江海宇,閆立鵬,郝長(zhǎng)旭,菅凱,商敬寧
(核工業(yè)二〇八大隊(duì),內(nèi)蒙古 包頭 014010)
項(xiàng)目工作區(qū)主要分布在鄂爾多斯盆地北部,工作區(qū)第四系覆蓋層主要以厚度大的沖積黃土為主,巖石松軟,鉆進(jìn)容易,可鉆性1 ~2 級(jí)。其他地段黃土層被剝蝕后形成堆積物,以沙土、礫石為主的第四系巖石,厚度小、可鉆性差別大,沙土、淤泥為1 ~2 級(jí),礫石為6 ~7 級(jí),該層巖石孔壁極不穩(wěn)定,滲漏嚴(yán)重,易坍塌掉塊。
我隊(duì)砂巖型鈾礦繩索取心工藝鉆孔施工鉆探設(shè)備、鉆具組合和泥漿體系如下:
鉆探設(shè)備為:張?zhí)疆a(chǎn)XY-6D 立軸鉆機(jī),河北永明產(chǎn)A-18 型落地鉆塔,石探產(chǎn)NBB390 型泥漿泵,200kW 發(fā)電機(jī)組和離心機(jī)等輔助鉆探設(shè)備。
鉆具組合為:φ113 繩索取心鉆頭+φ113mm 下擴(kuò)孔器+φ101.6mm 取心鉆具總成+φ113mm 上擴(kuò)孔器+φ101.6mm 彈卡室+φ101.6mm 彈卡擋頭+φ101.6mm繩索取心鉆桿+φ89mm 變絲接手+φ89 主動(dòng)鉆桿。
泥漿體系為:鈉基膨潤(rùn)土(10 ~15kg)+氫氧化鈉(2 ~8kg)+防塌防卡劑(10 ~15kg)+廣譜護(hù)壁劑Ⅲ型(4 ~10kg)+高黏防塌劑(4 ~6kg)+Na-CMC(4~5kg)。性能要求:密度1.02 ~1.09g/cm3,失水量≤15mL/30min,漏斗黏度22 ~30s,PH 值8.5 ~9.0,含砂量≤0.5%。
地浸砂巖鈾礦鉆探所鉆遇巖層一般為砂巖、泥巖、砂礫石層,鉆探施工過(guò)程中,巖層中的泥質(zhì)成分混入泥漿中,導(dǎo)致泥漿黏度增大,巖層中的砂粒混入泥漿中,導(dǎo)致泥漿固相含量上升;泥漿中固相含量越高,顆粒分散的越細(xì),固相的吸水性越強(qiáng),泥漿的粘度和切力越高,流動(dòng)性不好,泥漿性能惡化,濾失量增大,泥餅虛厚,摩擦系數(shù)升高,沖洗液中的固相得不到清除,會(huì)在沖洗液中水化分散,再通過(guò)機(jī)械破碎愈變愈細(xì)表面積無(wú)限增大,最終導(dǎo)致一系列的問(wèn)題:(1)鉆桿柱內(nèi)孔結(jié)垢,造成內(nèi)管投放打撈困難。(2)容易發(fā)生井漏、井塌。(3)鉆頭泥包,發(fā)生鉆桿柱粘附卡鉆、沉沙卡鉆等孔內(nèi)事故。(4)易造成地層的膨脹、縮徑、剝落坍塌,導(dǎo)致起下鉆遇阻遇卡,固井質(zhì)量不好。鉆孔護(hù)壁效果差,孔壁穩(wěn)定壽命周期短,極易發(fā)生孔壁坍塌事故。(5)沖洗液中固相含量高,增加了重復(fù)破碎,影響鉆頭壽命,無(wú)用固相加劇對(duì)鉆具的磨損,有害固相不能及時(shí)凈化,在泥漿循環(huán)系統(tǒng)中反復(fù)進(jìn)入泥漿泵,加劇泥漿泵的磨損,使鉆井周期無(wú)限延長(zhǎng),耗費(fèi)大量的人力、物力,鉆井成本大幅度上升。(6)降低了機(jī)械轉(zhuǎn)速,沖洗液中細(xì)顆粒的含量越高,對(duì)鉆速的影響越大。有關(guān)實(shí)驗(yàn)表明,泥漿中小于1 微米的膠體顆粒比大于1 微米的粗顆粒對(duì)鉆速影響大12 倍。
按鉆屑粒度的大小可分3 類:
(1)黏土類。粒度小于2μm。(2)泥渣類。粒度為粒度為2 ~74μm。(3)砂類。粒度大于74μm。
通過(guò)表1 可以看出,沖洗液中過(guò)大的(大于2000微米)和特小的(小于2μm)顆粒都不多。大于74 微米的顆粒僅占3.7%~25.9%。也就是說(shuō),即使用200 目的振動(dòng)篩也只能篩除整個(gè)固相含量的1/4,其余都是小于74 微米的顆粒,所以普通的除砂機(jī)已經(jīng)不能滿足控制大部分固相含量的嚴(yán)格要求,而地浸砂巖型鈾礦繩索取心鉆探工藝要求固相含量<10%,為此大隊(duì)采購(gòu)了臥式螺旋沉降離心機(jī),以滿足繩索取心鉆探工藝需要。
表1 近3 年繩索取心鉆探施工的鉆孔數(shù)據(jù)
