羅 韋, 熊經先, 劉思堯, 袁有明
(桂林金格電工電子材料科技有限公司,廣西桂林 541004)
擠壓機是對銀基合金電接觸材料進行熱擠壓的關鍵設備,其工藝參數、控制精度對產品質量的影響非常大。銀基合金電接觸材料是現代工業(yè)中重要的器件材料之一,采用銀及其他合金料配制而成,具有良好的導電性、耐磨損性、接觸可靠性及高溫性能等特點,廣泛應用于新能源汽車、航空航天等領域。隨著科學技術的進步,市場對產品質量的要求不提高,加工工藝參數在銀基合金電接觸材料擠壓成形中占有重要地位。
改造的擠壓機設備,其控制系統(tǒng)由西門子S5系列PLC 構成,該PLC 控制器只參與設備的邏輯控制,未涉及數據信息采集;而整套設備最核心的擠壓力控制單元使用分立模擬電路系統(tǒng),匯聚了整個擠壓過程中的PⅠD 自動控制,擠壓壓力通過機械壓力表顯示,擠壓速度通過LED 儀表顯示,擠壓錠子溫度及擠壓錠子加熱功率分別通過相應的儀器儀表顯示,無數據采集及記錄功能,每次擠壓均需要操作員人工記錄相關參數,不便于重要工藝參數的數據匯總和計算分析。隨著市場對產品品質要求的不斷提高,客戶對工藝參數記錄及分析要求增加,工藝技術人員需要更加精準而便捷的數據監(jiān)控及處理工具,設備的數據采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)改造勢在必行。
本研究設計了一種基于西門子WinCC 數據采集軟件的擠壓機數據監(jiān)控系統(tǒng),利用S7-1200 系列PLC 進行現場數據采集與控制,通過硬件系統(tǒng)及軟件系統(tǒng)的設計,實現了對設備擠壓工藝參數進行實時遠程監(jiān)控及數據分析。
擠壓機電氣系統(tǒng)的工藝參數主要涉及擠壓壓力、擠壓速度、錠子加熱時間間隔、擠壓錠子溫度及擠壓錠子加熱功率等方面,它們是改造項目數據采集的主要內容。機械指針壓力表只能顯示擠壓過程中的實時壓力,無記錄功能。LED 數顯表與設備上的編碼器結合,負責采集擠壓過程中的擠壓速度,顯示在操作面板上。中頻感應加熱裝置為擠壓機的附屬設備,其主要功能是給擠壓錠加熱,由加熱線圈、陶瓷管、線圈支撐架及電控柜構成。電控柜上包含溫控表、電壓表、電流表及功率表,其中溫度及功率是需要記錄的工藝參數。綜上可知,擠壓機相關的工藝參數的記錄由人工完成,尤其是錠子加熱時間間隔的記錄,人為誤差較大,需要改為系統(tǒng)自動記錄。
擠壓機數據采集系統(tǒng)工作原理如圖1所示。為了更好地采集到擠壓壓力,在不改變系統(tǒng)原有機械壓力表的情況下,通過增加一個三通外加一個帶RS485接口通訊功能的電子壓力表,便于采集數據;同理,外加一套帶RS485 接口通訊功能的編碼器及電子速度表。中頻感應加熱裝置上增加錠子出爐計數按鈕,配合溫控表的溫度確定每次出爐錠子的時間間隔;溫控表和功率表都帶RS485 通訊,通過西門子S7-1200PLC 上的RS485 接口通訊模塊去采集擠壓壓力、擠壓速度、錠子加熱時間間隔、擠壓錠子溫度及擠壓錠子加熱功率等參數,顯示在HMⅠ(觸摸屏)上,再通過S7-1200PLC 的S7 協議通訊將采集到的數據提供給數據處理服務器,用于保存生產過程參數,最后在上位機顯示器上顯示擠壓過程中的工藝參數曲線。
圖1 擠壓機數據采集系統(tǒng)工作原理
此外,通過對擠壓參數的上下限值的設計,可以實現在擠壓過程中當系統(tǒng)實時數據超出設定值時通過PLC 輸出報警信息,提示生產過程異常。而WinCC 數據處理服務器給工藝技術人員提供了一套數據采集分析處理工具,便于評估分析每一個錠子的擠壓生產品質。
