孫興保
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建 龍巖 364000)
近年來,隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高,越來越多的燃煤電廠除塵設(shè)備采用能夠?qū)崿F(xiàn)煙塵超低排放10mg/Nm3的袋式除塵器,袋式除塵器主要有布袋除塵器和電袋復(fù)合除塵器兩種。布袋除塵器是通過濾袋對含塵氣體中的固體顆粒和氣體進(jìn)行分離的設(shè)備。它的過濾機(jī)理是當(dāng)含塵氣體經(jīng)過濾袋時,比濾袋空隙大的粉塵,由于重力沉降或慣性作用被濾袋擋住;比濾袋空隙小的粉塵,與濾袋發(fā)生碰撞或被濾袋中纖維靜電吸引,最終在濾袋的表面和空隙中與氣體分離。電袋復(fù)合除塵器是把靜電除塵和布袋除塵有機(jī)結(jié)合起來,前級采用靜電預(yù)除塵,后級采用布袋過濾除塵。本文主要介紹某燃煤電廠配套布袋除塵器投運(yùn)后阻力增高,通過煙氣工況和除塵器檢查分析,提出相應(yīng)的處理措施,保證除塵器安全穩(wěn)定運(yùn)行。
某電廠設(shè)計規(guī)模為2×200MW 超高壓高溫燃煤發(fā)電機(jī)組,汽輪機(jī)采用空冷機(jī)組。原配套半干法脫硫+布袋除塵器,由于環(huán)保要求提高及原系統(tǒng)運(yùn)行情況不良,2017 年對系統(tǒng)工藝進(jìn)行改造,整體工藝變更為“布袋除塵器+濕法脫硫”。本工程項(xiàng)目采用褐煤,煤種情況如表1。
表1
2020 年,電科院對本項(xiàng)目進(jìn)行了性能測試,布袋除塵器阻力1444 ~1710Pa,項(xiàng)目處于高阻力運(yùn)行。且觀察日常運(yùn)行,設(shè)備長期處于高阻工況,甚至出現(xiàn)170MW負(fù)荷下仍達(dá)到2000Pa 以上運(yùn)行阻力,設(shè)備高阻運(yùn)行已大幅增加風(fēng)機(jī)能耗,嚴(yán)重時影響機(jī)組發(fā)電負(fù)荷,影響正常生產(chǎn)運(yùn)行。
袋式除塵器的運(yùn)行阻力高低與很多因素有關(guān),根據(jù)大量工程經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及本項(xiàng)目實(shí)際現(xiàn)場勘測情況,可歸結(jié)為以下可能原因。
(1)布袋除塵器設(shè)計過濾面積不足,濾袋過濾風(fēng)速偏大。
(2)前端脫硝系統(tǒng)氨逃逸過大,產(chǎn)生的硫酸氫銨引起粉塵黏性大幅度增加,布袋除塵器濾袋無法得到有效清灰。
(3)濾袋發(fā)生糊袋,整體透氣性下降,無法得到有效清灰。
(4)清灰系統(tǒng)設(shè)計問題,無法有效將濾袋表面堆積的粉塵清除。
(5)設(shè)備整體結(jié)構(gòu)問題,內(nèi)部流場不均。
根據(jù)本項(xiàng)目運(yùn)行和停爐檢查的情況,收集相關(guān)資料,并對飛灰及濾袋進(jìn)行了抽樣檢查,對本項(xiàng)目高阻原因分析如下。
根據(jù)電科院測試情況,本項(xiàng)目滿負(fù)荷工況條件下,煙氣量1447500m3/h。原脫硫協(xié)議顯示原布袋除塵器配套濾袋數(shù)量8592 條,規(guī)格φ130×8065mm,脈沖閥數(shù)量400 只,根據(jù)現(xiàn)場了解,本項(xiàng)目實(shí)際已做局部改造,將每個脈沖閥噴吹濾袋數(shù)量封堵2 條,現(xiàn)有布袋除塵器濾袋數(shù)量為7620 條,實(shí)際面積25100m2。基于以上條件,本項(xiàng)目布袋除塵器實(shí)際運(yùn)行過濾風(fēng)速υ=0.96m/min,對于布袋除塵器而言,屬正常過濾風(fēng)速。