我隊(duì)在工作區(qū)進(jìn)行單管鉆進(jìn)施工主要使用泥漿除砂機(jī),泥漿除砂機(jī)處理能力為60 ~80m3/h,分離固相粒度為45 ~105μm,固相處理能力只能滿足環(huán)狀間隙較大的普通單管鉆進(jìn)需求,不能滿足地浸砂巖型鈾礦繩索取心鉆探?jīng)_洗液固相控制。
(1)參數(shù)介紹。我們生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的是中速離心機(jī),它的分離因素為800 左右,可分離5 ~7μm 以上的固相,用于清除泥漿中的有害固相,控制泥漿密度和黏度。最大處理量滿足目前繩索取心鉆進(jìn)工藝需求。
圖1 離心機(jī)排出的泥砂
施工現(xiàn)場(chǎng)使用三級(jí)泥漿凈化池,第一個(gè)泥漿池的作用主要是使固相顆粒沉降下來(lái),進(jìn)入除砂機(jī)分離粗固相,使細(xì)固相沖洗液流到第二個(gè)泥漿池,第二個(gè)泥漿池中的泥漿被泵入離心機(jī)中,再將凈化后的泥漿排到第三個(gè)泥漿池,最終凈化后的泥漿經(jīng)390 泥漿泵泵入鉆桿柱內(nèi),進(jìn)行正常鉆進(jìn),從孔口流出的泥漿經(jīng)過(guò)泥漿槽再進(jìn)入第一個(gè)泥漿池,循環(huán)往復(fù)。
對(duì)比表1 近3 年我隊(duì)繩索取心鉆孔的孔深、成建孔周期、鉆孔事故等數(shù)據(jù),可以看出,在孔深800 ~900m孔深范圍,使用前文介紹的鉆探設(shè)備、鉆具組合和泥漿體系情況下,對(duì)于2019 年度、2020 年度未使用固控技術(shù)的情況下,2021 年通過(guò)固相含量控制所施工的繩索取心鉆孔含砂量明顯降低,泥皮厚度明顯變薄,孔內(nèi)事故明顯減少,提高鉆進(jìn)效果與臺(tái)月效率,成孔周期相比前2 年大幅縮短。
通過(guò)表2 同項(xiàng)目區(qū)內(nèi)近三年繩索取心鉆探所施工的鉆孔數(shù)據(jù)可以計(jì)算出,2019 年施工鉆孔平均孔深為868.94m,周期內(nèi)日平均進(jìn)尺28.96m;2020 年施工鉆孔平均孔深為693.84m,周期內(nèi)日平均進(jìn)尺41.63m;2021年施工鉆孔平均孔深為751.00m,周期內(nèi)日平均進(jìn)尺51.63m。以上數(shù)據(jù)可以看出,2021 年通過(guò)對(duì)沖洗液固相含量控制后,鉆進(jìn)效率比2020 年、2019 年大幅度提高,孔內(nèi)事故率大幅度降低,取得的具體成效如下。
表2 近3 年繩索取心鉆探所施工的鉆孔數(shù)據(jù)
(1)相比于單管取心鉆進(jìn)技術(shù)采用的以膨潤(rùn)土材料為主的泥漿體系和以除砂機(jī)為主的泥漿凈化設(shè)備所造成的多次換漿排漿極易污染環(huán)境,目前我們開(kāi)展地浸砂巖型鈾礦沖洗液固相控制研究,研制的泥漿凈化處理系統(tǒng),既能有效提高生產(chǎn)效率,還可提高泥漿利用率,減少換漿次數(shù),減少?gòu)U漿排放,降低鉆探施工對(duì)環(huán)境的影響。(2)全年施工的鉆孔中未出現(xiàn)一例內(nèi)管投放和打撈失敗的案例;沒(méi)有一例因?yàn)槟酀{密度黏度增加,泥漿失水量增高,泥餅加厚,泵壓升高,造成孔漏、孔塌;未發(fā)生鉆桿柱黏附卡鉆、鉆頭泥包、沉沙卡鉆等孔內(nèi)事故;未發(fā)生縮徑、剝落坍塌,起下鉆遇阻遇卡,固井質(zhì)量差的情況,測(cè)井期間鉆孔穩(wěn)定,無(wú)掉塊卡阻探管的事件。(3)有效地提高了機(jī)械鉆速,減少了重復(fù)破碎,提高了鉆頭壽命,減少了對(duì)鉆具的磨損,延長(zhǎng)了泥漿泵的使用壽命,使鉆井周期縮短,節(jié)約大量的人力、物力,鉆井成本一定程度的下降。
通過(guò)對(duì)地浸砂巖繩索取心工藝泥漿體系固相含量的控制后,雖取得了顯著成效,但是,在以后的施工中著重開(kāi)展適用于地浸砂巖鈾礦繩索取心鉆探相匹配的小型化一體化沖洗液不落地系統(tǒng)研究,優(yōu)化升級(jí)固相含量控制工藝和技術(shù)裝備,更好地維護(hù)泥漿體系,支撐綠色勘查,提升地層和工藝的匹配性。