機(jī)振動(dòng)異常原因分析[J].內(nèi)燃機(jī)與配件,2022(19):73-75.
收稿日期:2023-05-31
作者簡(jiǎn)介:楊陽(yáng)(1988—),男,陜西人,高級(jí)工程師,研究方向:汽輪機(jī)振動(dòng)分析。
季鵬飛(1989—),男,河北人,高級(jí)工程師,研究方向:轉(zhuǎn)機(jī)振動(dòng)分析、熱力系統(tǒng)分析。