系統(tǒng)的硬件部分主要由PLC 模塊、觸摸屏、顯示器、數據處理服務器、按鈕開關、電子壓力表、電子速度表、溫控表、功率表及核心交換機等部件組成。PLC 選用西門子S7-1200 系列;觸摸屏采用威綸通帶網口的MT8072iE 系列,便于系統(tǒng)通訊;顯示器選用京東方21.5 寸寬屏,便于顯示采集信號的全部信息;數據處理服務器采用H3C DL388GEN10服務器,主頻2.2 G,16 G 內存,1 TB 存儲空間,性能優(yōu)越,滿足數據采集系統(tǒng)軟件的使用要求;電子壓力表、電子速度表、溫控表及功率表均帶有RS485 接口通訊,方便與PLC 進行通訊。核心交換機選用環(huán)網型交換機,確保一條網絡出現故障時系統(tǒng)不受影響。
視窗控制中心(SⅠMATⅠC WinCC)是一款生產過程中的數據采集與監(jiān)控系統(tǒng)軟件,具有良好的開放性和靈活性。其提供了OLE、DDE、ActiveX、OPC服務器和客戶機等接口或控件,可以很方便地與其他應用程序交換數據;還可編寫腳本語言,通過完整和豐富的編程系統(tǒng)實現雙向的開放性。由于WinCC為標準化接口,它可與其他ⅠT解決方案交換數據,這超越了自動控制的過程,將范圍擴展到工廠監(jiān)控級,為公司管理MES(制造執(zhí)行系統(tǒng))和ERP(企業(yè)資源計劃)提供管理數據[1]。
采用MODBUS RTU 作為儀表端通訊協議,它是一種主要基于串行鏈路(RS232C 或RS485)的通信協議,也稱為“遠程終端設備”,支持多種電氣接口,如RS-232、RS-485 等,還可以在各種介質上傳送,如雙絞線、光纖、無線等,項目選用帶RS485 接口的儀器儀表,便于現場的數據采集。
擠壓機數據采集系統(tǒng)的軟件設計包含:PLC 程序設計、威綸通觸摸屏組態(tài)設計及WinCC頁面組態(tài)設計。PLC 主程序主要包括系統(tǒng)參數初始化,讀取設備啟動信號,判斷啟動信號,判斷設備出爐錠子計數信號,擠壓關鍵工藝參數信號采集設計。PLC主程序流程圖如圖2所示。
圖2 主程序流程圖
威綸通觸摸屏組態(tài)設計涉及錠子加熱時間間隔的記錄,當爐口的擠壓錠子溫度達到工藝要求并且即將擠壓時,按下出爐錠子計數按鈕,PLC 采集到當前錠子的加熱功率、加熱溫度、當前錠子序號及當前錠子與上一個錠子的加熱時間間隔,擠壓壓力和擠壓速度將會在接下來的擠壓過程中按平均中值采集,并顯示在觸摸屏上。
WinCC 的組態(tài)設計主要是顯示采集結果及查詢擠壓過程參數的界面,通過WinCC 軟件自帶的曲線顯示功能,可以方便地設計擠壓關鍵工藝參數的曲線變量列表,便于遠程監(jiān)控;同時,還需要設計工藝參數配方庫,操作者可以根據不同材料及規(guī)格的產品設置相應的生產閾值,在擠壓加工時通過調出配方信息,系統(tǒng)將導引操作者按照工藝參數流程操作,確保了生產工藝的穩(wěn)定性。
通過擠壓機數據采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)的設計與應用,實現了對擠壓工藝參數的數據采集和實時遠程監(jiān)控,為工藝技術人員產品質量分析提供了有效的工藝數據支持,為研究提高產品質量提供了可靠的基礎數據支持。通過改造,實現了擠壓生產過程的可視化監(jiān)控,為智能化工廠提供數據基礎,為類似設備的改造升級提供了參考。