周杰,張翾喆,丁凱,葉可,朱宏法,王志
(國網(wǎng)浙江省電力有限公司超高壓分公司,浙江 杭州 311100)
目前,金屬氧化鋅避雷器(MOA)廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng),其運(yùn)行的可靠性將直接影響著電力系統(tǒng)的安全。近年來,在電網(wǎng)實(shí)際運(yùn)行中,MOA 的爆炸事故時(shí)有發(fā)生,據(jù)某生產(chǎn)廠家對其產(chǎn)品在運(yùn)行中遭受損壞的MOA 事故分析統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),78%是因密封不良受潮引起,22%是因?yàn)檠b配過程中干燥不徹底導(dǎo)致電阻片受潮引起。本文利用阻性電流測試、紅外測溫、高頻電流局放等帶電檢測技術(shù)發(fā)現(xiàn)避雷器缺陷,結(jié)合停電試驗(yàn)及解體過程情況,綜合分析其原因,提出下一步處理和預(yù)防措施。
2022 年1 月,某500kV 變電站運(yùn)維人員例行巡視過程中,發(fā)現(xiàn)3 號主變1 號電容器35kV 避雷器B 相泄漏電流達(dá)1.6mA,超過正常值1.2mA 的1.2 倍,排除表計(jì)和環(huán)境因素后,判斷為本體異常。
該避雷器外護(hù)套為復(fù)合硅橡膠材質(zhì),內(nèi)部主要部件包括上下電極(電極為鐵質(zhì)材料,無鍍鋅層)、壓緊彈簧、氧化鋅電阻片(共18 片)、導(dǎo)電桿、絕緣筒、出線螺栓(接地引出端子)、絕緣套。該避雷器共存在三處密封結(jié)構(gòu),上、下電極處采用環(huán)氧膠密封,出線螺栓處采用密封墊和螺栓孔自密封。結(jié)構(gòu)示意圖如圖1 所示。
圖1 避雷器內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
現(xiàn)場對該異常避雷器開展紅外測溫,未見明顯異常,隨即對其開展泄漏電流、高頻局放等診斷試驗(yàn)。
阻性電流檢測數(shù)據(jù),B 相全電流Ix 為1.649mA,阻性電流Ir 為0.797mA,結(jié)果為劣,不合格,A、C 相結(jié)果合格,相關(guān)檢測數(shù)據(jù)如表1 所示,阻性電流檢測無歷史數(shù)據(jù)。
從表1 可以看出,B 相的全電流值、阻性電流值均明顯大于A、B 相,其中B 相的全電流值分別是A 相和C相的1.6 倍和1.65 倍;B 相阻性電流值分別是A 相和C相的13.07 倍和7.38 倍。根據(jù)Q/GDW 11369—2014《避雷器泄漏電流帶電檢測技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用導(dǎo)則》,在進(jìn)行橫向比較時(shí),同一廠家、同一批次、同相位的產(chǎn)品,如果全電流或阻性電流差別超過70%,那么即使參數(shù)不超標(biāo),避雷器也有可能異常?,F(xiàn)場隨即將該避雷器退出運(yùn)行。
采用PD Check 高頻局放儀對避雷器三相本體分別進(jìn)行高頻局放檢測,B 相存在異常高頻局部放電信號,呈絕緣類放電特征,A、C 相未見明顯異常局部放電信號,檢測圖譜如圖2 所示。
圖2 B 相高頻局放檢測圖譜
避雷器三相本體進(jìn)行直流1mA 電壓(U1mA)及0.75U1mA 下泄漏電流試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2 所示。
表2 某35kV 避雷器現(xiàn)場直流試驗(yàn)數(shù)據(jù)
由表2 看出,B 相避雷器U1mA 初值差48.6%(規(guī)程要求初值差不大于±5%),I0.75U1mA 為252.4μA(規(guī)程要求不大于50μA),不滿足規(guī)程Q/GDW 1168—2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定要求值。A、C 相試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。
對該避雷器施加工頻電壓進(jìn)行工頻參考電壓、持續(xù)電流和局部放電測試,測試數(shù)據(jù)如表3 所示,脈沖局放圖譜如圖3 所示。
表3 工頻參考電壓、持續(xù)電流及脈沖局放試驗(yàn)數(shù)據(jù)