從停爐進(jìn)入除塵器內(nèi)部檢查的情況來看,除塵器部分進(jìn)口分布板堵塞非常嚴(yán)重,進(jìn)口喇叭壁板上黏附一層黑色物質(zhì)。濾袋迎塵面積灰較多且顆粒狀板結(jié)非常嚴(yán)重,板結(jié)較厚且粉塵不易清除?,F(xiàn)場照片如(圖1)。
圖1 分布板堵塞及濾袋糊袋圖片
對布袋除塵器濾袋表面飛灰進(jìn)行取樣,同時對進(jìn)口喇叭上的黑色物質(zhì)取樣,對相關(guān)樣品進(jìn)行NH4+和SO42-含量檢測。從檢測數(shù)據(jù)來看,氨含量值從2.95 ~33.922mg/g(氨含量超過1mg/g 時已發(fā)生較嚴(yán)重堵塞、無法有效清灰)。由此可見,本項(xiàng)目脫硝裝置氨逃逸特別嚴(yán)重,而硫酸氫銨造成粉塵黏性極大,嚴(yán)重影響布袋除塵器性能及濾袋清灰。
對現(xiàn)場抽取樣袋進(jìn)行檢測,從檢測數(shù)據(jù)分析,迎塵面積灰較多且顆粒狀板結(jié)非常嚴(yán)重,板結(jié)較厚且粉塵不易清除。清灰前透氣性極差,濾袋透氣性測試值僅為4.1 ~6.7L/dm2·min(我司已測量大量投運(yùn)后濾袋的透氣性,未被糊濾袋正常運(yùn)行1 年其抽樣檢測濾袋透氣性一般≥40L/dm2·min,即使運(yùn)行多年的濾袋,抽樣檢測濾袋透氣性一般也有20 ~30L/dm2·min),說明本項(xiàng)目濾袋板結(jié)、糊袋現(xiàn)象嚴(yán)重,現(xiàn)有清灰系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)高效清灰。而板結(jié)、糊袋一般是由于氨逃逸、漏水等因素導(dǎo)致煙氣粉塵潮濕、黏結(jié)而造成。
清灰系統(tǒng)設(shè)計的優(yōu)劣,將直接關(guān)系到能否有效、合理地將濾袋表面堆積的粉塵清除。清灰系統(tǒng)的設(shè)計主要分為脈沖噴吹條袋數(shù)及脈沖噴吹量設(shè)計和清灰補(bǔ)氣速度兩部分。
(1)單閥脈沖噴吹條袋數(shù)及脈沖噴吹量:根據(jù)本項(xiàng)目現(xiàn)場勘測,單個脈沖閥噴吹濾袋數(shù)量分別為19 條和20 條,本項(xiàng)目現(xiàn)配用4 寸閥,單閥噴吹條袋數(shù)及脈沖噴吹量可滿足使用要求。
(2)清灰補(bǔ)氣速度。①現(xiàn)場勘測時,通過觀察一段時間的清灰后壓縮空氣管路壓力變化,可以發(fā)現(xiàn)單閥噴吹后,其對應(yīng)氣路的壓力下降很快,而且壓力還未恢復(fù)到最高點(diǎn)時下次噴吹又開始了,說明現(xiàn)有設(shè)計的補(bǔ)氣存在不足?,F(xiàn)有壓縮空氣氣路設(shè)計如圖2。②本項(xiàng)目的清灰管路與輸灰是同一路供氣,從其他項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來看,此種方式的清灰供氣會受到輸灰用氣的影響。③壓縮空氣管道和氣包進(jìn)氣管路及對應(yīng)閥門偏小,氣包之間也未連通形成更大的儲氣空間。
圖2 壓縮空氣氣路設(shè)計圖
(1)從停爐檢查情況來看,布袋除塵器后面幾個倉室通道均有一定程度積灰(圖3),這將在一定程度上減少通道流通截面,影響系統(tǒng)機(jī)械阻力。