圖3 脈沖局放試驗(yàn)圖譜
由表3 看出,B 相避雷器1mA 工頻參考電壓28.9kV,持續(xù)運(yùn)行電壓Uc 下全電流IX為2395μA、阻性電流峰值IRP 為2391μA。由圖3 看出,B 相避雷器在1.05Uc下的局部放電量為41PC,圖譜呈現(xiàn)內(nèi)部絕緣放電特征。
解體前,對3 號主變1 號電容器35kV 避雷器B 相外觀進(jìn)行檢查,絕緣子外表面無破損龜裂情況,無放電痕跡。
從B 相避雷器頂部削除硅橡膠外護(hù)套,切割后,分離出上電極和壓緊彈簧,檢查發(fā)現(xiàn),上電極(電極為鐵質(zhì)材料,無鍍鋅層)朝壓緊彈簧的一面存在明顯銹蝕痕跡。
將避雷器下部切割開,分離出出線螺栓導(dǎo)電環(huán)和下電極,檢查發(fā)現(xiàn),下電極朝出線螺栓的一面存在明顯銹蝕痕跡。將出線螺栓導(dǎo)電環(huán)與絕緣筒分離,檢查發(fā)現(xiàn),導(dǎo)電環(huán)外側(cè)(出線螺栓孔側(cè)面)存在明顯銹蝕痕跡,如圖4 所示。
圖4 避雷器下電極
將出線螺栓導(dǎo)電環(huán)與絕緣筒分離,檢查發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電環(huán)外側(cè)(出線螺栓孔側(cè)面)存在明顯銹蝕痕跡,如圖5 所示。
圖5 避雷器下電極導(dǎo)電環(huán)
將上電極和下電極分別沿側(cè)面切割開,上下電極采用環(huán)氧膠密封,檢查未發(fā)現(xiàn)明顯異常。
從壓緊彈簧下方外護(hù)套切割口處依次取出氧化鋅電阻片(共18 片),檢查發(fā)現(xiàn),其中第1 ~4 及18 片電阻片存在明顯受潮痕跡。
3.2.1 電阻片直流試驗(yàn)
對拆解下來的B 相避雷器電阻片(共18 片)進(jìn)行直流1mA 電壓(U1mA)及0.75U1mA 下泄漏電流試驗(yàn),僅第6 ~12 片電阻片直流1mA 電壓合格,第7 片0.75U1mA 下泄漏電流合格,其他數(shù)據(jù)均不合格,試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4 所示。
表4 電阻片直流試驗(yàn)數(shù)據(jù)(部分)
3.2.2 電阻片烘干后直流試驗(yàn)
選取B 相避雷器第2-5、17、18 片共6 片劣化氧化鋅電阻片在130℃恒溫下烘烤5h 后,進(jìn)行直流1mA 電壓(U1mA)及0.75U1mA 下泄漏電流試驗(yàn)測量,試驗(yàn)數(shù)據(jù)均合格,恢復(fù)正常。
對C 相(正常相)避雷器進(jìn)行42 小時(shí)水煮試驗(yàn)(鹽水煮),密封試驗(yàn)合格,直流1mA 電壓(U1mA)及0.75U1mA 下泄漏電流試驗(yàn)及工頻脈沖局放試驗(yàn)合格。
氧化鋅電阻片烘干后直流試驗(yàn)合格,可基本判斷閥片本身并未出現(xiàn)老化或者劣化現(xiàn)象,這是本次紅外測溫未發(fā)現(xiàn)明顯異常的原因。綜合現(xiàn)場檢測、解體前試驗(yàn)及解體檢查情況,判斷該避雷器B 相泄漏電流異常原因?yàn)楸芾灼鲀?nèi)部受潮??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)如下:
(1)避雷器阻性電流測試是發(fā)現(xiàn)避雷器內(nèi)部故障的有效檢測手段,同時(shí)結(jié)合紅外測溫和停電診斷試驗(yàn),三者互相驗(yàn)證,可以大大提高避雷器缺陷診斷的準(zhǔn)確性。
(2)避雷器生產(chǎn)廠家應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程的管控,對重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部件嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格開展出廠檢驗(yàn),防止類似因設(shè)備缺陷引發(fā)的事故發(fā)生。
(3)對于同廠家同型號的設(shè)備,重點(diǎn)做好運(yùn)行狀況的運(yùn)維巡視,綜合利用避雷器阻性電流測試、紅外測溫等帶電檢測及在線監(jiān)測等有效手段,對避雷器進(jìn)行常態(tài)化檢測,確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。