圖3 布袋除塵器倉室通道積灰情況
(2)除塵器CFD 試驗(yàn)情況(圖4)。
圖4 除塵器CFD 試驗(yàn)內(nèi)部流場模擬圖
從上面兩張圖可以看出,除塵器入口煙道設(shè)計及內(nèi)部流場設(shè)計均不均勻。進(jìn)入袋區(qū)入口煙道未設(shè)置導(dǎo)流板導(dǎo)致進(jìn)入布袋區(qū)各倉室的煙氣不均,布袋下進(jìn)口處設(shè)置擋板會影響氣流的流通截面,此種結(jié)構(gòu)形式的阻力相對較大。綜合上述分析,本項(xiàng)目運(yùn)行高阻主要原因?yàn)椋呵岸嗣撓跸到y(tǒng)氨逃逸遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過設(shè)計值,其產(chǎn)生的大量硫酸氫氨黏性很強(qiáng),粉塵黏附在濾袋上,無法通過實(shí)現(xiàn)有效清灰;同時清灰系統(tǒng)設(shè)備存在一定缺陷以及內(nèi)部流場不均勻也是導(dǎo)致布袋除塵器阻力居高不下的原因之一。
為徹底解決本項(xiàng)目高阻運(yùn)行問題,建議采用以下技術(shù)措施。
(1)確保脫硝系統(tǒng)可靠運(yùn)行,加強(qiáng)對脫硝系統(tǒng)氨逃逸的監(jiān)控,確保氨逃逸量不超過設(shè)計值(<3ppm),最大限度降低硫酸氫氨對布袋除塵器的影響。
(2)建議更換整套清灰系統(tǒng)(含氣包、噴吹管、連接管和配套的脈沖閥)和壓縮空氣管道系統(tǒng),采用先進(jìn)的清灰系統(tǒng)及控制方式,提高氣包補(bǔ)氣速度,確保清灰系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)良好的清灰效果。氣路設(shè)計可參考以下方式(圖5)。
圖5 改進(jìn)后的氣路設(shè)計圖
(3)整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,優(yōu)化內(nèi)部流場。①在布袋除塵器入口煙道合理設(shè)置導(dǎo)流板,確保進(jìn)入各倉室氣流均布。②將布袋除塵器花板以上整體加高,保證煙氣進(jìn)入除塵室后底部有充足的空間進(jìn)行煙氣均勻性調(diào)整。③將凈氣室改造為封閉式大凈氣室結(jié)構(gòu),減少漏風(fēng)率,有效防止雨水滲漏引起濾袋糊袋。④從濾袋檢測報告可以看出,濾袋透氣性指標(biāo)很差,大量粉塵已滲透進(jìn)濾袋內(nèi)部纖維層,近期清洗重新投運(yùn)后,阻力容易緩步上升,建議更新濾袋。⑤如同意整體加高方案,則建議適當(dāng)增加袋區(qū)過濾面積,設(shè)計風(fēng)速建議≤0.9m/min,在保證阻力的同時,降低粉塵排放濃度。
通過以上處理措施改善后,除塵器運(yùn)行投運(yùn)至今,未再發(fā)生阻力異常升高現(xiàn)象,設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。
由于燃煤機(jī)組煙氣工況變化、除塵器運(yùn)行與維護(hù)不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е略O(shè)備異常,要求加強(qiáng)對濾袋壓差管理,通過優(yōu)化脫硝系統(tǒng)運(yùn)行和除塵器結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)日常檢修管理,提高機(jī)組運(yùn)行的安全性及穩(wěn)定性。